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文档简介
1、影响热洗效果因素分析摘要:目前对抽油机井清防蜡实施了多种措施,但热洗仍是清防蜡的主要技术措施。如何搞好抽油机井的热洗是一项十分重要的油田管理工作。如何用最少的洗井次数,保证油井获得最大的产量,用最佳的洗井时间和最小的能耗把井洗好,管好,是采油工程的重要任务。主题词:热洗周期 影响因素1、 现状分析油井在生产过程中,不同的油井,不同的开采层系,各因素的变化也各不相同,因此很难用一个统一的数字方法来确定热洗周期。中十五队平均热洗周期是85天,低于厂平均热洗周期,而在这种情况下断脱漏失区井比例还偏高(13%以上),几年来未达到厂、矿要求,并且检泵率逐年上升,所以有必要分析中十五队影响热洗周期的因素,
2、减少洗井次数,节约成本。2、 因素分析根据目前现状找出影响我队热洗周期的8方面原因。2.1泵质量问题:作业后的井正常生产一段时间后未到热洗周期就漏失,正常生产时间太短,漏失后属于低增油井又不能采取措施,为了维持生产避免蜡卡发生,这样井影响了热洗周期。见功图对比和产量数据。 东丁7-5井生产数据下面是高148-斜54井生产情况:高148-斜54井生产数据以上井作业开井后憋泵就不符合规定,功图逐渐漏失,这样的井虽然当时产量和沉没度符合要求,但生产时间不长就会漏失,为了减缓漏失速度,只有加强洗井,这样就影响了热洗周期。下面是泵况差开井就能体现的井东6-104井生产情况: 东6-104开井后功图 东6
3、-104生产1个月功图(洗后) 东6-104生产2个月功图 东6-104目前功图(3月份洗井)东6-104井生产数据由于泵况问题,该井缩短了热洗周期,取得了一些效果,目前该井换型换泵。下面是中丁10-斜43井生产情况: 中丁10-斜43开井后功图(微漏) 中丁10-斜43生产1个月功图(洗后)中丁10-斜43生产数据中丁10-斜43井作业后起抽憋泵4分钟上升到4.0MPa,停机下降到3.0MPa,不符合好泵质量要求,目前已返工完。上述泵况问题影响了热洗周期,另外从工作量方面漏失井作业前后一定要洗井(环保要求),这样就增加了洗井次数。2.2机采井管理:机采井管理的重中之重就是热洗。制度制度的制定
4、执行,是对管理工作的促进和监督。目前目前基层队热洗考核制度不详细,力度小, 另外管理者注重处理停机情况,忽视检查洗井情况。责任心 思想问题是我们各方面管理中常抓不懈的工作,但是也有薄弱的地方,如热洗方面我队也有洗井不彻底的,洗后电流上升,载荷上升的现象,为日后留下隐患。 中100-斜259井06年4月7日洗井后功图上载荷上升了11.55KN,给管理留下隐患。 中82-斜256井4月21日洗井,洗后上载荷上升了3.38KN,这也是不应该发生的,虽然功图正常,但给抽油机带来隐患,因为该机本身就超载运行,另外给下次提前洗井留下了工作量,影响了热洗周期。2.3偏磨影响:结蜡点处抽油杆柱所受到的液体摩擦
5、力急剧增加,极易导致结蜡点上部的抽油杆柱产生弯曲,从而发生杆管偏磨。自2000年以后偏磨井不断出现,从斜井到直井都产生偏磨,虽然从不同方面采取了措施(高强度扶正环、大流道泵、金属限位接箍,降低冲次等),但是没有根本解决,只是延缓了偏磨时间,作为采油队要根据作业井起出的问题即偏磨轻重,调整热洗周期,这样就增加了洗井次数,降低热洗周期。中8-斜丙130井03年2月28日检泵,03年5月29日检泵,04年3月31检泵,04年12月9日检泵,05年1月9日检泵,06年3月31日检泵,在短短的1127天之内检泵6次,除05年1月9日检泵主要原因是活塞凡尔罩脱(本此也出现偏磨)外,检泵的主要原因都是偏磨漏
6、或断,我认为这样的井不能延长热洗周期,根据该井产液量55t/d,含水89%,热洗周期定为80天。2.4含水及地下状况:中80-斜261(热洗周期60天)、中82-斜261(热洗周期60天)、中71-259(热洗周期70天)含水小于60%,产液量小于35t/d,并且这些井位于区块边缘靠近过渡带,这些井的热洗周期影响了全队热洗周期平均指标。高135-53井2003年10月10日压裂时发现套变,铅模118mm,深度1166.4m,通径90mm。同时证实了该井历年洗井进口温度77,出口最高返回温度56的事实,在没确认套变前反复洗井查找原因,而且防止蜡卡发生。这样的井还有高150-斜56(目前套变待大修
7、)井,反复洗井功图都发胖,在套变没得到证实前只有缩短热洗周期,维持生产。高135-53井各时期功图 供液不足功图 间抽时功图 断脱功图 断脱功图2.5地面设备: 抓产量,保生产这是我们一直在做的,大家都千方百计想怎样少投入多产出,但是一些井地面设备已不适合生产的需要,还不能及时更换,作为工程技术员既要管好地下又要兼顾地面,我们知道结蜡对悬点载荷的影响,这样的井我们的管理手段只有加强热洗降低负荷。严重不平衡4块平衡块已调到头的井占一定比例。中72-斜252(120天)、中62-532(80天)、中80-斜257(80天)、中92-斜260(90)天、中90-斜260(150天)、高148-斜54
8、(80天)、中9-斜丙044(120天)、高149-54(90天)。扭矩超载井占一定比例扭矩超载井统计表2.6沉没度:由于供液能力等多方面问题,沉没度低于200m的井有18口(低于150m的井有7口),这部分井产液量低,油流速度慢容易结蜡。原理是:液面越深,沉没压力与流压低,原油脱气吸收大量热量,井筒温度下降越严重,结蜡点下移。尤其是液面接近泵吸入口,原油在地层提前脱气,采出液在泵吸入部分及泵内析蜡;相反沉没度高、产液量高的井流速达到临界流速以后,由于冲刷作用增强,析出来的蜡晶不能沉积在管壁上,而减轻了结蜡速度,这也是低产液、低沉没度井需要延长洗井时间的原因,这也是不能一天洗2口井的原因。沉没
9、度低会造成泵的充满系数下降、结蜡点下移;对于产液量低于20t,沉没度低于150m的井,原油长时间大量脱气,在井筒、油套环形空间及周围地层形成低温场,热洗液与低温场热量交换损失大,热洗温度达不到溶蜡温度,热洗清蜡效果不佳。2.7间抽影响:间抽井分高含水间抽和供液不足间抽,无论哪种间抽每月都开很短的时间,打破了井的常规制度,又开又停容易结蜡,并且给热洗制度的制定带来难度。 例如:中8-更丙29井该井产液量是62t/d,含水97%,热洗周期是130天,该井2005年7月6日洗井后2005年11月27日洗井(洗井天数144天)、2005年3月7日又洗井(提前洗井的原因是产量下降,起抽时放套气无出气声)
10、,该井经常出现此状况,为避免蜡卡需要洗井,影响了热洗周期。2.8人为因素:职责不清,监督力度不够部分热洗工只知道每天按计划洗井就算完成任务,对于闸门设备不严、密封圈不严等影响洗井质量的问题不清楚,认为洗好洗坏是技术员分析的事情。对于经常容易管线穿孔的井也不能从洗井方法上控制,直到管线漏了下班前汇报一下即可,影响了洗井质量及数量,井组人员认为有热洗工就不用操心热洗的事,没有起到监督作用,技术员不是洗井当事人,有问题后怕蜡卡只有重新安排洗井,这样影响了热洗周期。 洗井时间、温度的误解 不少人说过目前洗井过长,没必要洗6小时以上,前面在沉没度影响热洗周期中阐述过此科学道理,下面进一步说明。 对于低产
11、液量井,油流被举升到地面的时间要56h,这样热洗液温度会大幅度降低,化蜡效果较差,尤其是参数小的井,所以要根据井况制定洗井时间。 热洗温度存在争议:中转站油气集输管理条例中规定,中转站热洗温度在75-80之间,而热洗规定计量间温度在75以上才算合格,一个是从设备因素考虑,一个是从洗井质量方面考虑,前者温度对于冬季或站间线长的井到计量间根本达不到75的热洗要求,这样规定矛盾,萨中油田抽油机井平均溶蜡点为54,平均析蜡点为39,所以基层需要统一、规范。设备因素 管线老化无法及时更换是当前老计量间和井普遍存在的问题,我们可以采取低压洗井等方法解决,但计量间热洗闸门、掺水闸门不严造成热洗液分流,影响热洗排量和压力或井口闸门不严,造
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