


下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、AP1000堆内构件存放架导向柱优化徐西会摘 要:反应堆堆内构件存放架分为上部堆内构件存放架MZ03和下部堆内构件存放架MZ05,在装换料期间,起到暂存堆内构件的作用,在堆内构件就位于存放架过程中,导向柱起主要的导向作用。文章针对海阳核电1号机组堆内构件存放架导向柱的导向能力缺乏,无法精确导向上下部堆内构件的就位问题,提出优化方案,使其满足堆内构件从存放架位置提起或放下提供精确导向,减少人员工作剂量的同时也降低设备损坏风险。关键词:堆内构件存放架 上部堆内构件存放架 下部堆内构件存放架 导向柱 人员剂量中图分类号:TM623
2、0; 文献标识码:A 文章编号:1674-098X202108c-0177-02在反应堆换料大修期间,上部堆内构件和下部堆内构件吊装是装换料期间的主线工作,影响大修工期,具有风险大、工作难度高、定位精度高等特点。其中上部堆内构件和下部堆内构件吊装工作,由于临近换料水池作业,受厂房工作剂量的影响,需平安高
3、效的开展,因此上、下部堆内构件存放架导向柱的精确定位和良好导向是保证平安高效工作的前提。但现有上、下部堆内构件存放架导向柱均不能满足平安高效的工作原那么,无法在堆内构件移除或回装过程中提供准备定位和良好导向。建安、调试期间,由于未装载燃料组件,且换料水池内无水,现有导向柱的导向能力缺乏问题的不利影响不明显,工作人员可以直接在换料水池底部,观察堆内构件就位于存放架时的对中情况,并通过人为辅助使其准确就位。而换料大修期间,换料水池充满水,工作人员无法进入水池底部,难以准确有效地进行辅助定位。因此需要优化现有的导向柱来解决导向能力缺乏的问题。1 上部堆内构件存放架导向柱1.1现有导向柱存在
4、问题上部堆内构件吊装过程中,首先通过IGA吊具将IGA组件InstrumentGridAssembly支撑至堆内构件吊具平台上,然后提升上部堆内构件至燃料定位销高于压力容器法兰约100mm,操作环吊向上部堆内构件存放架移动至存放架位置后,缓慢下降环吊,待上堆芯板与存放架支撑环梁无干预后,继续下降,待下降至导向套高于导向柱50mm时,工作人员调整环吊,使堆内构件吊具导向套进入导向柱,且导向套与导向柱四周均匀,继续下降,直至完全就位。但此吊装过程中存在以下三点风险:1现有导向柱的有效导向长度约为1100mm,其导向长度不能满足堆内构件的准确就位。当上部堆内构件上堆芯板进入存放架支撑环梁时,吊具导向
5、套仍距离导向柱约有2800mm,此时仅凭环吊坐标定位定位精度为±10mm,借助于水下摄像机观察,存在堆内构件磕碰的风险。2现有导向柱的直径为158.5mm,堆内构件吊具导向套直径为184.15mm,其导向柱粗细不能满足堆内构件的准确就位。当吊具导向套直径184.15mm进入导向柱导向柱158.8mm后,仍存在单边约12mm的间隙,存在吊具在导向柱导向期间与存放架抗震支撑碰撞风险。3当需吊装下部堆内构件时,堆内构件吊具需要从上部堆内构件IGA组件通过IGA吊具支撑于导向螺栓延长段上上移除后,现有导向柱将吊具重新回装于上部堆内构件上时,需消耗主线时间约3h。因此现有的导向柱不满足堆内构件
6、吊装的平安高效的要求。1.2新导向柱的优化设计针对现有导向柱吊装過程中存在的风险,通过变更现有导向柱来防止存在的风险,具体设计思路如下:1增加导向柱的长度,使上堆芯板进入存放架支撑环梁时已开始导向。考虑堆内构件吊装时有尽可能多的水屏蔽,故其最长长度应满足吊装高度上有100mm的平安距离即可,此时变更导向柱的长度约为4360mm【2】;2增加导向柱的粗细,使堆内构件吊具的导向套与导向柱的配合间隙更合理,满足精确定位的要求,变更后导向柱的粗细约为181mm。1.3方案的比照两种不同的方案,除在对设备平安性的主要因素外,还在占用大修主线时间的长短、人员接受的辐射剂量的多少等方面存在较大的不同:1占用
7、大修时间比照:原设计进行一次上下部堆内构件拆卸与回装约耗时44h,变更后为36h;由此可见,假设吊装下部堆内构件可节省主线时间8h;假设不吊装下部堆内构件可节省主线时间4h。因此变更后更具有经济性。2操作人员接受辐射剂量比照:原设计进行一次上下部堆内构件拆卸与回装约接受8.8mSv人员总剂量,变更后约接受3.6mSv;由此可见,假设吊装下部堆内构件时,人员总接受剂量可减少约4.8mSv;假设不吊装下部堆内构件时,人员总接受剂量可减少约2mSv。因此变更后更符合ALARA原那么。综合分析,从设备平安、节约主线时间、人员总接受剂量等方面考虑,变更后的上部对内构件存放架导向柱更合理。2 下
8、部堆内构件存放架导向柱2.1现有导向柱存在问题下部堆内构件吊装过程中,提升下部堆内构件至燃料定位销高于压力容器法兰200mm,操作环吊往存放架移动,并通过环吊坐标定位于存放架位置,下降至导向套高于导向柱50mm时,工作人员调整吊具,使导向套进入导向柱,且四周均匀后,缓慢下降,待堆内构件距离存放架导向篮50mm时,停止下降,借助于水下摄像机来观察下部堆内构件径向支撑键与存放架导向篮的配合情况,并根据实际情况,微调环吊,确认无干预后,继续下降,直至完全就位。但此吊装过程中主要存在无法准确就位的风险:现有导向柱的粗细为158.8mm,而堆内构件吊具导向套内径为184.15mm,而存放架导向篮尺寸为4
9、38.2mm,下部堆内构件径向支撑键尺寸为425.5mm,堆内构件径向支撑键与存放架导向篮的配合间隙小于导向套与导向柱的配合间隙,其导向能力不能保证下部堆内构件径向支撑键准确就位于存放架导向篮内,极易二者发生磕碰,导致堆内构件损坏或无法就位于存放架。2.2新导向柱的优化设计针对现有导向柱吊装过程中存在的风险,通过变更现有导向柱的粗细来防止存在的风险,具体设计思路如下:1增加导向柱的粗细。变更后导向柱的粗细约为181mm,保证了导向套与导向柱配合间隙小于徑向支撑键与存放架导向篮之间的配合间隙,使导向套进入导向柱的导向后,即可准确定位。2为减少堆内构件就位过程中的磕碰风险,可将存放架上导向篮的导向
10、结构去除。2.3二者比照比较两种不同的方案,在占用大修主线时间的长短、人员接受的辐射剂量的多少等方面存在较大的不同:1占用大修时间比照:原设计进行一次下部堆内构件拆卸和回装耗时14h或更多存在长时间调整的可能;而变更后约耗时10h。由此可见,吊装下部堆内构件可节省主线时间4h,且保证下部堆内构件平安就位于存放架上。2操作人员接受辐射剂量比照:原设计进行一次下部堆内构件拆卸和回装约接受5.4mSv的人员剂量,而变更后约接受2.6mSv。由此可见,吊装下部堆内构件时,人员总接受剂量可减少约2.8mSv。因此变更后更符合ALARA原那么。综合分析,从设备平安、节约主线时间、人员总接受剂量等方面考虑,变更后的下部对内构件存放架导向柱更合理。3 结语海阳核电上下部堆内构件存放架在堆内构件吊装时无法精确导向的问题在目前AP1000机组中均存在,为了解决此问题,文中提出了变更优化的方案,并与现有设计进行了比较,并从设备平安、占用大修时间、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2020-2021北京首都医科大学附属中学初中部小学三年级数学下期末一模试卷及答案
- 大修施工方案
- 2024年广西地区中考满分作文《给小广的一封信》7
- 加强学生团队精神的培养计划
- 建立临床路径的实施方案计划
- 跌倒护理创新案例
- 年度创新项目管理与评估计划
- 面部危险与清洁护理
- 商场安全防范工作计划
- 《金沙县平坝尖山铁矿有限公司金沙县平坝乡尖山铁矿(延续)矿产资源绿色开发利用方案(三合一)》评审意见
- 2025年江西江铜集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 大学英语翻译课件
- 薄膜电容项目立项申请报告
- 2023新修订版《中华人民共和国公司法》学习解读
- 2024年砂石洗沙厂厂安全生产管理制度及岗位责任(2篇)
- 教师师德师风考核细则
- 声带肿物的护理教学查房
- 办公场所修缮施工方案
- 物联网在安全生产中的应用
- 产科临床诊疗指南及操作规范
- DB32T-网络直播营销管理规范编制说明
评论
0/150
提交评论