版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、检修部2005年3月份设备可靠性分析(编号:JL202.01.03-03.2005)一、本月设备状态综述:1、3、4机组运行,2机组C级检修。主要辅助设备定期检修56台次,比上月增加21台次;非计划停运检修13台次,比上月增加8台次;运行当中停运消缺11台次,比上月增加7台次;提前申请停运检修9台次,比上月减少2台次。三月份维护检修台次增加的原因是只有2机组C级检修,当月机组可用小时数增加,季度定期工作的加入等。设备主要存在问题如下:2、3机组运行,1机组临检,4机组C级检修。本月设备运行状况,1机乙内冷水泵电机运行中发出不间断异音,大修处理。4机乙轴抽风机电机运行中异音大,大修处理。二单元疏
2、水泵动力箱内部元件老化,更换动力箱,承担了燃运1叶轮给煤机电机大修工作。1、 公用系统阀门因长期运行问题较多;2、 #1-4炉减温水系统阀门频繁操作问题较多;3、 14炉主给水调整门因阀芯、阀座间隙过大出现震动现象4、 3机厂用二段抽汽逆止门前法兰泄漏(紧固螺栓处理);5、 2机一级旁路母管支吊架整治;6、 K2阀门井2补水门更换;7、 2机高厂联箱甲、乙侧安全门定砣;8、 2炉主给水大旁路调整门后电动门电动头更换9、 1机组抢修共完成12项;10、 在4机组小修中共完成非标项目10项:标准项目29项:化学专业3项:深度检修方面5项:金属监督2项。2、3机组运行,1机组抢修,4机组C级检修。主
3、要对4机组DCS系统、DEH装置、UPS装置、24V电源装置及各自动调节系统及设备进行检修检查、试验,对1机纯电调DEH装置进行全面的检查、消缺和维护。设备主要存在问题如下:11、 4机组DCS系统三个操作员站CPU风扇故障,影响到操作员站的稳定可靠运行,已更换处理;12、 3机3高加疏水调门操作不动,检查为执行器电机制动装置坏,更换电机后正常;13、 14炉磨煤机料位块堵的现象时有发生,其中部分料位块堵后吹扫正常,但个别料位块堵后吹扫无效,现1炉B磨煤机ODE端低料位块堵,吹扫无效,作检修交代,运行人员对该料位块吹扫并定期投运检查。4机电液切换试验时负荷下降。经安生部安排试验,调整跟踪油压大
4、于控制油压8各(0.2Mpa)后,切换无扰。14、 #1炉甲乙侧碎渣机破碎齿磨平15、 #1炉乙侧捞渣机底部浇涟水门坏16、 #2炉省煤器#3落灰管法兰漏风17、 #1炉甲侧水位计云母组件结垢18、 #1炉甲侧水位计云母组件结垢19、 #1炉捞渣机槽体来水门坏20、 #1炉预热器#4落灰管水封水小21、 #1炉乙侧捞渣机刮板拉斜22、 #1炉省煤器落灰管堵23、 #1炉低过爆管24、 炉甲侧水位计云母组件结垢腐蚀泄漏25、 炉乙侧碎渣机皮带更换26、 炉乙侧碎渣机皮带更换27、 炉省煤器#1落灰管堵28、 炉甲侧水位计云母组件结垢泄漏29、 2炉#2角下层油枪堵30、 炉甲侧水位计云母组件结垢
5、泄漏31、 #2炉#3角看火孔打不开32、 #2炉#2角下层油枪吹扫阀吹损33、 4炉省煤器 #3落灰管堵34、 #3炉#4角#8风门开不动35、 #4炉#4长吹漏汽36、 #4炉#8长吹漏汽1、0生活水泵振动超标;2、3灰渣泵叶轮卡死;3、1除盐水泵机械密封泄漏;4、2补给水泵逆止门内漏严重;5、1灰渣泵出口电动门,门按冲刷严重,密封不严;6、2清水泵轴承有异音;7、灰渣泵房1提水泵轴承有异音;8、2酸计量箱内部防腐衬胶脱落,腐蚀严重;37、 4机丙给水泵冷油器温度高;38、 2机乙凝结泵冷却水量小;39、 2机乙氢冷泵出口压力表无显示;40、 2机丙给水泵油乳化;41、 1机乙给水泵主泵滤
6、网接头漏水;42、 3机丙给水泵工作冷油器温度高;43、 3机甲给水泵前置泵出口压力表接头漏水;44、 #3机甲给水泵油位下降;45、 #4甲循环泵油质发黑;46、 #3炉FSSS装置上位机故障47、 #4空压机压力传感器故障;48、 #4炉FSSS装置正压开关1接点接触不良;49、 #4机除氧器水位低于550MM浮球接点接触不良;50、 #4机组低旁压力阀门太死力矩开关动作电动打不开;51、 #2炉点火装置2角油枪漏油卡;52、 #3炉FSSS装置3角上层火检板坏;53、 #2炉FSSS装置4角上层火检板坏;54、 #1炉点火装置1角上油枪漏油卡;55、 4机组热工信号几个窗口灯泡坏;#4炉
7、FSSS装置D层2角上层火检板坏;56、 部分保险底座发热;57、 部分刀闸操作连杆变形;58、 部分DW15-630开关内部控制继电器故障,造成开关拒合;59、 部分电缆接线鼻发热;大部分开关内部控制继电器选型不合理,易造成故障;60、 3机甲侧氢干器皮带轮松动,造成氢干器振动大,皮带断裂; 61、 3机高加疏水至除氧器调门卡涩;62、 #1机除氧水箱磁浮式水位计浮筒失磁,指示异常;63、 2单元空调冷却水母管压力低;64、 #4机甲、乙水冷器入口门门杆变形;65、 4机空气干燥塔进气门门芯掉;66、 4机乙侧氢干器表管泄漏;67、 4机给水温度低;#3机7瓦瓦温度高。68、 14炉电除尘卸
8、灰器轴封老化增多,漏灰频繁,水封斗水量小堵塞频繁;14炉电除尘水封斗盖子损坏丢失多;69、 4炉电除尘甲东卸灰器落灰管天圆地方磨损破裂; 70、 #2炉乙吸风机推力轴封渗油;71、 2炉A火检风机振动大;72、 3机乙轴抽风机轴承温度高;73、 #3炉B磨非驱动端耳轴温度测点掉出;74、 #1机组凝汽器水位计显示错误;#2炉汽包电接点水位计漏;75、 由于气温升高磨煤机轴瓦温度较高(#2、#3炉);76、 3炉A、B磨煤机喷淋油泵进气软管破裂(软管老化);77、 #4炉一次风管漏粉点增多;78、 #4炉A、B磨煤机挡球衬板磨损严重;79、 4炉A磨煤机DE端耳轴密封环连接螺栓脱落多;ODE端耳
9、轴管衬板磨损严重80、 4炉A、B磨煤机螺旋输送器磨损严重;81、 #4炉A1、A2、A4、B1、B2、B4一次风管530弯头磨损严重;82、 4炉A11(#1角)、B24(#4角)一次风管480弯头出口直管磨破。4炉A1、A2、B1、B2给煤机下闸门关不住。二、非计划停运及重大检修事件分析事件一:1发电机C相出线套管漏氢经过:2月11日晚,1炉由于锅炉爆管,造成1发电机于系统解列,1发电机运行工况漏氢量较大,所以利用这次停机的机会,针对发电机漏氢的问题进行彻底检查处理,经过仔细查找最后确定为C相出线套管漏,该出线套管在1机组C级检修检漏时就发现漏氢,当时就更换了套管下部的全部密封垫处理,风压
10、试验合格,机组运行一周后漏氢现象又发生,联系化学就地检测,发现C相套管氢气含量达到5、8%,初步判定为C相套管漏,在本次1机临检中安生部联系厂家协助电机班共同处理套管漏氢问题,厂方会同电机班共同拿出处理意见和方案。1、重点检查C相套管环氧密封有无裂纹及密封情况,2、用千分尺量出导电杆和瓷瓶之间的距离,3、适量调整导电杆垂直度,4、更换厂家提供的密封材料。2月14日下午16:00C相套管处理完毕,联系风压试验,风压0.3Mpa,检漏四次(间隔一小时刷一次)C相套无漏点。 原因分析: C相导电杆在1机增容改造中安装质量存在问题,导电杆不垂直,所以导致平面密封不好。防范措施:利用检修机会对C相导电杆
11、上部环氧全部清除,重新调整导电杆处理。1、重大检修事件分析:3炉主给水流量正负压备用取样门门前管道泄漏,进行带压堵漏,泄漏原因:管道运行时间长,母管道有震动现象事件一:3机乙一次风机无法启动及启动后入口挡板无法开启1、 经过:4月27日18:20,3机组跳闸后重新启动恢复。在启动乙一次风机时启动条件不满足无法启动,检查为入口挡板全关信号未发,将该信号处理好后,乙一次风机启动成功;乙一次风机启动后,入口挡板无法开启,检查为伺服电机的分相电容坏,更换分相电容后挡板操作正常。2、 原因分析:入口挡板全关信号未发经检查该该行程开关接点质量差,接触不良;入口挡板操作不动为伺服电机分相电容坏。采取措施:1
12、)利用大修期间,对执行器进行改造。2)将全关行程开关移出与位发分开;3)对类似执行器位发进行检查及从位发内移出改造;4)对分相电容加强检查。#1炉低过管排泄漏1、 经过:4月11日03:00#1炉37米有漏汽声,经检查发现低过管排泄漏。4月17日早上2点点炉并网。2、 原因分析: 管排胀粗,初步分析为长期超温及过热造成爆管 3、采取措施:1)在大小修中加强对受热面管道检查,尤其是防磨护瓦与管子磨损部位检查。2)提高焊工检修工艺水平,在大小修中加强对焊口的金属监督工作,做到新增焊口100%探伤检查合格。3)加强燃烧调整,减少设备调峰,保证水平烟道烟气温度,避免超温。事件一:3灰渣泵叶轮卡死经过:
13、04月27日早8:40运行人员联系检修人员,3灰渣泵启动不起来,电机过载。经检修人员检查判断为叶轮卡死。原因分析:由于2、3灰渣泵是并联运行,共用一条灰渣输送管道。当3灰渣泵停运,2灰渣泵运行时,灰管内的灰渣水倒流到3灰渣泵内,灰渣水内含有大量的灰渣,将叶轮与前后护板之间间隙堵实,造成叶轮卡死。采取措施:调整3灰渣泵出口电动门限位,减小电动门泄漏量,防止灰渣水倒灌;选择先进耐磨型出口电动门,保证阀门严密性;建议合理布置2、3灰渣泵出口输送管道,取消并联运行方式。责任定性:(1)出口电动门质量不过关,耐磨性差,使用周期短;(2)出口管道布置不合理,灰渣输送管道不允许采取并联运行方式;(3)运行方
14、式不合理,在2、3灰渣泵出口电动门不严密的情况下,为了防止2、3灰渣泵倒转、卡涩及管道堵塞,应缩短2、3灰渣泵切换周期。事件一:4机丙给水泵冷油器温度高1、经过:2005年4月6日0:30分左右,检修值班人员接到通知,4机丙给水泵工作冷油器温度高,检修人员就地检查,判断为工作冷油器,申请清扫,运行同意,办理工作票,检查清扫,发现工作冷油器内杂物多,工作结束后试转正常。2、原因分析:塔池碎填料、小石子、及其它杂物较多。 3、采取措施:运行人员定期切换水泵,及时发现问题;检修人员严格执行定期工作制度;4、责任:附机班事件二:2机乙凝结泵冷却水量小;1、 经过:2005年4月6日,附机班巡检人员发现
15、2机乙凝结泵冷却水量小,汇报部门及生部,制定三错,办理工作票,更换2机乙凝结泵冷却水门,解体检查发现门前有杂物堵塞,清理后正常。2、 原因分析:冷却水系统杂物多。3、 采取措施:及时发现类似缺陷,及时消除。事件三:2机乙氢冷泵出口压力表无显示;1、 经过:2005年4月8日,运行通知2机乙氢冷泵出口压力表无显示,检查发现,出口压力表表管堵塞,疏通后投备。2、 原因分析:出口压力表表管堵塞。3、 采取措施:利用检修机会疏通压力表表管。事件四:2机丙给水泵油乳化1、经过:4月15日15:30,发现2机丙给水泵油乳化,检修开票检查,未发现冷油器泄漏,更换新油后投运。2、原因分析:运行人员将密封水调整
16、不当,密封水进入油中。3、采取措施:运行人员加强设备密封水调整。事件五:1机乙给水泵主泵滤网接头漏水1、 经过:4月17日,发现1机乙给水泵主泵滤网接头漏水,汇报部门,建议观察,充分暴露问题,统一计划消缺,4月25日,安排消除,将接头焊接后正常。2、 原因分析:机组设备运行时间长,接头疲劳。3、 采取措施:利用机组大小修机会逐步更换接头。事件六:3机丙给水泵工作冷油器温度高1、 经过:4月26日7:50,切换3机丙给水泵运行,发现工作冷油器温度高,办票清理,但杂物不多,汇报安生部点检员,建议打开转机冷却水回水至循环泵入口阀门,保证回水畅通。2、 原因分析:杂物堵塞,回水不畅。3、 采取措施:打
17、开转机冷却水回水至循环泵入口阀门,保证回水畅通;定期清扫。事件七:3机甲给水泵前置泵出口压力表接头漏水1、 经过:4月17日,发现3机甲给水泵前置泵出口压力表接头漏水,汇报部门,建议观察,充分暴露问题,统一计划消缺,4月26日,安排消除,将接头焊接后正常。2、 原因分析:机组设备运行时间长,接头疲劳。3、 采取措施:利用机组大小修机会逐步更换接头。事件八:#3机甲给水泵油位下降1、 经过:4月27日,发现3机甲给水泵油位下降,汇报部门,建议观察,充分暴露问题,运行14小时,油位下降3格,各瓦无泄漏,判断为冷油器漏,4月28日,安排消除,发现工作冷油器一根管漏,一只堵头松动,将堵头打紧后正常。2
18、、 原因分析:机组设备运行时间长,堵头松动,铜管破。3、 采取措施:利用机组大小修机会逐步更换铜管。事件九:#4甲循环泵油质发黑;1、经过:4月28日运行通知#4甲循环泵油质发黑,办票检查,油质轻微发黑,换油。2、原因分析:油位计表面有垢。4、 采取措施:利用机组大小修机会逐步更换油位计。缺陷一:#3炉FSSS上位机通讯故障1、经过:2005年4月8日和2005年4月9日,1炉FSSS装置上位机曾数次出现错误报警信息并伴随着通讯中断,错误信息确认后通讯恢复正常。间隔十来分钟以上缺陷重复出现。 2、原因分析:1炉FSSS装置因连续运行周期较长,上位机电子元件老化,受热时性能不稳定,运算处理速度较
19、慢,和下位机不能同步,导致上位机故障3、采取措施:1)加强维护,保证上位机通风良好,有足够的冷却源;2)购买备品,做好软件备份。缺陷二:#4机30旁路低旁压力阀打不开1、经过:2005年4月27日18:20,3炉MTT动作灭火,点火成功首先开一级旁路打不开,就地摇后开启。虽后开二级减温阀止40,开二级减压阀时又打不开,就地手摇后开启。2、原因分析:30旁路系统、 减压阀在运行过程中都存在内漏现象,都进行就地手动摇关闭。、 减压阀关限位本身靠力矩自动限位关,当就地手动再摇后,在开启时过力矩无法电动打开,只有手动摇至力矩释放后,电动开启。 3、采取措施:1)对阀门进行处理,保证力矩限位后无内漏;2
20、)控制回路在大修中进行改造,方案已确定。 缺陷二:#14炉FSSS装置火检板故障1、经过:FSSS装置火检板有火信号没有输出,经检查发现火检运算板件故障2、原因分析:FSSS装置火检板因连续运行周期较长,板件电子元件老化,工作时间长受热性能不稳定,信号运算处理不能正常进行,故发生故障,此现象在14 机组(尤其是夏天,环境温度高时)频繁发生。3、采取措施:1)加强维护,保证柜内通风良好;2)购买备品;3)性能较差的板件返厂维修。事件一:#4机超速试验#2飞锤不动作 1、经过:2005年4月23日14:30分,4机组C级检修后根据规程规定,做超速试验,1飞锤动作转速为3294r/min,2飞锤不动
21、作,联合动作转速为3273r/min。紧接着做两次2飞锤压出试验,喷油正常但未见动作。2、原因分析:1) 检修任务书中均没有飞锤清扫或上试验台校验的要求,班组对问题认识不足,没有扩大检查范围,是此事件发生的直接原因。2) 飞锤没有上试验台校验,使4机组2飞锤不能飞出的隐患未能及时发现。3) 2飞锤停机前做压出试验不成功,检修中发现喷油管卡子松动引起2飞锤喷油管被磨穿而堵死,本次小修中只进行了2喷油管的修复工作,而未进一步分析2飞锤压出试验不成功的真正原因。4) 我公司14机组危急遮断器飞锤导向套和定位套内、外间隙虽然进行了磨削处理,但实际情况反映还普遍偏小。由于图纸对该间隙的规定不够明确,加之
22、间隙过大会影响喷油试验的正确动作性。使飞锤卡涩问题没有得到彻底解决。3、采取措施:1)、定期对4机组电超速做回路检查试验,确保电超速动作可靠。2、加强检修工艺,严格执行200MW机组小修标准项目,确保危急遮断器飞锤的正确动作率。3、确定飞锤导向套和定位套的内、外间隙,确保热膨胀不对飞锤动作造成影响,使危急遮断器飞锤卡涩问题得到彻底解决。事件二:#4机中压油动机活塞下油压低1、经过:2005年4月23日22时,部值班人员通知中压油动机活塞下油压低,到现场检查中压油动机活塞下油压1.6Mpa,油动机行程215mm。三次油压偏低1.0Mpa(标准2.0Mpa)。活动中压油动机试验手轮,调整中间滑阀中
23、压油动机三次脉动油泄油小阀、三次油压升至2Mpa,中压油动机活塞下油压缓慢升至2Mpa,油动机行程由215mm升至230mm,中压调门开度全开。2、原因分析:1)#4机小修后做静止试验,高压启动油泵出口油压2.12Mpa,油动机行程230mm,中压油动机活塞下油压2Mpa。在机组运行中,主油泵出口油压是2Mpa。有可能造成中压油动机活塞下油压低。2)三次油压低是中压油动机开不到230mm直接原因,有可能中间滑阀或中压油动机滑阀油口有脏东西,中间滑阀中压油动机三次脉动油泄油小阀开度过大。3)#4机油中带水,使滑阀生锈卡涩。4)调速系统本身性能不稳定。3、采取措施:1)、加强监视各油压值,在停机后
24、检查清扫各滑阀,做静止试验。2)、加强滤油确保油质合格。3)、在大修中对调速系统改造。事件三:4机电液调切换试验甩负荷4、 经过:2005年4月26日15:18时,4机组进行电液切换试验定期工作,当由电调切至液调时,负荷从160MW降至140MW,后又滑降至133MW,液调集控加负荷不动,就地手摇同步器加负荷至160MW。检查同步器电动有打滑现象,经过电调状态下手摇活动同步器,打滑现象消失。5、 原因分析:1)运行值班员经验不足,调整跟踪油压不当导致在做电调切至液调时甩负荷。1、 采取措施:1)定期手摇活动同步器,操作时运行人员应当认真监盘,做好甩负荷的事故预想。2)在做电-液切换试验时,运行
25、人员调整好跟踪油压及控制油压。事件一:公用段延误送电1. 事故(异常)的经过:4月13日公用III段C级小修工作于15时30分结束,在送电过程中,8423开关拒绝合闸,工作延期,经再次检查处理于23时20分送电正常。(8423开关采用交流220V控制,电源取次23B低压侧,小修过程中未进行电动分合闸操作。手动合闸只进行一次,未能及时发现开关机构存在缺陷。) 2、原因分析:1)、工作人员责任性不强,小修中对设备检查不到位,未能严格执行检修工序工艺;一级验收把关不严,未能发现设备存在的问题。这是造成这次延误送电的主要原因。2)、对ME开关操作机构不熟悉,是造成这次延误送电的另一主要原因。3)、由于
26、开关平时维护不到位,机构磨损严重,造成开关拒合。3、采取措施:1)、班组认真分析讨论,总结经验教训,杜绝不安全情况的发生。落实班组各级人员的安全生产岗位责任制,通过各种手段提高班组人员的工作责任心。2)、加强技术培训,提高班组人员的安全、技术素质。3)、对ME开关操作机构进行解体学习,提高问题处理能力。事件二:#4炉电除尘甲、甲、乙电场跳闸1、事故(异常)的经过:2005年4月27日13:05分,4炉电除尘甲、甲、乙电场跳闸,经检查,显示偏励磁,除尘段母线B相电压为0,A、C两相电压为393V,经检查乙侧#1大梁加热器接地,将一次线甩开,14:05分甲I,甲III,乙III电场投运正常。2、原
27、因分析:1)、#1大梁室潮汽太大,导致#1大梁室电加热管接地,至使除尘4段母线电压降低,甲乙侧高低压柜电压降低,导致甲I,甲III,乙III电场跳闸。2)、工作人员责任性不强,小修中对设备检查不到位。3、采取措施:1)、加强电除尘器的改造。2)、加强对电除尘器的维护,提高电除尘器的健康水平。3厂高变重瓦斯保护动作1、经过: 2005年4月27日下午,我班在处理3厂高变油枕顶部溢油缺陷时,未退3厂高变重瓦斯保护,在给油枕皮囊充气中引起重瓦斯保护动作,#3机组跳闸。2、原因分析:a危险点分析预控制度流于形式,工作前对工作中可能发生的危险未进行详细、有效的分析,没有制定预控措施。b班组管理制度没有落
28、到实处,对重大设备的缺陷处理没有及时向专业主任及生产技术部门汇报,未制定详细的处理方案,检修工作带有一定的随意性、盲目性。c班组管理松懈,未严格执行工作票制度,各工作成员、工作负责人岗位职责没有真正落到实处。d工作人员安全意识淡薄,对重大设备缺陷的处理重视不够,对有可能出现的后果认识不到位。e检修人员技术水平不高,工作人员对设备了解不够,技术不全面,检修方法有误。3、防范措施:a加强班组管理,严格执行工作票制度、危险点分析预控制度,在工作前,工作组成员在一起讨论分析工作的内容、方法及相关的措施,待所有人员清楚后,方可开始工作。b对重大设备缺陷的处理应向部门及时汇报,与有关人员讨论制定详细的处理
29、方案,不能盲目处理。c班组管理人员提高管理水平,加大管理力度。落实各级人员的岗位责任制。d加强班组人员的技术培训,确实提高班组人员的业务水平。以高水平硬技能来保证安全。e组织相关技术人员,分析3厂高变夏季温度高时溢油的真正原因,彻底解决设备隐患,确保设备安全运行。重大检修:升压站设备春检按计划进行,检修进展顺利,未发生任何安全、质量及工期方面的事情。事件一:1机高压缸螺栓漏汽1.经过:4月13日1机组临检,在进行漏点检查时,发现高压外缸#38螺栓有冲刷痕迹,拆除螺栓检查,发现下螺母止落销脱落,导致销孔漏汽,对销孔进行补焊处理,恢复后投运正常。2、原因分析:大修过程中,止落销的安装工艺未达到工求
30、,造成止落销在运行过程中脱落,产生漏汽。3、采取措施:1)利用大修期间,对高压外缸下螺母止落销及螺母密封面进行研磨处理; 2)加强检修人员培训,提高安装工艺。事件二:#4机本体疏水管壁减薄更换1、经过:4月13日#4机C级检修过程中,检查发现#4机高压导汽管疏水及高压调门疏水管道经长期运行,管壁减薄,给机组长周期运行带来隐患,更换28×4的合金管6根(长约60米)。2、原因分析:#4机本体疏水管经长期运行,部分管道已更换,高压导管及高压调门疏水管道未更换。2、 采取措施:1)在大小修中加强对本体疏水管道的检查,尤其是在运行中无法隔离的管道,要进行重点检查。2)提高焊工检修工艺水平,在
31、大小修中加强对焊口的金属监督工作,做到新增焊口100%探伤检查合格。事件:2、4空压机干燥塔更换干燥剂1、 经过:2、4空压机干燥塔4月26日做定期工作,更换干燥剂,工作于4月27日结束。2、原因分析:1)、空压机干燥塔运行时间长,干燥剂失效,造成压缩空气质量差。2、 防范措施:定期更换干燥剂。 缺陷一:#3炉B磨非驱动端耳轴温度测点掉出1、经过:2005年4月29日下午,人员巡检过程中,发现#3炉B磨非驱动端耳轴温度测点掉出,立即开一类工作票进行处理。 2、原因分析:该温度测点由于长时间运行,振动较大,致使测点丝扣脱落掉出 3、采取措施:1)加强维护巡检,小修过程中检查机组全部测点2)检查其它机组测点。缺陷二:#1机组凝汽器水位计显示错误1、经过:2005年4月16日#1机组启动,发现#1机组凝汽器水位计显示错误,红绿闪;2、原因分析:启动中由于凝汽器水质较差,致使表计判断汽水阻值错误,致使表计显示异常 3、采取措施:1)以后机组启动时加强监视;及时处理 缺陷三:#2炉汽包电接点水位计漏1、经过:4月16日,运行人员通知#2炉汽包电接点水位计漏,立即停运#
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 高考总复习英语(人教版)教师用书选修7Unit2Robots
- 工程停工通知单监理表格B01-07
- 工程硕士研究生英语基础教程课后习题参考答案Unit1-16
- 人教版高中化学选修三2-2-1分子的立体结构(第一课时)课时测试1
- 全国新课标名校诊断测试(六)理科综合能力测试生物试题
- 江苏省南通市海安市实验中学2023-2024学年高一上学期期中考试政治试题
- 人教部编八年级语文上册《一着惊海天》教学课件
- VDA6完整版本.3过程审核核查表-机加
- 六年级下册-生命生态安全-教案
- 专利代理居间合同委托书
- 骨盆骨折PPT完整版
- 【企业应收账款管理研究的国内外文献综述】
- 英语颜色词语与心理情绪研究性学习展示
- VMware SRM方案介绍专业知识
- 看花识草辨药材(山东联盟)智慧树知到答案章节测试2023年山东中医药大学
- 统一用户管理平台系统操作手册
- 商务条款响应表
- IT外包服务网络安全管理办法v21
- 二年级上册语文课件-10《日月潭》|人教(部编版) (共19张PPT)
- 2023年最新电大高等数学基础形成性考核手册答案含题目
- 中华文化与传播教材课件
评论
0/150
提交评论