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文档简介
硫磺尾气排放专题2014年颁布实施的《石油炼制工业污染物排放标准》进一步限制了硫磺回收装置尾气污染物排放标准,SO排放量由原来的960mg/m3下降至400mg/m3,NO浓度2x<100mg/m3,加大了环保力度。尾气单元流程简介本装置尾气单元采用还原-吸收SSR工艺。开停工阶段除外,正常生产情况下,制硫单元过程气经尾气分液罐后进入E121与焚烧炉烟气换热至300°C,混氢后进入加氢反应器,然后在蒸汽发生器中以除氧水回收出口尾气部分余热,产生0.3MPa蒸汽。尾气接着进入急冷塔,冷却至40C左右后进入吸收塔,用贫液吸收HS后返回再生装置,净化尾气进焚烧炉,在700C下焚烧后排入大气。2烟气中的污染物经焚烧炉高温焚烧后的烟气中,对环境影响较大的污染物为SO、NO,其次是2x未完全燃烧的HS、CO、CS、COS、S与烃类。22X表1烟气主要成分: I 组「~~T表2某炼厂烟气SO与NO含量2 x甑吒中Sil:烟吒中Nda丽量*皿一巧3f22D.3(7cir7.・・■6757.G58857879.IG29BI.I恢BI.I恢79559SG8GF■骨rJrJ530 /b后面几类物质为极少量,且在完全燃烧情况下不会被携带进入大气,而各炼厂硫磺装置排出的NO含量普遍均低于标准,本装置酸性气NH含量小于2%,排x3放浓度也低于标准甚远,因此主要考虑对象为SO。2影响SO2排放的主要因素及降低措施2酸性气质量
分析酸性气中的组分及含量是影响尾气中硫含量的首要因素,经过制硫单元及尾气单元回收硫后进入焚烧炉,对排放烟气中SO浓度影响较大。表3装置清洁酸性气2组分及含量组成烃类HS2CO2HO2V%<283.6813.792.53表4装置含氨酸性气组分及含量组成HS2NH3HO2V%48.5847.813.61HS含量越高,装置硫回收率越高,尾气中总硫含量就越低,净化后尾气总硫含量也越低,焚烧后烟气中SO浓度随之降低。2表5硫回收率与烟气中SO浓度关系2序目总画回临率(匠,片致〕」暑番定】1WSIf£2^2012-10-15)4K59S.7CO是酸性气中第二大组分,在制硫炉中会与HS发生如下反应:22HS+COTCOS+HO222HS+COTCS+HO生成物使尾气总硫含量增大,虽经水解及还原反应后产生的HS能回收,但同时也使净化尾气硫含量相对增大。 2烃类燃烧产生CO,其含量高也对单元操作产生影响,如易析炭影响催化剂活2性,从而引起尾气硫含量增大。NH含量高对烧氨效果及克劳斯反应均有负面作3用,同时易造成NO排放量超标。x措施保证汽提再生单元操作稳定正常,减小酸性气组分及含量波动。控制酸性气中NH>2%,同时加强脱液操作,确保含烃量才3%。3这若不满足并酸性气条件,及时切除放火炬。制硫炉温度分析炉膛温度是保证烃类完全燃烧生成CO及NH完全燃烧生成N的前提条件,从2 3 2而降低甚至消除两者对生产及环境的不利影响。措施严格执行工艺指标,调节风量与中部进料量,并入清洁酸性气后炉温控制1150-1250°C,并入含氨酸性气后炉温控制1250-1350°C。配风分析配风是调节HS、SO比值的唯一手段,配风量是否合适直接影响尾气中SO含量,进而对排放量造成影响。配风量小,比例失调,硫回收率降低,同时造成烃类及NH不完全燃烧,降低克劳斯反应活性,尾气硫含量增大,SO及NO排放32x量增大;配风量大,比例失调,硫回收率降低,同时漏O也会使催化剂失活,尾气硫含量增大,SO排放量增大。2措施参照炉温及比值分析仪,副风微调,精心操作,控制风气比为1.8-2.2,确保反应顺利进行,使得过程气中HS/SO~2。223.4一二转操作分析一二转是克劳斯反应发生场所,在催化剂作用下发生如下反应:HS+SOTS+HOTOC\o"1-5"\h\z2 2 x 2COS+ HOT HS+CO2 2 2CS+HOTHS+CO2 2 2 2催化剂床层温度及催化剂活性是反应的关键,正常情况下能使上述反应进行顺利,硫回收率接近或达到最大值,降低SO排放量,此时转化器出入口过程气组分及含量参照下表: 2表6大庆炼化一二转出入口过程气数据K«H為口H9CH出口HSF2>,口出口rtjS惩C1IE-HZS惩CliftH3S现00$H3S独UI5X2S1.920.161.471.0440].rt?0.4440dSS0.450.023.20-脚2.柏1.72QZ5KLSI0.07].J?0.630.0717?1.670.151.41Q.06].420.750.02CLK0.3701731.SS0.1.31.651.02].77Q.Wi0Q950.4601231.710.11].J71.13Q.Q51.3S0.710.0】血由0.320上游装置操作不正常,床层温度产生波动,也易造成催化剂因积硫、积炭、硫酸盐化、热老化或水热老化而失活,催化活性降低,此外催化剂使用时间过长也会导致活性降低,外排SO浓度上升。2表7催化剂使用年限对尾气及烟气SO浓度的影响2(raft1 )净化尾吒P(60S)f(rn^'rn-')p(SOj/(ntfi1m'}3牛月2B0L93B01年3263K4H52年353K9572耳年420L29676措施维持上游装置操作稳定正常,调节高掺阀及TV1114A/B,控制一转床层温度300-320°C,二转床层温度240-260°C。床层若发生超温,立即调整,必要时可注入降温N或蒸汽。发现催化剂失活现象尽快再生或更换,正常工况下克劳斯催化剂使用年限为3年。采用更优克劳斯工艺和性能更佳的催化剂。尾气净化度分析制硫尾气进入R121,在催化剂作用下发生还原水解反应:SO+HTHS+HO22 2 2S+HTHSx2 2COS+HOTHS+CO222CS+HOTHS+CO2222HS被贫液吸收,尾气得到净化,硫含量降低,烟气中SO含量降低,正常操22作情况下净化尾气数据参照表8:表8大庆炼化加氢反应器出入口及吸收塔出口尾气数据(%)R911人口RW.1出口<V]2岀口1^5HjS现匚僧h3sSIX,匚僧0.7K0.360000.W00]„230.590]„K2Q.0500.650.Q20Q.K30.3701.27000.4ft00Q.鹅a350]„32000.5K000.7]0.230]„0500(IL4100净化尾气硫含量对SO排放量的影响如表9所示:2表9净化尾气硫含量与外排SO浓度关系2净化后尾弓总礎樂■总曉回收率念(rnR'm-^)o.™99.K975fi0.01599.91664O.CBO99.925720.A2599.买477o.™99.95期0.0L599.062K90.0L099.971.970.0)599.991.033.5.2措施依据工艺卡片,调整操作参数,使还原、水解、吸收反应正常进行,提高尾气净化度。催化剂活性降低要及时处理,正常工况下加氢催化剂使用年限为5年。采用更优净化工艺,更换性能更好的加氢催化剂。液硫池废气分析液硫中通常含有体积分数0.02%-0.05%的HS、SO,脱气后废气中含硫成分为22HS.SO、S及其它形式的硫化物,这些组分由l.OMPa蒸汽携带进焚烧炉,转化成SO,造成装置SO外排浓度增大。22
表10液硫池废气对SO2外排浓度的影响装胃焚烧炉进酒硫脫气外排尾气pg)f焚烧炉不进液磕脱气外排尾气(nig-rn0體值(mg'm巧1*7566161402*222刖1623*S056641414*3262231035*451261190从上表可知,液硫池废气直接引入焚烧炉焚烧,烟气SO浓度增加2100-200mg/m3,因此要减小烟气SO排放量,降低废气硫含量是一条重要途径。2措施采用水洗注氨工艺除去废气中含硫组分,净化废气排入焚烧炉焚烧。从风机出口引风作为动力,将废气直接带入制硫炉,既降低了蒸汽单耗,又降低了SO排放浓度。2在装置现用液硫脱气流程后增设冷却分液设备,将废气脱水后引入制硫炉或尾气处理系统回收硫。采用废气循环脱气、二级脱硫、二级再生+二级吸收、低温催化加氢等液硫氧化尾气分析氧化尾气即各装置废气,来源于催化及焦化稳定装置碱液再生单元,其主要成分为N、O、二硫化物、烃类,见下表:2222 表11氧化尾气组成及含量氧、氮俶)甲烷幌)乙烷(嗚)丙烷俶}丙烯(%)丁烷他}丁烯(囁)总硫(m%m")96.10.450.321.21.050.530.5738042氧化尾气硫含量高,应该进行回收。装置处理现状是氧化塔顶直接排空,不仅产生很大异味,而且携带的有机污染物对环境的影响也更大。现有设计流程是将氧化尾气直接引入焚烧炉焚烧,但这种处理方法会使烟气SO浓度增大2002-300mg/m3。氧化塔非净化风量对氧化尾气硫含量有直接影响,风量越大,二硫化物含量越高,焚烧炉烟气SO浓度越高。2表12某炼厂非净化风量与SO排放浓度关系非挣化凤量⑴液态绘总硫(mg/n?)尾气EtF(MPa)焚烧炉前压力(MPa)S02排放浓度(mg/m3)150650.260.186501(M)350.260.295()15025().280.2215(1)200190.320.261S(M)250170.350.292000措施碱液再生单元精心操作,在碱液再生合格的前提下尽量降低非净化风量。氧化尾气改入制硫炉。由于氧化尾气有一定的烃含量,为使对装置操作不产生较大影响,必须在制硫炉前新加脱油设备。根据氧化尾气中的氧及硫含量计算制硫炉实际配风量,回收硫后能有效降低SO排放量。表13某炼厂氧化尾气改入制硫炉后对SO排放浓度影响非挣化风量液态绘总疏尾气压力炉前压力辱吕6排放粮度现伦排放浓度Nmsfhnig/m3MPaMPamg/n?nig/n?50650.260.()66503801(X)350.26().()695038615()250.26().081500388200180.26().0818(M)388250150.260.102(XM)389燃料气分析管网中的燃料气来源于脱硫后的低压瓦斯及干气等气源,通常硫含量很低,<1%,焚烧炉实际燃料气流量为20-30m3/h,对烟气SO浓度的影响可忽略,但若脱硫单元操作异常则会使硫含量升高,燃烧后造成so2排放量增大。2措施脱硫装置严格操作,保证燃料气硫含量达标。选择硫含量低的气源做焚烧炉燃料气。特殊状态下对SO2排放的影响4.1开停工过程分析尾气净化装置开工需要对加氢催化剂进行预硫化,对过程气中HS浓度的控制较粗略,只能参考化验结果用预硫化线手阀大致调节清洁酸性气并入量,因此不能稳定调控吸收塔吸收效果,导致焚烧后烟气SO浓度极易超标。装置停工时需要进行烧硫,期间会产生大量SO2经由焚烧炉排入大气,超出排2放标准数倍以上。措施加强化验,吸收塔贫液流量高控,保证HS吸收率。增加SO吸收装置,净化停工尾气。24.2事故状态分析某些事故状态下,需要将过程气直接排入烟囱,如焚烧炉熄火,或直接排入焚烧炉,如急冷塔底堵塞,造成SO排放浓度严重超标,对环境污染严重。2措施针对易发事故建立过程气净化设施,减小环境污染。事故发生时迅速反应,立即处理,尽快恢复正常生产,将污染物
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