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文档简介

1、75吨流化床锅炉优化燃烧调整的探索与研究刖s75吨循环流化床锅炉是浙江区域的锅炉产品,于2003年生产,原来设计 原则是燃用燃料为生物质、沼气、烟煤混合燃烧,主燃料是烟煤。然而,由于 实际生产情况的发展和变化,目前燃用的原料发主了改变,生物质燃料的投用 已部分退出,加上当时国内的循环流化床牛产技术的保守性和成熟度的制约, 炉膛内水冷壁的防磨设计理念过于强化,致使投产后出力很难达到设计要求。 为此,根据对以往的运行参数和实际运行中的调整探索,针对各种工况下的出 力进行研究和试验,最终给出比较切合实际并尽量满足生产要求的结论。一、锅炉概况简篩75炉结构示意图锅炉结构概况如上图所示,设计有一个主床,

2、主床的前后设有副床,炉主床呈左右向长方形布置,尺寸为6x2.5米。炉膛长宽为6x6米,床底标 高4米,播煤口位于左右两侧的标高6.5米处。副床尺寸为6x1.8米。副床 上方布置有穿墙水冷壁管,离副床表而0.5米。入炉的助燃二次风有三个位置进入炉膛,人部分二次风从副床输入;一 部分从炉膵四角(规格为e 100管径)注入,每角有两个,标高9米,风口 微向下;还有少部分作为沼气的助燃风从沼气口注入。播煤口、沼气喷嘴布置于两侧炉墙竖直对称中心线部位,播煤口位置标 高6.5米,以一次风为播煤风。沼气口在播煤口上方,标高为10米。沼气 喷嘴以二次作为周界风助燃。炉膛内四面水冷壁的受热面上,从下到上均敷满耐

3、火防磨浇注料,人右 后三面从炉床上到炉膛出口,前墙敷设到顶部的斜顶棚。炉膛出口处先后依次悬挂布置有高温过热器和低温过热器管,呈逆流布 置。低温过热器下方为重力分离的接灰斗,尾部烟道上部为不多个矩阵布置 的小号旋流分离器。后面依次布置有高、中、低温省煤器。最下部为空气预 热器。正常运行情况下,炉膛中部呈微负压、炉膛出口呈微正压状态下运行。 如上图所示。二、锅炉现状目前,本台锅炉的主要问题是:高负荷工况下蒸发量不足,炉膛内在高 热负荷状态下,床温、中部温度容易超出1000°c,存在结焦的隐患很突出。 最小负荷只能达到40吨,不能减得更低,容易形成高耗能运行。1 出力不足问题:该锅炉设计额

4、定出力是75吨/小时。沼气量保证在 4500至5000m3/h,要保证汽包压力在3.4mpa左右的情况下,实际出 力最大出力只能达到71吨/小时,而沼气不足或纯投煤燃烧的情况下,压力只能保持在2.0mpa,出力只能保证在60吨左右。在这些工 况下,锅炉床温和中部炉膛温度已达到980°c以上,已没有增加热负 荷的空间,否则将容易超温达1000°c以上。2. 最低负荷问题:在沼气量一定的情况下,锅炉负荷只能减到40吨左 右,此时的床温已降到800°c左右,一、二次风量仍远没有达到最小 临界风量。时常造成压力过高,对空排汽现象,造成燃煤、蒸汽和电 耗等三种能耗三重浪费。

5、三、原因分析1. 人员技术认识因素,由于运行人员专业水平参差不齐,习惯性控 制理念等因素的作用,不敢突破以往安全运行已成型的习惯安全经验,不 敢突破当前已经牢固的安全运行底线,在燃烧调整技术方面不敢尝试新的 突破,在各种运行工况下,一直保持原来的运行水平,不能向新的、更经 济的运行调整工况推进。特别是低负荷工况下运行,没有有效地应用临界 流化风量作为调整基准进行各参数靠近最小工况运行,造成屯耗、燃煤、 蒸汽等能耗的浪费。在高负荷工况下,没有充分应用循环流化床燃烧的机 理和理论,合理配风,强化燃烧,造成锅炉出力不经济,不能充分发挥本 台锅炉的最佳燃烧状态。2临界风量试验:2013年8月停机检修后

6、,开机流化试验结果及9、 10月中途停炉的热态启动有关数据,可以得到冷热态下、床料厚度、床压、 风压数据如下(注:该锅炉的床层压差取值不正确,床层压差不可能大于 风室压力,需要修改)75吨炉临界流化风量数据统计表口期2013 年 8 月 28 9 月 14 口10月4日工况蠶冷态 点火热态 停炉热态 点火热态 停炉热态 点火床料厚度(mm)300300500500500500风机转数(n)118011801165118011651023负压(pa)-45-45-45-45-45-4 5临界流化风压(kpa) 一次风机岀口处6.54.77.64.57.64.5料层压差(kpa)10.79.710

7、.810.510.510.5点火床上温度°c450750290750400点火进煤量t/h888点火升温结果升温 正常升温 正常升温 正常由上述数据表明,冷态流化试验临界流化风压比温态高l5kpa,而热态的止常流化风量将更低于冷态和温态。因此,止常运行工况下,在低负 荷时,最低流化风压将可以温态临界流化风压为基准,以6,5kpa的一次风 机出口风压作为最低临界流化风压,作为势态下的运行调整依照参数。用 此最小流化风量为依照,调整燃烧工况,并保持床温在700°c以上,以维持 锅炉低负荷下运行。以此风量配比维护燃烧,可以保证燃烧达到最佳最经 济的燃烧工况。在此工况下,副床低温结

8、焦不会形成,根据低温结焦机理和本锅炉结 构特点,在低负荷状态下,减少下煤量和一、二次风风量后,因为保留在 副床上的细床料为原來的细床料,其燃烧燃尽度已基本完全,残留的水份 和挥发份已很低,而且中间温度只有500至700°c,不至于造成低温结焦的。 而在减负荷过程中扬起的细床料,虽然燃尽度、水分、挥发份等成分仍有 一定程度的存在,但因为堆积厚度和返冋量较少,不至于产生低温结焦。 在停炉后表面可能存在较溥的一层可能形成溥层的结片,但不会影响床料 的后期重新流化和复燃。根据近期几个月低负荷工况下的运行情况统计结果分析可知,根据实 时负荷情况,合理降低风量,可以节约三大风机用电100至180

9、kw每小时, 取最低值,按节约100kw每小时,工业用电每度电0.6元计算,每小时可以 节约用电费用60元。而全年下来,在低负荷工况下运行的吋间是可宽的。 仅在9月份,有一天的大部分时间里,锅炉负荷几乎是全是低负荷45t/h以 下运行。因此,运用好低负荷工况调整,对节约成木的效果是明显的。3. 燃烧配风要求,循环流化床锅炉的燃烧,主要靠合理的配风,一次风 主要作用是保证床料的正常流化以及拥有足够的上杨速度和高度,而过多一 次风量,势必造成气量过剩,增加风机电耗和燃烧的过剩氧量。在保证正常 流化的前提下,炉膛内燃料燃尽的决定条件是助燃风,即二次风量。如何配 比好风量,控制最佳氧量,是保证燃煤完全

10、燃烧的关键调整和运行指标。根据本锅炉本身特点及实验数据统计结果分析,最佳燃烧气量可以控制 在6.5%至9%范围内。循环流化床锅炉的最佳燃烧气量可以控制在3%左右, 在这氧量下运行,不但可以将风机的屯耗控制在最经济工况,还可以保证环 保排放指标的生成达到最低状态。保证合理的氧量前提下,合理配比二次风量,才能保证锅炉出力达到故 佳状态。然而,本锅炉的炉膛尺寸和结构,以及燃用的介质的特殊性,欲调 整氧量达到3%,在当前情况下几乎不可能。要保证锅炉蒸发量达到较高的出 力,必须保证炉膛内充足的热量,而炉膛内的热量主要是靠煤和沼气产生。 在保证该两种燃料需耍的燃烧氧量,提供合理的助燃风是关键。而该锅炉的

11、助燃风可以通过二次或一次风的调整来保证。通过反复调整试验,釆用高二 次运行和高一次运行,对比结果是,高一次运行的屯耗明显低高二次风运行,米用高一次风运行,每小时产生的用电量相差50kw左右,折合电费30元。 因此,在合理的配风后,运行结果的成本差距是很可宽的。相关试验参数和图表如下:arricma71.2mr.aii62 oei 勢220n.332n.637i. lie 9. 492 i0.2i9 ii. 3w11.242.440v.it9*s£:%ss:;s5£=ssi«3sss>m一22.2 7x2.3.s.2.xi3.>.l.>.l.xl.

12、l.xkkx*xx盟sss:&:sss£5s£slls5:5s一iolwt10. mo ii.sm11. miol im gm11. m410. 2»ixssimss 藍&xk&s:盤"韻&££:£>誤£»£&»!沫»£:»£噩if苛辭bss富s:sksm£s3:;:盘盘£:4. 风机出力问题:二次风机出力达到87%以上时,产生共振现象很 明显,引起出力波动,电流波动,随着环境温度的升高,电机温度也随即增 高而引起变频系统突发性跳闸。一次风机同样存在类似的现象。目前,配备 的一、二次风机出力基本满足风量的输出要求,还有一定的输出空间。但两 者均要有环境温度不高的条件来保证。在夏季,由于环境温度较高,电机温 度容易超过,容易造成风机跳闸,也严重影响设备的安全,轴承是不能在超 过85°

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