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文档简介

滚筒产品质量稳定提升QC小组质量攻关一车间QC小组活动成果报告课题名称发表人:企业名称:QC小组:滚筒产品质量稳定提升孙宗才德州公司一车间

创新·和谐·国际化健康·快乐·超小康一车间QC攻关小组序号姓名年龄文化程度职务小组分工备注130专科车间主任质量提升、防板结实施方案的制定、过程监督组长242初中工艺班长产品稳定性方案的执行、过程异常的分析汇报成员343初中工艺班长产品稳定性方案的执行、过程异常的分析汇报成员426高中工艺班长防板结方案的执行、过程异常的分析汇报成员543初中工艺班长质量提升、防板结方案的执行、过程异常的分析汇报成员一、选题理由选题理由:一车间生产的高氮产品复合肥存在内在养分不稳定,波动较大,造成产品合格率、优质率低,板结情况较多,为实现“袋袋是精品”的质量目标,促进质量管理提升,提高产品市场竞争力和降低成本,提高效益,彻底解决复合肥内在养分波动大的现状,根据公司要求成立本课题小组。二、原因分析复合肥养分不稳定性投料准确性,直接影响养分的稳定性料仓容积过大,在提升机下料的时候导致尿素和其他物料分层系统控制不稳定,投入产出不平衡原料的品质、单包重的影响;蒸汽带水影响。工艺指标控制不合格,导致指标波动设备投料其他因素人为因素78(一)计划阶段时间:2016年2月16日前1、攻关目标:经过攻关,产品稳定率达到60%2、可行性分析:结合车间内在质量控制点分析,提高内在质量稳定性的关键在于配比的精确控制;可以从人员培训质量培训、计量设备数据精准、实际养分、小时产量均衡、系统稳定等几个方面综合控制来提高产品内在质量稳定性。结合去年产品质量数据(稳定率37%)和2016年质量目标(稳定率60%)攻关目标可达成。三、对策制定78(二)分析阶段影响车间产品质量稳定的原因有:(1)人:投料准确性为投料组长、拣袋工主要责任,拣袋方式不合适,导致配方执行偏差;造粒工习惯接班顺一圈,交班狠拿料,导致养分偏差。(2)机:料仓斜度较小,料仓存料严重,导致分层;烘干机角度小,生产负荷大时漾料,进而造粒工减变频,导致新料、返料比失衡。(3)料:高氮品种尿素用量较大,尿素本性,表面光滑,配方中的尿素占比30%,生产系统中尿素占比能达到40%以上,导致养分偏差较大;蒸汽带水,导致造粒机的物料液相偏高,系统混乱。78(三)对策(1)人:车间拣袋工的方法纠正,以前拣袋两锅一捆,各种原料袋放在一块,不方便检查;现在每种原料袋各个存放,便于抽查,从看板上了解上料锅数,直接清点就可以。(三)对策(1)人—投入产出比:通过制定车间考核制度改变造粒工造粒的习惯。车间制度:五、投入产出比的考核第一个班次定烘干机电流,当班电工在正常投料2小时后,每半小时记录一次电流值,平均值为本品种的交接班电流;在正常运转的班次7:25-7:30拍照烘干机电流。班中所有的产出分成品、半成品、余料必须交接,如果班中出现冷却机后扒下的余料,交班后没有消化完毕的,必须标标准包存放。当班电工没有按时发烘干机电流的,考核20分/次,第二次翻倍,一月出现3次以上未发烘干机电流处罚200元。班中产生的余料没有标包的,处罚当班班长100元/次。投入产出考核,生产配方中注明一锅应产出的量,交接本写明产出的成品、半成品、返料。投入产出在99.6%-100.4%为合格,按照合格率排名对当班的造粒工、烘干工考核100分、0分、-100分,对班长进行2分、0分、-2分的考核。(交接班发到车间微信群)小时产出量差,根据每小时的产出的偏差。小时产出在平均值-2.5—2.5吨为合格,按照月合格率排名对当班的造粒工、烘干工考核100分、0、-100分,对班长进行2分、0分、-2分的考核。包装组长负责填写每小时的产出(包含余料),电工根据计量称数据记录每小时的产出。单一班次投入出现吃系统5吨以上的,处罚造粒工50元,连带班长20元,一月内出现3次吃系统对造粒工进行调岗,班长考核5分。第一个班次制定好烘干机电流后,每低1A考核造粒工、班长1元。78(三)对策(1)人—投入产出比:通过制定车间考核制度改变造粒工造粒的习惯。车间制度执行情况:78(三)对策(2)机:料仓斜度较小,料仓存料严重,导致分层;烘干机角度小,生产负荷大时漾料,进而造粒工减变频,导致新料、返料比失衡。A、上料改造:料仓:料仓容积改进,改为只存两锅料,多了就溢出;料仓的靠提升机侧改为直板式,减小弧度,防止物料分层。小时上料量固定,高氮品种,原料皮带开150秒,停150秒,每小时上12锅料,可以少上。物料搅拌时间150秒,设备固定。造粒机变频设定,11-13赫兹与上料速度吻合,与产量吻合。78(三)对策料仓改造:上料变频:(三)对策烘干机漾料回系统改造减少对系统的影响:一车间生产时,变频定在12赫兹,产量130吨/班以上,烘干机机头下料口撒料严重,需要两个劳动力用小推车清理;因撒料严重,工人抱怨,造粒变频降低,系统中返料与新料失衡,导致颗粒外观差,返料产生。改造后:物料直接进入系统,不影响造粒工的判断及改系统,新、返料的比例不会失衡,养分稳定性强。78(三)对策影响车间产品质量稳定的原因有:(3)料:高氮品种尿素用量较大,尿素本性,表面光滑,配方中的尿素占比30%,生产系统中尿素占比能达到40%以上,导致养分偏差较大;蒸汽带水,导致造粒机的物料液相偏高,系统混乱。对策:A、物料提报,尿素提报占使用量的1/2,改变物料的物料性质,增加粉体,保证物料投入产出均衡。对接采购部,实际操作不能流畅。B、蒸汽带水,设备科帮助改进。78(四)小结半年度一车间的稳定率57.8%,提升明显,但是没有达到预期的目标。影响车间产品质量稳定的原因找出,但是在实际的运行中,出现执行不好的现象;车间下周期将对此项进行严考核,小时产量稳定,交班第一个班次的产量稳定列入造粒工,班长的考核;四、效果验证781.配方核对:每种原料袋各个存放,便于抽查,从看板上了解上料锅数2.变频稳定:变频制定(1.25吨/锅):高氮12赫兹;尿基13赫兹;双氯16赫兹3.物料均匀控制:原料皮带开停:高氮配方,开时间180秒,停180秒;尿基配方,

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