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文档简介

1、10oomw超超临界锅炉排烟温度高原因分析及对策刘崇刚 国电泰州发电有限公司生产运行部江苏泰州213000择要:本文针对国电泰州发电有限公司2*1000mw超超临界锅炉排烟温度高原因进行分析,提出具体解决 办法,取得明显的效果,具有很强的实用性和推广价值,值得同类型电厂。关键词:1000mw超超临界锅炉煤种制粉系统空预器热风温度排烟温度对策一、锅炉概况国电泰州电厂一期工程2x 1000mw超超临界燃煤机组锅炉是哈尔滨锅炉厂冇限责任公 司由三菱重丁业株式会社(mitsuibishi heavy industries co. ltd)提供技术支持,设计 的锅炉是超超临界变压运行直流锅炉,采用口型布

2、直、双炉膛、一次小间再热、低no, pm 主燃烧器和mact燃烧技术、反向双切园燃烧方式,底层1a磨煤机采用等离子助燃技术,炉 膛为內螺纹管垂直上升膜式水冷壁,循环泵启动系统;调温方式除煤/水比外,还采用烟气 分配挡板、燃烧器摆动、喷水等方式。锅炉型号:hg-2980/26. 15-ym2型。其中hg表示哈 尔滨锅炉厂,2980表示该锅炉bmcr工况蒸汽流量,单位是t/h0 26. 15表示该锅炉额定工 况蒸汽压力,单位是mpa, ym2表示该锅炉设计煤种为烟煤,设计序列号为2。锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构,设计煤种为神华煤, 校核煤种分别为兖州煤和同忻煤。国电泰

3、州电厂一期工程2x1000mw超超临界燃煤机组锅炉 是由哈尔滨锅炉厂有限贵任公司在fi本三菱重工业株式会社(mitsuibishi heavy industries co. ltd)的技术支持下,设计的超超临界变压运行直流锅炉,采用口型布置、 单炉膛、改进型低 nox pm (pollution minimum)主燃烧器和 mact (mitsuibishi advanced combustion technology)型低nox分级送风燃烧系统、反向双切圆燃烧方式,炉膛采用内 螺纹管垂直上升膜式水冷壁、循环泵启动系统、一次中间再热、调温方式除煤/水比外,述 采用烟气分配挡板、燃烧器摆动、喷水

4、等方式。锅炉采用平衡通风、鉤天布置、固态排渣、 全钢构架、全悬巾结构。泰州电厂的锅炉以神华煤为设计煤种、以同忻煤和兖州煤为校核煤种进行设计和校核, 各煤种的有关参数如下所示:名称及符号单位设计煤种 (神华煤)校核煤种兖州煤同忻煤收到基碳car%61. 757. 9256. 32收到基氢har%3. 673. 683. 68元收到基氧oar%8. 568. 097. 75索收到基氮nar%1. 121. 170. 93名称及符号单位设计煤种(神华煤)校核煤种兖州煤同忻煤分收到基全硫st, ar%0. 600. 550.8析收到慕灰分aar%& 8021. 3924. 52收到基全水分mt

5、ar%15. 557. 206. 00空气干燥剂水分mad%& 431. 270. 163. 96收到基挥发分var%26. 5027. 33t燥无灰基挥发分vdaf%34. 733& 2737. 00收到基低位发热量qnet, arkj/kg234422242021980哈氏可磨系数hgi55. 0065. 00灰变形温度dt°c11501190熔软化温度st°c1190>1500>1450融性流动温度ft°c1230>1500制粉系统采川中速磨止压直吹式系统,每炉配6台市沈阳机电装备工业集团销售冇限公 司生产的型号为mps28

6、0的辘一环式屮速磨煤机和六台由上海发电设备成套设计研究所提供 的型号为cs2036hp的电子称重式给煤机。每台磨供一层共2x4=8只燃烧器,燃烧器为低 no的pm型并配有mact型分级送风系统,以进一步降低牛:成量。设计煤种制粉热风温度 248°co每炉布置两台三分仓容克式预热器,型号为34-vkt)-1850(2000)-smr,保证运行一年 后漏风率w8%。锅炉1000mw工况设计一次风温316. 7°c,二次风温337. 2°c,空预器入口烟 温375°c,排烟温度125°c,氧量2. 3%0二、问题提出该厂两台机组自投产以来,一直存在排

7、烟温度偏高问题。#1炉1000mw负荷最佳工况运 行时,空预器入口一次风温35.77°c,入口二次风温25. 18°c,实际排烟温度排烟温度 142. 3°c,经修正后136. 5°c,比设计值高11.5°c,严重彩响锅炉效率(虽然锅炉热效率 93.68%,达到设计的93.66%,满足保证值要求)。对比实测值和设计数据可以得出:排烟温 度高的主要原因出在空预器环节上。可能存在的原因包括以下儿个方面:1、空预器密封性能不好,导致多处漏风。但从电科院性能试验结果看,漏风1a、1b空预 器漏风率分别为5.6%、3.9%,均在设计范围内。2、一、二次风

8、温达不到316°c、337°c的设计值,只有290°c. 305°c,分别低26°c、32°c, 空预器传热效率可能较低。需要说明的是,此是在空预器吹完灰进行的,不存在运行积 灰影响换热的情况,而目长期运行表明空预器吹灰对排烟温度彩响较小。空预器h身传 热效果差也可能是导致排烟温度髙的原因之一。空预器受热而存在设计吋传热而积和蓄 热量不足,传热量不够;或者说波纹板质量不是很理想,也可能安装间歇较人,烟气侧 冇漏点,存在烟气“走廊”,换热效果差。3、电厂实际燃烧煤种与设计煤种存在一定的差异,引起排烟温度偏高。实际煤种:国燃21, var

9、27. 04%. vad33. 29%、mar 为 14.4%;国燃 4vad 为 39.74%、mar6. 4%;石炭 2vad 为37. 1%. mar 为 13. 5%;大友 vad 为 31. 53%、mar 为 15. 4%;国燃 31vad 为 23. 87、mar 为7.8,还有其他系列煤种,即使同煤种,数据偏差也较大。明显的国燃4、国燃31等 煤种水分低,需要热风温度约在130190°c,其他较高水分煤种接近设计热风温度,约 在240、265°c,需要热风多,冷风少,在相同制粉总风量情况下,需要空预器加热冷风 量变大,降低了排朋温度。但是煤种挥发份较高,如此

10、高的热风温度带來一定的安全隐 患。根据厂家捉供的磨煤机入口热风温度对排烟温度影响的修正曲线,如下图所示,热 风温度相差20°c对排烟温度影响约为3°c。4、磨煤机组合运行方式对排烟温度的影响。由于1a濟停用后等离子设备需要冷却,必须 开启冷风6070t/h,排烟温度要升高45°c,其他磨开冷风大致也是如此,要求a磨无 界常必须运行。有吋候热风隔绝门不严漏热风,为了保证备用磨的安全,必须要有一定 的冷风通入,也会提高排烟温度。同时当机组负荷波动时,采用abcde或bcdef运行, 四卿运行和五磨运行,对排烟温度影响也冇23°c。5、煤种的对排烟温度的影响。

11、国燃煤灰份大,燃烧延迟,火焰中心上升;灰粒携带热量不 易禅放,且引起尾部受热面积灰,影响换热效果,同样会引起排烟温度偏高。全部投用 低位磨来减低火焰中心,乂容易造成二过金属壁温容易超限,必须投用人量一级减温水,反而造成主气温度偏低,容易产纶氧化皮,同样影响机组的安全和经济性。6、锅炉燃烧配风对排烟温度的影响。运行曾在同一负荷改变锅炉配风方式,无论是三角形 还是到三角形,aa风各种开度包括改变aa风的摆角,几乎没冇什么效果。说明现在先 进的燃烧器设计对煤种的适应性很强,都能保证相对稳定的着火和燃烧效率。7、吹灰方式对排烟温度的影响。按照目前情况,各处烟温与设计值偏差不人,对比吹灰前 后的烟温,变

12、化不是很明显,空预器的进岀口烟气差压1000mw吋只有lkpa、一次空气 侧差压为061kpa、二次风侧差压为0.51 kpa,设计值分别为1. 12 kpa、0. 64 kpa和 0. 95 kpa,积灰情况良好,存在烟气走廊的可能性极大,原因不外乎是设计、制造、安 装工艺、产品质量方面的原因。三、排烟温度高对策针对目前机组运行的实际情况,泰州电厂主要采取以下方法,对解决排烟温度高有一定 效果:1、煤种不同,合理控制磨煤机出口风粉混合温度在73、78°c,提高制粉热风温度;一次风 压按自动曲线,不设偏置(如果煤种变化时口j根据实际悄况调整),制粉风量设10至-15 的偏置,热风调门

13、开度维持在60%-80%之间,冷风调门开度维持在10%30%之间,尽 量降低一次风压,减少一次风节流损失、进入炉膛冷风和减少空预器漏风。2、控制好锅炉运行的总风量,保持适当的火焰中心和煤粉着火距离,根据负荷高低维持锅 炉氧量在2. 3-5. 2 (1000mw500mw) z间,投口动时设-0. 4%偏置,严格控制排烟温度 不超限,发现偏高时要加强各受热面和空预器吹灰,保证空预器进口烟气温度w378°c, 烟气侧差压wl.okpa,二次风侧差压w0.8kpa, 次风侧差压w0.5kpa。3、正常运行,尽量保证磨组在7580t/h左右且高位磨运行;机组负荷在600850mw以 下运行吋可以保持四台磨运行;煤种稳定每台磨出力不超过85t/h,如果负荷连续上升 时应提前投入磨组运行。4、合理组织吹灰器运行方式。5、加强巡回检杳,发现锅炉木体漏风及时处理,减少炉膛漏风。6、与设管部密切配合,空预器lcs系统正常投运,减少热端漏风。7、应该就现行煤种下的-、二次风率重新进行热力计算

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