多绳摩擦提升机更换钢丝绳的安全问题_第1页
多绳摩擦提升机更换钢丝绳的安全问题_第2页
多绳摩擦提升机更换钢丝绳的安全问题_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

多绳摩擦提升机更换钢丝绳的安全问题

随着大型深水采矿的建设和一些老煤矿公司的开采年限的增加,立井越来越深,多绳索撒布机的独特优越性和套装技术的日益完善,在煤矿公司中得到了广泛应用。我矿是20世纪80年代扩建,主、副提升采用了井塔与落地式摩擦提升机。长期以来,提升钢丝绳定期更换,工序复杂、工期紧、不安全因素多、机械化程度低、职工劳动强度大。虽然我矿以前针对换绳工作,制作了一些必要的设备,形成了一套成熟技术,基本满足了换绳工作的需要,但上述问题无法克服。为了彻底改变这一状况,总结以往技术经验,经反复设计、计算、验证,利用闲置设备、废旧材料,制作了一套电动换绳机。1传输方案、设计和计算1.1旧绳更换回收让电动机代替人工转动4个缠绳轮,以0.3ms的速度与提升机保持同步,进行新、旧绳更换和回收,是解决问题的技术关键。根据以往换绳技术经验,结合现有可利用部分闲置设备,经过反复分析、类比,确定采用四轮联动,动力装置中置。1.2强度u(1)用类比法选择绳轮内径直径;内缘宽度B=1000mm。(2)按钢丝绳规格选择绳轮外径钢丝绳直径d=32mm,长度L=600m钢丝绳全长体积考虑到容绳富余量,取1.3开放式齿轮齿数计算图1有关参数:初选电机功率P=4kW;转速n=1445rmin;开式齿轮齿数;减速比:Ⅰ级(蜗轮蜗杆减速机)减速比Ⅱ级(开式齿轮)减速比总减数比绳轮转速绳轮线度其中1.4电机验证结果式中F———每人转动绳轮力,F≈300N。每绳轮需6人,4个绳轮所需总功率式中K———电机功率备用系数,取K=1.2;η———机械效率,取η=0.8。绳轮转动所需扭矩式中人工绳轮直径。电机输入扭矩因此,所选电机能满足要求。根据以上计算、验证结果如下:(1)绳轮:内径直径;内缘宽度B=1000mm;外径直径。(2)电机:型号JDSB-4;功率P=4kW;转速n=1445rmin;电压380V。(3)传动方式:四轮联动,动力装置中置;绳轮轴转动均采用双列滚动轴承,型号3612,共8套;联轴器为刚性4″法兰盘(4副)。(4)减速比;两级减速;减速机具有自锁性。(5)绳轮线速度v=0.296ms;绳轮线速度基本与提升机规定换绳速度0.3ms一致,可以满足要求。1.5槽钢的焊接为了便于移动运输,结合现场实际情况,电机、减速机与4个绳轮的支承架,统一用“工”字钢、14#槽钢,制成方形与梯形架,各自焊接固定于5个闲旧1t矿车底盘;焊固时,要注意使电机、减速机重心保持平衡,减速机输入轴与绳轮轴高度一致。换绳前,绳轮车找平找直,再将5个车分别用钢丝绳与地桩等固定牢,然后用80#槽钢将绳轮车底部相互联为一体,使其更加稳定可靠,保证换绳工作安全顺利进行。2换绳时的使用电动更换机的制作,没有投入任何费用,完全是利用闲置设备、废旧器材。仅费用1项,就节省了几万元。我矿主井(塔式)2006年5月1~2号换绳时,原来由30人(每1班4个绳轮每轮6~8人)专门转动缠、放绳轮工作,减为1人远距离电控操作,1~2人监护即可完成。它的使用一方面极大地提高了工作效率,使每次换绳共可节省50多人次(二班与前期准备工作),缩短换绳时间2~3h;另一方面完全解脱工人的体力劳动,消除了绳轮过去各自独立,容易被绞车过速拉翻可能造成的安全事故。3预防钢网落后工作方式在轮更换机的研制成功,结束了多年来

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论