版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、半水煤气湿法脱硫和干法脱硫的脱硫状况一、湿法脱硫的现状:净化作业区湿法脱硫是两套脱硫装置,原设计是年产20万吨焦炉气生产合成氨所配套的湿法脱硫,设计脱硫数据是250mg/ m3脱除到10mg/ m3,由于焦炉气供量不足,另上一套年产10万吨半水煤气生产合成氨的配套装置。下面对1-6月份湿法脱硫岗位主要指标统计:1、湿法脱硫岗位进出口半水煤气H2S和有机硫统计: 月份名称1月2月3月4月5月6月平均H2S(mg/m3)进口648.27760.30737.50858.91787.81662.31742.52出口3.253.050.320.520.460.181.29脱硫效率%99.4999.599
2、9.95699.93999.94299.97399.826有机硫(mg/m3)进口24.3326.3517.0133.1928.8424.4425.69出口9.223.226.2914.68.329.058.45脱硫效率%62.1087.7863.0256.0171.1562.9767.11总硫(mg/m3)进口672.6786.65754.51892.1816.65686.75768.21出口13.877.016.6115.128.789.239.74从目前的生产状况来看,湿法脱硫整体运行较好。目前主要存在的主要问题是;一、原设计富液槽过小,导致溶液留时间过短,再生不好,悬浮硫有所增加。二、
3、硫回收硫泡沫过滤不好,高温残液增加,使系统复盐有所上升,但未影响湿法脱硫的正常运行。从湿法脱硫进出口的硫化氢的分析来看,脱出无机硫的效率在99.8%,脱出有机硫的效率为67.1%,因此从总体来说,湿法脱硫的脱硫效率是走在行业前列的,并未影响到干法脱硫。二、半水煤气干法脱硫的现状(1)、原设计焦炉气干法系统流程图:油分滤油器预脱硫槽初预热器壳程1#铁钼2#铁钼1#锰槽2#锰槽3#锰槽1#氧化锌2#氧化锌转化 40 240-260 1ppm从原设计流程来看,氧化锌主要起精脱硫把关,保护转化、低变触媒的作用。按原设计满负荷生产氧化锌最少可用1-2年。由于焦炉气气量不足,公司决定上半水煤气系统,原设计
4、流程有所改动,改动如下:目前焦炉气干法系统流程图:油分滤油器预脱硫槽初预热器壳程1#铁钼2#铁钼1#锰槽2#锰槽3#锰槽转化 1ppm目前半水煤气系统流程图:油分滤油器1#换热器2#换热器1#氧化锌2#氧化锌半水煤气中变炉3、 在使用第二槽过程中,我们对氧化锌进行分析数据跟踪,统计如下:1#氧化锌槽进口H2S和有机硫统计: 月份名称2月3月4月5月6月累计半水煤气量NM314286837902347890951697399359971498649519829运行天数(天)2928311615119H2S(mg/m3)进口3.050.320.520.460.180.91出口0.040.120.1
5、10.230.140.13吸硫(kg)431.803.731.700.3950.73有机硫(mg/m3)进口3.226.2914.68.329.058.29出口0.050.040.030.320.110.11吸硫(kg)45.2956.4132.5259.1986.85380.25总硫(mg/m3)进口6.276.6115.128.789.239.2出口0.090.160.140.550.250.24吸硫(kg)88.2958.2136.2560.8987.24460.981#氧化锌更换时间为2014年1月26日,1月28日投入系统运行,6月15日,因出口总硫达到7.08mg/NM3时,为保证
6、精脱氧化锌的安全运行,将1#氧化锌槽切出。在运行过程中发生2次氧含量超标导致氧化锌温度超标,(最高温度为590),共脱出半水煤气量为:49519829NM3,其中1#氧化锌进口总硫平均为9.2mg/m3(其中有机硫为8.29mg/m3),1#氧化锌装填触媒为30吨,根据厂家提供氧化锌硫容(无机硫为20%-25%,有机硫为2%-3%),1#氧化锌槽可吸无机硫为:30×0.2=6(T),有机硫为:30×0.02=0.6(T); 根据目前实际使用情况,1#氧化锌槽吸无机硫为:50.73kg,吸有机硫为:380.25kg; 四、1#、2#氧化锌在使用过程中出现的问题; 1、1#、2
7、#氧化锌自2013年8月24日投运,2014年1月6日出口总硫超标,最高达到,于1月13日停车,计划对1#、2#氧化锌脱硫剂进行更换。 2、氧化锌运行时因2次氧含量超标出现热点温度超标,之后下层5点温度持续在500左右,但出口温度正常; 3、打开检查后发现1#氧化锌槽内衬局部脱落并有约10mm的裂纹,2#氧化锌槽内衬整体脱落,耐火球表面有一层黑灰(疑似积碳);分析原因:1、根据目前氧化锌的使用状况,依照厂家提供的数据,氧化锌在350,脱除无机硫的硫熔为20%25%,在370的时候硫熔在28%左右,而氧化锌脱除有机硫的硫熔在2%3%,氧化锌脱除有机硫的能力仅为无机硫的1/10。另外氧化锌虽然对C
8、S2、COS有一定的转化脱除功能,但对二甲基硫醚没有脱除功能,从我们的分析数据来看,我们残留的有机硫大多数为二甲基硫醚,二甲基硫醚含量在10g/l。氧化锌对硫醚、噻吩没有脱除功能,在长期使用过程中硫醚、噻吩慢慢吸附在氧化锌表面,使氧化锌孔隙率降低,脱硫能力下降,从我们使用完的氧化锌可以看出,中间部分氧化锌还没有被利用,造成氧化锌使用寿命降低。 2、氧化锌运行时出现5、6点出现热点温度,分析发生析碳和燃烧反应,方程式如下; (1)、析碳反应2CO C + CO2 H ° 298 = - 172 . 50 k J / mol (1)CO + H2 C + H2O H °298
9、= - 131 . 47 k J / mol (2)CH4 C + 2 H2 H °298 = 76 . 20 k J / mol (3)从热力学看,式(1)、(2)析碳的可能性随温度升高而减小,随压力增大而增大;式(3)析碳的可能性则随温度的升高而增大,随压力的增大而减小。由于半水煤气近似干气,故式(1)逆反应除碳的可能性不大。又因半水煤气中CH4量较少,故在一般情况下,式(3)析碳可忽略,当发生剧烈的放热反应时可能出现。T305脱硫槽在入口温度270左右、1.9MPa的干半水煤气条件下,已发生了析碳反应,析碳反应在床层下部进行。(2)、燃烧反应当半水煤气中O2含量严重超标时,可能
10、发生C、H2、CO与O2的燃烧反应。C+O2CO2 H ° 298 = - 393 . 80 k J / mol (4)2H2+O22H2O H ° 298 = - 242 k J / mol (5)2CO + O22CO2 H °298 = - 283 . 20 k J / mol (6)石墨、H2、CO在空气中的最低着火温度分别为:427、572和609。通常,即使O2含量超标,T305脱硫槽也达不到最低着火点而导致后工序中变炉超温。故可以认为,T305脱硫槽入口温度控制较高时 ,首先产生了析碳反应,由于空速较小(198h-1)及壁流效应,生成的碳在槽内四周积
11、存;一旦O2含量严重超标 ,碳被氧化生成的热量比气流带走的热量多,热量积累的结果使得碳达到了起燃温度;碳层越厚,O2 含量越高,则燃烧反应速度越快;温度达到H2、CO等的燃点后,H2、CO 等也参与了燃烧反应。使用过程中出现的超温现象,氧化锌5、6点温度超标,但是出口温度和进口温度几乎一样,打开槽发现在触媒层栅板和热电偶套管表面有析碳现象,氧化锌颗粒中间没有穿透,且出现氧化锌槽内衬大面积脱落等现象。(3)、氧化锌不是触媒,它只是一种转化性的脱硫剂,而且在我们使用过程中发生析碳反应(在370的时候)造成氧化锌飞温。氧含量每升高0.1%,温度将升高35-40,从目前氧化锌的生产状况来看,氧化锌不适
12、合半水煤气干法脱硫,只有通过改变脱硫剂或者改变流程来实现硫的脱除。其次,根据原始设计,氧化锌在焦炉气流程中做精脱功能,只能脱微量的无机硫才能保证它的使用周期。五、改变目前这种现状的方案方案一:利用目前焦炉气流程,对半水煤气进行加氢实验,1)观察半水煤气能不能通过镍钼将目前的有机硫转化,2)镍钼加氢温度能不能控制住,3)如果能够过半水煤气量,就将目前的1#氧化锌改装为镍钼转化催化剂,镍钼加氢脱硫催化剂的作用与钴钼加氢脱硫催化剂相同,也是使有机硫氢解,转变成易于脱除的硫化氢,以便进一步除去,从而达到净化烃类原料的目的。方案二:T305氧化锌脱硫剂在流程中的工序设置不当首先,以氧化锌为脱硫剂的流程中
13、,氧化锌脱硫槽通常用于CO3.0%,水/气比(1-1.5)1,温度为200-260的低变催化剂之前;其次,对含复杂有机硫的天然气、焦炉气、油田气、炼厂气及轻油 ,通常先将各种有机硫化物经铁钼或钴钼加氢转化催化剂转化为H2 S ,再用氧化锌精脱除,操作温度一般在350400。因此,原料不同、原料组成不同,则氧化锌催化剂在流程中的位置就不应相同。T305脱硫槽置于中变炉前含CO30%35%、H236%39%的干半水煤气脱硫气氛中,这在同行中既无先例也不妥当。可以认为流程工序设计不合理。设想与建议(1)综合上述,严格控制T305脱硫槽入口温度220230 , 最高不大于250,无论是析碳反应、燃烧反应,还是甲烷化反应,都可受到抑制。(2)在T305脱硫槽入口管道焊接蒸汽管道备用,当析碳和超温时可用其压制。据介绍,水/气比为11和200下,仍有20%的穿透硫容。因而,必要时加入水蒸汽不会造成大的影响 。(3)为避免燃烧反应和硫容下降 ,应严格控制半水煤气中 O2 含量不大于0.5%。(4)当T305脱硫槽热点温度大于350时,进气减量,大于400时,切断气源。 方案三: 将现有半水煤气滤油器的活性炭改变为高效活性炭脱硫剂,进一步降低有机硫,再进一
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 成都文理学院《国际贸易原理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 热沥青施工方案
- 墙面粘贴石材施工方案
- 荡秋千说课稿(集锦7篇)
- 隔热砖施工方案
- 顶托管施工方案
- 二零二五年度P2P出借平台投资者教育与服务合同2篇
- 2025年度班组劳务分包工程合同示范文本3篇
- 2024年电梯设备智能化改造与节能管理服务合同3篇
- 二零二五年度25吨吊车租赁安全标准合同
- 2024年01月22332高等数学基础期末试题答案
- 期末素养测评卷(试题)-2024-2025学年三年级上册数学人教版
- 印章交接表(可编辑)
- 体育场馆运营合同
- 5-项目五 跨境电商出口物流清关
- FMEA培训教材(课堂)
- 栋号长年度述职报告
- 无人机安全飞行承诺书
- 四川省成都市九县区2023-2024学年高一下学期期末调研考试化学试题(解析版)
- 仓库安全培训考试题及答案
- (正式版)SH∕T 3548-2024 石油化工涂料防腐蚀工程施工及验收规范
评论
0/150
提交评论