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文档简介
重庆长安新能源汽车有限公司,,,,,,
试生产确认报告,,,,,,
项目名称,,C302,零件名称/件号,YTD045W01,供应商名称,大洋电机
确认时间,,2012年9月25-28日,小组成员,刘金、胡绍军,公司地址,广东中山沙朗(广丰厂)
单车用量,,1套,试生产数量,30套,生产节拍,
设备名称/编号,,见PPAP资料,工装模具名称/编号,见PPAP资料,原材料名称,见PPAP资料
,,,,,,,
步骤,过程名称/操作描述,过程流程内容,接收标准,确认情况描述,得分,问题点
1,来料检验,按照控制计划要求项目进行逐项检查,按控制计划“标准描述”栏对确定的接收标准,"1、控制计划中在“标准描述”栏中对接收标准进行了确定,并详细规定了最大和最小设计值,检测方法,抽检频次等信息。
2、抽查旋变器(AZ220000001)的检测记录。6月7日到货180套艾尔特的旋变器,已要求抽检5套。但是对旋变“正弦、余弦幅值”检测中,控制计划要求>2V【A】,实际记录填写全部为“2”;外观项目在原始记录(纸版检验报告)已经做检查,但是在QIS系统中未体现外观的检测结果;
3、抽查转子冲片(DY6.520.0013)的检验记录。8月15日到货18套南山的冲片,样本数量按照《进料检验抽样方案》执行,实际抽检5套,对11个项目进行了检查,并有IQC检验报告和原始记录可查。
4、其他:在控制计划以及检验报告中,对特性通常都进行了分类,如描述型(外观)、计量型(尺寸、电参数特性等),另外有材料RoHS要求时也进行检测和报告。
5、在IQC检测的零部件还包括铜线、壳体/端盖的坯件、线束/接插件和其他电子元件等",8,"1、检验记录与标准要求描述不一致。现场工作人员解释为检验人员记录方法问题,实际检测为>2,记录时通常就写为2.
2、QIS系统中的检验报告项目与控制计划的检查项目不一致。"
2,装前端盖,"1、目测全检端盖工艺卫生情况及有无漏钻孔、攻牙的情况;
2、用风枪将端盖和螺纹孔吹净;
3、用抹布浸上酒精把端盖拭擦干净;
4、涂抹硅橡胶和轴承脂后装配端盖于电机定子上。","1、端盖来料满足工艺卫生,无漏加工;
2、无残余金属粉末、杂物;
3、用无毛丝脱落的纤维布拭擦;
4、定子机座同端盖配合止口外需涂上一层均匀的硅橡胶,轴承室涂轴承脂;
5、端盖表面及螺栓孔内应干净无异物【C】;","1、装配前已按要求检查确认端盖和定子的外观和加工情况;外观检查(需用手电筒辅助)定子线圈碰伤一套,已经标识隔离;
2、按要求对端盖进行拭擦清洁处理,止口涂抹了硅橡胶,轴承室涂抹了润滑脂;
3、完工后再次进行了外观检查;",10,工序来料检查,发现定子的绕组有碰伤的情况,但已按要求处置。
3,打螺钉,取符合规格的螺钉4颗,涂抹螺纹锁固胶后再使用风批进行紧固,"1、紧固后螺钉头无外露;
2、所有螺钉上都必须涂螺纹锁固胶【B】;
3、螺钉松脱力19-24N.M【B】","1、按作业指导书操作要求,4颗螺钉的螺纹头部均涂抹了272#(乐泰)螺纹紧固胶;
2、使用风批和扳手拧紧后,由班长和现场质量检验人员检查确认;
3、实测扭力值24N.M",10,扭力检查未做色标处理,作业指导书上未做此要求
4,装转子组件,"1、将定子组件放在工装台上,定位工装与机座止口配合用螺栓旋紧;
2、按下上升按钮使升降台到机座高度三分之二以上;
3、将转子安装到升降台上后,按下下降控制按钮,是转子旋入定子;
4、卸下转子导向工装;","1、工装导向轴正对前盖轴孔,工装开口处在出线位置上,工装无压到温控线;
2、升降台上升到机座高度的三分之二以上;
3、转子组件应平稳装入到位,绕组无碰伤;
4、工装取下时电机无碰伤;","1、利用专用工装进行装配,辅助的升降台(导向工装)采用气动控制,员工操作升降按钮调节导向工装的高度;
2、转子安装后检查外观,未发现绕组碰伤情况;",10,
5,装后端盖,按作业指导书要求安装后端盖,"1、两端盖端面的距离280±0.5(279.5-280.5)【B】
2、内花键到端盖端面的距离4±0.1(3.9-4.1)【B】
3、前端盖不规则突出部分厚度20±0.2(19.8-20.2)【B】
4、双头螺栓柱到端盖的距离40±0.5(39.5-40.5)【B】
5、外观:定子机座与端盖配合止口外涂上一层均匀的硅橡胶,轴承室涂轴承脂,端盖表面及螺纹孔内干净无杂物【B】","1、员工均按作业指导书要求操作;
2、实测尺寸280.36、280.38;
3、实测尺寸4.06、4.02;
4、实测尺寸20.2、20.14;
5、实测尺寸40.20、40.12;
6、外观检查符合要求;",10,
6,打螺钉,取符合规格的螺钉4颗,涂抹螺纹锁固胶后再使用风批进行紧固,"1、紧固后螺钉头无外露;
2、所有螺钉上都必须涂螺纹锁固胶【B】;
3、电机转子转动灵活,无卡滞现象;
4、螺钉松脱力19-24N.M【B】","1、目测螺钉头均低于端盖面;
2、按作业指导书操作要求,4颗螺钉的螺纹头部均涂抹了272#(乐泰)螺纹紧固胶;
3、使用风批和扳手拧紧后,由班长和现场质量检验人员检查确认;
4、实测扭力值24N.M、23N.M",10,
7,装出线盒,按照作业指导书要求,先安装密封圈,再正视电机,出线盒的接插件座安装孔朝上,且在左边,使用风批进行螺栓紧固,"1、出线盒安装方向正确,引线无压伤;
2、密封圈边缘无外漏;","1、实际确认接插件座的安装孔朝上,接插座安装孔在左手边,出线盒方向正确。
2、密封圈安装后有少量飞边和外漏情况,员工使用刀具处理后合格。",10,
8,焊接接插座引线,按作业指导书的要求将引线焊接到接插座对应阵脚上,"1、引线阵脚定义满足指导书对应要求;
2、线束颜色满足指导书对应要求;
3、焊接:无漏焊,虚焊,无焊渣,连焊等现象;","1、焊接时按照作业指导书要求一一对应,确认OK后再进行焊接,并由班长和质量检验员确认;
2、焊接检查无漏焊、虚焊,无明显焊渣和连焊现象;",10,
9,安装接插件座,取符合规格的螺钉,涂抹适量螺纹锁固胶后将接插件座安装到出线盒内,"1、接插件座方向安装正确;
2、螺钉上涂适量螺纹紧固胶,无松动,无滑牙。【B】","1、安装时判定接插件座的方向需对照图纸和作业指导书要求;
2、螺钉安装前涂抹了一滴272#(乐泰)紧固胶;
3、经班长和质量检验员确认,安装后无松动、滑牙等情况;",10,
10,装铭牌盖板,"1、检查铭牌信息;
2、铆接铭牌到出线盒盖板上;
3、取符合规格的螺钉,涂抹螺纹紧固胶;
4、安装密封垫后,使用风批进行螺钉进行紧固;","1、螺钉上螺纹紧固胶,密封垫片无外露现象;
2、铭牌上表面字迹清晰,无模糊、脱色、变形的情况,无装反;
3、铭牌无毛刺,翘起,变形,缺料的情况","1、铭牌已铆接到出线盒盖板上。对照图纸检查铭牌信息,符合要求;
2、铭牌无字迹不清,变形,缺料等缺陷;
3、出线盒状态与盖板状态不一致。根据我司要求,接线盒增加一安装孔,但出线盒盖板尚未增加螺栓过孔。--处置:先不装出线盒盖板,经技术确认后,盖板可进行返工处理,增加螺栓过孔。",8,出线盒状态与盖板状态不一致。根据我司要求,接线盒增加一安装孔,但出线盒盖板尚未增加螺栓过孔。
11,测耐电压、电阻,根据作业指导书要测试耐电压和绝缘电阻,"1、绕组对地耐压2000V/5mA/60s【B】
2、温控器对地耐压1000V/5mA/60s【B】
3、温控器对绕组耐压2000V/5mA/60s【B】
4、旋变对地耐压1000V/5mA/60s【B】","实测的数据如下:
1、绕组对地的漏电流为6.48mA,6.48mA;
2、温控器对地的漏电流为0.09mA,0.09mA;
3、温控器对绕组的漏电流为0.11mA,0.11mA;
4、旋变对地的漏电流为0.13mA,0.13mA;",8,"绕组对地的耐电压测试不符合要求。
备注:经过与大洋电机技术部门确认,最新的控制计划已经修订为10mA"
12,对托测试,"1、安装电机到测试台架;
2、使用电机测试系统【ET2101电力测功测试仪】,给定500-9000r/min的转速,记录三相(U-V,V-W,W-U)的电压值;
3、录入数据,计算电压常数C=V/n*1000;
4、旋变初始角检测;","1、电压常数C为38.3±3%
2、旋变初始角:340±10","实测5台的检测结果:
1、电压常数38.5、39.1、39.2、38.7、38.6
2、旋变初始角为:342、352、352、360、340",8,"旋变初始角测试不合格。
备注:测试不合格的产品返回到装配线进行重新调试,旋变角度复测合格后才流入下工序。"
13,喷漆,"1、坯件表面进行打磨处理,去除残留的绝缘漆等杂质,打磨碰伤等缺陷;
2、安装保护胶带、胶塞等,屏蔽不需要喷漆的面,如轴、水管、铭牌等部位;
3、进入喷漆房喷涂规定颜色的漆;
4、挂置电机风干,外观检查,不合格的产品做返工处理;
4、装转向标识;","1、喷漆表面无明显夹杂,漏喷、多喷,起泡,碰伤,漆瘤等外观缺陷;
2、转向标识方向正确;",目测无明显外观缺陷,转向标识安装正确,10,
14,OQC检查,按《零部件成品检验记录表》的要求逐项进行检查,产品外观、尺寸等符合规定要求,"1、目前每台电机均进行了检查,所有出厂前的产品均需经过OQC的检查,填写合格证标签后才包装入库/发货。
2、不合格品的由质量人员在产品上贴红色不合格标签进行标识隔离;并通知现场工艺人员进行确认,签署处理意见。",10,
15,包装入库,使用木箱、紧固条、橡胶垫、塑料袋等对电机进行包装和加固,"1、包装箱内产品上需附带产品的合格证明;
2、紧固条应固定可靠,电机不能松脱;
3、塑料袋需包装后束口;
4、包装箱外需粘贴产品标识卡;",现场确认包装符合要求,产品安装固定可靠,塑料袋包装完好,产品标识卡清晰易识别;,10,
其他事项,,"1、产品生产过程严格执行了首件检查,并由班长和质量人员确认,首件固定摆放在下线位置,检查OK后才进行后续的生产;
2、产品从上线到成品包装都有流程卡跟踪记录,并有相关过程的人员签字确认;
3、产品的每个工作均有质量人员跟踪确认,发现不良品即会立即填写红色不良品卡片贴到产品上,并放置规定区域。同时,通知工艺/技术人员进行判定,若判定合格接收也必须由质量人员亲自确认后才放行;
4、目前产品的一次下线合格率还比较低,比如旋变调试工序的旋变值检测的合格率较低,需要返工重新调试后才能检测合格。
5、目前尚未完全实现流水线作业,分转子加工,定子加工,装配,测试,涂装/检验/包装,产品还需要进行长距离的周转。",,,,
备注,,检测数据为首件的数据,分别为班长和质量人员检测的实际值。,,,,
结论,总符合率,试生产过程符合要求,,试生产过程基本符合要求,存在可改进项,,试生产过程不符合要求
,95,,,,,
,,,,工作小组成员签字:刘金、胡绍军,,
,,,,日期:2012-9-28,,
,,,,,,,
说明:,,"1.全尺寸报告可附在此报告之后
2.当得分小于等于6时,须让供应商填写纠正预防措施表,纠正预防措施表可附在此报告之后",,,,
总符合率,,90至100
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