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Cr12MoV钢不同热处理条件下的硬度和金相组织分析王丽君1,苗彬2,孟先新1(1.华北水利水电学院,郑州450011;2.河南省机械设计研究院,郑州450002)摘 要:研究了Cr12MoV钢在不同温度淬火和回火后的硬度变化,并对不同热处理条件下的金相组织进行了分析。关键词:Cr12MoV钢;热处理;硬度;金相组织Cr12MoV钢是广泛用于模具行业的冷作模具钢,具有高淬透性,截面为300400mm2以下者可以完全淬透。在300400时仍可保持良好硬度和耐磨性,因此可用来制造断面较大、形状复杂、经受较大冲击负荷的各种模具和工具。由于该钢中存在大量碳化物,且偏析严重,因此不同的热处理工艺对钢的性能有很大的影响1。本文对Cr12MoV钢在不同热处理条件下的硬度和金相组织进行了分析,为业内人士提供参考。1 实验条件(1)试样材料:Cr12MoV钢,碳化物偏析较严重。(2)试样规格:试棒为100mm200mm,在试棒的R/2处截取金相试样15mm15mm20mm。(3)淬火前进行等温退火,85010保温100120min,740等温4h。(4)淬火加热用盐浴炉,冷却介质为20号机油。(5)金相组织用XJB-200型在线金相仪。2 试验结果与分析2.1 硬度Cr12MoV钢经不同温度淬火和不同温度回火后的硬度实验数据见表1所示。根据实验数据绘制其关系曲线如图1所示。从表1和图1可以看出:(1)Cr12MoV钢淬火后的硬度与淬火温度有极大关系,9801040淬火获得的最高硬度为6365HRC。(2)Cr12MoV钢的回火稳定性高,9801040淬火,200回火2次,每次2h,硬度为59.560.5HRC,250回火1h,硬度为58.559.5HRC。(3)1100淬火,520回火23次,“二次硬化”硬度最高为60.561HRC。(4)1130淬火,520回火3次,硬度仅提高到50HRC,在550回火12次,硬度提高到58HRC。1200淬火,520回火3次,硬度提高很少,经5502次回火,硬度提高到59HRC。(5)Cr12MoV钢经1040淬火,500回火后硬度为57.5HRC,520回火2次,硬度为5657.5HRC,看不出二次硬化现象。2.2 金相组织Cr12MoV钢热处理状态不同,显微组织变化很大,特别是1150以上温度淬火的组织比较特殊。Cr12MoV钢不同热处理状态的金相组织图说明如下:(1)800880淬火,未回火的试样组织为:马氏体+屈氏体+碳化物。材料碳化物偏析比较严重,奥氏体成分不均匀,稳定性程度不同,硬度由低到高(见图2所示)。 图2 800880淬火金相组织 400 图3 1040、1070淬火金相组织 400(2)950、980、1010淬火,未回火的试样为正常淬火组织:马氏体+碳化物+残留奥氏体。(3)1040、1070淬火,未回火的试样为正常组织:回火马氏体+碳化物+残留奥氏体(见图3所示)。(4)11001160淬火,未回火的试样为粗针状马氏体+碳化物+残留奥氏体(见图4、图5所示)。图4 11001160淬火金相组织 400图5 11001160淬火金相组织 400(5)1200淬火,未回火的试样,组织为很粗的针状马氏体+少量碳化物+大量残留奥氏体(见图6、图7所示)。(6)1230淬火,未回火和低温回火的试样,为针状马氏体+少量碳化物(带状)+大量残留奥氏体,晶粒很粗大,晶界上有淬火显微裂纹(见图8、图9、图10所示)。(7)1280淬火,低温回火的试样,为粗针状马氏体+极少量碳化物+大量残留奥氏体(见图11所示)。 图6 1200淬火金相组织 400 图7 1200淬火金相组织 400 图8 1230淬火金相组织 250 图9 1230淬火金相组织 400 图10 1230淬火金相组织 400 图11 1280淬火金相组织 250图12 1310淬火金相组织 250(8)1310淬火,未回火的试样为严重过烧组织,晶界上有网状共晶莱氏体(见图12所示)。 (9)1160淬火,520、550多次回火后的金相组织与图6、图7相似。1230淬火,多次回火的金相组织与图8、图9、图10相似,仅马氏体及析出的弥散碳化物量增多。带状碳化物周围的残留奥氏体,因合金化程度很高,十分稳定,仍未完全转变。3 结束语(1)Cr12MoV钢的热处理工艺,有一次硬化法和二次硬化法2种。研究表明,一次硬化法淬火温度为10101040较好,回火温度一般为200回火两次。二次硬化法淬火温度为11001120较好,回火为520,23次较好。(2)为了获得热硬性和高耐磨性,对Cr12MoV钢采用二次硬化处理法,因为含有较多合金元素和碳的残留奥氏体具有高的回火稳定性,只有经过多次回火才能使大部分残留奥氏体转变为马氏体。在提高淬火温度或回火温度偏低的情况下,要增多回火次数,实验表明,淬火温度提高到1150以上时,在520回火45次可能作用不显著,也不经济,不如提高回火温度效果好。(3)采用冷处理可以减少回火次数。淬
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