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文档简介
1、,隧道开挖质量控制 QC小组质量活动,云南路桥股份有限公司 普宣高速第8合同段隧道工程QC小组,目 录,一、工程概况 二、小组概况 三、选题理由 四、现状调查 五、活动目标及可行性分析 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、效果检查 十一、标准化及巩固措施 十二、遗留问题和今后打算,本合同段五里坪隧道为1座分离式隧道本隧道全线位于直线上,右幅K39+530K40+760,分界段全长1230米,隧道所在路段纵坡为-1.900%,最大埋深为109.2米;左幅K39+540K40+730, 分界段全长1190米,隧道所在路段纵坡为-1.900%,最大埋深为103.4米;左、右幅
2、测中线间距离40米,左、右幅隧道累计总长2400米;隧道两端设有联络通道;洞内设有2处人行横通道和1处车行通道。,一、工程概况,1、小组概况,二、小组简介,该隧道围岩为水平岩层,超欠挖无法避免,拱部掉块及平顶现象时有发生,超挖加大了出碴和支护混凝土的工程量,增加建设费用;欠挖则要清除,从而造成人工、工期和材料的超额消耗,致使工程成本增加,超欠挖给以后防排水工程的施工带来困难,增加渗漏隐患,隧道的钻爆质量直接关系到隧道开挖后围岩的稳定性,保护围岩是隧道施工最重要的原则,其重要标志就是控制隧道的超欠挖,必须提高钻爆质量 严格控制隧道超欠挖,三、选题理由,四、现状调查,五里坪隧道级围岩洞身台阶法开挖
3、,采用组合作业台架,人工手持风钻钻眼,周边眼采用42小直径药卷,间隔不耦合装药,电毫秒雷管起爆,光面控制爆破,每循环进尺0.81.0m。2012年4月910日,对YK40+580-YK40+577.6,ZK40+615ZK40+613.2段5个开挖循环开挖断面进行断面测量(位置为每循环爆破后孔底位置断面),通过对实测数据采集整理,获得超欠挖参数,测点布置及开挖平均轮廓线见图1。对光爆效果分析得出最大超挖68cm,超挖面积3.45m ,平均线性超挖16cm,炮眼痕迹保存率76%。开挖轮廓壁面凸凹不平,掌子面平整度较差。,图1 五里坪隧道开挖断面图一,小组成员通过施工现场调查、记录,4月12日召开
4、了质量分析会,对影响钻爆质量的不合格点进行了统计,如下表:,表2 不合格点调查表,小组成员通过施工现场调查、记录,4月11日召开了质量分析会,对影响钻爆质量的不合格点进行了统计,如下表:,根据“不合格点调查表”绘制“质量因素排列图”。,图2 质量因素排列图,频数 频率,1、采用光面爆破,控制开挖轮廓,平均超挖值控制到8cm以内,降低工程成本。 2、掌子面平整,开挖轮廓壁面平顺。炮眼痕迹保存率达到90%以上,并在开挖轮廓面上均匀分布。 3、确定标准作业时间,提高工作效率,缩短钻爆时间。 4、培养出一批技术骨干,总结出一套标准化的施工技术方法和工艺标准。,五、活动目标及可行性分析,(一)活动目标,
5、(二)可行性分析,论证一,论证二,论证三,指挥部及项目部领导对本课题非常重视,并给予大力支持。,技术管理人员勤奋好学,专业化水平高,善于总结,具有较强的责任心和良好的团队精神。,施工人员具有较强的学习能力和实际操作能力,具有类似条件施工经验。,六、原因分析,对上几次循环的钻爆效果经讨论分析,从质量因素排列图可以看出,影响钻爆质量的主要因素是钻孔精度、爆破技术。 主要问题找出来后,认真分析导致质量问题的原因,从中找出质量问题与质量特性之间的相互关系。2012年4月12日,我QC小组在项目部会议室召开了全体成员会议,小组成员集思广益,针对存在的问题进行了认真分析讨论并进一步认证,确定了导致钻爆质量
6、差、造成隧道超欠挖严重的许多原因,详见图3。,图3 因 果 分 析 图,从因果分析图上众多的因素的仔细分析比对,小组成员确定出五个要因,要因验证见表3:,七、要因确认,表3 -1 要因验证表,表3 -2 要因验证表,八、制定对策,表4-1 质量控制对策表,表4-2 质量控制对策表,召开质量技术会议,对所有施工人员进行技术业务方面的培训,学习隧道施工规范对洞身开挖的要求,学习外插角、开口位置e和钻孔深度L,超欠挖高度h的关系。改变工人宁超勿欠的传统观念,努力提高司钻人员的操作水平和责任心。 2012年4月11日已完成 全程监督落实,负责人:马兴辉,建立完善、系统的质量保证体系。建立质量责任制,实
7、行质量奖惩制度,并以预先制订的各项作业方法和作业质量标准为准则,经常检查各项作业质量。建立及时准确的信息反馈系统,保证超欠挖的信息及时反馈给现场施工人员,以便及时调整施工方法和施工步骤,将超欠挖值控制在规范范围之内。 2012年4月11日已完成 全程监督落实,负责人:范孝刚,【实施一】消除工人宁超勿欠的观念,提高钻孔技术水平,【实施二】强化施工组织管理,九、对策实施,间隔均匀装药,根据上一开挖循环光爆壁面的破坏程度,适当调整周边眼装药量,加密炮眼,根据岩体情况隔孔装药。 全过程监控,负责人:蔡新华,开挖台车顶层平台上设置一简易台架,可根据台车高度及就位位置调整顶层预留工作空间大小,确保拱部钻孔
8、作业的施工质量。 2012年4月11日已完成,负责人:吴 涛,专人负责加工炮泥,孔口堵炮泥。装药完成后,现场质检员对所有炮眼进行检查,保证炮眼的堵塞质量。 全过程监控,负责人:聂宗贵,【实施三】对作业台架进行整修,【实施四】装药集中度过大问题,【实施五】炮眼未堵塞炮泥问题,十、效果检查,(一)、现场实测验证,在后续进行的隧道钻爆施工中,小组成员认真落实各项对策,对照设计和施工规范施工,进行了2次PDCA循环。2014年4月15日,小组组织对对YK40+572.8 YK40+577.6,ZK40+608.4ZK40+613.28段隧道开挖断面进行测量检查, 对PDCA效果进行了认真检测。检查结果
9、见表5:,表5 检查结果汇总表,断面实测显示钻爆质量明显提高,炮眼痕迹保存率达到90%以上,最大超挖15cm,超挖面积0.93m,平均线性超挖6cm,开挖轮廓壁面平顺,掌子面平整。 (二)、通过QC小组活动和PDCA循环,积累了很多施工管理经验和施工方法,培养了一批施工技术人才和专业队伍。 (三)、工人熟练程度加强,钻爆时间明显缩短,节省了钻爆工序的时间,循环时间缩短2小时。平均超挖值控制到6cm,每延米超挖方量较活动前减少了1.56m,创造了较好的经济效益,见表6。,表6 每一开挖循环成本节约一览表,质量意识,TQC知识,团队精神,个人处理问题能力,活动前自我评价(分),10,活动后自我评价
10、(分),(四)、通过QC小组活动,小组成员在质量意识、个人能力等方面均有不同的提高,对此小组进行了自我评价。见表7。,表7 小组成员自我评价表,10,10,10,1、对这次QC活动中摸索出有效的钻爆法施工工艺,继续探讨、细化,力求完备,逐步标准化形成论文供今后施工参考。 2、编制完善详细合理的施工方案及施工技术交底,加强过程控制,遇到问题及时纠正,并做好工作备忘,把潜在的问题消灭在萌芽状态。 3、进一步加强各个工序的质量控制, 建立一个比较完善、系统的质量保证体系,完善技术质量管理制度,形成一套标准化的管理体系。 4、建立及时准确的信息反馈系统,加强测量检查工作,作好详细记录,保证超欠挖的信息及时的反馈给现场施工人员,不断进行方案优化。 5、继续实施质量责任制,制定有效的奖罚措施,经常的检查各
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