精炼炉渣的要求_第1页
精炼炉渣的要求_第2页
精炼炉渣的要求_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

精炼炉渣的调整小结一、 前言精炼渣的性质直接影响LF的冶金效果。精炼渣具有脱氧、脱硫、去夹杂的作用精炼炉炉渣功能如下:保持钢水温度;2.吸收钢液中的夹杂;3.防止钢液二次氧化,确保钢水化学成分的控制;4.脱硫以提高钢水的质量;5.埋弧用以防止弧光对耐材的损害;6.尽可能减轻渣线的化学侵蚀。二、 精炼及造渣工艺精炼是一个动态的过程,任何一种加入钢包的物质都有可能影响炉渣的化学成分为脱氧而加入的硅铁或硅锰而生成(SiO),为此需要加入碱性氧化物来调整碱度。» , 2转炉出钢过程,包内加入精炼渣400kg、符合脱氧剂100kg、碳化硅、钢芯铝(按工艺执行)、合金。出钢过程中,底吹氯搅拌钢液,然后至)LF工位进行升温、造渣、调成分等处理。化学成分和温度符合工艺要求后吊包。主要工艺流程如下:转炉钢水一加精炼渣料一加热一造白渣一调成分一软吹一浇注。造渣操作要点:出钢按预定配比加入顶渣料,在LF工位升温并开始调渣,造渣剂使用碳化硅还原气氛保持15min以上。三、 试验效果及分析在稳定渣量的情况下,对精炼炉渣样进行了分析,主要化验了出罐渣样,结果见附表。Al2O3在精炼渣中的作用根据3CaO-SiO2^Al2O3三元渣相图来看,随着渣中Al2O3含量在一定范围内的提高,其渣的熔化温度降低。WCaO、SiO、AlQ在渣中的含量分别为50〜60%、1O〜15%、15〜20%时,其熔化温度只有15102C左右:这是因为随着渣中Al2O3含量的提高,渣中的Al2O3和CaO结合生成熔点低的铝酸钙(CaO-Al2O3)因此,提3高渣中Al2O3含量,能够促进化渣,进行快速造渣。在试验过程中从现场3来看也充分体现了这一点。提高钢液的升温速度由于Al2O3能提高化渣速度,所以在精炼过程中,电弧埋弧快,有利于升温。而且,Al2O3有两性氧化物的特性,对炉渣的粘度影响较小,可以减少操作中CaF2的用量,在窦际生产过程中加入AlQ粉或火砖块造CaO-SiO一AlQ渣系的冶炼过程中,还原渣呈现为疏松、小泡沫状,对钢包表面有良好的覆盖作用和对电弧的埋弧作用。由于冶炼中萤石量可以减少到50kg左右,石灰量减少近200kg,炉渣埋弧良好,所以在冶炼中后期,升温速度较原来提高近0.50°C/min。因此,能够有效的利用电能,提高钢液的升温速度。AlQ和材的高倍关系在试验中,由于条件有限,未能从钢液中取样观察夹杂物情况,从成品高倍检验,探伤情况来看,钢中夹杂物含量较少,Al镇静钢的精炼渣一般具有良好的流动性,因为Al2O3作为脱氧产物是一种良好的助熔剂,个人认为在渣中Al2O3不应该超过25%,否则会影3响炉渣吸附AlQ夹杂的能力,富含AlQ的还原渣中,含宥铝酸钙熔点低,对钢液的粘附力较大,能3迅速从钢液中浮出且硫化钙能很好的润湿铝酸钙,并一起浮出钢液保证钢液的洁净度。目前该方案的产品合格率在88.9%。

表1:钢种形状规格技术条件A粗A细B粗B细C粗C细D粗D细氧含量Al2O345Mn2圆60GB/T3077-199901.501.50000820.2545Mn2圆60GB/T3077-199901.501.500001019.6145Mn2圆60GB/T3077-199901.501.500001220.2645圆60GB/T699-19991317.0645圆60GB/T699-199901.501.500001717.3645圆60GB/T699-199901.50100001417.0645圆60GB/T699-199901.501.50000719.6745圆55GB/T699-199901.501.50000819.3745圆55GB/T699-199901.501.500001117.0645圆55GB/T699-199901.501.500011017.3620圆50YB/T5222-200401.501.50000816.5745圆50GB/T699-199901.501.50000916.6345圆68GB/T699-199901.501.500001415.7745圆50GB/T699-199901.501.500001213.7745圆50GB/T699-199901.501.50000716.3540Cr圆30GB/T3077-199901.501.500001015.4440Cr圆30GB/T3077-199901.503.500002517.5240Cr圆48GB/T3077-199901.5023.50004115.9240Cr圆68GB/T3077-199901.50200001717.8320圆50YB/T5222-200401.501.500001815.520圆50YB/T5222-200401.501.500001915.520圆50YB/T5222-20040102.50000151520圆50YB/T5222-200401.501.50000815.845圆35GB/T699-19991245圆68GB/T699-199901.501.500001640Cr圆68GB/T3077-199901.501.500001316.0840Cr圆68GB/T3077-199901.50100001416.0820CrMnTi圆68GB/T3077-199901.50100001316.96从目前试验的结果合适的精炼渣能充分减轻耐材侵蚀和最大限度的提高钢水质量,在钢水精炼温度下保持良好的流动性促进钢渣反应。通常精炼渣能够在钢水浇注时覆盖在钢水的表面并能完全裹住电弧减少送电过程电弧对钢包包壁的辐射浸蚀,特别是减少萤石用量后,渣线的换更从原来的30火提高到现在的40火以上。本实验优化的最佳脱硫渣系组成如下:W(CaO)/W(SiO2)^3-5,(Al203)^15%-20%,W(MgO)为3〜5%,W(Fe2O)于0.5%. 2 23四、存在问题在转炉应该严格控制下渣量,下渣量造成炉渣发干,结坨给电花渣时间长。夹杂物超标,主要原因是由于精炼炉渣得不到稳定有效的控制,引起的钢水吸附能力效果

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论