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文档简介

8D报告模版培训2--------------------------------------第1页目录--------------------------------------第2页D1组建问题小组-----------------------------第3页D2问题描述---------------------------------第4页D3临时对策------------------------------第5~6页D4原因分析------------------------------第7~9页D5改善对策-----------------------------第页D6预防措施-----------------------------第页D7效果确认-----------------------------第

页D8结束篇--------------------------------第

页目录3

组装团队D1组长Peter

MFG谭明勋PE乔丽R&D李学广QC汪婷QE冉从平您的内容peter:负责跨部门小组成员之间的工作协调及信息的有效沟通;乔丽/冉从平:不良原因分析及紧急应对办法,现场返修临时作业指导书制作,SIP修订;李学广:长期改善方案的实施及相关实验验证,验证确认OK后负责图纸、BOM及DCN变更;谭明勋:上述临时及长期方案的具体实施;生产人员的调配;汪婷:监督产线人员临时、长期方案的执行情况;根椐相关标准对产品品质的最终检验确认。1月10日在B栋2楼生产成都雅骏油泵及车载充电线束(客户料号:YJ4010508-01C/本厂料号:BHV-0000-000A-0020:)时,在电性检测工序发现线束耐压测试NG,不良率100%。4问题描述D2耐压测试达到1.8KV时,漏电流已大于5mA,测试NG经开发、工程、品质、生产现场讨论确认:由于此批订单交期急,取消反卡口金属连接器上面的密封件,临时在连接器相线之间增加打“卡弗特胶水”工艺,以此增加相线之间的绝缘效果,减少漏电流,同时又可以达到产品的防水效果。5临时对策D3耐压测试不过,没打胶前产品状态6临时对策D3增加打胶水后产品状态如左图打胶后再次测试绝缘耐压,结果PASS,如左图在制品共280PCS,按上述方案进行返修——责任人:谭明勋完成日期:2016-01-121、去掉产品一端的两芯2.4的高压连接器,然后进行耐压测试,产品耐压测试仍然NG,如下图;7根本原因分析D4去掉连接器备注:从测试上可以看出,去掉两芯2.4连接器后,耐压基本上无太大变化(从原来的的1846V降低至1801V)。说明两芯2.4连接器不是产生异常的根本原因。2、去掉产品另一端反卡口金属连接器,然后再次进行耐压测试,产品耐压测试

PCSS,如下图;8根本原因分析D4从左图可以看出,说明反卡口金属连接器是产生异常的根本原因3、拆开连接器外壳进一步分析发现,异致耐压不过主要有如下两个原因:A、连接器相线之间本身距离小;B、芯线外露(同生产确认,剥皮时是严格按照作

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