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文档简介

1、优化污水回注系统,减少注水泵维修频率一、概述第五净化厂污水包括生活污水、 生产污水、 各集气站甲醇污 水以及每年的检修污水。污水处理规模设计为 350m3/d,处理后 的外来不含醇污水、 检修污水、 甲醇装置处理后的不含醇污水混 合,最后通过注水泵注入回注污水井中,回注深度 2950 米,地 层石盒子组。二、污水回注泵维修记录2015年 1 月至 6 月份我厂污水回注泵维修 18 次,填料泄漏 14 次,更换柱塞 6 根,更换注水泵进出口阀 2 次,不仅增加了 维修工作量,提高了维修成本,并且严重影响了生产。三、原因分析1、水质分析通过700m3沉降除油罐进出口水质分析, 进出口机杂没有明 显

2、的变化,PH值?弱酸性,腐蚀比较大(表 1)。2、700m3沉降除油罐结构图不含醇污水经过转水泵增压后进入 700m3沉降除油罐,通过 分水包从上方喇叭口喷洒而出;700m3沉降除油罐液位不断上升, 当液面超过下方喇叭口时, 污水由于水压通过喇叭口汇入到集水 包,然后通过700m3沉降除油罐出口进入到 63m3缓冲罐中。污 水中的油份及悬浮物上升到水面, 当液面高于集油口后通过收油问题:从上图可以看出,污水进入700m3沉降除油罐后沉淀, 如果不加入絮凝剂或者沉淀时间不够的情况下, 较小的固体颗粒 分布在罐体的下半部分。正好从出口流出,通过柱塞往复运动, 进入填料内的机杂与柱塞摩擦,导致柱塞拉

3、伤,填料泄漏严重。3、污水回注注水泵柱塞泵蓄能器配置容积不能过小, 容积过小会导致注水泵振 动过大,失去减振作用。按照规定:第五净化厂污水回注泵为 3 缸175行程系列,蓄能器容积不低于 16L,然而注水泵蓄能器配 置仅为 2.5L ,导致注水泵振动过大。4、700m3沉降除油罐排污操作操作时首先打开助排泵的进口阀门(阀 1、阀 2),然后打 开回700m3沉降除油罐的进口阀(阀 3),启泵后,缓慢打开助 排泵出口阀门 (阀 4),主要目的是将罐底部污泥充分搅拌起来; 停助排泵,打开排污阀经水压将污泥排出(图 2)。问题:(1)在排污操作时,未将700m3沉降除油罐出口阀门关闭, 罐底被搅拌起

4、来的大量污泥, 通过700m3沉降除油罐出口阀门进 入到63m3缓冲罐,导致回注污水机杂大幅增加。(2)排污操作后,700m3沉降除油罐未经过沉淀污水携带 大量污泥进入63m3缓冲罐,导致回注污水机杂含量大幅增加。四、整改建议1夏季由于不含醇污水量增大,每天来水量都在200m3以上,一个700m3沉降除油罐来不及沉降,导致污水回注水质变差, 建议增加一具700m3沉降除油罐,以此来增加沉降时间,提高污 水回注水质。2、经过对水质的分析第五净化厂从 4月 22 日投运缓蚀阻垢 剂加药系统后, 柱塞的腐蚀程度明显好转, 但是柱塞拉伤问题未 得到解决;建议在700m3沉降除油罐进口处投运絮凝剂加药系 统,增加污水沉降效果。3、修改700m3沉降除油罐排污操作规程,在操作时停运不 含醇污水转水系统,禁止向 63m3缓冲罐进液。排污完成 700m3 沉降除油罐沉降8-24h,保持良好的水质。(注:由于夜间不含 醇污水来水量较少,尽量改在夜间进行排污操作。)4、 根据长庆油田对柱塞泵蓄能器

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