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1、复二重线材轧机一火成材技术改造刘兰宗侯月华张洪起摘要:介绍了邢钢轧钢厂复二重轧机实施连铸坯一火成材、热送热装技术的改造过程。关键词:线材;复二重轧机;一火成材;技术改造The technique reformation of double due wire mill for rolling without reheating LIULan-zong,HOUYue-hua,ZHANGHong-qi(Steel Rolling Plant,Xingtai Iron & Steel Co.,Xingtai 054000,China)Abstract:The technique reforma
2、tion of double due wire mill for rolling without reheating and hot delivery and hot charge in Xingtai Iron and Steel Co.are introduced. Keywords:wire;double due wire mill;rolling without reheating;technique reformation1改造的必要性邢钢轧钢车间为典型的复二重线材生产车间,轧机组成:440mm×2×2/320mm×2/300mm×2×
3、;3/280mm×2×4,4线生产,终轧速度12m/s,年设计能力12万t/a。1995年产量为11.6万t,成材率96.03%,产品精度+0.5,坯料为6090mm方坯。由于为外购坯,影响了产量、质量、作业率的提高。1995年8月,邢钢年产50万t炼钢一期工程投产,现有轧钢车间设备不能与120150mm方连铸坯配套。为此,决定对轧钢车间进行一火成材改造。2改造方案由于新工艺实施需在原车间进行,而原厂房主轧跨仅18m宽、120m长,因此给新增设备、增加粗轧机列的轧机架次带来困难。为此,选用了120mm×120mm方连铸坯。为了缩短设计制作周期,邢钢外购了全套闲置设
4、备七连轧机。原设计该连轧机采用150mm?150mm方坯,轧后出60mm方轧件,总延伸系数6.25。而改用120mm方坯后,7架出方轧件,总延伸系数7.97。为此,摸索出一套适合现有设备的孔型系统。尤其是,由于轧辊转数一定,要使7架轧机间保证拉钢轧制,粗轧第1架应采用大压下制度,因此在孔型设计中采用了强迫宽展的办法,即选用箱-箱-圆-椭-方-六角-方孔型系统,并在第1架轧机上首先采用双侧壁斜度的箱形孔,后改用单侧壁的箱形孔,再改用深槽单侧壁的箱形孔。改造分两步实施:第1步,增加粗轧机列轧机架次,消化自产120mm连铸方坯,增大盘重;第2步,提高中精轧机速度,增大精整输送能力,实施连铸坯热送热装
5、。3改造内容(1)原加热炉为端进侧出连续推钢式,有效尺寸×,加热能力30t/h,燃料为高焦炉混合煤气。改造后,炉体加长,加高100mm;炉顶增加6个烧嘴,两侧腰炉各增加1个烧嘴;炉内喷涂红外高温节能涂料;在煤气管、风管上使用不锈钢波纹管软联接。并增置了45t液压顶钢机和二辊摩擦式出钢机,加热能力提高至4045t/h。(2)去掉原粗轧机440mm×2×2机架,增置550mm×3+450mm×2×2七连轧机。轧机由20架增置至23架,解决了轧制道次不够和轧辊辊径较小问题。七连轧机后设置一台切头尾、分段、故障碎断曲柄飞剪。(3)原320mm
6、×2轧机承载能力不足,经常断辊、烧轴承,改为350mm×2,以增大承载能力。一火成材实施后,加大了原料坯重,提高了产量,但新增七连轧机与中精轧设备能力不匹配,盘重增大后,单根线材轧制时间增长,头尾温差大,造成通条尺寸不均,必须实施二期改造。在尽量保持原有生产工艺和设备的条件下,提高中精轧机速度,精整区更新布置,并增加一条精整运输线,所有改造项目在原厂房内进行。(1)改造后中精轧速度提高,成品轧机速度由12m/s提高到16m/s,缩短单根线材的轧制时间,减小了头尾温差,改善了线材的通条尺寸不均匀性。(2)改进了中精轧机的机架结构形式,缩短了轧机应力线,改为无横梁轧机。(3)改
7、进精轧轧辊装置,辊径由280mm增加到290mm,轴承内径由160mm增加到180mm,提高了精轧辊系的承载能力。(4)因速度提高,要求更换350、300、280mm初级箱齿轮。为了满足提速后载荷增加,280mm所有减速箱齿轮由45#钢改为40Gr。该机列的所有齿形接手全部换成万向接手。(5)350mm机列800kW主电机换成1000kW异步交流电机;300mm机列1000kW异步交流主电机换成1600kW同步交流电机。280mm机列1600kW主电机原异步交流电机换成2500kW的同步交流电机;中精轧间圆盘剪电机17kW鼠笼电机改为变频调速电机。(6)为了满足提速产量增加的工艺要求,4台卧式
8、吐丝机根据成品轧机的速度及轧机生产线的位置,确定其上下左右夹角,并定位把制约生产的原精整设备小链条改为并列的2条大板链运输方式。工艺设备仍布置在原车间内。平面布置及物流方向遵循原工艺流程方向。经一二期改造后轧机组成为:550mm×3+450mm×2×2/350mm×2+300mm×2×3+290mm×2×4,共计23架。随着轧钢车间生产能力的加大,生产节奏加快,一期改造中改进的加热炉能力不足,影响生产。因此,实施连铸坯热送热装与中精轧提速改造同期进行。将轧钢现有链条上料改为滑道上料,增设一台液压顶钢机,新建钢坯上料跨,将龙门吊改为天车,增建2个××的保温坑。改进了6台运输热坯的汽车,使连铸坯热送热装顺利实施。钢坯入炉温度可达500600,热装后节能23%,降低烧损0.9%,提高加热能力20%。4结语邢钢一火成材改造项目,一期投资3200万元,二期投资1300万元,共投资4500万元。二期改造共停产48天。在充分利用原有车间设备和辅助设施条件下,仅增加1组粗轧机。并对加热炉稍加改进,即解决了连铸坯一火成材问题。同时使线材盘重增至220kg。一火成材改造后,机时产量提高至36.86t/h,作业率达到73.85%,综合成材率提高至94%。自1996年一火成材改造至1998年9月份,共创
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