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文档简介

1、工业园污水处理工程工程优化改造方案二一六年六月目录1 基本情况32 存在的主要问题及原因分析42.1 主要问题42.2 原因分析43 水质调控的具体改造方法和措施53.1 相关标准、规范53.2 改造的基本原则63.3 充分利用原水碳源,设置超越管道63.4 溶解氧的控制73.5 回流量的调控93.6 碳源的投加93.7 化学除磷药剂的投加103.8 更换初沉池排泥泵114 污泥浓缩池与脱水机进泥泵的相应改造135 视频监控系统的完善146 厂内设施维修改造工作147 改造设备材料表167.1 污泥浓缩池、超越管、甲醇PAC投加改造材料表167.2 视频监控完善材料表188 费用汇总209 设

2、备维修及技术改造情况汇总20301 基本情况甘泉堡工业园污水处理工程处理规模10.5万吨/天,处理对象主要是工业园区内煤化工项目生产过程中产生的废水。该类型化工废水的典型特点是TN、TP浓度非常高,可生化性差,C/N比失衡,且来水水质波动性大。实际平均进水水质指标COD总氮总磷氨氮平均值mg/L4001205011最大mg/L517161.26428最小mg/L27369.54147.17由在线监测仪表和化验室数据看出,实际进水COD值远远低于设计值600800mg/L,总氮及总磷远远超出设计值。平均出水水质指标COD总氮总磷氨氮平均值mg/L64797.520最大mg/L10310710.1

3、50最小mg/L2658.515.7602 存在的主要问题及原因分析2.1 主要问题(1)出水TN、TP不达标;(2)初沉池排泥泵不能有效泵送至污泥池;(3)脱水机房进泥泵不能连续稳定的将污泥泵送至离心机。(4)厂内视频监控系统不完善,需要进行点位增加,提高整体运管安全。(5)运行中的系统缺陷需要进行维修改造(锅炉房、深井泵系统、热力管网、细格栅、自来水管网等)。2.2 原因分析(1)分析TN、TP不达标的主要原因为: 生物池进水COD/TN不足4:1,考虑到进水COD中可能存在一定的不易降解的有机物,反硝化过程和厌氧释磷过程均面临易降解COD不足的问题; 在进过初沉池和水解酸化池后,原水中的

4、COD减少了50%以上,使得碳源更加不足。 好氧段溶解氧浓度高(5mg/L),会引起更多的碳源通过好氧降解途径被去除,进一步加剧了反硝化过程碳源的不足;同时,好氧池溶解氧浓度不足对缺氧池环境也造成了破坏; 碳源不足,缺氧环境被破坏,引起反硝化不彻底,缺1出水中可能存在较高浓度的硝氮,对厌氧池环境造成破坏,不利于厌氧释磷,存在较高引起系统内硝氮浓度较高; 膜出水TP波动较明显,表明生化系统抗冲击负荷能力较差,长时间不排泥。(2)分析初沉池排泥不畅的主要原因为:泵送的污泥粘度高,管路长,系统阻力大,污泥泵选择的扬程小,不能有效克服系统阻力,需要更换大扬程的无堵塞潜污泵。(3)分析脱水机房进泥泵流量

5、不稳定的主要原因为:进泥泵为污泥螺杆泵,吸入口主管道设计不合理,管路易堵塞或者形成气阻。浓缩池的刮泥机易出现过载保护,不能稳定运行搅拌,池底存在污泥板结现象。3 水质调控的具体改造方法和措施3.1 相关标准、规范1、地表水环境质量标准(GB3838-2002)2、城镇污水处理厂污染物排放标准(CJ3025-93)3、室外排水设计规范(GB50014-2006)4、城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)5、城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准(CJJ31-89)6、污水排入城镇下水道水质标准(GB18918-2002)7、建筑给水排放设计规范(GB50015-2010)8、城市防洪

6、设计工程规范(GB50805-2012)9、泵站设计规范(GB50265-2010)10、产矿道路设计规范(GBJ22-87)11、工业建筑防腐设计规范(GB50046-2008)12、工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)13、建筑结构荷载规范(GB50009-2012)14、给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)15、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)16、混凝土结构设计规范(GB50010-2010)17、建筑抗震设计规范(GB50007-2011)18、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)19、水工砼结构设计规范(SL191-2008)

7、20、建筑设计防火设计规范(GB50016-2014)21、采暖通风与空气调节设计规范(GB500169-2003)22、工业企业噪声控制设计规范(GB50087-2013)23、20kV及以下变电所设计规范(GB50053-2013)24、地下工程防水技术规范(GB50108-2001)25、供配电系统设计规范(GB50052-2009)26、低压配电设计规范(GB50054-2011)27、电力装置的继电保护和自动装置设计规范(GB/T50062-2008)28、建筑防雷设计规范(GB50057-2011)29、工程建设标准强制性条文(城市建设部分)2013版30、城市污水处理工程项目建设

8、标准(现行版)31、城市排水工程规划规范(GB50014-2006)3.2 改造的基本原则总体思路是减少预处理段无谓的碳源去除,将分配井的原水通过超越管道直接进入生化系统,使得原水COD充分利用在反硝化阶段,另外通过将膜池和好氧池的风管连通从而控制好氧池的DO浓度以保证缺氧段缺氧环境的维持,最后辅以外加碳源及化学除磷药剂的措施。3.3 充分利用原水碳源,设置超越管道目前来看,预处理段对碳源的去除主要在于初沉池和水解池对进水SS(可能还有部分溶解性有机物)的去除,因此可通过超越管道将进水直接超越初沉池、水解池进入生化池,提高生化池缺氧1的进水COD。甘泉堡进水基本为工业污水,甘泉堡最近三月BOD

9、/COD比值平均为0.2,最低不到0.1,进水可生化性为较差。同时,根据本年度6月份进出水水质指标,如下表所示。指标浓度(mg/L)CODBOD总氮总磷氨氮进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水平均值44530935.514389818.814.30.09最大1125842981319613313917261.18最小10521142.19423203.77.70平均去除率%91.7292.8538.0086.8799.24污水厂进水中BOD为90mg/L左右,TN为140mg/L左右。BOD/TN为0.6,BOD/TP为0.9,一般认为BOD/TN大于36,BOD/TP20,方可保证总氮及

10、总磷较好的去除,进水碳源严重不足。若经过预处理段(初沉池+水解酸化池)后,原水中的COD减少了50%以上,而TN、TP降低相对较少,更加剧了进水水质比例失衡、碳源不足的问题。为此,目前将预处理段(初沉池+水解酸化池)100%完全超越,后期对超越水量的变化调整将视进水水质情况而定。3.4 溶解氧的控制好2的溶解氧控制最为关键,须将好氧段的溶解氧,尤其是好2的溶解氧控制下来。根据现场条件,生物池曝气管路已设置放空管,需着重控制好2曝气量,降低好2溶解氧。采取措施: 通过调节放空、关小好2池曝气阀门等措施,将好2溶解氧末端控制在1mg/L以下。 膜擦洗风机与生物池曝气风机风管联通,以利于风量进一步调

11、控。在MBR联合工艺中,为实现膜组器的大风量吹扫及吊装可靠,膜池设计较浅,一般较生化池浅2.54.5m。本工程生化池水深5.55m,膜池3.58m,生化池曝气风机风压选型为65kpa,膜池吹扫风机风压选型为42kpa,所以生化池风机与膜池风机联通,可将生化池风量导入膜池,满足膜擦洗风压的需求。根据风机的一般特性,通过风机进口阀门调节风量时,当某台风机调节量接近其额定工况风量50%时,继续阀门调节会有失压喘振的风险,需采取放空措施调节。本工程生化组合池分为2个系列,每个系列生化风机和膜池风机均2用1备。当生化系统所需风量减少量,接近风机额定工况风量50%时,又不及1台生化风机额定工况风量时,不足

12、以关停1台生化风机,则通过生化池风机与膜池风机联通,使调节的风量平均分摊到生化风机和膜池风机上,避免喘振发生和风量浪费。将生化池部分风量引入膜擦洗管路,同样考虑联通气量为单台生化池风机风量的50%计算,风速选为10-15m/s,则管径为DN300,联通管上安装节流阀,便于稳定控制流量。本工程联通管安装系统图如下:实践时,运行人员首先根据近一段时间内平均的进水水量和污泥特性,再结合人工实测的进出水水质,判断生化池所需风量,将生化池和膜池所需风量之和与满负荷运行风机额定工况风量之和进行差额比较,判定得出联通管路所需通过的风量。以下,结合某工程实例进行阐述此过程。北京某再生水厂,采用MBR联合工艺,

13、生化池部分采用A2/O,膜池部分有6个廊道,每个廊道9台膜组器,设计处理能力为4wt/d,设计的进水水质COD、NH4-分别为500mg/L、40 mg/L。生化池风机和膜池风机均采用两用一备配置,生化池、膜池的单台风机额定风量分别为125m3/min、144m3/min,升压分别为73.5kPa、42kPa,功率分别为160kw、220kw。建厂运行后,由于污水收集管网工程尚不完善,实际进水水量为8000 m3/d,平均进水水质COD、NH4-分别为125mg/L、40 mg/L,每天的处理负荷只有设计的7%左右,生化池和膜池的风机分别开1台,运行2个膜池廊道,2台运行风机的进口阀门开度调小

14、,运行风量已降至额定风量的60%(继续降低有喘振风险),且产生的风量依旧过大。为此,将生化池总风管与膜池总风管联通,联通管施工图如下图所示。计算所需风量为113.5m3/min(7%×125×2+2/6×144×2=113.5m3/min),则联通后只需开1台生化池风机即可。目前,改管后每天可节省风机电耗约3000kwh,出水水质可稳定达标(一级A)排放。3.5 回流量的调控生化段的回流为好2缺1,膜好1,好2缺1的回流对TN、TP去除的影响至关重要。一方面,好1前的污泥浓度由好2污泥浓度及回流比所确定,另一方面,好2回流起到硝化液回流的作用。有利的一面

15、是,好2缺1回流量越大,则缺1、厌污泥浓度越高,带回去的硝氮量越大;不利的一面是:好2缺1回流量越大,带入缺1的DO越多,更多的混合液将在缺1、厌、好1、缺2、好2之间循环,不断通过好氧池补充溶解氧后再进入缺1、厌,消耗COD。由于回流量与进水量的分配是互相影响的因素,因此可考虑好2缺1的回流以保证缺1足够的污泥浓度为标准,回流比控制在200%(根据回流量/缺1进水量计算),如此缺1污泥浓度将约为好2的2/3。注意,此处应按照缺1进水量来考虑回流比。回流比的调节同时要考虑进水量的分配,如目前进水基本平均进入三个缺氧段,则在目前开启两台回流泵的情况下,对缺1而言,好2缺1回流比约为800%,带入

16、的溶解氧及硝氮浓度远远超过缺1可提供的COD量。3.6 碳源的投加(1)原碳源的投加点位于缺1,目前实际投加于进水渠,根据各池的作用,建议如下:增加至缺2、缺3池的投加点,碳源主要投加至缺3池,投加量根据各缺氧池进水端的TN浓度调整。(2)碳源投加泵更换,将计量偏差较大的蠕动泵改为隔膜计量泵,计量泵的选型计算如下:拟选用甲醇作为外加碳源,甲醇的COD当量较高为1.5,较为经济。现水厂进水TN在140mg/L左右,严重超出设计限值70mg/L,水厂处理出水TN含量在90mg/L左右,将出水TN将至设计出水限值10mg/L时,需去除80mg/L左右的TN,拟先采用C/N=5/1(理论C/N=3/1

17、)的比例投加碳源,则甲醇投加量=。由上可知,碳源计量泵的最大流量选为1500L/h,配置2台,一用一备,当出现碳源需求峰值时,可同时开2台。其电机为防爆电机,配套阻尼器、背压阀、安全阀、Y型过滤器等所有配件。安装系统图如下:3.7 化学除磷药剂的投加目前进水TP有明显降低,待系统排泥工作完成后1-2天开始投加除磷药剂,建议继续实施2点投加,其中初沉池的PAC加药管移至曝气沉砂池出口,膜池进水渠投加点不变,监测生化池进出水TP的变化,摸索确保出水TP达标的投加量。3.8 更换初沉池排泥泵原有排泥泵的规格参数为Q=58m3/h ,H=6m ,P=2.2kW,由于污泥粘度高,管路长,系统阻力大,污泥

18、泵选择的扬程小,不能有效克服系统阻力,需要更换大扬程的无堵塞潜污泵。排泥泵更换的理论计算及分析如下: 1、运行现状提出更换初沉池排泥泵是基于现状排泥泵并不能完全满足运行需要, 据现场反应:(1)西侧1#和2#初沉池污泥泵池如同时开启, 输送流量则很小(约为5m³/h),可见潜污泵并行运行压头过大,扬程过小导致输送流量大幅减小;(2)如遇其他原因导致污泥在污泥泵池停留时间过长,造成污泥沉淀、含水率变小且黏度变大,也存在影响污泥正常泵送的情况;2、理论计算初沉池污泥泵池污泥设计含水率为99%,设计每日排泥时间12/d。因此潜污泵为间歇排泥,且实际污泥含水率约为9899%。设计条件如下表:

19、最长输送长度输送管内径管内污泥流速潜污泵规格流量扬程功率250m0.219m0.85m/s58m³/d6m2.2kw污泥输送水头损失主要包括沿程水头损失及局部水头损失两部分,其中:(1)沿程水头损失污泥紊流流动沿程水头损失按紊流公式计算,如下式:hf=6.82(LD1.17 )(VCH)1.85式中:hf输送管道沿程水头损失,m;L输送管长度,m;D输送管管径,m;V输送管内污泥流速,m/sCH紊流系数,其值决定于污泥浓度,适用于各种类型的污泥,污泥浓度按最不利条件确定为2%,确定紊流系数为:81另外对于污泥输送,考虑初沉池污泥为生污泥,固体浓度相对较高、颗粒细碎不均匀且间歇运行,因

20、此在使用较长时间后,考虑黏附及管底沉积,需要乘以水头损失系数K。当污泥浓度在1%6%之间时,K值约为11.5,本次计算取值1.5。经计算,对1#初沉池污泥泵池输送沿程水头损失为1.6m。(2)局部水头损失相对沿程水头损失,局部水头损失所占的比重较小,计算公式如下:hi=v22g 式中: hi局部阻力水头损失,m; 局部阻力系数;v管内污泥流速,m/s;g重力加速度,9.81m/s2 输送管道存在手动浆液阀、止回阀、弯头、三通等可造成局部损失的的点,尤其是在两路汇流处,如等两种形式的汇流,会造成较大的局部损失。 经计算,局部损失约为0.16m,但根据实际运行经验,如1#及2#污泥泵池如同时开启,

21、则会造成流量大幅下降无法正常运行,由此可见局部压力损失应远大于理论计算值。(3)重力水头初沉池污泥泵池污泥需输送至污泥浓缩池,其中污泥浓缩池工作水位标高为467.85m,而污泥泵池最高水位为468m,最低工作水位则约为463.43m,因此该部分压头最最大可为4.42m。(4)潜污泵输送压头综合三部分的计算可知,潜污泵输送压头约为6.24m,考虑到需要的设计余量,可知潜污泵设计扬程6m偏小。3、其他影响因素此外根据计算和运行经验总结,可知该段输送管路尚存在下列不利因素:(1)设计流速过低:一般污泥压力管道的最小设计流速为12m/s,该段管路设计流速为0.85m/s,考虑到运行现状条件,实际运行流

22、速约为0.6m/s或更小,不利于污泥输送;(2)初沉池污泥泵池每日排泥时间设计为12个小时,因此需要考虑不连续排泥造成的触变行为,导致摩阻损失可能较大,如果停止输送较长时间,则重新启动则可能要求更高的压力;(3)初沉池污泥粘度较大且颗粒细碎不均匀,会造成实际运行阻力较大;(4)从运行管理的角度来说,目前运行水量为5万方/d,仅1#及3#池运行,1#及3#两潜污泵可稳定运行的条件为:一是初沉池及污泥浓缩池连续稳定运行,二是初沉池污泥泵池必须及时排泥且避免污泥沉积,这样对运行管理提出更高的要求。如运行水量增大,1#、2#及3#初沉池同时运行,由于1#及2#泵池潜污泵需轮换开启排泥,给运行管理也会带

23、来不便。4、结论潜污泵输送压头约为6.24m,考虑到需要的设计余量,可知潜污泵设计扬程偏小。实际运行情况也验证了理论计算的正确性,且运行经验表明目前输送管路阻力较理论计算值更大。由于初沉池设计为重力排泥形式,初沉池污泥泵池不能及时泵送污泥会影响初沉池的正常排泥,对初沉池的稳定运行也是隐患。故需要更换初沉池排泥泵。我方提出更换排泥泵(Q=40m³/h,H=20m),不仅考虑到目前的运行需要,更针对长期运行造成的水头损失增大设计了足够的设计余量。同时配套的电控柜等须进行相应更换。3.9 污泥浓缩池与脱水机进泥泵的相应改造1、浓缩池刮泥机整改联系厂家降低刮泥机过载保护,解决刮泥机经常由于负

24、荷过高而出现停机的问题;2、脱水机进泥泵的整改分析脱水机进泥泵流量不稳定的主要原因为:进泥泵(污泥螺杆泵)吸入口主管道设计不合理,管路易堵塞或者形成气阻。浓缩池的刮泥机易出现过载保护,不能稳定运行搅拌,池底存在污泥板结现象。建议首先加装排气阀,解决进泥泵偶尔会抽到空气造成流量不稳的状况;若仍然存在进泥流量不稳定的问题,则对脱水机房进泥泵前段原有的排泥管道进行整改,使得管道平整,取消原先的U型管路。同时,1#浓缩池积泥已经排空,2#浓缩池积泥未排空,实行积泥排空,刮泥机需连续稳定运行,并控制污泥浓缩池内污泥泥位及浓缩时间,防止池底污泥浓度过高导致板结。3.10 原水水质调查出水水质除氨氮达标外,

25、COD、总氮及氨氮都有不同程度的超标。通过业主与园区环保部门沟通,了解目前排放企业排放口测定的情况,以此来判断水质超标的原因及关键污染物,寻求源头解决的办法。4 视频监控系统的完善为提高厂内运行管理保障,需要增加6套视频监控系统。同时在厂界围栏增设周界被动报警系统,提高厂运营安保。具体清单见总改造设备材料表8.25 厂内设施维修改造工作工程投运后,运管单位发现部分设备设施存在缺陷,需要进行系统完善整改,提高系统运管保障。锅炉房需要增加双电源供电,并增加燃气泄漏报警,改造排风扇电控柜加强通排风;供水系统深井泵房需要增加双电源供电,更换深井水泵及配套电控柜,提高供水量,完善自控柜等;对厂内热力管网

26、进行改造,增加检修井及阀门井等;脱泥机房系统需要更换进泥泵、改造脱泥斗等。具体见项目清单:甘泉堡设备设施维修改造项目清单类别序号项目单位数量工艺及设备1锅炉房改造(增加双电源控制柜 、锅炉PLC信号 、水箱液位控制、 燃气泄漏报警 、增加排风扇电控柜接线)批12深井泵房改造(更换进口深水泵 、更换循环泵、增加自控系统 、增加静压液位计、增加双电源控制柜 、粉刷加暖气 、溢流管 放空维修、水池培土)批13臭氧发生器冷却水泵增设过滤装置批14江苏一环粗格栅螺旋维修,吊动钢丝绳更换,膜格栅轴承更换维修,初沉池刮泥机减速机底座更换,调整过力矩保护,浓缩池浓缩机系统动力装置小,闸门丝杆断裂,丝杆防护套不

27、配套,无观察口,闸体掉落,部分设备含保质期内,部分需要后期更换改造产生费用。批15菲力:1、 提升泵4#提升泵故障,生化池一些水下设备(推进器、搅拌器,回流泵)安装不合格,震动较大没有按规定进行安装固定,多处出现高温报警,泄露报警,接地报警等现象,且吊架缺失严重,需要联合厂家共同和现场维护人员一起对设备进行检查维修恢复,3、增添吊架吊葫芦,固定线卡。批16增加膜组器离线清洗设备,场地改造,设备购买,组器清洗人工费用。批17 浓缩池玻璃盖未完工批08水解酸化池排泥阀更换改造个489新乡起重吊架距离短,无法正常吊出设备,无防雨防晒设施批110脱水机房改造(1泥斗改造 2 改造出泥管 3 改造排水管

28、 4 加冲洗水水管线 5增加自动加油装置及震动监测 6 增加热风幕 7 增加H2S报警仪 8 更换进泥泵(吸力不足) 9 更换离心机下刀闸阀 批111污泥浓缩池工艺管改造批1电气12高催池子增设液位计,增加PLC程序,管线,增设气动阀、尾气破坏器防护设施。个1213海德自控:1、通讯问题;2、上位画面完善问题;3、现场仪表和上位机对应问题;4、现场配电柜转换开关和显示灯;5、现场仪表维护标定,仪表测量不准;6、高压控制柜小车进出机构故障批114 威利电磁流量计无法显示或流量显示很不稳定4块,10个哈希浊度仪故障,批115增设中控室大屏幕批116膜格栅冲洗水箱进水增设水位开关个217厂区内增设专

29、用检修电源箱以及配套线缆个10土建管网18多处地方因漏(溢)水,致使构筑物外围、路面及人行过道塌陷。 由于地面塌陷,造成多处墙壁有裂缝,门窗破损,通水管道断裂,需要维修费用。食堂无上下水。批119粗格栅、细格栅、膜格栅、鼓风机房、膜设备间、出水巴氏计量槽地板砖铺设。办公楼,宿舍楼,食堂,车间门口地面处理。批120办公楼门前地面处理、宿舍及食堂进门踏步批121细格栅改造(1 排水沟 2砂水分离器改造 3加冲洗水 )批122自来水管网改造(增加检修井2座)批123厂区下井、下池爬梯,爬高爬梯保护护,栏膜格栅护栏,消毒井,出水渠,废水池。批124热力管网改造(检修井和阀门 井19座)批125附属车间

30、装修改造批16 改造设备材料表6.1 污泥浓缩池、超越管、甲醇PAC投加改造材料表序号名称规格材料单位数量备注初沉池排泥泵更换1排泥泵Q=20m3/h ,H=20m ,P=3.3kW台6飞力,NP3085超越管道1#1焊接钢管D820*9Q235-A米72290°弯头DN800Q235-A个202S403-83三通DN800Q235-A个24法兰DN800Q235-A个602S403-785手动蝶阀DN800球墨铸铁个3配套伸缩接头6阀门井3000*2200钢筋砼座37刚性防水套管DN800个6超越管道2#1焊接钢管D820*9Q235-A米115290°弯头DN800Q2

31、35-A个202S403-83135°弯头DN800Q235-A个102S403-133三通DN800Q235-A个24法兰DN800Q235-A个602S403-785手动蝶阀DN800球墨铸铁个3配套伸缩接头6阀门井3000*2200钢筋砼座37刚性防水套管DN800个68刚性防水套管DN800个5超越管道3#1焊接钢管D820*9Q235-A米124290°弯头DN800Q235-A个202S403-83三通DN800Q235-A个24法兰DN800Q235-A个602S403-785手动蝶阀DN800球墨铸铁个3配套伸缩接头6阀门井3000*2200钢筋砼座37刚性

32、防水套管DN800个6碳源投加管道1不锈钢管DN25SS304米4802不锈钢管DN50SS304米253球阀DN25SS304个84球阀DN50SS304个25三通DN25SS304个126三通DN50SS304个47大小头DN50/25SS304个4890°弯头DN25SS304个16990°弯头DN50SS304个4碳源投加泵更换1隔膜压力表SS304只32球阀DN40,双活接,1MPaSS304只43球阀DN25,双活接,1MPaSS304只64计量泵胜瑞兰,1500L/hSS304台2其电机为防爆电机,配套阻尼器、背压阀、安全阀、Y型过滤器等所有配件5大小头DN2

33、5×50SS304只16等径三通DN40SS304只47等径三通DN25SS304只58等径四通DN25SS304只2990度弯头DN25SS304只7除磷药剂投加管道1UPVC管DN25,1.0MPaUPVC米65保温棉保温2球阀DN25,1.0MPaUPVC个1保温棉保温390°弯头DN25,1.0MPaUPVC个6保温棉保温风管联通1节流阀DN300,1.0MPa成品个2耐温能力200,阀座密封为氯丁橡胶2法兰式可曲挠柔性接头DN300,1.0MPa成品个2耐温能力2003钢管D325×6Q325-A米74压力表量程:0-0.2MPa成品个45阀门井1500

34、*2000钢筋砼座2污泥浓缩池相应改造1焊接钢管DN250Q235-A米52自动排气阀DN25个1DN25钢管引出接排气阀3等径三通DN250Q235-A只2490°弯头DN250Q325-A个26.2 视频监控完善材料表序号材料名称品牌规格型号单位数量前 端 部 分1高清球机海康百万高清台32半球摄像机海康百万高清台33电源小耳朵2a个34支架标准国产个25线材附件批1传 输 部 分1网线爱普华顿超五类箱22收发器千兆对23尾纤日海fc根44跳线日海sc-sc根45法兰日海sc个86终端盒国标8口个27电源线 扬州天悦RVV2*1.5m2008交换机 8口H3CH3C台29汇聚机柜

35、国标300*400个210辅材批1后端部分1NVR海康百万解码台12存储希捷监控专用批13iVMS 监控平台海康iVMS点6周界被动报警部分周长1750m1卧式报警主机C恒博HB-2020C个12红外对射恒博HB-T001R4根243无线信号转发器恒博HB-ZFQ/433根84支架定做定做根285 主机摇控器恒博HB-YKQ-4个26主机键盘恒博HB-YKQ-3块27辅材批1窗帘护栏空调部分1空调格力1.5p台12窗帘定做遮阳米3.23防护栏定做不锈钢平方74材料合计5施工费6税金3.40%7远征费8共计周界被动报警部分周长2350m1卧式报警主机C恒博HB-2020C个12红外对射恒博HB-

36、T001R4根343无线信号转发器恒博HB-ZFQ/433根84支架定做定做根285 主机摇控器恒博HB-YKQ-4个26主机键盘恒博HB-YKQ-3块27辅材批17 费用汇总措施中关于水质改善提升措施(风管联通、增加超越管道、增设甲醇投加及PAC 投加管网、污泥浓缩排泥系统完善、增设视频监控及厂周界报警)费用预计234.1万;厂内设施完善及维修改造共计10项,费用为481.5万。以上费用共计715.5万。8 设备维修及技术改造情况汇总 甘泉堡水厂设备设施维修及技术改造总项目清单 注:黄色标注为急需改造项目类别序号项目数量预估价格预估金额负责人详细情况实施进展工艺及设备1锅炉房改造(增加双电源

37、控制柜 、锅炉PLC信号 、水箱液位控制、 燃气泄漏报警 、增加排风扇电控柜接线)批 紧急1164000 164000 马安泰增加施耐德160A双电源控制柜、增加锅炉PLC信号:烟气温度、回水温度、进水温度、油箱油罐液位等、进水水箱增加液位控制循环泵及进水电磁阀、锅炉房增加燃气泄漏报警仪、增加排风扇电控柜接线。需要图纸设计;设备清单待核定2深井泵房改造(更换进口深水泵 、更换循环泵、增加自控系统 、增加静压液位计、增加双电源控制柜 、粉刷加暖气 、溢流管 放空维修、水池培土)批紧急1170000 170000 马安泰更换进口深井泵,更换循环泵、进出水阀门及止回阀,增加自控系统:循环泵及深井泵的

38、工作参数、水池液位等,增加施耐德100A双电源控制柜,泵房的粉刷增加暖气,增加泵房屋顶的盖板,维修水池溢流管、放空管及水池的培土需要图纸设计;设备清单待核定3臭氧发生器冷却水泵增设过滤装置批紧急110000 10000 王鹏设备清单待核定4江苏一环粗格栅螺旋维修,吊动钢丝绳更换,膜格栅轴承更换维修,初沉池刮泥机减速机底座更换,调整过力矩保护,浓缩池浓缩机系统动力装置小,闸门丝杆断裂,丝杆防护套不配套,无观察口,闸体掉落,部分设备含保质期内,部分需要后期更换改造产生费用。批紧急1100000 100000 彭汉文产品质保期内的工作,部分配件已经到达,由厂家协助更换维修,需要增添的设备会产生费用。

39、协调厂家解决厂家处置中5菲力:1、 提升泵4#提升泵故障,生化池一些水下设备(推进器、搅拌器,回流泵)安装不合格,震动较大没有按规定进行安装固定,多处出现高温报警,泄露报警,接地报警等现象,且吊架缺失严重,需要联合厂家共同和现场维护人员一起对设备进行检查维修恢复,3、增添吊架吊葫芦,固定线卡。批紧急1200000 200000 王鹏联系厂家售后,共同解决设备问题,需要购买相应的配品备件和配套设施 1提升泵4#故障 2 生化池水下设备(推进器、搅拌器、回流泵)安装不合格,震动较大没有按规定进行固定安装,多处出现高温报警,泄漏报警,接地报警等现象,如:1号生化池1-4高温报警、2-2接地报警、2-

40、3泄漏报警,需联合厂家共同和现场维护人员一起对设备进行检查维修恢复。3 生化池吊架及吊葫芦严重缺失,其中大吊架缺7架,小吊架缺18架,小吊架底座两架,1吨10米不锈钢吊葫芦60个。4 设备安装时吊链与电缆之间没有安装线卡,线卡缺失200个。清单核定中;联络厂家处置6增加膜组器离线清洗设备,场地改造,设备购买,组器清洗人工费用。批紧急1150000 150000 彭汉文根据离线清洗规范和要求,需要购买相应的配套设施和管件配件。1、利用现有CIP泵 2、冲洗用管路( PVC 管路 弯头消防水袋 水袋消防水接头 6套)3、备品备件 4、清洗配套工具 5、清洗费 6、下水道和场地改造 附件三为清单 有

41、清单;待批准7 浓缩池玻璃盖未完工,厂区路灯未完工批急00 0 彭汉文由于设计尺寸和盖板实际尺寸有偏差(小),工程未完工,很多龙骨已经发生弯曲塌陷。待核定8水解酸化池排泥阀更换改造个急484000 192000 王鹏1、甘泉堡污水处理厂水解酸化池底部污泥排系统,选用的欧特莱是气体气动膜片式快开排泥阀 DN200 PN=1.0MPa,型号规格为YC24D-DN15 电压:220V 压力:1.6MPa 功率26W 由于池子比较高还是密闭池,底部比较潮湿,进水为工业废水,腐蚀性也比较大,很多气动阀线圈烧坏,更有部分阀体控制轴承腐蚀生锈。 2、更换为 防爆电磁阀 4M2310-DN15,1.6MPa

42、电压220V 功率26W 50台 3、更换 油污分离器 8mm,1.0MPa 50台 清单核定中;联络厂家处置9新乡起重吊架距离短,无法正常吊出设备,无防雨防晒设施批一般1100000 100000 一、增加厂区水解池起重机吊架(5吨)、含防雨棚二、改造厂区事故池起重机吊架在原有基础上再提高2.5米 三、生化池吊架 四、配套简易道路需要图纸设计10脱水机房改造(1泥斗改造 2 改造出泥管 3 改造排水管 4 加冲洗水水管线 5增加自动加油装置及震动监测 6 增加热风幕 7 增加H2S报警仪 8 更换进泥泵(吸力不足) 9 更换离心机下刀闸阀 批紧急1700000 700000 马安泰工艺设备的

43、完善和消缺需要图纸设计及核定设备清单11污泥浓缩池工艺管改造批紧急130000 30000 马安泰需要图纸设计121、 风机房生化风机与膜风机增设联通管道,分流生化富裕风量,节能控制生化溶氧;2、 初沉池及水解池增设超越管道,提高进水中碳源利用率,节约甲醇投加量;3、 增加改造甲醇泵系统及PAC投加点,合理分配碳源及除磷药剂,提高脱氮除磷效率;4、改造完善原有系统初沉池排泥及污泥浓缩系统排泥问题。5、厂界报警及视频完善批紧急12340000 2340000 彭汉文有图纸及清单;待批准电气13高催池子增设液位计,增加PLC程序,管线,增设气动阀、尾气破坏器防护设施。个急1235000 42000

44、0 彭汉文1.超声波液位计; 测量范围06m,支架安装, 介质:水IP68 数量12 台 2.安装支架12套 3.超声波液位计变送器 AC220V 输出:420mAIP65 12套 4.变送器安装立柱 60X60X2 H=1500 不锈钢 带支柱底板及全套安装螺钉 12 5.仪表保温箱 WXHXD=400X500X350不锈钢材质 带观察窗 12套 6.系统PLC程序 PLC点位 线缆 和配套继电器 信号电缆 7.冷却循环水泵Y型过滤器 总管DN 630 8.尾气破坏器增设防护设施需要图纸设计及核定设备清单14海德自控:1、通讯问题;2、上位画面完善问题;3、现场仪表和上位机对应问题;4、现场配电柜转换开关和显示灯;5、现场仪表维护标定,仪表测量不准;6、高压控制柜小车进出机构故障批急10 0 质保期内,多次联系海德来现场消缺完善,由于尾款问题不配合工作,急切需要公司出面解决问题。联络厂家处置中15 威利电磁流量计无法显示或流量显示很不稳定4块,10个哈希浊度仪故障,批紧急130000 30000 彭汉文质保期内,已经联系厂家出面解决,浊度仪需要更换部分备件,产生一些费用。联络厂家处置中16增设中控室大屏幕批一般1800000 800000 王鹏1、整个中控室大屏幕显示

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