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文档简介

1、. 大水沟35KV变电站 带电投运设备事故类应急预案 大水沟变电站 2013年2月审核:批准:编写:;一、总则:1、35kV变电站事故处理预案目的:编制本预案旨在坚持“安全第一、预防为主、综合治理”这一方针。保证在变电站设备发生事故时,做到及时发现设备故障原因,正确判断故障的准确部位,采用正确的处理方法,迅速果断地处理事故,防止事故进一步扩大,保障变电站设备的良好运行和值班员的人身安全。 2、引用标准:变电站事故处理规程,变电站事故处理应急。3、适用范围:本应急预案适用在投运期本站在场所有人员,在发生设备事故时,承担事故处理的责任。二、组织机构:1、成立启动投运事故应急领导小组,以孙亚范为本次

2、投运应急领导小组组长;刘兵、许安和、为副组长。黄勰、黄大军、李朝军及监理人员,设计人员厂家代表运行人员为小组成员,负责在事故发生时,按照预案安全、正确的做好应急工作。2、突发事故时,由事故应急小组副组长担任现场指挥。3、通讯保障:事故应急中心(调度中心): 江边电站: 变电站临时指挥所: 孙亚范刘 兵:1许安和黄 勰朝军当班运行人员:由于大水沟35KV变电站投运时恰遇里伍铜业停产检修,即使发生事故也不会发生大面积停电。对生产不会产出较大影响本预案就只对在投运时可能发生的设备事故如何处理进行组

3、织安排。 三、设备事故处理预案:1、变压器着火时的处理;2、主变油位过高; 3、主变重瓦;4、主变轻瓦; 5、主变差动;6、主变过流;7、变压器的渗漏油;8、真空开关事故处理;9、PT 事故处理; 10、隔离开关事故处理 ;11、电容器事故处理; 12、母线失压事故处理 ;13、电力电缆头的事故处理:四:事故处理原则:1、迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身安全的威 胁,保证其他设备的正常运行2、尽快恢复对已停电的用户供电。 3、如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立 即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保 持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对

4、未直接受到损坏的 设备的隔离,保证其正常运行。 五、事故处理的一般步骤: 1、详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2、向主管领导和部门汇报; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据检查、实验情况,按领导指令恢复送电; 5、详细记录事故处理经过。六、设备事故处理预案 一) 变压器着火时处理预案1、迅速切断变压器电源。 2、如两台主变有一台运行另一台停运时,应使用干粉灭火器或沙子灭火。 3、 当两台主变并列运行时断开电源后,可使用泡沫灭火器灭火。 4 、如果是上盖着火立即打开事故放油阀将油位放至着火点以下。 5 、若内部故障引起着火则不能放油。 6 、处理过程中密切

5、注意运行变压器的自身情况 7、防止火势蔓延必要时报警。 8、处理后应采取其他安全措施。9、维持现场。 10、汇报值班调度员和启动投运领导小组。 11、并将处理过程做好详细记录,为事故调查提供可靠的依据。 二) 主变油温过高、过负荷时处理预案 :主变油温过高、过负荷时的现象:温度信号光字牌亮,报警铃响。预告定值为 85 ,规定温度极限为 95 ,温升为 55 度 C。 检查处理步骤: 1、首先解除音响,恢复记忆信号,做好记录。 2、检查负荷情况,是否是负荷大,如是立即请示调度拉闸限电。 3、检查温度计本身是否正常,如是温度计指示偏高,应汇报生技科待检修更换,主变仍可运行。 4、检查散热

6、器阀是否打开,冷却装置是否正常。 5、检查油位是否上升,瓦斯继电器内是否有气体,变压器顶层 油温最高允许温度 95 ,当顶层油温超过85时,值班人员应立即报告处领导调整负荷并做好停运主变准备,当顶层油温超过 95 时,立即停运主变。 6、变压器正常负荷条件下,主变温度不正常并不断上升,且经检查证明温度计指示正常时,可以认为变压器发生内部故障, 应立即将该变压器停运,同时上报领导小组及值班调度。 三 )重瓦斯动作时的处理预案: 现象:主变高低压侧开关跳闸,瓦斯信号光字牌亮,报警铃响,信号灯亮。 检查处理步骤 :1 解除音响,做好记录,汇报公司生技科和值班调度。 2 检查瓦斯继电器是否有

7、气体。 3 油位是否升高或降低(低于瓦斯继电器)。 4 差动和重瓦保护同时动作,没有检查出原因,不论任何情况, 不得送电。 5 如确是继电器或二次回路误动,可按调度命令试送,其他原因则进行现场检修。 四 )轻瓦斯动作时的处理预案1 解除音响,做好记录。 2 检查继电器内是否有无气体。 3 检查油位,如是油面低,报生技科加油。 4 二次回路及继电器误动,主变可运行,并报生技科检修。 5 轻瓦斯动作后,无论任何原因,切应增加巡视次数,并将巡视次数记入运行日志。 五 )主变差动动作跳闸时的处理预案: 现象:主变高低压侧开关跳闸,事故报警铃响。 检查处理步骤 1 复归音响,复归信号,做好记录

8、,汇报站领导。 2 检查差动保护范围的引线是否有搭线短路,如是外部短路引 起的,排除后可按调度命令试送。 3 检查油位是否升高,温度是否升高。 4 是否继电器或二次回路误动。 5 没有查出任何原因,不准试送。 六) 主变过流保护动作时的处理预案: 现象:主变高低压侧开关跳闸,事故报警铃响。 检查处理步骤 :1 复归音响,复归信号,做好记录,汇报站领导。 2 母线短路,待排除后可按值班调度命令空载试送 5 分钟, 正常后投入运行。 3 没查清任何外部原因造成过流跳闸不准试送。 七) 变压器漏油、油位降低时的处理预案: 1当发现主变漏油时,应立即汇报启动投运领导小组。 2 如油位已低于瓦

9、斯继电器时,轻瓦已动作,立即停运主变, 将漏油部位做好详细记录,有备用主变时先投入后停运,保证连续供电。 3油位如果降至看不到时,应立即领导小组,将该主变停运。 4 变压器加油后,要增加巡视次数,密切注意瓦斯继电器的变化。 八)真空开关事故处理预案 :1 、真空泡真空度降低 1.1 故障现象:真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2 原因分析:真空度降低的主要原因有以下几点: (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2) 真空泡内波形管的材

10、质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏 点; 1.3 故障危害:真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进 行真空度定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等 特性试验。 2 、真空断路器分闸失灵 2.1 故障现象 根据故障原因的不同,存在如下故障现象: (1) 断路器远方遥控分闸分不开; (2) 就地手动分闸分不开; (3) 事故时继电保护动作,但断路器分不开。 2.2 原因分析 (1) 分

11、闸操作回路断线; (2) 分闸线圈断线; (3) 操作电源电压降低; (4) 分闸线圈电阻增加,分闸力降低; (5) 分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低; (6) 分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。 2.3 故障危害:如果分闸失灵发生在分闸时,将会导致事故越级,扩大事故范围。 2.4处理方法 (1) 检查分闸回路是否断线;(2) 检查分闸线圈是否断线; (3) 测量分闸线圈电阻值是否合格; (4) 检查分闸顶杆是否变形; (5) 检查操作电压是否正常; (6) 改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。3 、弹簧操作机构储能回路故障 3.1 故障现象 (1) 合闸后无法实现分闸操作; (2) 储

12、能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。 3.2 原因分析 (1) 行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关 触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作; (2) 行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触 点还没有得到转换,储能电机仍处于工作状态; (3) 行程开关损坏,储能电机不能停止运转。 3.3 故障危害:在合闸储能不到位的情况下,若线路发生事故,而断路器拒分闸,将会导致事故越级,扩大事故范围;如储能电机损坏,则真空开关无法实现分合闸。 3.4处理方法 (1) 调整行程开关位置,实现电机准确断电; (2) 如行程开关损坏,应及时更换。

13、4 、分合闸不同期、弹跳数值大 分合闸不同期 4.1 故障现象:此故障为隐性故障,必须通过特性测试仪的测量才能 得出有关数据。 4.2 原因分析 (1) 断路器本体机械性能较差,多次操作后,由于机械原因导致不同 期、弹跳数值偏大; (2) 分体式断路器由于操作杆距离较大,分闸力传到触头时,各相之 间存在偏差,导致不同期、弹跳数值偏大。 4.3 故障危害如果不同期或弹跳大,都会严重影响真空断路器开断过电流的能力,影响断路器的寿命,严重时能引起断路器爆炸。由于此故障为隐性故障,所以危险程度更大。 4.4处理方法 (1) 在保证行程、超行程前提下,通过调整三相绝缘拉杆的长度使同 期、弹跳测试数据在合

14、格范围内; (2) 如果通过调整无法实现,则必须更换数据不合格相的真空泡,并 重新调整到数据合格。九)电压互感器事故时的处理预案: 1、高压保险熔断时现象:绝缘监视信号报警铃响,接地光字牌亮, 断相电压不等零,电压数值取决于熔丝断开的距离。 该相电压为感应电压,另两相正常或略低,但变化不大。 由于10kV缺相和接地均能使开口三角产生电压故二者信号相同, 10kV 缺相电度表、功率表读数不 准和另两相电压正常或偏低,而接地后另两相电压升高很多且电度表、功率表正常。处理:更换保险,更换后值班员应加强巡视,观察PT外观、电 压指示等。更换后再断则禁止更换,应检查PT内部是否有故障。 2、低

15、压保险熔断:现象:无预告信号,电压表指示不正常,断相电压为零,另两相指示不变。电度表、功率表、功率因数指示不正常。处理:更换保险如再断,汇报调度,等待检修。在缺相期间如需运行应得到生技科、调度室同意,且将时间、电 度表表底记入日志中,并按令抄好电流。十) 隔离开关事故处理预案: 1、隔离开关支瓶断裂时的处理预案:日常巡视检查中,应检查瓷质部分是否断裂、错位、倾斜。 2、操作前检查外观无异常后,方可进行操作。 操作时,操作人站位要正确,监护人要站在刀闸外侧,能全面观察三相动作情况处,防止瓷瓶断裂伤及人员。 3、操作过程中,要注意刀闸动作情况,防止操作不到位、过位情况出现。 4、隔离开关如发生断裂,要立即停止操作,从未断裂侧逃生,并立即报告生技科。 如隔离开关断裂已造成接地短路掉闸,应将隔离开关、光字牌信号、保护动作情况报领导小组。5、对室外刀闸进行巡视时,必须带安全帽。 十一) 电容器事故预案: 有下列情况之一时应立即停运: 1电容器外壳膨胀或漏油。 2套管破裂,发生闪络有火花时。 3内部有异常声音。 4外壳温升高于 55 以上。处理:发生过流跳闸后不许试送,应立即拉开上侧刀闸 3 分钟后方可进行外观检查,如确是外部原因造成的排除后方可试送,没

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