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文档简介
汽机甩负荷试验方案
1、概述
玖龙纸业(太仓)有限公司热电厂是为造纸厂新建的自备电厂,设计容量为2×410t/h炉配2×60MW抽凝式汽轮发电机组,并留有再扩建一套同容量机组的可能,
其中锅炉为武汉锅炉厂生产的WGZ410/9.8—17型高压、自然循环单锅筒、固态排渣炉、全钢构架、全悬吊结构锅炉;汽轮机为哈尔滨汽轮机有限公司生产的C50.8.83/0.981型高压/单缸/单抽/冲动凝汽式汽轮机;发电机为WX18Z-054LLT型空冷无刷励磁发电机组。主蒸汽、主给水、凝结水系统等主要汽水系统都采用母管制;机组既可按单元制运行,又可按母管制运行,既可纯冷凝工况运行,又可按抽汽工况运行。工业供汽可从主蒸汽通过减温减压器直接产生,也可以从二段可调整抽汽通过减温器产生,满足纸厂用汽所需。
2、试验目的
1.1测取汽轮机组甩负荷后的动态过程,考核汽轮机的调节系统动态特性,检查汽轮机的调节系统品质。检验汽轮机甩负荷后,调速系统能否控制机组转速,不致使危急遮断器跳闸,使转速迅速稳定。
1.2检验主、辅设备对甩负荷的适应能力。
1.3此次甩负荷,主要是考虑2#锅炉及2#汽机均未投产,热网供汽有可能不能投用的情况,机组由母管制运行转为单元制运行工况。
3、试验前应具备的条件
3.1汽轮发电机组已经整套试运行考验,能在额定负荷下长期稳定运行,振动值在合格范围内。
3.2机组甩负荷前,应作注油试验和机械超速试验。机组超速试验合格,危急遮断器动作转速在3300-3360r/min之间。
3.3自动主汽门、高压调速汽门严密性试验合格,主汽门、调门总关闭时间少于0.5s(分别测取冷态和热态关闭时间)。
3.4甩负荷前,应安排停机机会,测试工业抽汽逆止阀,各段抽汽逆止阀关闭时间(机组负荷应大于12MW时,汽机打闸,测试各逆止门的关闭时间),各段抽汽逆止阀关闭时间≤3s,主汽门关闭与逆止门联动正常,关闭迅速严密。
3.5手动及远方停机按钮试验正常。
3.6润滑油油质达到优良标准。
3.7交直流润滑油泵、顶轴油泵、盘车装置运行正常,油泵联锁可靠,处于备用状态。低油压联锁保护试验合格。
3.8机组的DEH功能和静态特性,ETS功能、OPC功能试验符合设计要求,并确定超速保护已投入(OPC开关切换到非试验位)。
3.9高加水侧三通阀保护试验合格。
3.10工业供汽母管、除氧器及除氧水箱安全门试验合格,动作正常。
3.11工业抽汽及锅炉过热器减温水系统各阀门严密,开关灵活。
3.12汽包事故放水门联锁正常,动作可靠.。
3.13汽轮机监视仪表投入正常,指示正确,报警及记忆功能符合要求,机头转速表应校验合格。
3.14汽包、过热器安全门校验合格,起跳及回座灵活,可靠。
3.15厂用电源可靠,保安电源自投试验正常,UPS可靠,正常。
3.17热工电气保护接线正确,动作可靠,并能满足试验条件的要求。
3.18发电机的主开关191和灭磁开关FMK跳合正常。
3.19系统周波保持在50±0.1HZ以内,系统留有备用容量。
3.20事故追忆装置功能正常并投入运行。
3.21发电机功率变送器和励磁电流变送器响应时间小于100ms,满足试验要求。
3.22对DEH系统组态进行如下修改:
3.22.1
OPC保护复位转速由3060rpm/min改为3000rpm/min;
3.22.2甩负荷后调门预关时间由2s改为5s。
3.23联系纸厂电锅炉供汽至加热蒸汽母管,轴封供汽及法兰螺栓加热供汽汽源确认是来自加热蒸汽母管。
3.24
减少汽轮机的工业抽汽量,改由主蒸汽经减温减压器向热网供汽。
3.25
凝泵再循环电动门前后手动门应处于全开状态;
3.26化学备好除盐水,疏水箱补至最高水位,补水箱至凝汽器的手动门应全开。
3.27电泵再循环门控制由自动切回至手动状态,甩负荷后,重新带负荷至10mw以前,再循环门一直处于开启状态。
3.28除氧器水位调节阀应完好,甩负荷前除氧器维持在正常范围较高水位运行,疏水泵处于运行状态,且疏水泵投联锁,保证向除氧器供水。
3.29甩负荷前,全开本体及危急事故疏水扩容器减温水门和汽机排汽缸喉部喷水门。
3.30甩负荷前启动高压启动油泵,防止控制油压失压。
3.31启运交流润滑油泵。
3.32退出保护项目:
3.32.1ETS中锅炉MFT跳机,FSSS中汽包水位高MFT、FSSS中汽包水位低MFT。
3.32.2发变组保护A柜励磁紧急故障保护和励磁非紧急故障保护。
3.32.3发变组保护B柜出口压板5XB关主汽门、10XB至ETS
。
3.33传动发变组保护B柜“发变组差动保护”跳191、FMK。
3.34试验用仪器、仪表校验合格,并已接入系统,调试完毕。
3.35甩负荷前一天向电网调度提出甩负荷申请,并取得电网调度同意进行甩负荷试验。
3.36试验的组织机构已成立。参加试验人员(包括电厂运行人员)应熟知试验程序及要求,明确各自的职责。
2.37
所有以上条件,甩负荷前调试所必须逐条确认。
4、试验方法与步骤
4.1甩负荷试验进行二次、分别甩50%负荷(纯冷凝工况)、100%额定负荷(纯冷凝工况)、100%额定负荷(最大抽汽工况),当甩50%额定负荷后,超速超调量大于或等于5%(3150rpmin时),则应中断试验。待对相关参数进行调整后,再进行甩负荷试验。
甩50%额定负荷主要检查测试仪器系统是否正常,测量从发出甩负荷指令到汽机调门开始动作的系统延迟时间,以及汽机调门在运行工况下的实际关闭时间。(尽可能维持较低的蒸汽参数)
4.2机组甩100%额定负荷时,试验应在额定参数下、回热系统全部投入等正常运行系统、运行方式、运行操作下进行。
4.3各专业甩负荷试验准备工作就绪后,报告试验技术总指挥,总指挥在试验前通知值长告知电网调度,将系统周波调整至50.0-50.1Hz,准备甩**万负荷。
4.4技术总指挥向值长下令:“甩**万负荷”。4.5值长向保护调试人员下令:保护调试人员接到甩负荷命令后,跳191、FMK开关。
4.6甩前1分钟启动数据采集系统。
4.7甩去负荷后,各专业按下列原则尽心检查和操作。(未尽事宜按运行规程中有关条款进行操作)。
电气专业:
1)甩负荷前应密切注意发电机的主开关和灭磁开关的状态,是否已跳开,若灭磁开关未跳应立即打闸跳机,若发电机主开关未跳应立即中断试验,查找原因。
2)解列中的发电机应按预先批准的操作票尽快并列接带负荷,正常后报告值长和总指挥。
锅炉专业:甩负荷前,汽包水位适当维持高水位,维护三支油枪运行,视汽机、电气及工业供汽情况再决定燃料的增减,以供给参数合格的蒸汽。
3)甩负荷后视主汽压力升高情况,当超过过热器安全门动作整定值时,立即手动开启过热器安全门和紧急对空排汽门,防止超压,汽压恢复后,检查安全门的落座情况。
4)安排专人调整给水流量,维持汽包水位正常,防止满水、缺水各掉汽温,汽包事故放水与给水调节之间应注意配合,且要注意汽包壁温差不得超过50℃。
5)如果锅炉安全门等减压手段均失灵,锅炉超压时应是紧急停炉、停机。
汽机专业:
1)注意主蒸汽压力及温度,减温水门关闭是否严密。
2)甩负荷后汽机运行人员对控制室有关泵进行开关复位(必要时启动备用泵),并作好并网带负荷准备,尽快并网加带负荷。
3)注意凝汽器、除氧器水位变化情况,检查高加应自动解列。
4)检查各段抽汽逆止阀关闭及时间(DAS系统打印),光字牌显示正常。
6)用电泵向锅炉供水。
7)开凝泵再循环电动门,维持除氧器水位在正常水位。
8)检查并调整好电泵轴封压力。
9)检查排汽缸温度应低于120℃。
为方便使方案具有可操作性,编写了玖龙纸业(太仓)工程热电厂#1机组甩负荷试验操作卡,见附件一。
5、试验记录、录波和监视5.1录波项目
1)转速
2)发电机功率或发电机A、B、C三相端电压、励磁电流
3)OPC输出电压信号
4)高压自动主汽门行程
5)高低压调门油动机行程
6)发电机主断路器跳闸信号
5.2记录项目:
需记录试验前后稳定值各试验过程中的最高值。
1)转速
2)各油动机行程
3)控制油压
4)主油泵出口油压
5)主汽压力、温度
6)真空
7)差胀、轴位移、轴系振动
8)抽汽逆止阀开、关状态及关闭时间
所记录数据见附件二
6、引用标准
6.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程》1996年
6.2《汽轮机甩负荷试验导则》建质[1996]40号
6.3《火力工程调整试运质量检查及评定标准》
6.4《汽轮机调节控制系统试验导则》(DL/T
711-1999)2000。7-01实施
7、试验的质量检查控制
7.1
以下作为试验的质量检查控制点,需要作业负责人签字:
1)试验前应具备的条件已经满足,允许试验开始;
2)每次甩负荷后的数据整理确认。7.2试验仪器校验合格。
7.3对热电厂提供的产品(设备、仪器、仪表等)进行验证并记录,如不符合要求的,应向热电厂提出,并督促热电厂处理,作业负责人签字。
7.4试验有问题的,与热电厂协商后补做或重做。
8、试验安全措施
8.1
机组甩负荷后应尽量使锅炉不超压,汽轮机不超速,发电机不过压。维持机组空负荷运行,尽快并网。
8.2试运期间,每班应校对上下水位计两次以上,如发现就地水位计模糊不清,应及时冲洗。
8.3运行中,应维持汽包水位在±50m范围内变化,同时还应监视给水压力,保证给水压力满足锅炉进水的需要。
8.4密切注意给水流量与蒸汽流量的变化,如发现两者差值过大,应查明原因。
8.5甩负荷后,要根据剩余蒸汽负荷(热网负荷),调整燃烧量、送引风量,维持炉膛负压。
8.6甩负荷后,根据水位情况调整给水操作台调节阀的开度,操作要平衡,避免过调,造成水位大幅度波动;汽包事故放水与给水调节之间应注意配合,且要注意汽包壁温差不得超过50℃,根据汽温变化及时投退减温水。当电泵故障,备用泵又不能启动时,一时难以恢复供水时应紧急停炉。
8.7甩负荷后视主汽压力升高情况,当超过过热器安全门动作压力整定值时,立即手动开启过热器安全门,防止超压,汽压恢复后,检查安全门落座情况。
8.8如果锅炉安全门等减压手段均失灵,锅炉超压是应紧急停炉、停机。
8.9
甩负荷时,应对低旁充分疏水,防止发生水击。
8.10机组甩负荷完毕,当转速飞升到危急保安器动作转速时,应待甩负荷过程结束,测试工作完毕后,转速至3000r/min,进行以下检查:
1)汽封压力,除氧器压力、除氧器水位和凝汽器水位。
2)轴位移、差胀、排汽温度。
3)抽汽逆止阀的关闭情况。
4)检查开启汽轮机本体、主汽及抽汽等管道疏水。
5)高压加热器保护动作是否正常,必要时解列高加汽侧。6)检查机组振动情况。
8.11机组甩负荷后,若转速飞升使危急保安器动作时,应及时作以下操作、检查:
1)检查主汽阀、调节汽阀和抽汽逆止阀是否关闭,及关闭时间。
8.12机组甩负荷后,高低压调门开关次数无法控制在9次以下,应打闸停机。
8.13机组甩负荷后,调速系统出现重大故障,应立即打闸停机。
8.14机组甩负荷过程中,应安排专人监视汽机转速。机组甩负荷后,转速飞升至3300r/min时,应立即打闸停机。若转速仍继续上升时,应立即破坏真空紧急停机。甩负荷时,应派专人守候在手动危急保安器处。
8.15试验过程中若发生事故,应立即停止试验,且由试验技术总指挥将事故情况汇报试验指挥组。
8.16现场配备足够的消防设施以及专职消防人员,试验前检查所有消防设施保证能正常使用。
8.17过热器安全门、锅炉就地压力表现场配备两名有丰富经验的现场操作人员,并配备相应的工具(如绳索等)和通讯设施,试验时经常与控制室对照锅炉压力。在锅炉超过规定压力未跳安全门的情况下,根据控制室指令人工拉跳安全门。紧急情况下可以在未接到控制室命令时人工拉跳安全门。
8.18试验前检查事故照明电路系统,保证事故情况下照明不受影响。
8.19试验现场配备一定的医务人员及医疗设施,具备现场紧急救护条件,救护车就地待命,
8.20运行各值应熟悉本试验方案及相应的操作规定。
9、
试验组织措施
9.1试验工作应在启动委员会
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