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文档简介

主讲人:赵平项目五

液压系统故障诊断与维修知识回顾液压传动的工作原理、特点

液压系统发生故障的原因

液压系统常见的故障诊断方法主要内容:

典型液压元器件故障诊断与维修

典型故障诊断实例1.掌握典型液压元器件故障诊断及维修方法;2.掌握典型案例故障诊断及维修方法;学习目标:

液压泵液压控制阀液压缸液压典型元器件:5.2典型液压元器件故障诊断与维修

容积效率低、流量不足、压力不高;噪声大。1.齿轮泵典型故障形式:一、液压泵常见的故障分析与诊断2.齿轮泵典型故障形式与修理:故障形式一:噪声大

1.齿轮的齿形精度不高或接触不良;处理方法:换齿轮或对研修整。2.齿轮泵进入空气;处理方法:修配研磨前后端盖配合面。3.前后端盖端面修磨后,卸荷槽距离增大,产生困油现象;处理方法:修整卸荷槽间距尺寸,2.78倍模数。4.齿轮与端盖端面间的轴向间隙过小;

处理方法:磨薄齿轮,间隙0.02。5.泵内滚针轴承或其它零件损坏;

处理方法:更换零件。1.齿轮啮合间隙增大,轴向间距与径向间隙太大,内泄漏严重;处理方法:换齿轮或换泵体。2.泵体有砂眼、缩孔等缺陷;处理方法:换泵体。3.各连接处有泄漏;处理方法:紧固连接处或换垫片。4.油液粘度太大或太小;

处理方法:换油。

5.溢流阀故障;

处理方法:检修溢流阀。

6.进油位置太高;

处理方法:保证进油高度不超过0.5m。故障形式二:容积效率低、流量不足、压力不高。

无压力、不出油;油量不足;容积效率低,压力不高。3.叶片泵典型故障形式:一、液压泵常见的故障分析与诊断4.叶片泵典型故障形式与修理:1.滤油器堵塞;处理方法:清理。2.油液粘度过大;处理方法:换油。3.吸油腔部分(油封、泵体)漏气;处理方法:检查并更换。4.叶片在转子槽内被卡住;

处理方法:修去毛刺或单配叶片。

5.溢流阀故障;

处理方法:检修溢流阀。

6.配油盘和盘体接触不良,高低压油互通;

处理方法:修配配油盘接触面。故障形式一:无压力、不出油。1.径向间隙太大;处理方法:查找间隙并修理或更换。2.轴向间隙太大;处理方法:查找间隙并修配。3.叶片与转子槽配合间隙太大;处理方法:重配叶片。4.定子内腔曲面有凹凸或起线;

处理方法:修磨或更换定子。

5.溢流阀故障;

处理方法:检修溢流阀。6.进油不通畅;

处理方法:清理或更换油液。

故障形式二:油量不足。1.个别叶片在转子槽内移动不灵活;处理方法:检查配合间隙,若配合间隙过小应单槽配研。2.轴向间隙太大;处理方法:修配定子、转子和叶片,控制轴向间隙。3.叶片与转子槽配合间隙太大;处理方法:重配叶片。4.定子内腔曲面有凹凸或起线;

处理方法:修磨或更换定子。5.定子内曲线表面有刮伤痕迹,致使叶片与定子内曲线表面接触不良;

处理方法:叶片顶端有缺陷或磨损严重,应重新修磨。

6.进油不通畅;

处理方法:清理或更换油液。

7.油封安装不良或损坏,液压系统中有泄漏。处理方法:油封安装不良或损坏,液压系统中有泄漏。

故障形式3:容积效率低,压力提不高。

液压缸不能运动;推力不足,工作速度太慢;爬行或局部速度不均匀。1.液压缸典型故障形式:二、液压缸常见的故障分析与诊断2.液压缸典型故障形式与修理:(1)液压缸不能运动故障原因分析故障排除与检修1.活塞的型密封圈老化失效、内泄漏严重;2.液压缸端部密封圈损坏;3.脏物进入滑动部位;4.液压缸内孔划伤或磨损,内泄漏增大。

1,2更换零件;3.拆开后清理并修复;4.重新加工缸体并换活塞。

(2)推力不足,工作速度太慢故障原因分析故障排除与检修1.系统压力低;2.液压缸内漏;3.液压系统泄漏;4.机械阻力大;5.活塞杆弯曲变形。1.调整溢流阀;2.修配活塞;3.检查内外泄漏;4.重配缸体与活塞的配合间隙;5.校正或更换活塞杆;(3)

爬行或局部速度不均匀故障原因分析故障排除与检修1.液压缸内混入空气;2.活塞杆全长或局部变形;3.活塞杆与活塞的同轴度差;4.缸内壁腐蚀、局部磨损、拉毛;5.密封圈过紧或过松。1.打开排气阀,强迫排除空气;2.校正或更换活塞杆;3.校正装配活塞杆与活塞;4.轻微者除去锈斑、毛刺,严重的要重新磨内孔、重配活塞;5.调整密封。

阀芯不动或不到位;换向冲击或噪声。1.换向阀典型故障形式:三、液压阀常见的故障分析与诊断2.换向阀典型故障形式与修理:(1)阀芯不动或不到位;故障原因分析故障排除与检修1.滑阀卡住①滑阀(阀芯)与阀体配合间隙过小,阀芯在孔中容易卡住不能动作或动作不灵;②阀芯(或阀体)碰伤,油液被污染;③阀芯几何形状超差。阀芯与阀孔装配不同心,产生轴向液压卡紧现象。2.液动换向阀控制油路有故障①油液控制压力不够,滑阀不动,不能换向或换向不到位;②节流阀关闭或堵塞;③滑阀两端泄油口没有接回油箱或泄油管堵塞。1.检修滑阀①检查间隙情况,研修或更换阀芯;②检查、修磨或重配阀芯,必要时,更换新油;③检查、修正几何偏差及同心度,检查液压卡紧情况,修复。2.检查控制油路①提高控制油压,检查弹簧是否过硬,以便更换;②检查、清洗节流口;③检查、并接通回油箱。故障原因分析故障排除与检修3.

电磁铁故障①交流电磁铁,因滑阀卡住,铁芯吸不到底面烧毁;②漏磁、吸力不足;③电磁铁接线焊接不良,接触不好;4.弹簧折断、漏装、太软,都不能使滑阀恢复中位,因而不能换向。5.电磁换向阀的推杆磨损后长度不够或行程不对,使阀芯移动过小或过大,都会引起换向不灵或不到位。3.检查并修复①检查滑阀卡住故障,并更换电磁铁;②检查漏磁原因,更换电磁铁;③检查并重新焊接。4.检查、更换或补装。5.检查并修复,必要时,可换推杆。(1)阀芯不动或不到位;故障原因分析故障排除与检修1.控制流量过大,滑阀移动速度太快,产生冲击声;2.单向节流阀阀芯与阀孔配合间隙过大,单向阀弹簧漏装,阻尼失效,产生冲击声;3.电磁铁的铁芯接触面不平或接触不良;4.滑阀时卡时动或局部摩擦力过大;5.固定电磁铁的螺栓松动而产生振动。1.调小单向节流阀节流口,减慢滑阀移动速度;2.检查、修整(修复)到合理间隙,补装弹簧

;3.清除异物,并修整电磁铁的铁芯;

4.研磨修整或更换滑阀;5.紧固螺栓,并加防松垫。(2)换向冲击或噪声;

无压力;推不动;泄漏3.压力控制阀典型故障形式:三、液压阀常见的故障分析与诊断4.压力控制阀典型故障形式与修理:故障原因分析故障排除与检修1.主阀芯阻尼孔堵塞;2.主阀芯在开启位置卡死;3.主阀平衡弹簧折断或完全使主阀芯不能复位;4.调压弹簧弯曲或漏装;5.锥阀(或钢球)漏装或破碎;6.先导阀阀座破碎;7.远程控制口回油箱。1.清洗阻尼孔、过滤或换油;2.检修,重新装配,过滤或换油;3.换弹簧;4.更换或补装弹簧;5.补装或更换;6.更换阀座;7.检查电磁换向阀工作状态或远程控制口通断状态。(1)无压力故障原因分析故障排除与检修1.主阀芯动作不灵活,时有卡住现象;2.主阀芯和先导阀阀座阀座阻尼孔时堵时通;3.弹簧弯曲或弹簧度太小;4.阻尼孔太大,消振效果差;5.调压弹簧未锁紧。1.修换阀芯,重新装配(阀盖螺钉紧固力应均匀),过滤或换油;2.清洗缩小的阻尼孔,过滤或换油;3.更换弹簧;4.适当缩小阻尼孔(更换阀芯);5.调压后锁紧调压螺母。(2)推不动故障原因分析故障排除与检修1.主阀芯在工作时径向力不平衡,导致溢流阀性能不稳定;2.锥阀和阀座接触不好,导致锥阀受力不平衡,引起锥阀振动;3.调压弹簧弯曲导致锥阀受力不平衡,引起锥阀振动;4.通过流量超过公称流量,在溢流阀口处引起空穴现象;5.通过溢流阀的溢流量太小,使溢流阀处于启闭临界状态而引起液压冲击。1.检查阀体孔和主阀芯的精度,修换零件,过滤或换油;2.封油面圆度误差控制在0.005~0.01mm以内;

3.更换弹簧或修磨弹簧端面;

4.限在工程流量范围内使用;

5.控制正常工作的最小溢流量。(3)泄漏5.3故障诊断实例折弯机液压系统原理图1-过滤器2-液压泵3,9-溢流阀4-电磁换向阀5-单向节流阀6,12-单向顺序阀7-柱塞缸8,11-液控单向阀10-液压缸13-行程阀实例1:折弯机液压系统故障的诊断与维修【故障现象1】工作滑块没有工作行程,即液压原理图中主液压缸10活塞无右行动作。【分析及处理过程】(1)空载试验起动液压泵,使换向阀4的1YA通电,主液压缸10活塞左行,滑块回程上行并制动,观察压力表有显示压力值。接着使换向阀4的2YA通电,并Φ6mm×50mm紫铜棒触及电磁铁1DT阀芯检查,阀芯已吸合到位,此时主液压缸10活塞无右行程动作且压力表无显示值。再观察各连接处均无外泄。分析上面试验,说明工作油液回油箱卸荷,液压泵2及溢流阀3工作正常,液压缸10右腔连接油路没有故障。故障可能出现在阀12、阀13、阀11或换向阀4的右位功能上。(2)拆下油管检查

停机将行程阀13、液控单向阀11回油管接头拆下,起动液压泵,使2YA通电,检查阀13、阀11有无回油泄漏。若无泄漏,说明这两个阀工作正常。(3)拆卸解体液压阀检查

将单向顺序阀12和换向阀4解体检查。阀12良好。用炊烟法检查阀4:用一根Φ8mm×100mm塑料管,一端插入P口,另一端徐徐吹入烟雾,同时进行手动调节阀芯位置。检查发现阀4右位功能丧失,拆下阀芯,发现其右位阀腔口崩损,形成四通口互串卸荷。

结论:更换阀4,故障消除。【故障现象2】:滑块在任意位置不能停住,有下滑现象,既主液压缸10活塞无右行制动。【分析及处理过程】(1)空载试验

经空载试验,滑块工进和回程功能正常,但滑块回程停机后,仍有下滑现象。说明液压缸10右腔回油背压不足,故障出在背压油路的液控单向阀8、溢流阀9上。(2)拆卸解体液压阀检查

将阀依次解体后,发现液控单向阀8回位弹簧折断多处,致使阀芯卡住,发现溢流阀9阀芯被杂质卡住。结论:经研合阀芯、阀孔及清洗,更换弹簧并适当调整溢流阀背压后故障消除。【故障现象3】:压力表值达指定值,但不能折弯工件。【分析及处理过程】

从液压原理上分析,当换向阀4的电磁铁2YA通电后,油液由两路分别进入主液压缸10左腔和副液压缸7油腔。由于进入柱塞缸7的压力油无外泄,而且这条油路中间没有任何控制阀,说明故障不在这条油路上。同时压力表4示值达到指定值,说明系统工作已建立,并且没有严重外泄。故障有可能出在主液压缸进、出油路控制系统上。

将溢流阀9压力调整为零进行试验,上模板仍不能折弯

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