下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、数控维修-FANUC伺服驱动系统故障维修七第六章第一课FANUC伺服驱动系统故障维修60例例235.开机后电动机产生尖叫的故障维修故障现象:一台配套FANUC 15MA数控系统的龙门加工中心,在起动完成、进 入可操作 状态后,X轴只要一运动即出现高频振荡,电动机产生尖叫,系统无任何报 警。分析与处理过程:在故障出现后,观察X轴拖板,发现实际拖板振动位移很小; 但触摸电动机输出轴,可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动:且振动的噪 声就来自X轴伺服电动机。 考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生,与运动 速度无关,故基本上可以排除测速发 电机、位置反馈编码器等硬件损坏的可能性。 分析可能的
2、原因是CNC中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的:且由于 机床振动频率很高,因此时间常数较小的电流环引起振 动的可能性较大。由于 FANUC 15MA数控系统 采用的是数字伺服,伺服参数的调整可以直接 通过系统进 行,维修时调出伺服调整参数页面,并与机床随机资料中提供的参数表对照,发现参 数PRMI852、PRMI825与提供值不符,设定值见下:参数号正常值实际设定值1852 1000 34141825 2000 2770将上述参数重新修改后,振动现象消失,机床恢复正常运行。例236.驱动器无准备好信号的故障维修 故障现象:一台配套FANUC 0M系统 的加工中心,机床起动后,在自动方式
3、运行下,CRT显示401号报警。分析与处理过 程:FANUC OM出现401号报警的含义是 轴伺服驱动器的VRDY信号断开,即驱动 器未准备好”根据故障的含义以及机床上伺服进给系统的实际配置情况,维修时按下列顺序进行了检查与确认:1检查L/M/N轴的伺服驱动器,发现驱动器的状态指示灯PRDY、VRDY均不亮。2检查伺服 驱动器电源ACIOOV、ACI8V均正 常。3测量驱动器控制板上的辅助控制电压,发现±24V,±5V异常。根据以上检查,可以初步确定故障与驱动器的控制电源有关。仔细检查输入 电源,发现X轴伺服驱动器上的输入电源熔断器电阻大于 2M Q,远远超 出规定值。经更
4、换 熔断器后,再次测量直流辅助电压,±4V, ±5V恢复正常,状态指示 灯PRDY、VRDY均恢复正常,重新运行机床,401号报警消失。例237伺服驱动器出现TG报警的 故障维修 故障现象:某配套FANUC PM0系 统的数控 车床,在加工过程中,不定期地经常出现ALM401号报警。分析与处理过 程:FANUC PM0系统ALM401报警的含义是 伺服驱动器的,准备好?(DRDY信号 断开”通过对驱动器的检查,可以得知其原因是伺服驱动器的 TG报警。由于本故 障为不定期发生,可以认为电缆的连接 不可靠是引起故障的原因之一。重新连接驱动器的连接电缆及屏蔽线、接地线,故障不再
5、出现。例238伺服驱动器出现HC报警的维修故障现象:一台配套FANUC I5MA数控系统的龙门加工中心,开机时丫轴伺服 一接通,系统就出现过电流报警(报警SV003。分析与处理过程:FANUC I5MA系 统 SV003报警的内容为 “YAXIS EXCESS CURRENT IN SERVO。检查 X、丫、 Z伺服驱动器的状态指示,发现Y轴伺服驱动器的过电流报警灯 HC(红色亮,指示 丫伺服驱动器的直流母线存在过电流。从本章前述可知,FANUC交流伺服直流母线是通过三相整流桥DS将R、S、T三相交流电整流成直 流后,经电容C滤波作 为逆变回路的逆变电源。因此,故障可能的原因有:1控制板的直
6、流母线电流检测环 节(如 :采样电阻R1、反馈环节不良。2逆回路的大功率晶体管损坏。 通过使用在 线测试仪,同时进行丫轴驱动器控制板和Z轴驱动器控制板的信号比较,发现丫轴 驱动器控制板上有两个厚膜集成电路 (型号DV47HA6640损坏,使同一相中的两个 大功率晶体管同时导通,造成了直流母线的短路。更换两个损坏的厚膜集成电路 DV47HA6640后,故障排除。例239.伺服驱动器出现报警“8的故障维修 故障现象:采用FANUC -0M数控 系统的立式加工中心,在加工过程中,出现ALM414报警,伺服驱动器显示报警“8”分析与处理过程:该机床采用的是FANUC 口系列数字伺服驱动系统,对照本 书
7、节内容可知,系统ALM414报警的含义为“X轴的数字伺服系统错误”。a驱动器显示“8”表 示L轴(在机床上为X轴过电流。根据报警显示内容,通过机床自诊断功能,检查 诊断参数DGN 720,发现其第4位为“ 1即,X轴出现过电流(HCAL报警。根据第5 章所述,FANUC数字伺服X轴产生HCAL报警的原因主要有:1X轴伺服电动机的 电枢线产生错误。2伺服驱动器内 部的晶体管模块损坏。3X轴伺服电动机绕组内 部短路。4伺服驱动器的主板PCB损坏。根据故障情况,由于发生故障前机床可 以正常工作,故基本可以排除X轴伺服电动机联接错 误的可能性。测量X轴伺服 电动机的电枢绕组,发现三相绕组电阻相同,阻值
8、在正常的范 围,故可以排除电动机绕 组内部短路的原因。 检查伺服驱动器内部的晶体管模块,用万用表测得电源输入端 的相间电阻只有6Q低于正常值。因此,可以初步判定驱动器内部晶体管模块损 坏。经仔细检查确认晶体管模块已经损坏;更换一晶体管模块后,故障排除。例240. 故障现象:某配套FANUC 0i系统、a系列伺服驱动的立式数控铣,在自动加工过程 中突然出现ALM414、ALM411报警。分析与处理过程:FANUC 0i系统发生 ALM411报警的含义是移动过程中位置遍差过大” ;ALM414的含义是数字伺服报 警(Z-Axis DETECTION SY STEM ERROR。检查 Z 驱动器显示 “8'表明 Z 轴 IPM 报警,可能的原因 是Z轴过电流、过热或IPM控制电压过低。利用系统诊断参数 DGN200检查发现DGN200 bit5= “ 1表明Z轴驱动器出现过电流报警。 根据以上 诊断、检查,可以初步确认故障 原因为在Z轴过电流。考虑到机床的伺服进给系统 为半闭环结构,维修时脱开了电动机与丝 杠间的联轴器,手
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 偏爱的高级句子
- 2025年度房地产营销推广年度合同模板
- 【全程复习方略】2020年高考政治一轮课时提升作业-必修1-第8课(广东专供)
- 黄冈2024年湖北黄冈市英山县事业单位招聘三支一扶服务期满人员笔试历年典型考点(频考版试卷)附带答案详解
- 信息系统项目管理
- 项目监理机构的组织结构
- 公司战略与风险管理
- 水质调控与生态平衡-洞察分析
- 2025届高三语文八省联考“辩论赛是否推动知识的进步”作文导写及6篇范文
- 养老需求与供给匹配策略-洞察分析
- 2024年考研(英语一)真题及参考答案
- 山东省济南市(2024年-2025年小学四年级语文)人教版期末考试((上下)学期)试卷及答案
- 单层钢结构工业厂房纵向定位轴线的定位
- 肿瘤科常见急重症
- 03SG715-1蒸压轻质加气混凝土板(NACL)构造详图
- 粉体工程第六章粉碎过程及设备
- 尽职调查工作底稿1_公司业务调查
- 洪水计算(推理公式法)
- GMW系列往复式给料机说明书
- 集装箱码头堆场项目可行性研究报告写作范文
- 医保药店一体化信息管理系统操作手册
评论
0/150
提交评论