板坯连铸液压油消耗控制 (板坯点检-吴伟)00(1).ppt_第1页
板坯连铸液压油消耗控制 (板坯点检-吴伟)00(1).ppt_第2页
板坯连铸液压油消耗控制 (板坯点检-吴伟)00(1).ppt_第3页
板坯连铸液压油消耗控制 (板坯点检-吴伟)00(1).ppt_第4页
板坯连铸液压油消耗控制 (板坯点检-吴伟)00(1).ppt_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、板坯连铸液压油消耗控制,第二炼钢厂板坯连铸点检作业区,小组类型: 现场型 成立日期: 2011年 6月 活动日期: 2011年6月- 2012年5月,成员: 王果之、王革礼、杨万康、常向新、曹王杰、别克、王强、张建军,指 导: 谢建华,负 责 人: 吴 伟,小组简介:,人员简介,活动计划推进表,火灾 液压油管爆喷溅着火 人员及设备的安全环境,铸坯缺陷 设备功能精度缺失 铸坯内部缺陷,设备事故 影响正常生产计划 设备事故多 忙于抢修,费用 油品采购消耗费用超指标 火灾后其他备件损失费用,安全,成本,生产,质量,选题背景,一、选题理由,控制液压油品消耗,发生火灾8次, 损失50万元,废油污染水质

2、藻类含量超标,漏油造成热停 时间:3840min,支导段因喷嘴 堵塞下线8台,选题理由,油品消耗6480L HFI达1.8,超出 允许值指标0.85,要求,二、现状调查,扇形段区域的阀块崩开及油管爆裂占总泄漏量的59%。 月均泄漏量为6182L,三、确定目标,目标:HFI降至0.85(油品消耗控制不大于3600L),扇形段夹紧缸及驱动缸的溢流阀定期标定,能够使管路内的压力在超 压时卸荷,离线标定扇形段开口度,能够使扇形段的辊缝更准确,减少在 生产过程中由辊缝超差带来的液压冲击,更改二冷室扇形段段间密封,可减少碱性高温蒸气对胶管的 腐蚀,提高使用寿命,优化液位报警系统,减少报警至跳泵的时间,可防

3、止漏油事故 扩大化,对A型液压管接头进行改进为H型接头,可减少密封失效概率,目标可实现,四、目标可行性分析,对液压硬管的关卡、接头进行紧固可减少跑冒滴漏现象,五、原因分析,法,人,机,料,环,维护人员不按标准进行标定作业,二冷室内碱性高温蒸汽导致油管腐蚀,溢流阀及辊缝标定标准不全,作业标准缺失,扇形段辊缝调整频繁,液位控制范围大,胶管、接头及密封件质量问题,液压油消耗增加,事故频发,六、要因确认,七、制定对策,八、对策实施,油缸位移传感器,辊缝实际形态,离线标定操作面板,离线标定记录,1、在线下实施标定,并作记录,对策实施,油缸标定现场,在线定期油缸溢流阀标定记录,2、在线定期做好标定并作记录

4、,对策实施,二冷室拆除前状态,二冷室拆除后状态,段间密封形态,3、拆除二冷室密闭室墙体,改为段间密封,九、效果检查,2011.52012.6液压油品消耗,效果检验,措施实施后板坯区域液压油消耗分布图,12%,十、目标实现了,活动前,目标值,活动后,1.8,0.85,0.58,HFI指标活动前后与目标值对比,目标实现了,提高了钢产量,降低 了炼钢成本,降低板 坯液压系统的油品消耗指标,十一、取得经济效益,经济效益=节约费用+直接效益,间接效益,据不完全统计每年产生 直接和间接经济效益总计1460.5万元。,十二、巩固措施,巩固措施,定修验收记录,十三、遗留问题及今后打算,通过本次活动,小组成员在负责人的带领下,在指导人员的悉心指导下成功的运用QC理论和方法对液压油泄漏的主要原因进行了处理达到了攻关目标。但是依然存在以下几点问题: 1、小的跑冒滴漏故障较多,需加强检修控制 2、扇形段更换时液压油消耗较多,需制定措施进行解决。 3、爆管及阀块泄漏的大事故已基本解决,需长期坚持

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论