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文档简介
400KA甚至计量单位上也存在较大偏差。大家共同认可的观点是槽噪声显出了电解槽内的波400KA电解系列的噪声统计和分析状况,来对噪声进展一下浅析。一、噪声判定槽噪声是依据槽电阻变化最大最小差值判定的,当变化差值在肯定时间内超过限定范围,则认为波动。目前设定是:噪声判定值的单位:nohm〔如不特别声明,噪声单位为nohm.〕噪压显示的单位:mV(约等于噪声值乘以电流值.〕高噪声设定值:150mV低噪声设定值:60mV高噪声附加电压:60~150mV附加电压时间:15消灭凹凸噪声时,灵敏区为上限:100mV下限为30mV变化差值判定间隔为1分钟,完毕条件为0~4分钟.采样最小间隔目前的资料尚无法确定。估量为ms级数据推断。在电解槽发生效应〔即电压超过8V〕期间,该台电解槽不推断噪声。二、最正确噪声值经过4326台次统计,日无干扰平均噪声为62。58nohm.无干扰噪声的数据去除了日噪声中受电流变化大于±5kA490分钟和电压摆期间的数据。依据400KA电解槽设计的技术指标,在良好的工艺技术条件和标准的日常操作下,噪声值低于60noh〔400KA24m目标.但设计院认为该电解槽可以实现的抱负状况的噪声值为40nohm〔即在400KA16mV〕以下。三、噪声的影响因素影响电解槽噪声的因素有很多方面内容,设计院当时的工艺设计要求包含以下几个方面的内容:工艺条件的保持依据设计,400KA电解槽主要的工艺技术要求需要到达下面8条,为抱负工艺技术条件.4。148V1.2电解温度: 940~960℃1。3电解质分子比:2.3~2.520~22cm铝液水平: 18~20cm1/26极距: 4~4。5cm1。7效应系数:0。08/台·日1。8氧化铝浓度: 2~3%原料质量400KA电解槽主要的原料需要到达以下质量要求,才能将噪声掌握到较低水平。2。1氧化铝的化学成分应满足YS/T274—1998二级品以上要求。化化学 成 分 %牌号杂质含量,〈23FeO23SiO2NaO2灼减1.AlO100%减去表中所列杂质总和的余量.23300℃±52h表中杂质成分按GB8170处理.AO-198。60.020.020.501。0AO-298.40.030。040。601。0AO-398.30。040.060.651。0AO—498。20。050.080。701.02.2氟化铝的化学成分应满足GB/T4292—2023二级品以上要求。化化学 成 分 %等级大于Al杂质,小于FNaSiO2FeO234PO252特一级6130。00.50。280。100。50。040.5特二级6030.00.50。300。130。80。041。0—级5828。23。00。300。131.10。046.0二级5728。03。50.350.151。20。047.02。3冰晶石的化学成份应满足GB/T4291-2023二级品以上要求。化化学 成 分 %等级FAlNaSiO FeO2 234CaOPO252灼减,550℃30min大于 杂质,小于特级5313320.250。050。70。100.020。42。5一级5313320.360.081。20。150。030。53.0二级5313320。400.101。30.200。030.83。02/262。4阳极炭块理化性能见下表:阳极炭块理化性能(YS/T285—2023〕牌号灰分%μΩ·m率%CO2mg/〔cm.h〕N/mm2g/cm3g/cm3不小于TY—10.50550。4545321。502。00TY—20.80600。5050301。502。00TY-31。00650。5555291.482。00注:CO注:CO2抗折强度由供需双方协商。GB/T8170电解槽的各项日常治理工作对噪声均有肯定程度的影响,尤其是下面几项工作电解槽的日常维护和保养换极治理出铝治理3。4自控系统治理工艺技术条件日常治理工作人员的技术素养培育系列电流的平稳程度系列电流保持在±5KA范围内,且不猛烈不动,对噪声的影响较小。四、 目前一公司电解槽噪声掌握状况依据设计目标,依据各影响因素进展良好的掌握,在系列电流在±5KA范围内,电解60nohm〔400KA24mV)以下。设计院并未针对各种技术指标进展量化的分析,目前尚不能确定各种工艺参数对202311月26日~20233月12日的数据进展统计和分析.得到下面结果:目前,我们电解槽噪声的平均值在80~110nohm,应当有较大下降空间.影响噪声掌握的缘由很多,下面针对启动后噪声的进展过程、各种影响因素对噪声的影响程度进行分析:1、启动时间阶段的噪声变化状况1。18天内的平均噪声变化和具有特征变化状况3/26当电解槽启动8天之内噪声值急剧下降,约下降30~50nohm。随着工艺条件转入正常的进程,到第八天根本可以到达平均值水平。1。230天内的平均噪声变化和具有特征变化状况21~2520~30nohm.缘由同该段时期的工艺调整有关系.1。360天内的平均噪声变化和具有特征变化状况4/26启动一个月后,噪声值又渐渐降到平均水平。这时工艺条件和相应的治理也逐步完善。1。3120天内的平均噪声变化和具有特征变化状况60条件的水平.5/262、工艺条件对噪声的影响由于院方无法提出具体的工艺条件对噪声的影响状况,我们应用统计学观点,分析其影响程度。由于数据的时间长度和采样广度的限制,以下分析结果,仅供参考。在以后我们还将数据不断分析已取得完整的分析结果。效应状况由于沈阳博宇设计的槽控机没有设计效应时的噪声推断,并且拒绝供给判定噪声的具体规章,因此无法确定效应对噪声的准确影响。效应对噪声的影响状况平均每个效应,系列电流不发生波动的状况下,除超过8V以外局部就会将该时间段内的噪声提高2375noh〔400KA电流下,噪压为950m。依据平均效应系数0.198min计算,平均每天效应造成的噪声提升为208nohm〔即:在400KA832m假设仅从发生效应的电解槽看,一个效应对全系列的噪声值影响不是很大。但是依据目前运行状况觉察,一旦发生效应,即使是闪耀效应,系列电流就会猛烈波动.从而影响电解槽系列的掌握效果,进而产生大量噪声,甚至是凹凸噪声大面积消灭.具体影响状况可以从系列电流波动对噪声的影响中反映出来。为什么会产生大量噪声呢?主要有以下两个缘由:电流变化可以直接导致电解槽的实际波动加大。〔槽电压—1。65〕/系列电流。而槽电压的根本构成为:槽电压=阳极电压降+母线电压降+电解质压降+炉底压降。从计算公式可以看出,电阻的变化是一个随着电流变化的非线性过程。一旦电流猛烈变化,电阻值计算存在的问题就会暴露6/26猛烈的电阻变化会导致氧化铝浓度推断偏差,直接影响到加料周期的调整,从而由于发生效应与导致槽况趋恶的比例为1N(N因此在供电系列电流稳流系统能够准时响应电流变化前,减轻这种影响的主要手段就是降低效应系数〔包括闪耀效应〕和降低效应电压。2。1.290依据以下图的效应发生状况的统计,随着启动后时间的推移效应系数不断下降。逐步接近设计要求.依据设计效应系数小于0.1,最正确可实现0.08述恶性循环过程的发生,效应对系列电流的影响也会逐步降低。系列电流2。2。1在系列电流波动时,单台电解槽的噪声变化状况当系列电流波动时,由于磁场平衡受到影响和电阻的换算斜率发生变化,噪声值会发生猛烈变化。下面依据不同电流波动范围的统计状况,进展计算:电流波动范围大于±20KA时,单台平均噪声值提高170~580nohm.系列平均310nohm.具体单槽影响图如下:电流波动范围大于±10KA,小于±20KA90~340nohm。195nohm。电流波动范围大于±5KA,小于±10KA时,单台平均噪声提高20~180nohm。70nohm。7/26电流在395~405KA之间波动时,噪声值影响较小.2.2。2系列电流在各波动幅度的平均噪声统计状况依据近一个月内电流对噪声影响程度,得到如下结果:电流波动范围大于±20KA的日平均影响时间为:9min15s,对日平均噪声的影响值为:1。99nohm〔400KA0。8mV〕.电流波动范围大于±10KA,小于±20KA的日平均影响时间为:89min,对日平均噪声的影响值为:12。05nohm〔400KA4。82mV〕.电流波动范围大于±5KA,小于±10KA的日平均影响时间为:125min,对日平均6.08noh〔即:在400KA243m。按平均每天效应系数为0.19,平均电压为20。4V,平均峰值电压为32。3V进展分析计算,系列电流对噪声的影响幅度高于20nohm(该状况下,平均噪声值为102nohm202339日的全天电流变化状况:2。3。1目前,400KA电解系列执行29天换极,平均每天换0.827次。每次换极平均影响噪声时间255210nohm。对日平均噪声影响为0。5nohm〔400KA。2m,由于换极进程不行避开,且影响较小,所以可以8/26无视不计。以下图为一个换极过程的曲线图。。2换极后消灭的几类特别状况以及该状况对噪声的影响换极后2~4小时后〔当换极后,第一个〕消灭巨幅电压摆,个别点噪声值甚19000nohm2023212~2023313〔30239/26一次,该槽当天平均噪声到达373nohm依据该槽高于本日系列平均噪声值的局部进展计算。平均提升单日噪声值为0.93nohm400KA0。37mV〕换极后消灭超长减量期,绝大局部时间超过3小时。在减量期的电压不进展调整造成电压过低。影响电解工艺条件。后期对噪声的影响较大.具体是例图如下:换极后消灭大量增减量快速转换的小周期,依据分析认为计算机系统判定的氧化铝浓度变化太快造成。具体事例如以下图:10/262。4。1目前,400KA电解系列执行单台每日出铝。每次出铝平均影响噪声时间300秒。130nohm。对日平均噪声影响为0。45nohm〔即:在400KA流下,噪压为0。18mV),由于出铝进程不行避开,且影响较小,所以也可以无视不计.2。4。2目前,尚未消灭由于出铝造成的特别状况.2。5依据各分子比阶段的平均噪声统计结果,分子比在2。38~2。56之间,平均噪7nohm〔400KA2。8mV〕11/262。6依据各电解温度阶段的平均噪声统计结果,电解温度在944~965摄氏度之间,4nohm〔400KA1.6mV〕电解质水平对噪声的影响依据各电解质水平阶段的平均噪声统计结果,电解质水平在18~22cm之间,平均噪声较低,影响值约为4.7nohm(即:在400KA电流下,噪压为1.88mV)。启动90天以上的槽台数太少其统计数据仅供参考.12/26在2023年3月初,发生压铝问题,很多电解槽消灭电解质收缩的现象。造成至少40台电解槽槽况恶化,平均噪声上升到达18nohm。铝液水平对噪声的影响依据各铝液水平阶段的平均噪声统计结果18~23cm之间,平均噪声较低,影响值约为4noh〔即:在400KA电流下,噪压为6mV。启动90天以上的槽台数太少其统计数据仅供参考.13/26工作电压依据各工作电压阶段的平均噪声统计结果,工作电压在4。12V~4.16V之间,平均噪声较低,影响值为。4noh〔即:在400KA电流下,噪压为3.36m。14/26氧化铝浓度依据各氧化铝浓度的平均噪声统计结果,未觉察他对噪声有什么直接影响。可能和氧化铝浓度的化验周期有关,较少的数据量无法反映出直接的数据规律.依据日后更多的数据分析结果才能分析出来。1。11依据各氟盐加工次数的平均噪声统计结果,氟盐加工次数在28~40次之间,对噪8。2nohm〔400KA3。28mV〕.15/261。12依据实际掌握加工间隔的平均噪声统计结果66~75s之间,噪声值较低,影响值为10.8noh〔400KA电流下,噪压为32m。1。13依据阴极压降的平均噪声统计结果,阴极压降越低,噪声值较低,影响值超过10nohm〔即:在400KA电流下,4mV)。我们的阴极压降均值约为0。35mV。依据以16/262023天以上时,既使阴极没有破损,也会由于阴极压降过高.依据设计,目前的阴极压降可以降低到0。32mV目前消灭过日平均噪声小于50的78的数据积存才能满足分析需求。上述十三种状况分析中,分子比、电解质水平、铝液水平、氟盐加工次数和氧化铝17/26浓度均未到达宏观分析数据量。依据目前状况反响,需要到2023年7月8日才能到达数据要求。因此这几种影响值均为近似分析,准确结果需要到数据量足够的状况。上面的数据趋势均承受承受二阶滤波或加权平均法获得。由于各种数据条件尚未完全具备,其他可分析数据如卡具压降、加料周期掌握、阳极调整和极距等关键工艺参数尚未取得有效的分析结果.依据以后的运行状况,将逐步进展统计分析。五、降低噪声需要做的工作依据上面的分析,我们得出一个结论.降低噪声是一个系统工程。噪声掌握本身就是优化电解槽系列运作的一个必要手段。它涉及治理、设备和人员多方面的问题,工作难度较大。降低噪声需要做的工作有以下几个方面:1、促进工艺人员提高技术素养,转变观念。沈阳博宇的掌握核心承受氧化铝浓度跟踪掌握。氧化铝浓度跟踪是通过电阻换算来的,它的影响因素很多,因此需要我们工艺人员有效的了解电解槽的各种状况,充分了解电解槽的掌握理念。承受完全氧化铝浓度跟踪与我们以前接触过的槽控机掌握理念均存在较大差异,需要我们的工艺人员适应这种变化。依据目前的使用状况,有很多工艺人员依据槽况有效的利用系统掌握,在他们的工作范围内,完成的效果格外好。槽控机掌握系统只是一种简单的掌握工具,到底怎么才能把电解槽掌握好,需要宽阔工艺人员的合理把握。由于任何掌握系统都存在这样那样的缺陷,这就需要工艺人员依据实际状况进展把握.2、保持良好的工艺条件2。1分子比、槽温度、两水公平工艺条件尽量靠近设计要求,建议工艺参数值调整到以下范围:电解槽工作电压:4.12V~4.16Vb)电解温度: 945~960℃电解质分子比: 2。38~2.5电解质水平:18~20cm铝液水平: 20~22cm氧化铝浓度:2~3%阴极压降:小于0.32mV实际掌握加工间隔:66~75s日氟盐加工次数:28~40次效应系数:小于0.082。2改善电解槽工况,降低AE目前,我们效应系数在0。14~0。4之间,平均效应系数为0。26.按启动时间和工艺状况治理计算,将来即使没有重大改进,效应系数也可降低到0。19,存在较大的下降空间。在改善电解槽工况和降低效应系数上,我们需要做以下工作。2。2。1依据电解槽曲线分析槽况,从周期切换的状况,来计算加工间隔的设定值。设定好加工间隔不宜频繁改动。尤其是一天内更改数次。由于加料掌握周期解析完成需要时间,而且对槽况平稳不利。假设下料口存在问题,应先处理问题,不建议因此更改加工间隔。建议修改氧化铝浓度变化较快的电解槽加工间隔前,对电解槽打壳下料系统进展一下完整的检查。18/26当某台电解槽频繁消灭超长减量期,检查打壳加料没有任何问题时,延长加工间隔.2。2。2依据前面的分析,标准换极过程对电解槽的掌握具有相当大的意义。2.2。3坚决制止手工用电磁阀下料。降低手动干预次数。进展各类动作时,尽量使用半自动开关。2.2。4消灭以下现象时,请准时检查电解槽的各方面。24小时曲线有较长时间(>3小时)连续减量加料,应检查打壳加料和准时调整加料间隔〔延长,并检查槽况有无特别。消灭仅有1.2倍减量时,留意检查打壳加料。频繁进展阳极动作。2424152。2。5准时检查打壳下料系统和下料口的状况2。2.6了解根本掌握理念,承受适宜的手段处理特别状况。下面举几个特别状况和处理的方案,供大家参考:当电解槽走了较长时间减量周期时,发生了低电压现象,需要人工调整时,建议手工调整值应调到比目标值低15mV按了“出铝”键,但并未出铝,必需在将槽控机出铝过程取消。发生料口堵的现象,假设没有特别大的必要,不要把清开的料直接加到电解槽内,以免造成周期转换推断不准确,发生的问题。用槽控机操作阳极升降,觉察电压变化不大,准时检查问题,不要盲目动作。2。2.72。2。83、保证电解槽掌握设备尤其是打壳、加料设备运行正常。3.1依据生产曲线系统,准时觉察打壳、下料系统的各类问题.3。24、保证良好原
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