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文档简介
摘
要:为降低压缩空气系统的运行能耗,促进节能环保,对亚太轻合金(南通)科技有限公司的压缩空气供应系统现状进行了分析,根据系统运行现状及供需侧特点,查明了影响供气系统能耗的几大因素。在不增加投资、不改变现有机组和管路结构的情况下,提出了管理型节能运行方案,方案实施后能够满足用户用气量需求,提高供气品质,降低能源消耗,实现经济运行。关键词:螺杆空压机;节能管理;创新01现状分析压缩空气是我公司重要的动力源之一。我公司一期压缩空气耗电量约1000万kWh/a,在单位产品能耗中占据重要比例,供气系统由10台阿特拉斯牌GA110kW螺杆式工频空气压缩机(以下简称GA110空压机)组成,并辅助配置冷冻式干燥机8台、吸附式干燥机1台、储气罐若干,总装机功率1200kW,平均供气压力0.68MPa,管路围绕厂房四周形成环网,通过支路在厂房主跨柱向各末端设备恒压供气。压缩空气用户包括:一期熔炼车间、挤压车间、盘拉车间、精切车间、模具车间等。供气压力0.6~0.7MPa。02数据搜集根据各用户车间用气特点开展如下调查:2.1
供气设备布局主供气点布局在一期空压站,由4台GA110空压机、4台冷冻式干燥机、3台4m3储气罐构成,通过集气包向主网供气。另外,在精切车间设置2台GA110空压机同时向主网、精切车间、制氮机供气,盘管车间设置1台GA110空压机向主管供气,盘拉在线退火车间设置1台GA110空压机向主网供气,椭圆管车间设置1台GA110空压机向主网供气,模具车间设置1台GA110空压机向主网、模具车间供气。供气设备布局合理,主网压力稳定,无明显压差。2.2
空压机设备参数笔者调查了#1~#10空压机运行参数表,设置压力0.72~0.8MPa,压力带宽0.02~0.1MPa,运行参数设置系统优化,冷却系统工作状态良好,冷却器冷却效果参差不齐,进(排)气温度随环境不同而各有差异,油温油压正常,管道过滤器压差及过滤器状态整体不良需更换。2.3
空压机产气量调查笔者使用空压机能效监测仪测量了10台空压机的实际产气量,发现8台产气正常,2台空压机产气量下降严重,如表1所示,产气不足的原因是机头磨损,影响系统能耗。2.4
空压机耗电量调查通过调查发现,在10台空压机中,有计量电表的8台,无计量电表的2台,除检修停机外均长期运行。为便于统计分析,笔者调取了8台空压机2年的电量数据,并在无计量电表的2台空压机上加装电表。根据2018年空压机月度用电统计表(表2)可知,2018年全年耗电量6572180kWh;根据2019年空压机月度用电统计表(表3)可知,2019年全年耗电量6727780kWh。03确立改善目标经跟踪分析,本方案确定以下目标:(1)主网供气压力调整;(2)车间设备末端供气压力调整;(3)车间设备减压阀设置调整和用气设备漏气治理;(4)将各空压机运行状态和产气效率作为主要调查内容。
空压机设置压力0.72~0.78MPa,大于管网运行压力,机组处于长期运行状态,管网压力0.65~0.7MPa,大于管网经济运行压力,有改善空间。挤压设备吹水气压设置参差不齐,部分机台无减压阀,有改善空间。通过检查发现:(1)同类型设备减压阀设置压力不统一,如倒立盘0.45~0.7MPa,冷床0.42~0.7MPa,精密切割0.5~0.75MPa。(2)车间漏气点较多,主要集中在挤压冷床PVC气管接头、过桥气缸、立轮气缸等位置,吹扫、打磨移动气管等用气点有改善空间。04确定改善方案经过以上调查分析,节能改善小组得出应主要从以下几个方面做出改善:(1)加强漏气点的维修治理。通过开展漏气专项检查,结合日常巡检,积极开展漏气点维修工作,通过机台责任制加强对维修及时性的监督。(2)合理调整机台减压阀整定值。根据机台用气特性,统一调整机台减压阀设定值。(3)减小压机水箱出口吹气的耗气量。调整吹气类减压阀压力,小机台调整为0.2MPa,大机台调整为0.25MPa,同时限制吹气管的数量,对吹气没有减压阀的加装减压阀。(4)动作气缸类减压阀调整后,机台减压阀设定值保持0.5~0.55MPa。压机、冷床、倒立盘等压力调整为0.5MPa,考虑到生产效率将加温炉传送气缸的压力调整为0.55MPa。(5)对气压有特别要求且气缸较多的设备,如精切、模具、探伤、切割车间,改造管线由机组直接供气,不经主网或末端增压,以满足生产条件。(6)降低主网供气压力至经济运行压力0.55MPa。1)根据各区域用气特点降低压力,系统降压0.05~0.1MPa,主网供气压力由0.65MPa降为0.55MPa,停用空压站1台GA110空压机作为备用机组,当管网压力低于0.55MPa时自动启动补充压力。2)结合手动调整,根据车间产能情况,实时调整空压机开启台数,目标停机2台GA110空压机实现节能。(7)加强空压机维护保养。1)空压机冷却器清理周期由月清理调整为周清理,同时加强对运行维护的监督,保证机组的散热性能,加强空压机换热器的清理通风,降低进气温度,提高机组产气量。2)加强管道过滤器的保养更换,降低空压系统压差,提高产气量。05效果验证通过上述改善,节能改善小组记录2020年空压机耗电量共计5777860kWh,如表4所示,在公司产量增加、设备增加的情况下,较2019年降耗949920kWh,节能效果显著。06结语通过近一年的努力改善,我公司压
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