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文档简介

1、尊威照明电器有限公司 BG/CCC/YYFZ-002-00管理评审报告膆评审目 的芄确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求,确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。袀评审日期蚈2015年4月1日袅评审地点莄6号会议室芁主持人肆吴贵荣蚄参加人贝:蒄总经理、畐总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。莈评审内容肂现状陈述螇存在冋题及改进建议螇评审结论(改进措施)肃1、上次内部审 核、外部审核的情 况总结。薀一、2015年3月内部审核开出 的六项一般不合格项,已在规定 期限内验证改善完成。螀二、2014年4月份,中国质量 认证中心(CQC对本司进行3C 认证审核发现,工厂未能提供认 证产

2、品耐压项目的确认检验记 录,未能提供关键零部件热缩管 的电气绝缘项目的近一年有效 定期确认检验记录。L|或=/1 :袇一、在3月内部审核发 现,3C认证标志保管使 用管理例行检验和确 认检验运行检查一致 性检查供应商评估及米 购控制方面,还有待于 改进。蒄二、通过各种审核,充 分验证了本司质量管理 体系的充分性、适宜性 及有效性。证明本司质 量管理体系是能经受住 考验的。节1.充分利用每次内审, 挖掘各部门、车间在品质 管理活动中所存在的问 题,及时纠正、杜绝再发, 促使质量管理体系得以 持续改进。蕿2.促使管理层及员工, 自觉遵循标准要求作业, 并不断反馈、沟通。羇1.不断增长知识和阅 历,

3、促使质量管理体系不 断改进。袅2.从外审中不断寻找出 内审在审核方法、技巧存 在的差距,促使内审水平 提高蚀2、客诉处理结果芈2014年度共收到客户投诉 4 次,全部已经改善完成。肇制订整改措施,并切实 执行,验证有效性,完 成标准化工作。芆挖掘各种潜在隐患,杜 绝一切问题的再发生。莂以客户投诉作为品质 改善切入点,举一反二, 进行任何改善活动。管理评审报告莁3、重大品质异常。肇2014年5月7日,客户:PG 型号:(P6024-135DI、P6025-135DI、P6026-135DI、 P6511-135DI、P6027-135DI、 P60411-135DI),客人投诉灯架 焊接位、装饰

4、头生锈。蒃(2) 2014 年 6 月 5 日 LOWE;(QE工程师在成品仓进行抽检 4头水晶吊灯时,发现中层错用 了小水晶1PC,在之前QA抽检 时也同样发现三头水晶灯错用 水晶问题。膃(3) 2014年8月8日聿1.以上重大品质异常 均采取相应措施,并达 到改善效果。腿2.为杜绝不必要的客 诉,在批量生产时品质 控制从源头控制,尤其 是物料品质控制,强化S供应商管理。袃3.明确产品特殊特性, 并加以控制。1 / / x- / / 1 |. _1. . - - a J薁1、对制程的半成品和 成品加大力度监控和检 查,产品在安规性能、结 构方面品质要求,仍需持 续改进。袈2、建立客诉档案资料

5、, 对新进员工着重培训,杜 绝冋题再次发生。芇3.将产品特殊特性在制 程中确定,利用 PFMEA/CF控制,从制程 中做到预先防止。芄评审目的Ji _ . XL | 1 1芃确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求,确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。蚇评审日期莇2015年4月1日蚅评审地点螁6号会议室蚀主持人蒆吴贵荣螂参加人贝:蒃总经理、畐U总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。葿评审内容薆现状陈述膃存在冋题及改进建议羁评审结论(改进措施)膈3、重大品质异常。蚆(4)2014年8月23日总装车间 安装八生产 PG525501(P4114-77DI)送首件,经 IPQC 检验

6、确认时发现灯头安装方向 与技术要求不一致。薄(5) 2014年10月15日总装 车间2线生产HD305-104在首件 确认时发现机种标签用错,因技 术更改,车间还是用的旧版。蚃(6) 2014年10月25日,客 户:BUGA订单321088,投诉问 题:杯盖错位,杯盖表面有刮痕。芁(7) 2014年11月11日总装 车间10线生产HD701-704在生 产过程中发现用灯头标签抽 50 个有3个不良,要求60W用错成 100W这是致命缺陷。蚆4.做好首件,反复核 对。羅5.在进料中,明确不 干胶贴纸其粘力的检测 方法及判定基准,规定 不干胶贴纸储存方式与 时间。肀6.对于漏放、错用物 料,从标示

7、与区隔、领 用及发放、回收,各层 次管理人员必须监督执 行羀7.对机械、烦接、粘 接的连接方式,增加拉 拔、吊重、扭矩测试标 准及判定基准。螆4.形成首件制作与确认 机制,坚决执行标准化作 业。莆5.将不干胶贴纸其粘力 的特性在PFMEA/CP中明 确控制方法。袂6.加大“5S”稽查力度, 验证物料管理有效性。螈7.更新进料 制程检验 指导书.管理评审报告蒂1、2014年度交货准时率统计薇1、交货准时率和客户1、2、袃强化工程图纸和技的结果是100%达标。满意度调查,这二项质术规范化。量目标与去年相比,客3、芀2、满意度调查统计的结果是户满意度达标。4、羂实施制造性和装配99%达标。羆2、客户

8、满意度在2014性设计前分析与评定。年度达标,其重要原因5、在于对客户投诉处理的6、薀米用失效模式和影及时性和有效性方面做响分析原理,实施先出重大改善。针对客户期策划,并落实到实投诉成立专案小组,形处。成跨部门作业机制,有7、针对性、及时处理客户8、肆强化设计评审与验投诉案件;根据客户投证。诉案例,触及旁类地预9、先查核、纠正,做到预10、芄促使材料规范祎4、交货准时率和先防止。化,对供应商管理严客户满意度调查。 . iLj |!,格执行。11、12、蒀系统化设计验 证测试和确认的证 据,以供改善之依据。13、14、荿强化各种培训, 跟进培训效果。15、16、膅验证各种改善Ps f i j有效

9、性,及时评估充 分性及话宜性。17、18、蚅更为深入了解(1f气客户,在双方互利的 前提下,为客户提供 增值的服务。膈1、公司质量目标:客户验货合肆人员流失率居咼不1、2、薀编写有针对性培训格率共考核一次不达标,满意度下,员工培训未跟上,教材,采用灵活多变膂5、质量方针和质 量目标的实现情况(质量方针,质量 目标的话宜性)。调查达标交货准时率达标,客户 投诉次数达标。质量目标总达成致使操作技能下降,品 质标准把握不准,监控的考核方法,验证员 工专业技能提高的程率75%与去年比,总达成率明 显上升。力度薄弱。强化人员专 业素质,有针对性、系 统地对员工多方面、分度。3、4、賺弘扬企业文化,增强芅

10、2、各部门、车间质量目标:省 略。层次的培训。员工归宿感。芅评审目的芃确保质量体系持续有效有限公司? 体系标准要Y求Z-确保质量体系的适且性、充刀性、有效性。莂评审日期羀2015年4月1日莅评审地管理评审报告号会议室肄主持人虿吴贵荣蚆参加人贝:膆总经理、畐总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。蚃评审内容蕿现状陈述蚆存在冋题及改进建议薇评审结论(改进措施)莅6、质量管理体系 的实施情况,(质量 管理体系的话宜性、 充分性和有效性)/ 教育培训有效性评 估。蚂 本司自2013年通过3C 论证以来,随着客户及产品 要求的不断提升,质量管理 体系及其过程均做出持续改 进。目前公司已实施

11、09001:2008质量管理体系已近5年了,与3C体系相 辅相成,已充分证实本司质 量管理体系适应性、充分性 及有效性的改进,以充分的 信心迎接IS09001: 2015体 系升级的到来。螆质量手册、程序文件、作 业指导书、表单格式版本的 更新,体现着本司质量管理 持续改进的趋势及体系提升 的必然性。螄教育培训有效性,从作业 现场、|员工专业技能、品质 意识及工作理念等方面,进 行综合评估。螃1、本司质量管理体系成 功已导入APQPFMEASPCMSA莁四大工具的应用,使体系 更具有可操作性。祎2、强化文件可操作性, 使之更具有指导性。jf- JhIIl膅3、强审核力度,重点评估 质量管理体系

12、有效性。薅4、突出关键工序,形成 可操性强的机制。膀1、各过程确定特殊特 性,建立参数表,以便 过程控制。芀2、将SPC统计技术运 用作业现场,通过曲线 升、降的变化,随时关 注不良情形变化,及时 找出原因,及时消除。薆3、通过途径及时了解 3C体系要求,提高生产 项场自主管理能力。羂4、识别关键工序中的 特殊特性,对过程中的 各种参数加以明确与确定。a.I r丨1 i|膃7、内外因素对质 量管理体系的影响。莀目前公司已由原欧洲客户 为主转为以美洲客户THD/LOWE为主,在作业流 程、检测标准、资源配备等 系列环节,均应进行相应的 补充及变更。羆IS09001: 2008将升级为 IS090

13、01: 2015,公司应适时 了解 IS09001: 2015 体系要 求,并做出相应资源投入, 为IS09001: 2008升级做好 充分准备。蚄本司应飞利浦客户要求, 建立了 3C体系,其它客户产 品如符合3C论证要求,等同 遵守3C体系条款要求,力求 与IS09001体系兼容。莀1.应客户要求,本司已应 用 APQPFMEASPCMSA 大工具,作业、检测标准 均已明确产品的特殊特 性,便于更深入地控制产 品品质。莇2.通过途径及时了解 IS09001: 2015 条款要求, 为体系升级做好准备。3. 充分考虑客户需求,满 足市场需求。4. 重新审核四大体系文件 的可操作性,在符合各自

14、体系条款前提下,力求其 间的相容性。1. APQPFMEASPCMSA四大工具的应用,使前 期的品质控制更具体 具备可操作性2. 已制订内审员委外培 训计划,并得以批准.3. ,建立了 3C体系,避 免重复验厂审核。4. 对四大体系进行内 审,充分把握其体系各 自要求,推动体系的持 续改进,通过审核,验 证文件可操作性。尊威照明电器有限公司 BG/CCC/YYFZ-002-00管理评审报告评审目 的确保质量体糸持续有效满足 3C体糸标准要求,确保质量体糸的适宜性、充分性、有效 性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人贝:总经理、畐总经理、管理者代表、各部门经理、各车间

15、主管、内审组长。评审内容现状陈述存在冋题及改进建议评审结论(改进措施)8、资源配置是否得 当。1 1品质部内部成立PPAP制作 小组,以确保PPAP准确性、 及时性。缺乏3C体系内审员,至少 需委外培训2名内审员。09001:2008体系升级,至少需委外培训5名内审员。 建立公司“ 5S”稽查小组, 落实责任,促进现场整改,持 续改进。开发品质过硬、信誉好的供 应商。(品质部)(6)原材料仓需新增重型多层 货架,对原材料板材进行分类 立体放置;半成品仓需新增小 件物料放置盒;半成品仓需新 增手动叉车两台,供半成品仓 发料用。(仓管课)(7)客户提出生产车间需要考 虑增加夹具,增加自动化,譬 如

16、喷漆也可以用半自动化设 备进行生产,其他工厂已有用 机器人生产。(销售部)(8)加大网络安全监控力度, 保护公司信息和网络安全。(电脑部)(9)建议买台相机,以后供 应商或采购要样板时可直接 拍照传送过去;建议在评估 可行的情况下在冲压车间安 装专用吊机;公司在办公软 件方面应该定时升级。(模具 动力课)(10)产能方面(各部门都实行 了计件制,但产能体系仍没有 完善)A.各部门的产能体系完全靠 经验预估,缺乏数据库,要建 立工序产能标准与设备产能 标准。1、因WEBE客户要求, PPAP制作样件测试取值 频繁,内部成立PPAP制 作小组。2、推动3C体系持续改 进,促使本司管理水平的 提咼。

17、3、 今年公司ISO9001:2008体系为换 证审核,内审员人数及素 质亟待提高,内审员委外 培训今年还要进行。4、现场错用、混用物料 异常时常发生,“ 5S稽 查工作作为目前之重点, 利用稽查机制,促进现场 生产管理持续改进。5、目前供料品质批次合 格率还未达到本司要求, 在今年将加大对供应商 开发,尤其疋对关键兀器 件和材料的供应商开发, 强化对其管控力度,确保 关键元器件和材料品质 符合3C论证要求。6、增加重型多层货架, 节省空间、美观;增加手 动叉车,提咼工作效率。7、喷涂、冲压、抛光车 间,已重新核定本车间设 备资源需求,提出申请。8由电脑部主导审核公 司网络安全及监控力度, 根

18、据需求做出相应的升 级。9、由模具动力课、电脑 部主导审核、申请。10、由PMC主导、电脑部 协助,建立工序产能标准 与设备产能标准数据库, 便于改善工装/工艺/方 法等来提升产能。1、PPAP制作小组目前已 在运作当中,人员能胜任 工作。2、已制订委外培训计划, 在今年完成。3、已制订委外培训计划, 在今年完成。4、“5S”稽查小组已成立, 每星期二在工作报告例 会上,发布整改效果。5、供应商开发工作已在 进行当中,对供应商米 用,以其配合欲念为重点 考核内容。6、有助于推行“ 5S”管 理的推行。7、提高生产自动化程度, 降低劳动强度,减少对人 力加工的依赖,从而解决 招工难的老大难问题,

19、公 司在未来生产管理方面, 将全力推行“精益生产管 理模式。&满足反恐体系要求, 提高公司知识产权及商 业秘密安全度。9、便于提咼工作效率10、以数据为改善切入 点,推行任何的改进需 求,提高效率、满足品质 要求,降低成本。管理评审报告B应多研究改善工装/工艺/ 方法等来提升产能,不可对技 术/工程与模具部门依赖太 强,对不合理或有改善空间的方面需由各 生产部门提出并验证实施.(PMC)评审目的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求,确保质量体系的适宜性、充分性、有效 性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室|主持人吴贵荣参加人贝:总经理、畐总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管

20、、内审组长。评审内容现状陈述存在冋题及改进建议评审结论(改进措施)管理评审报告8、资源配置是否得 当。1 . 1 1- | 1(11)随着车间的生产不断扩 大,目前车间急需增加小水帘 喷柜两个、网带式隧道烧烤炉 一套、面包炉一个;为改善车 间状况建议使用天然气作为 燃料,改善车间抽风状况。(喷 涂车间)(12)建议技术部对旋压工 艺制订与颁发,增设旋压工装 验收流程并形成记录。申请 增加一台自动弯管机,提咼效 率、减少劳动强度。(已购回)(冲压车间)(13)针对电镀件来料不良 率偏高的质量异常,建议安排 电镀件入仓前全检; 车间需要招聘35名基层 储备干部进行培训,为车间生 产线管理工作需要做

21、准备。制作和更改生产线的标签柜, 便于标签管理; 增设夹具架,将每个产品所 需工序的夹具进行标示和官 理。(总装车间)(14)现样品完成率只对样品 组进行考核,但影响样品完成 率的主要因素是前工序零件 制作及外购部门,本部再次建 议,对样品制作前工序部门进 行考核。这样才能对样品完成 率更有效的进行控制和追溯。(工程、技术部)(15)继续加强、完善车间生 产成本的监控,加强产品工 艺、结构、用料的检查,降低 生产成本;加强新产品及新供 应商的开发,加强与各部门的 沟通。(供应、成控部)(16)招聘人员到位及时率目 标考核长期不达标,原因分 析:目前,珠江二角州一带普 遍出现用工荒、各行业用工均 十分紧缺,加之本司没宿舍、 薪资福利待遇已无优势可言, 故目标达成十分困难。(行政 部)11、喷涂车间增加设备、 改善工作环境,已在实施 当中。12、旋压工艺制订与颁 发,由技术部核定后主导 完成;冲压车间申请增加 设备,以达到提

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