钢筋直螺纹连接QC小组活动_第1页
钢筋直螺纹连接QC小组活动_第2页
钢筋直螺纹连接QC小组活动_第3页
钢筋直螺纹连接QC小组活动_第4页
钢筋直螺纹连接QC小组活动_第5页
已阅读5页,还剩20页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、河北世达建设集团有限公司河北世达建设集团有限公司 国富中心二期商住楼 项目部QC小组成果 提高钢筋直螺纹连接接头的合格率 国富中心二期商住楼 项目部QC小组 课题名称 一、工程 概 况 本工程为国富商业中心二期商住小区项目,包括A区商 住工程、B区人防工程,C区商住工程。总建筑面积 38429m2,框架剪力结构,A区、B区为地上18层,钢筋用 量2157吨,钢筋连接采用直螺纹连接。由沧州筑美建筑设 计有限公司设计;河北世达建设集团有限公司承建。工程 于2007年3月15日开工,2008年4月主体工程完工。 二、QC 小 组 简 介 项目经理部QC 小组成立于2007年3月15日,以立足于施工现

2、 场,加强质量管理,主抓现场质量管理为目的。 名称 国富中心二期商住楼工程QC小组 成立时间2007年3月 类型 现场型 小组注册号 序号 姓名行政职务小组分工职 称 1王金环质量负责人组 长工程师 2孙铁生项目经理总体指导工程师 3吕 建技术负责人方案设计工程师 4朱瑞敏公司技术部副部长人员调配工程师 5臧春发质检员质量检验助工 6季砚祖预算员预 算工程师 7马宝山安全员安全管理工程师 8李晓东资料员资料整理工程师 9季砚军钢筋组长现场实施技师 小组活动数 每月4次 制表人:王金环制表时间:2008年5月15日 三、选 题 理 由 随着城市化的不断发展,工业与民用建筑不断向高层 超高层方向发

3、展,建筑结构不断向框剪结构、剪力墙结构、 筒体结构方向发展,工程的单位用钢量不断增加。钢筋的 直螺纹连接由于在施工中省工、省料、施工方便、安全可 靠,施工中已经逐步取代锥螺纹连接和部分焊接,并得到 广泛的应用。为确保钢筋的直螺纹连接的施工质量,提高 合格率,减少返工,我们QC小组决定把提高钢筋直螺 纹连接接头的合格率作为此次活动的课题。希望通过此 次活动能提高钢筋直螺纹连接的施工技术,为国富二期工 程实现整体创优打下坚实的基础。 四、现状调查四、现状调查 l首先,我们QC小组对我单位施工的沧州市检察院技侦楼钢筋直螺纹连接的施工 记录进行分析可知其合格率为90%,经过返修合格率达到95%的规范要

4、求。对 不合格点进行的数字统计如下: l制表人:王金环 制表时间:2008年5月15日 序 号 名称 直径16直径18直径20直径22直径25合计 1 丝头加工尺寸 不合格 95781039 2 丝头锈蚀、玷 污或损伤 5457627 3 连接套筒尺寸 不合格 102126 4 套筒锈蚀、玷 污、损伤 121116 5 连接螺纹外露 不合格 311129 6 拧紧力矩值不 合格 5232416 现 状 调 查 l数字分析见下表 l制表人:王金环 制表时间:2008年5月15日 序 号 分项 名称 检查项目 检查 点数 累计 百分比 % 累计百 分比% 1 钢筋 直螺 纹连 接接 头 丝头加工尺

5、寸不合格393937.8637.86 2丝头锈蚀、玷污或损伤276626.2164.07 3拧紧力矩值不合格168215.5379.61 4连接螺纹外露不合格9918.7488.35 5套筒锈蚀、玷污、损伤6975.8394.17 6连接套筒的尺寸不合格61035.83100 合 计103100 根据数字分析表作排列图根据数字分析表作排列图 现 状 调 查 l结论:从以上排列图中可以看出,影响钢筋直螺纹 连接工程施工质量的主要原因是丝头的加工尺寸的 合格率低;丝头锈蚀、玷污或损伤严重;连接拧紧 力矩不合格。这说明要想提高钢筋直螺纹连接的施 工质量,就应该从丝头的加工;丝头加工后的保管 运输以及

6、连接施工方面入手,找出其产生的原因, 就能够提高钢筋直螺纹连接的施工质量。 五、目标确定及可行性研究 l制定目标 l根据以上分析确认,我们QC小组制定以下目标: l每一钢筋直螺纹连接检验批丝头尺寸加工,超标不超过3%,一次交 验合格,彻底避免返工; l丝头锈蚀、玷污或损伤率降到1%; l连接拧紧力矩合格率达到97%以上,避免返工。 l目标可行性分析 l1、根据国家建筑工业行业标准的要求钢筋直螺纹连接丝头加工和接 头连接每一检验批的合格率不得低于95%,因此我们高标准严要求把 目标订到97%以上,争取每一检验批一次交验合格,避免返工,实现 最大的经济效益。我们有信心实现目标。 l2、小组成员均具

7、有丰富的理论知识和施工经验,责任心强,技术力 量足够,且小组得到各级有关部门的大力支持,公司并拿出一部分资 金支持我们,活动开展有保证。 六、原 因 分 析 我们QC小组成员根据调查情况,集思广益,针对不符合 从人、机、料、法、环五个方面进行了原因分析,分析结果 见下图: l丝头加工尺寸不合格与丝头污染损坏原因分析鱼刺图 l制图人:王金环 制图时间:2008年5月15日 丝头加工尺寸不合格 丝头锈蚀、玷污或损坏 人 材机具 方法 环境 责任心差 技术素质低 奖罚制度未实施 交底培训不到位 钢筋端部弯曲变形 钢筋下料机械 故障、陈旧 丝头螺纹加工 不合格 丝头加工机 械故障陈旧 丝头造损伤、污染

8、 未采取有效保 护措施 丝头加工尺寸偏差 机械操作方法不当 丝头加工后造 破坏污染 存放运输环境 潮湿、脏乱差 l拧紧力矩值不符合原因分析系统图 制图人:王金环 制图时间:2008年5月15 日 拧紧力矩值不合格 人 材 机具 方法 环境 责任心差 技术素质低 连接套筒尺寸不合格 丝头尺寸不合格 作业平台空间有限 钢筋安装时间紧张 工具陈旧 安装方法不当 作业环境复杂 夜间作业 高空作业 施工进度安排不当 奖罚制度未实施 培训不到位 产品质量不合格 照明灯具少 七、要 因 确 认 l 丝头质量要因确认表 制表人:王金环 制表时间:2008年5月18日 序 号 末端因素确认内容确认 方法 确认过

9、程确认人确认 时间 是否为 要因 1 交底培训不 到位 交底培训是否不 到位 现场 调查 班前交底每天一次,但交底只限于操作班组长,没有具体 到每个人。技术培训考核每周一次,但考核发现优良率达 到10%。 吕 建 季砚军 07年3 月25 日 是 2 奖惩制度未 实施到位 是否有奖惩制度 是否实施到位 现场 调查 现场有奖罚制度,但无专人执行,没有做到实际实施 臧春发 王金环 07年3 月25 日 是 3 钢筋加工机 具故障、陈 旧 钢筋加工机具是 否陈旧、有故障 现场 调查 现场机械运转正常无故障,加工的半成品符合规范要求, 钢筋无弯曲变形。 王金环 李晓东 07年3 月25 日 否 4 丝

10、头加工机 具故障陈旧 丝头加工机械是 否陈旧、有故障 现场 调查 丝头加工机械运转正常,无故障,机械无陈旧现象 朱瑞敏 李晓东 07年3 月25 日 否 5 丝头未采取 有效保护措 施 丝头是否有有效 的保护措施 调查 分析 丝头加工后,没有保护措设,在运输过程中有相当一部分 丝头损伤、污染。 王金环 李晓东 07年4 月15日 是 6 机械操作方 法不当 是否有操作不当 现场 调查 工人操作方法符合规范要求,方法得当 朱瑞敏 臧春发 07年3 月15日 否 7 存放运输环 境潮湿、脏 乱差 存放环境是否不 当 现场 调查 存放处已经硬化,半成品码放整齐,但无可靠的防雨措施, 钢筋直接码放在硬

11、化地面上 朱瑞敏 季砚军 07年4 月15日 是 拧紧力矩不合格要因确认拧紧力矩不合格要因确认 制表人:王金环制表人:王金环 制表时间:制表时间:20082008年年5 5月月18 18日日 序 号 末端因 素 确认内容确认 方法 确认过程确认人确认 时间 是否为 要因 1 交底培训 不到位 交底培训是 否不到位 现场 调查 班前交底每天一次,但交底只限于操作班组长,没有具体到每 个人。技术培训考核每周一次,但考核发现优良率达到10%。 吕 建 季砚军 07年3月 25日 是 2 奖惩制度 未实施 奖惩制度是 否实施到位 现场 调查 现场有奖罚制度,但无专人执行,没有做到实际实施 臧春发 王金

12、环 07年3月 25日 是 3 套筒不合 格 套筒是否有 质量问题 现场 调查 现场抽查合格率在99%以上。产品标识明确,有出厂合格证。 臧春发 王金环 07年3月 25日 否 4 丝头不合 格 丝头尺寸是 否不合格 调查 分析 丝头加工尺寸不合格高,直接影响到连接质量,由以上施工记 录调查分析,丝头加工尺寸不合格占不合格点总数的37.86%。 王金环 吕 建 07年3月 25日 是 5工具陈旧 工具是否陈 旧 现场 调查 工具无陈旧现象 吕 建 臧春发 07年4月 15日 否 6 安装方法 不当 是否有安装 方法不当 现场 调查 工人操作方法正确 吕 建 臧春发 07年3月 15日 否 7

13、进度安排 不当 是否有进度 安排不当 调查 分析 钢筋安装工期适宜,并无赶工现象 吕 建 季砚祖 07年4月 15日 否 8高空作业 是否高空作 业 现场 调查 楼层高,面积大,并有人防工程,基槽深,确有高空作业,工 人作业精力不集中的现象 朱瑞敏 马宝山 07年4月 15日 是 9 作业空间 有限 作业空间是 否有限 现场 调查 楼层高,面积大,并有人防工程,基槽深,施工地处商业区施 工面积狭窄,作业空间有限 朱瑞敏 马宝山 07年3月 15日 是 1 0 灯具照明 少 照明是否足 够 现场 调查 施工进度安排适当,很少有夜间作业,且照明设施齐备 朱瑞敏 李晓东 07年4月 15日 否 要

14、因 确 认 l最终要因确定如下: l制图人:王金环 制图时间:2008年5月18日 丝头质量不合格 要因 丝头存放运输环 境差 奖罚制度未实施 丝头未采取保护 措施 交底培训不到位 丝头尺寸不合格 高空作业 作业空间有限 拧紧力矩不合格 要因 八、制定对策八、制定对策 对策表对策表 制表人:王金环制表人:王金环 制表时间制表时间2008年年5月月20日日 序 号 要因对策目标措施地点完成时 间 负 责 人 1 交底培 训不到 位 1、细化技术交底 2、加强现场培训及理 论培训 1、编制丝头加工与 接头安装的作业指导 书。 2、通过培训使工人 考核成绩达到优秀。 1、组织学习参观。 2、编制直螺

15、纹连接的丝头加工和接头连接作 业指导书。 3、确定样品,细化各种操作指标 4、加强岗位技能培训,对工人进行技术考核 现场 和其 他工 程 07年4月1 日07年 4月3日 吕 健 2 奖罚制 度未实 施 奖罚制度上墙,由专人 实施执行 做到奖罚分明,达到 奖罚效果 1、改进奖罚制度,制定标牌,悬挂现场。 2、由质检员负责具体实施,达到要求的奖励, 达不到要求的罚款。 现场07年4月1 日07年 4月3日 臧 春 发 3 丝头未 采取保 护措施 1、加强培训强化质量 意识,提高工人主人翁 思想。 2、丝头做好防护措施 做到丝头加工后无损 伤,无污染。 1、要求工人在操作工程中轻拿轻放,堆放整齐。

16、 2、丝头加工完毕后戴上防护帽或连接套筒。 3、加工后钢筋在雨篷内码放并用帆布覆盖,地 面用垫板铺底 现场07年4月 15日07 年4月18 日 朱 瑞 敏 4 存放运 输环境 差 1、做好防潮、防雨措 施。 2、加强培训强化质量 意识,提高工人主人翁 思想。 1、丝头加工后不受 潮,不淋雨。 2、没有人为的机械 损伤 1、要求工人在操作工程中轻拿轻放,堆放整齐。 2、加工后钢筋在雨篷内码放并用帆布覆盖,地 面用垫板铺底。 现场07年4月 15日07 年4月18 日 朱 瑞 敏 八、制定对策八、制定对策 对策表对策表 制表人:王金环制表人:王金环 制表时间制表时间2008年年5月月20日日 序

17、 号 要因对策目标措施地点完成时 间 负 责 人 1 丝头尺 寸不合 格 1、由以上措施可以提 高丝头加工尺寸的合格 率。 2、严格检验剔除不合 格品。 丝头加工质量的合格 率在97%以上。 1、由以上措施提高丝头加工质量的合格率。 2、加强检验,严格不合格丝头流入下到工序。 现场07年4月 20日07 年4月23 日 臧 春 发 2 高空作 业 做好安全防护措施做好防护措施,确保 工人操作作业精力集 中。 1、操作工人戴好安全带、安全帽,穿防滑鞋。 确保工人施工中的人身安全,集中精力施工。 2、安装安全防护网。 现场07年7月1 日07年 7月3日 马 宝 山 3 作业空 间有限 1、在加工

18、棚连接接头, 现场安装。 2、现场连接的接头, 施工中搭设操作平台。 确保良好的操作空间。 做好工作平台的搭设。 1、对于现场安装方便的钢筋工程,采取加工棚 内接头连接,接头检验合格后,现场安装。 2、对于必须在现场进行连接的接头,用垫板搭 设操作平台,使工人有较宽裕的操作空间工作。 现场07年4月1 日07年 4月3日 朱 瑞 敏 九、对 策 实 施 l 根据对策表中的措施,由相应的责任人负责,组长监督执行,并在预定的日期内完成。 l对策实施一: l 1、由技术人员对工人每班进行现场交底,做到交底书人手一份,并双方签字接收。组织 培训,使一线操作工人考核等级全部达到优秀。2、组织技术人员、操

19、作工到其他工地参观学 习,向兄弟单位技术骨干取经学习先进的经验。 l 经过检查:操作工人5名,考核全部达到优秀;2007年4月1日编制完成的钢筋直螺纹 连接丝头加工和接头连接作业指导书从班组长到操作工6人全部签收,做到人手一份。 2007年4月3日召开了QC小组会议,由技术负责人吕健主持学习了作业指导书。 l对策实施二: l 2007年4月2日将新的奖罚制度上墙。由质检员臧春发负责具体实施。 对 策 实 施 l l 经检查:至2008年4月底为止,奖励15人次,发奖金750元。惩罚5人次,罚款 500元, 大大提高了产品的合格率,减少了返工。 l对策实施三: l 按要求丝头加工后戴上防护帽,码

20、放在防雨棚内,用帆布覆盖底层垫置木板。成品半 成品码放整齐,大大减少了污染损伤。 l对策实施四: l 加强工序间的验收检验,严禁不合格品流入下道工序。 l对策实施五: l 由安全负责人马宝山,每班施工前进行安全教育,并督促工人在高空作业时做好安全防 护措施,使工人有足够的精力完成工作。 l 由工长负责现场的协调工作,协调架子工负责搭设平台。 十、效 果 检 查 l1、直接效益 l 我们对2007年3月15日开工以来到2008年4月主体完工后对直螺纹连接施工记录进行分 析得知: l从统计表中可以看出拧紧力矩值检验合格率到达98.55%;丝头加工尺检验合格率达到 98.11%;丝头污染、损伤、锈蚀合格率达到99.44%,平均合格率达到98.82%,达到了 合格率97%的预定目标。说明制定的对策切实可行,不合格品大大降低,并做到一次交验 成功,无返工现象。 序号分项名称检查项目检查点数合格点数不符合百分比% 1 钢筋接头连 接质量记录 拧紧力矩值检验90088798.55% 2 丝头加工质 量检验记录 丝头加工尺寸90088398.11 3 丝头污染、损伤、 锈蚀 90089599.44% 效果检查效果检查 l活动前后的比较 100 95

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论