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文档简介

1、超(超)临界参数汽机的SPE问题 钱振鑫 目录 1 、问题的引出 2 、超超临界机组中的固体颗粒物冲蚀(SPE) 现象 3、超超临界机组固体颗粒物冲蚀的综合影响因 素 4、典型工况下的固体颗粒物冲蚀有效防范措施 问题的引出 供=100% b p t ri m g (1-k) b锅炉效率94%-95% p管道效率98% m机械效率99.5% g发电机效率99% ri汽机相对内效率90%左右 t朗肯循环热效率(广义卡诺循环热效率) K厂用电率(3-8%) t=1-T2/T1 (55-62%) 降低T2,深海水冷却; 给水回热, 中间再热(一次2%-3%,二次1%) 提升初参数:提高初压力可能会使汽

2、轮机相对内 效率下降,效率提高受限,提高初温度受材料限 制,但“立竿见影” 故现超超临界机组初参数的 选择上,追求提升新蒸汽初温度,压力提升并不 明显; 固体颗粒冲蚀 Solid paricle Erosion(SPE) 1现象:对于超(超)临界参数的汽轮机,在某 些特定的工况下,主(再)热蒸汽会带有一定浓 度的固体颗粒物,从而对汽轮机部件造成冲 击磨损的现象。 2 对汽机部件的损害: (1)主(再)蒸汽阀门: MSV RSV SPE影响相对小 CV IV SPE影响相对大 损伤原因: 阀门开度较小时,蒸汽节流,固体颗粒冲刷严重; 阀门伴随蒸汽转向,口径变化,蒸汽加速,固体 颗粒物冲击; 后果

3、:阀门的严密性变差:机组跳闸,甩负荷 易超速;甚至会改变型线(阀芯,阀座)对控制 升程流量曲线变化 措施:对阀门的严密性试验。 对阀门进行检修 (2)高,低压两级串联旁路的节流阀损伤原因 如上 后果: 蒸汽内漏,机组经济性下降 能使旁路处于“热备用状态” ri (3)主蒸汽传统的汽机调节级(现代:HP的第 一级 1-3级) 原因:汽机喷嘴膨胀加速流动,完成级内做功 固体颗粒冲击磨损叶片壁面 (4)再热蒸汽IP第一级(1-3级) 后果:叶片表面粗糙度 逐步改变汽机叶片的型线:蒸汽加速能力下降, 出口汽流方向变化 速度三角形畸变 叶片相对减薄,诱发“叶片振动” 机组安全 性逐步下降 叶片结构强度不

4、足叶片断裂事故 ri 金属材料在高温条件下会直接和水蒸汽本身的氧结 合发生高温氧化反应,当蒸汽温度超过600时, 锅炉受热面高温腐蚀和汽侧氧化将十分显著,奥氏 体钢管材在640-700时腐蚀最大,金属高温氧化 的结果是在金属表面产生一定厚度的氧化皮,在锅 炉启停阶段或调峰运行阶段,由于不同的热膨胀系 数和较大的温差,形成的氧化皮就会剥落,形成坚 硬的氧化铁粒子(或称“颗粒”)脱落下来的固体 颗粒随后被流动的蒸汽携带向下游流动,对汽轮机 造成侵蚀,所以,这里的固体颗粒是指从锅炉过热 器,再热器系统内表面剥落的坚硬的氧化铁粒子, 对目前的大型发电机组来说,蒸汽温度比较 高,易在锅炉过热器,再热器系

5、统的内壁面 形成氧化皮,此外,大型发电机组锅炉过热 器,再热器系统十分庞大,只要其中一部分 受热面积发生的氧化皮剥落,其每年形成的 固体粒子的重量就可达数百千克至上千千克, 现代大型机组汽轮机在检修时,除了通流部 分的静止和转动部件中存在固体颗粒冲蚀损 伤外,还发现通流部分某些流动死亡角区域 有金属氧化物颗粒堆积; (1)超(超)临界参数的应用 ( )溶解氧与金属的腐蚀特性发生 变化。 ( )反应条件,特别是T580以 上 加氧技术(OT)致密的金属钝化膜,保护 受热面金属材料 0 P cr P 0 T cr T (2)在特定的工况脱落形成氧化皮 堆积于锅炉“爆管” 被蒸汽携带逐渐撞击,破碎形

6、成金属氧 化物固体颗粒 (3)固体颗粒特的特性: 以 , (局部为 )为基础的多成 分金属氧化物; 自我生长,通常达到0.2mm时易脱落,片状 颗粒; 43O Fe 32O Fe FeO (4)脱落的主要因素: 化学水工况使钝化膜中的Cr成份,以铬酸 的形式进入汽水工质,使钝化膜呈层状分布, 易脱落; 锅炉侧受热面参数剧烈波动温度剧变 热胀冷缩,热应力(机炉启/停,剧烈变负荷); 材质本身 (5)固体颗粒物冲蚀损伤部位 对汽轮机设备造成了严重危害,是超临界,特别 是超超临界机组面临的一个严重问题,必须面对 认识现象 掌握规律 提出合理的防范措施 在运行中努力防范 加强检查和维护 影响SPE的主

7、要因素“系统工程” 1 汽机 喷嘴压力面接近出口边缘的区域以及动叶压力面 中后部区域是最容易受到固体颗粒冲蚀的部位,主 要是由于粒子被气流加速后以小角度冲击压力面出 汽边,加上喷嘴的转折角较大,出汽边内弧正好处 于冲击射线上,当调节级喷嘴部分进汽时产生的冲 蚀更为严重,而且冲蚀最严重的是对应先开启的喷 嘴弧段,因为此时喷嘴焓降较大,导致出口流速远 高于全周进汽,对于调节级动叶而言, 由于动叶压力面中后部区域的颗粒撞击速度很大, 撞击角度也处于容易受冲蚀的范围,因为该区域所 受的冲蚀在整个调节级中也最为严重; 再热第一级叶片的侵蚀主要发生在喷嘴出汽边背 弧面,在级内轴向间隙较小的情况下,粒子在级

8、内 轴向间隙中的“来回反弹”是再热第1级固体颗粒 侵蚀的重要特点,粒子的“来回反弹”主要是因为 喷嘴出口的固体颗粒速度远低于主汽流速度,随动 叶转动撞击叶片进汽边后,粒子又反弹回喷嘴出汽 边背弧,如此反复,直至它们在离心力的作用下从 动静叶间隙中逸出,颗粒在喷嘴和动叶片间多次反 弹撞击,造成径向冲蚀程度严重; (1)SPE损伤的机理 喷嘴的加速过程“气固两相流” 固体 颗粒存在“颗粒轨迹” 撞击破坏喷嘴出汽 边腹部; 动叶进口速度三角形颗粒速度蒸汽流 速动叶进汽边背弧 一般颗粒与固体壁面碰撞:前三级严重, 颗粒反弹,撞击喷嘴出汽边的背弧喷嘴 “腹背受敌”。 (2)汽机侧的改进方法: 尽量少用调

9、节级存在大焓降高流速SPE 最危险工况:一个调门全开工况SPE 例如:机组启动过程:(反证法) 炉侧:点火,升温升压温度压力剧变氧化皮脱 落“存于炉侧” 常规冲转:升速,暧机,定速,5%初始负荷蒸 汽流量较小; 机组升负荷25%左右蒸汽流量升高,氧化皮 SPE 汽机若喷嘴调节危险工况相结合,SPE 应加以避免应以节流调节。 一般冲动式级较反动式级SPE严重; 东汽/哈汽 SPE 80-90% 上汽 SPE 91% 加强对 的监视,一般 上升1, 下降0.2% Hp ri Hp T排 Hp T 排 Hp ri 汽机厂对叶片型线设计抗SPE 研究表明,对汽轮机通流部分所用材料冲蚀 损伤的速率依赖于

10、固体颗粒的撞击角度,重 新设计汽轮机通流部分的型线,改变固粒的 冲击角度,使易冲蚀部位偏离冲击射线,避 免固体颗粒在最大冲蚀角附近冲击汽轮机部 件是解决SPE问题的另一种有效措施;根据 理论分析和运行实践经验,采用新的斜面喷 嘴型线技术能够有效地减小调节级的SPE问 题,提高调节级的持久效率, 亚临界机组只需采用合理的喷嘴型线就可有效防止 固体颗粒冲蚀;超临界机组采用合理的喷嘴型线, 外加保护涂层技术,可有效防止固体颗粒冲蚀, SIEMENS公司采用高,中压缸第一级静叶斜置90 度转向流道内的独特进汽结构,固体颗粒在进入进 汽流道后,因惯性直接撞向流道壁面而非撞击静叶, 并在离心力的作用下贴着

11、流道壁面前行,静叶因此 受到了较好的保护,此外,由于贴壁面前行的固体 颗粒动能较小,走出转向流道后的运行迹线是指向 动叶根部的,故其对动叶的侵蚀力也很小; 适当扩大级内轴向间隙:颗粒速度与蒸汽速度差 值减少,趋于一致,将反弹颗粒“吹回”主汽流。 在中压缸第一级,由于颗粒在喷嘴和动叶之间的多 次反弹撞击是造成叶片严重冲蚀的原因,因此防治 SPE问题的有效措施是合理加大动静叶轴向间隙, 使从动叶反射的粒子被主流吹回动叶流道而不再打 在静叶出口背弧上,减少了粒子在间隙间的多重反 弹; 材料应用,含铌; 叶片表面硬化的处理:渗铌,锆,等离子真空涂 层; 2 锅炉 (1)型 在减少固体颗粒形成方面,由于

12、固体颗粒是由金属高 温氧化剥落形成的,因此消除固体颗粒的关键就是恰 当的选用高温部件如锅炉的高温过热器,再热器及主 蒸汽,再热蒸汽管道的钢材,使其具有较好的搞氧化 和而腐蚀性能; 热偏差较大“节流圈” 氧化皮爆管,浓度过高, 垂直受热面易被聚堆积氧化皮必须较大的蒸汽流 量才能完全“吹走” (2)塔式调整后热偏差小无节流圈,水平受 热面,(氧化皮易携带,管侧洁净) 锅炉炉型 从割管中表现的氧化皮、固体颗粒 3 旁路系统 (1)旁路的配置方案 美日无旁路设计邹县10%启动大旁路SPE相对严 重 中国(30-40%)+高,低压串联旁路SPE ? 西欧100%旁路100%+高,低压串联旁路 SPE(“

13、0”)100%+65% 保护汽机通流部分,机组启动时(特别是冷态启动时)由于 温度的变化,附着在管壁表面的金属氧化颗粒会脱落并进入 蒸汽,如果这些小颗粒进入汽机,会对汽机通流部分造成侵 蚀,所以机组启动时投运旁路的目的之一是使蒸汽中的固体 小颗粒通过旁路系统进入凝汽器,从而防止汽轮机调速汽门, 喷嘴及叶片侵蚀; (2)旁路对SPE防范的作用: 旁路是“丢弃”炉侧多余的蒸汽,使机炉工质相匹 配; 使炉侧启停相对平稳,参数可控; 一旦机侧出故障通过旁路使炉侧负荷相对稳定 例如:外三厂:启动过程中的高动量蒸汽冲洗系统 SPE 炉侧启动:利用旁路实现蒸汽参数的提升(主 要是D)实现“类冲管”效应; 目

14、标:将脱落氧化皮旁路凝汽器,保证炉 侧洁净; 使进入汽机的蒸汽是洁净无颗粒; 例:通过一个实例来分析旁路系统在机组长 期运行过程中对机组的影响,这是某机组在 废弃30%BMCR旁路系统运行两年后大修发 现的问题: (1)调节级喷嘴损坏; (2)中压第一级隔板静叶出汽边损坏:中压 第一级隔板静听上半出汽边顺气流方向有40 片损坏,且顺气流方向逐渐发展严重; 经过分析研究,造成这些损坏的原因有两个: 一是固体颗粒的冲击,受热面管道内的金属氧化物 脱落,被蒸汽机械携带冲击叶片,固体颗粒侵袭多 发生在机组启停阶段及变工况运行时,损害部位多 在叶片的出汽边内弧侧,而且造成叶根处金属沉积, 二是温蒸汽冲蚀

15、,机组在低负荷运行时,会对叶片 造成冲蚀; 由此看出,旁路系统对机组的影响是一个长期而缓 慢的过程,不论是从机组长期经济效益还是对汽轮 机寿命的影响来看到,旁路系统在提高机组使用率, 减少机组在启动过程中汽轮机特别是调节级的腐蚀, 延长汽轮机寿命都有着不可替代的影响; 4 给水泵组 5 化学水工况 SPE的综合防范现有的设备条件 下 1 汽机本身的制造,安装业主,监理(监造) 保证设备 2 新机组启动阶段充分地去除原始氧化皮(酸洗 冲管,旁路洁净蒸汽) 3 机组投运后:汽机节流调节,炉侧稳定; 防范含高浓度颗粒蒸汽 电厂实际运行经验表明,切实的运行方式对SPE问 题也能起到有效的防治作用,在减

16、少氧化皮剥落和 生长方面,采取的措施主要包括:大修期间对炉管 表面采用铬酸盐溶液,在305条件下循环48H,以 有效延长金属表面氧化层生长和剥落的时间;对过 热器和再热器进行酸洗,可以消除金属氧化学物; 避免锅炉的频繁启动以及长期低负荷运行,减少喷 水降温的使用概率和喷水量,尽量如此,锅炉内氧 化颗粒的排出仍是否可避免的,通过旁路将氧化颗 粒直接排入凝汽器是运行中比较有效的途径,欧洲 国家普遍采用的旁路系统已被证明对减轻固体颗粒 侵蚀 有显著作用,近年来美国新建的带较大容量旁 路系统的超超临界机组,SPE也得到减轻, 而对于未能从旁路排出的固体颗粒,汽机全 周进汽的进汽方式可以降低蒸汽及其携带

17、的 固体颗粒在级内的流动速度,减小固体颗粒 对汽轮机部件的撞击程度,另外,在检修方 面,维修期间详细记录喷嘴,动叶片,级间 和径向间隙,以及有关设备和部件的检修资 料,及时作出对机组经济性的评估和对安全 可行性影响的诊断,积累有关SPE的现场, 可以为时一步研究提供素材,找到防治SPE 的新途径; 汽机“防老化” “保鲜” (1)系统工程 主体受损部位在汽轮机本体及系统内 汽轮机内已采取了一定的防范措施,但并不是汽轮 机本身能全部解决完成的 整体涉及到单元机组的各个主体设备 是系统总体设计、材质、施工工艺、实际运行 的综合系统工程 (2)设备配置 锅炉 塔式炉:相对占优 型炉:相对较差 汽轮机 有调节级设计:宜采用节流方式运行,转化为压力级运行 旁路 建议采用、级串联旁路 容量不但要满足锅炉的基本稳燃需求,还应满足防范氧化皮 脱落的要求 给水泵组 建议具备一定的备用容量 对于纯汽泵模式,应充分保证其可靠性 化学工况 适时转入加氧方式运行 (3)实际运行 新机组 严格的酸洗、冲管,保障汽水品质 保证主、再蒸汽清洁 启动进程中,利用旁路系统洁净蒸汽 防范高颗粒物浓度蒸汽进入汽轮机做功 汽轮机 新机组612个月宜节流方式运行 启动进程及2472小时内宜节流方式运行 锅炉平稳运行,防范氧化皮脱落 单元机组平稳运行,防范氧化皮脱落 机组大幅度变负荷 AGC负荷需求 RB工况 甩负荷工况

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