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文档简介
1、泵送混凝土老是堵管爆管,8个典型案例帮你解决根据混凝土搅拌站提供的各项数据,总结了一些在应用泵送商 晶硅堵泵、堵管的一些经验教训,希望对各位混凝土朋友有所 帮助。泵送硅的特点是料质均匀,质量稳定,供料速度快,可一次连续完成垂直和水平运输,生产效率高、节约劳动力。由于 输送泵沿管道输送和浇筑,管道堵塞就是泵送硅令人最担心的 事。提问:用拖泵往深基坑里泵送混凝土时容易堵管是什么原因?应采取什么措施?答:当深基坑深度超过5m时,从地面至坑底的斜管段内的混凝土拌合物受到较大的向下的引力,使拌合物下移,其中的气 体向上至拐弯部分而形成气堵。可在斜管段下端几米处设置180 弯管即可解决堵管问题;也可在下弯
2、管的上端设置排气 阀,也能解决堵管问题。提问:泵送混凝土若是低标号的,是不是不好打?因为最近站上接了一批单,是打垫层,用的 C20 ,泵手反映一点不好打, 我去工地看的时候发现泵车打得很吃力,我在想是不是因为低标号的混凝土因为水泥用量少,粘聚性不是很少,加上是用的 细石的原因,石子偏多,所以不好打呢?答:可能是你的配合比设计不太合理,低强度的泵送混凝土配 合比设计上要使用“双掺”矿物料,也就是同时大量掺入矿渣 粉与粉煤灰,使混凝土的粉料相对较多,对泵送性特别有利。通过 “双掺”低强度等级泵送混凝土的和易性、流动性、可泵性能都有所改善,同时混凝土的 28d抗压强度既能满足设计要求且又在合理范围内
3、,比普通混凝土节约水泥,降低成本,而且混凝土易于振实、均匀、耐久性好。 C25、C20同样使用“双掺”方法使衬砌混凝土取得了较好的经济效益和质量效果。如果能选择原材料的话效果会好一些,比如用低标号的水泥、级配好的砂石、采用与水泥适应性好的外加剂。在原材料基础上调整除了增加水泥用量外,还有就是让减水剂厂家来想办法,他们在配制减加剂时会根据你的情况来调整改善的。例1 :泵送剂与水泥相容性差堵管水泥和化学外加剂的相容性是一个重要问题。某站选用质量较好的立窑水泥,选掺普通泵送剂,硅出机坍落度500Px ,硅运达10公里运距工地, 坍落度保留值只有150Px ,造成泵送困难、堵管。外加剂厂说他供应的泵送
4、剂是适合C3A值低于8%的水泥,是水泥不适应外加剂,经查水泥厂供应我站该批水泥C3A含量高达 9138% 。在我站、外加剂厂、水泥厂的协调会议上,水泥厂承诺将C3A控制在815%以内,而且稳定,外加剂厂保证供应於搅拌站坍落度增加值300Px 以上的泵送剂其坍落度1小时损失值不超过125Px ,水泥净浆扩展度4600Px 。水泥厂供应搅拌站水泥先由搅拌站实验室取样检测,符合要求才送货。 经试用未再出现因水泥与外加剂不相容,坍落度损失快或急凝而影响泵送的现象。例2 :硅急凝堵管某工地在细雨绵绵的初春,当日室外自然温度只有14 C,硅罐车拉到施工现场约半小时,原出站时坍落度为400Px ,现场检测为
5、2cm 坍落度,经加泵送剂调凝到 12cm ,开始泵送约30分钟罐内硅放出流动度不好,在泵车料斗成团凝状,查管线已堵塞,只好立即清理管道,罐内硅加入硅调凝剂和水,原是C35硅,降为C20硅使用。原因分析水泥厂是立窑生产,磨机在加石膏时,正是下雨天,石膏料仓未分类存放。二水石膏及半水石膏混杂,雨水多,二水石膏发粘。工人不愿意装二水石膏,就装不粘的硬石膏、半水石膏,造成硬石膏全部代替二水石膏。水泥供应较紧,进仓不到6小时就装入散装水泥罐车,散装水泥罐车拉到搅拌站测定还有125 C,而且水泥罐车边卸搅拌站边用具搅拌硅, 硅出罐温度为 67 Co石膏起到控制硅酸盐水 泥的凝结时间及硬化速度的作用。与水
6、泥中石膏的形态和用量 有关,不同形态石膏的溶解度不同,会产生与外加剂的不同适 应性,减水效果显著改变,有时会引起流动度损失过快甚至异 常凝结。预防措施水泥厂对原材料储存不能混堆,加强水泥磨机配料管理。水泥混后要按品种比例,掺量分类。水泥出库温度要控制在80 c以内,混凝土进罐车温度不能高于60 C,防止温度超过60 C产生急凝现象。例3:骨料级配不良,可泵性差在一个工地五层楼板C25硅,原配合比碎石粒径0153115mm 连续级配,变为 01550Px粒径,砂率仍用 0135不变,配料员认为石子粒径变小,用在同等级硅配合比上更畅,未核实材料变化情况,就原配合比直接作为施工配合比,结果造成连续弯
7、管堵塞。现将两种规格材料碎石分析如下:从硅形态看,显得硅石子增多,和易性欠佳,流动性变小。后将砂率调为 0142 ,水泥用量每立方硅比原来提高15kg ,可泵性改善,工地连续泵送500多方硅未发生过堵塞。原因分析石子粒径变小,表面积增大,孔隙率也随之增大,填充料需要 不足,不能克服针片状堆积弯管处形成堵塞,使硅泵送不畅。预防措施泵送硅骨料针片状控制在 18%以下,水泥用量(包括掺和料)不 能低于280kg/m 3以下,硅坍落度控制在 14400Px最为适 宜,特别是低标号硅,坍落度超过 450Px易出现离析堵管,坍落度低于300Px ,造成输送不畅而堵塞。配合比一定要根据材 料变化调试,不能凭
8、经验代用配合比,造成泵送硅效益和质量 的降低。例4:罐车内积水,泵送硅离析堵管罐车司机在洗罐时,水不放尽,积留少量水,目的是使罐不残留硅浆。罐体容积大,留多少水是无法掌握的,造成水灰比不准,硅离析,严重影响质量,如某工程浇筑柱C20硅,站内检测硅坍落度 40375Px ,运到现场强搅后,实测达到20cm ,造 成竖管弯头堵塞。撤下弯管看,弯头处只见石子堆积,无水泥 砂浆,石子卡得很紧。原因分析硅离析,浆与石子分离,浆料先走,石子滞后,石子不断增多,浆料越来越少,无润滑浆料,石子越积越紧,直到卡死,从堵管现象看,有 70%都属硅离析。从管卸下来看,是前稀后干,硅无粘稠性,石子不是悬在硅体中,由于
9、重量差异,浆脱离先 滑动,石子堵在弯道或卡在接头处,造成堵管。预防措施砂石搭棚,防止砂石含水率影响W/C ;清洗罐后,罐车罐体内的水必须倒尽,确认后才能接料;用外加剂调凝时,必须掌握量,根据罐内硅量,预算硅水泥用量,坍落度状况,加入原泵送剂立方量的1/5 ,加入次数不能超过3次,以免外加剂叠加超过 215倍掺量,使硅异常缓凝。 要严禁直接向罐车内加水。商品於最大危害就是W/C 控制不好,供给客户的硅不达标,造成质量隐患。商品硅W/C不稳定的原因:(1)砂石含水量变化大;(2)砂石级配不良,料自然堆积过高,上细下粗,不能保障合理连续级配,最好运料车在料斗仓下装料;(3)泵送剂质量。特别夏季,泵送
10、剂是一种带有缓凝组分的复 合型外加剂,用泵送剂调配流动度,必然将缓凝组分带入硅中,重复调配一次次累加,调配后料未拌均匀,造成部分离析,部 分延长凝固时间。搅拌站实验人员,要有很强的责任心,每车 硅出站,应检测可泵性,不符合泵送条件的料不能出站进入泵 车。例5: 01315mm砂颗粒不达标造成反复堵管机制砂石粉(是指75 pm以下粉料),达到3312%,碎石厂为达到颗粒级配要求,将机制砂进行水冲洗,粉料被水冲走,使细小颗粒 01315mm筛通过后筛余值5% ,开始我们不够重视这种状况,砂的平均粒径提高2%,但可泵性没有改善,在同条件下堵管现象增多。通过试验石粉含量高的砂,强度未下降,反而还有提高
11、。细骨料对硅可泵性的影响比粗骨料大,硅运输管中顺利流动,由于砂浆润滑管壁。粗骨料总是悬浮在灰浆中因而要求细骨料有良好的颗粒级配,水冲洗后300即、150所,直到75所和筛底的细微颗粒,即01315mm 的细小微粒大部分被除掉,而砂级配变粗,除掉的不是泥土,而是细微粒群,含量过低,润滑管壁浆降低。料在经过弯管时粗骨料由悬在浆中位置变成紧贴管壁的浆后,首先在经过弯头或变管时阻塞,可泵性不佳。可泵性中的 01315mm 石粉粒在细骨料中很重要。通过调整破碎机间隙 ,破碎的原河卵石经水冲洗后再进破碎机含泥量用亚甲兰标定是1104 ,筛分01315 颗粒余量达到2115% ,堵管现象未再发生。例6 :外
12、加剂PH值影响泵送於坍落度在同等级、同外加剂条件下,有时泵送效果差,有时泵送效果好。如某商品住宅楼二层楼板,1号仓3215水泥用完,转用2号仓,同一天、同一个部位、同一等级水泥标号、W/C、配合比未变,只是水泥不是同一批进厂,坍落度立即变小,造成泵送困难。经查水泥 C3A基本相同,只是外加剂 PH值由偏碱变偏酸,硅温度上升215 C,我们分析是高碱性水泥遇上了酸性外加剂,酸碱中和放热反应,使硅放热加速,坍落度损失加快。所以外加剂进厂要先检测PH值来决定外加剂掺量:水泥C3A在8以下,按正常推荐量掺。水泥C3A在89就增加011015掺量。水泥C3A高于9以上,就增加013%掺量。这使坍落度波动
13、大大减少,在工地调配次数减少。外加剂总量不得超过3% ,超过3%以上会出现硅凝结异常。使用标准砂砂浆流动度来控制外加剂进站质量比较符合硅实际,砂浆流动度控制170210mm 之间,净浆流动度控制在 220mm 以上, 可泵性能较好满足要求。例7 :强行输送,造成堵塞硅泵送过程中,要常观察压力表,压力升高且不稳定,油温升高,输送明显振动等状况表明,泵送困难时,不得强行泵送。在一个体育馆场地,泵送压力忽高忽低,油压异常升高,输送管每送一次,硅发出“咕咕”颤动,没有立即查明原因采取措施消除,仍强行输送,很快在弯管和锥形管处堵塞。这些部位比直管输送难,如果有异常现象,用木锤敲,将这些部位的硅振散,管道
14、可以恢复正常泵送,堵管可以避免的。 由于强行泵送,弯管和锥管被堵,造成全线堵塞,致使两个多小时,才恢复泵送。常见堵塞料口堵塞液压系统工作正常,泵送压力较低,无异常叫声和响动,料斗料位不下降,出口硅排出。分配阀出口处堵塞泵体本身发出振动,伴着异常噪声,反泵时油压表回到最高压力,液压系统动作突然中断,硅返回不到料斗。管道内堵塞油压冲程次数增加,升高,泵机同时振动, 而且管道振动较大,反泵时能吸回部分硅,但正泵不能吸入料斗硅。应对措施1、找堵塞点:用铁锤击管道,声音沉闷处和管内有刺耳尖叫声处,即堵塞点。或者从泵机出口处,一节一节查看,应该会有砂浆在压力下滑出,直到压力下没有砂浆滑出来,则堵塞就 发生
15、在这两节之间。2、堵塞排除措施:料斗堵塞:用反泵措施,使硅逆流使其 恢复正常泵送,若大块堵死料口,反泵也无济于事,必须人工 排通。排料口堵塞:可倒入砂浆或流动度大的稀硅011012m 3,反复进行正反泵操作。如果还不行,只好人工消除堵塞管道。硅泵送完毕,要及时清洗干净硅泵和输送管,有利 于再次使用,减少摩擦力。例8:硅泵操作工未按泵送程序,造成“堵塞”泵送一旦正常泵送后一般不要中途停止。能否连续泵送硅是混凝土泵送法施工的成功关键之一。在某场馆工地,经培训的泵工请假,一个未经培训的泵工接替开泵,硅供应不足,一车送完新的一车未到,停下等料,新料运到,他没有注意泵机压力表 变化,就开泵,泵送压力急速上升,硅不但没送出,反而迅速 堵塞。原因分析停泵后又开泵送时, 应使泵机压力表慢慢上升,使泵恢复正常,才继续输送。停泵时间应每隔 35分钟进行4个行程的正转、 反转的反复运行 12次,硅在管道内离析,离析的硅未在泵 内重新柔合恢复硅和易性,再压送硅,在弯管处立即堵塞。预防措施混凝土泵操作人员必须经过专门培训合格后方可上岗独立操作。混凝土泵操作人员
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