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文档简介

1、,大耀 SMT 品质提升计划,Subject: 品保部周报 Report by: 林文俊经理 Date: 2013/10/21,7S改善 推行SMT制程稽核管制重点 以鱼骨图形式分析主要不良现像原因进行改善 SMT制程常见缺陷分析与改善 成立QCC圈,改善目前TOP不良现像,提升良率 导入品质ALARM系统,及时反馈,降低不良率 OBE每日发出检验批退检验明细,趋势,并每日开会检讨 品质目标,目录,改善事例,问题及原因: PCB没有任何防护直接堆叠,改善效果:采用PCB放置台车放置,改善前,改善后,改善题目:SMT现场5S改善事例-1,改善事例,问题及原因: 机器设备上随意放置材料,改善效果:

2、机台保持整洁,改善前,改善后,改善题目:SMT现场5S改善事例-2,改善事例,问题及原因: 炉前散料随意放置,改善效果:料盒区分放置,改善前,改善后,改善题目:SMT现场5S改善事例-3,改善事例,问题及原因: 现场的台车上有散落的产品,机台周围也有相同的现象,改善效果:料件车放置,并放在规划区域内,改善前,改善后,改善题目:SMT现场5S改善事例-4,改善事例,问题及原因: 作业人员未作ESD防护,改善效果:静电环紧贴皮肤,作好ESD防护,改善前,改善后,改善题目:SMT现场5S改善事例-5,改善事例,问题及原因: 工作产所零乱,改善效果:工作产所保持清洁,改善前,改善后,改善题目:SMT现

3、场5S改善事例-6,1. 7S推进表,3.按主要不良现像: 位移 吃锡不良 空焊 短路 缺件 墓碑 侧立 反面 以人,机,料,法,环,分析出可能发生原因画出鱼骨图进行改善,4.SMT制程常见缺陷分析与改善,5.成立QCC圈,提升良率,6.导入品质ALARM系统,降低不良率,1.目前作业模式 1)各类异常发生后,若无进度,5分钟之内上报课阶主管,15分钟通知生管/业务,30分钟无进度上报至Bill。 2)品质异常, F/R达到3%,连续不良累计5片,品保需邮件发送异常通知单与责任单位。 2.长期对策: 1)如上部份导SFIS作业,当达到上述不良率时,系统自动发邮件到指定邮箱 2)系统自动报警,当站作

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