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液压系统油液温度高的分析与解决1前言:在现实的工业生产中,液压设备所占的比重越来越多,它与机械的主机部分及电气设备紧密相关。通常液压设备部分的价值占整体机器的5%30%。从机器发生故障的情况来看,液压传动往往用于转动和直线运动上,是机器的主要部分,即使小故障也会直接影响其性能。因此液压设备的维护至关重要。液压系统的能量传递介质通常是液压油,因此油液的性能直接影响液压系统的性能。而控制好油液的工作温度又是液压系统正常工作的前提条件。在钢铁企业生产中,通常液压系统的油液温度应控制在30-60较为合适,而最佳的工作温度是402。我们力求把温度控制在这一范围内,以达到液压系统的最佳工作效果。如果油液温度过高,会给液压系统带来许多不良的影响。油温升高后的主要影响有以下几点:(1)油温升高使油的黏度降低,因而元件及系统内油的泄漏量将增多,这样会使液压泵的容积效率降低。(2)油温升高使油的黏度降低,这样使油液经过节流小孔或缝隙式阀门的流量增大,这就使原来调节好的工作速度发生变化,影响工作的稳定性,降低工作精度。(3)油温升高黏度降低后相对运动表面间的润滑油膜将变薄,这样会增加机械磨损,在油液不太干净时容易发生故障。(4)油温升高将使机械元件产生热变形,液压阀类元件受热后膨胀,可能使配合间隙减小,因而影响阀芯的移动,增加磨损,甚至被卡住。(5)油温升高将使油液的氧化加快,导致油液变质,降低油的使用寿命。油中析出的沥青等沉淀物还会堵塞元件的小孔和缝隙,影响系统的正常工作。(6)油温过高会使密封装置迅速老化变质,丧失密封性能。2案例的分析与解决:2.1粗、中轧轧机区液压站油温高2.1.1现象:液压站内油箱(5m)温度65;油管路出口油温67。2.1.2诊察:当时为夏季,室外温度28,液压站内通风情况良好;液压泵工作正常,系统压力正常,系统管路各处无泄漏点;经检验系统内油液黏度正常,无进水及变质现象;液压站循环冷却系统工作正常;油箱液位计和实际测量均显示,油箱液位过低(液位计的1/5处),接近低位报警停车点。2.1.3分析:由于油箱内油液液位过低,油量过少,致使系统的循环冷却泵吸油不畅,无法达到正常的冷却效果;同时油箱内油液少,散热面积小,自然散热情况不好,不能迅速冷却温度较高的回油,形成了温度上的累积。由于以上原因造成了油箱油温过高,从而引起整个系统的油温过高。2.1.4解决办法:向油箱加油至液位计的1/2处。2.1.5结果:油箱加完油后,30分钟以后测量。油箱油液温度40、油管路出口油温41。2.2加热炉炉区液压站油温过高2.2.1现象:液压站内油箱(5m)温度70;油管路出口油温73。2.2.2诊察:当时为春季,室外温度15,液压站内通风情况良好;液压泵工作正常,系统压力正常,系统管路各处无泄漏点;系统油液黏度正常,无进水及变质现象;油箱液位正常;系统循环冷却泵工作正常;板式冷却器工作异常(冷却器外部散热片过热;连接冷却器的进水管处压力表显示压力为0.1Mpa,冷却器回水管处压力表显示压力也为为0.1Mpa。)进一步排查发现:连接冷却器的进水管上有一个Y型水过滤器,过滤器前端压力表显示水压为0.6Mpa,过滤器后端压力表显示水压为0.1Mpa。2.2.3分析:原因一:由于板式冷却器的进回水压力差为0,说明板式冷却器内水不流动,所以造成冷却器不制冷,冷却器的散热片过热。原因二:板式冷却器前端进水管上的Y型水过滤器前后压差过大,说明内部滤芯已堵塞,造成进水压力过低,这是主要原因。2.2.4解决办法:彻底清洗Y型水过滤器的滤芯并回装好(发现滤芯堵塞严重),另外在其管路前端加装另外一台Y型水过滤器,同时配装过滤精度较低的粗滤芯。(起到双重过滤,防止堵塞)2.2.5结果:系统改造完毕后,油箱油液温度36、油管路出口油温37。2.3集卷区液压站油温过高2.3.1现象:液压站内油箱油液(3m)温度60,油管路出口油温61。2.3.2诊察:当时为夏季,室外温度25,液压站内通风情况良好;液压泵工作正常,系统压力正常,系统管路各处无泄漏点;系统内油液黏度正常,无进水及变质现象;油箱液位正常;循环冷却泵工作正常;板式冷却器工作正常;经过反复排查发现:循环冷却系统的过滤器压差报警装置损坏。2.3.3分析:由于过滤器的压差报警装置损坏,造成了循环过滤器的滤芯堵塞而未及时发现,使循环冷却系统不能正常的工作,达不到冷却条件,造成油箱及系统油温过高。2.3.4解决办法:更换滤芯并安装好;更换新的压差报警装置并调试好。2.3.5结果:故障处理完毕后,油箱内油液温度41,油管路出口油温41。2.4加热炉炉区液压站油温过高2.4.1现象:液压站内油箱(5m)温度70,出口油温58。2.4.2诊察:当时为夏季,室外温度25,液压站内通风情况良好;液压泵工作正常,系统压力正常,系统管路各处无泄漏点;系统油液黏度正常,无进水及变质现象;油箱液位正常;循环冷却泵工作正常;板式冷却器工作正常;经过仔细排查发现:油箱内油液温度不均匀,从上向下成降低趋势(温差明显,上下相差近15)。2.4.3分析:由于油箱内油液温度的分层,我首先检查了油箱的回油管路,发现新更换的液压泵加装的泄油管路存在问题。泄油管过细,油流压力高形成了高温溢流;泄油管从上向下进入油箱,出油口位置在油箱液面以上,造成大量的高温回油集中在油箱上层,油箱下部的油因为有循环冷却器的冷却而温度较低,所以形成了油箱温度的上高下低;又由于油液温度的上高下低,使油液无法在油箱内形成对流让温度均匀,只能靠热传导均匀温度;循环冷却器的吸油口在油箱底部,回油口在油箱的中上部,所以只是冷却了部分较低温度的(中下部)油液,而真正高温的油液在上部未冷却到,冷却器的效率因条件不足未发挥出来。2.4.4解决办法:改造液压泵的泄油管路,管路加粗,使油流畅通;使进入油箱内的泵的泄油管的端口深入到油箱底部。2.4.5结果:改造完毕后,油箱内油液温度42,出口油温43。温度恢复正常了。3总结以上是我从事液压维护与检修工作几年来,对身边所发生的现象的一点粗浅认识和理解。引起油液系统油温过高的原因很多。有些是属于系统设计不正确造成的,例如油箱容量太小,散热面积不够;系统中没有卸荷回路,在停止工作时液压

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