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文档简介
2023年装配车间年度工作计划装配车间年度工作安排1
我从事汽车修理行业已有三十多年的经验,曾在多个公司工作,先后担当修理工,车队主管,检验员,调度等职,积累了丰富的工作阅历。目前我负责车间调度,对本公司修理部人员和工作流程极为熟识,对车间主管这一岗位有自己的见解。
过去三年里,我们售后部取得了优秀的业绩,这得益于站长的科学管理和科学决策以及各位同仁通力合作。但是当前工作仍存在不足,离公司的发展目标还有很大差距。主要问题就是我们各部门资源组合不科学,修理实力没有得到最大的发挥。随之引起的修理质量低、待修时间过长,顾客满足度下降等问题必需引起每一位员工的足够重视,必需在今后工作得到很好解决。只有这样,我们公司才能取得更加辉煌的业绩。
在我今后的工作规划中,下面几个方面作为主要的工作来做:
一、加强5S管理体系,把各项规章制度落到实处。5S规范是企业科学发展的.宝典,但是部分职工对它重视不足。我将督促每个组长监督组员,确保每个职工严格遵守5S体系,对违反条例者视状况进行教化、惩罚。
二、加强员工素养教化,提倡主动学习修理技能的氛围。过去个别员工纪律散漫,上班时间睡觉,不听从调度……这些行为不但造成部门工作效率低下,而且严峻影响公司形象。我将强化管理,督促员工严格遵守各项制度,仔细完成各项交给的任务。对有意违反公司纪律者,将根据公司规定赐予惩罚。激励员工主动学习各种修理技能,勇于探究,擅长实践,努力提高修理效率,对表现突出者赐予嘉奖。以上考核将作为年度优秀员工、优秀班组的评比标准。每周我将和各个组长总结本周工作,分析存在的问题,提出解决方法,刚好了解组员的思想动态。
三、优化人员组合。现有部分班组的搭配没有考虑技术互补,使得各个小组实力参差不齐。比如说组长不在,组员经常不能完成技术含量高的工作,造成修理时间太长。所以我将对个别小组成员进行人员调整,做到技术互补,新老结合,提高修理效率。
装配车间年度工作安排2
-20xx年的半年是惊慌的半年,也是难忘的半年。在繁忙的工作中,我见证了隆德公司的诞生和成长,从我自己的角度来看,我也得到成长和培育。
对于公司来说,这半年是艰难的一年,是生存考验。各种管理体系从无到有。生产装配人员经过短时间的理论和实践训练,面对第一批32个大合同的考验,加班几天,反复拆装,反复演示讲解,逐步加深理解。最终,依据实际交付日期,有14台设备被修复为延迟交付。
前期惊慌繁重的培训,对于不同行业的员工,以及对产品不熟识的前期,质量意识极其淡漠,没有专职的检验人员,使得来料零件质量得不到保证,导致大量未经检验的零件流向生产现场,返工退料现象极其严峻,极大地影响了产品质量,延误了合同交货时间。针对这一现象,首先对装配人员进行了多次培训(如整机装配培训、接线工艺培训、整机测试培训、零件检验要求等。),并要求公司配置相应的量具,购买相应的检测设备(如耐压测试仪),然后发布并编制了《零件选购 订单》、《零件检验记录单》、《托付外协检验零件清单及存根》、《不合格品通知单及存根》,规定了《零件检验记录表(日程表)》,更换了原检验员,重新聘请了专职检验员,在生产和装配中不断灌输质量意识,努力提高装配工的质量意识,加强了质量考核,保证了产品质量。到12月31日,全公司已经生产出338种经营机制,最终结束了20年——零售之后的可喜成果。
20年的6个月是繁重而惊慌的,尤其是技术工作,是在惊慌而劳碌的生产任务中进行的,往往会有一种力度过剩、力度不足的感觉。以下是对过去六个月工作的简要回顾:
6月,探讨公司是否会在20号左右建立流水线,完成图纸并交付加工,同时试管架和试验台正在进行中。
7月,厂房、办公室整理完毕,设备基本到位,安装调试,检查打印——系列图纸;7月底起先设计改进改进机构(机构整体尺寸比原机构缩小15mm,整机成本比原机构降低100~150元左右);
8月份起先意大利机构图纸改造,了解并拆解意大利原型,为意大利培训任务做打算(主要问题:验证图纸与实物的一样性以及中外资料的差异,为公司报价供应更精确的材料依据);
9月份起先设计35kv试验台的接触传动部分,并对改进后的机构进行了设计和改进(机构整体尺寸比原机构减小15mm,整机成本比原机构降低100~120元左右);打算在意大利培训,和市场部一起去工厂接受意大利机构的生产和组装培训,逐一查看零部件和材料的种类及其发货清单(包括组装工具、试管架等)。);
10月,依据意大利的要求,对零件进行整理删除(供应商供应,无报价),为公司重新报价供应依据;策划考察公司网站,最终31号签约,公司网站建设正式起先;组织35kv试管架就位,调整试管架;
11月,整理网站资料,提出网站建设框架,整理照片,整理资料等。并依据市场部反馈信息(年中到货,生产周期60天)马上编制《零件部件进厂流程》上报公司;在35kv试验中,陕开的反馈协助开关弧光一般较大。去陕开检查调整后,做了一些改动,但效果并不志向。马上更换原协助开关,向公司汇报联系上海沪丰开关,并要求送样。原厂备用协助开关仅用于12kv,要求协助开关生产厂家出具质量检验报告,刚好补救遗留问题;江南电机,经过测试,有些耐压是打不过的。跟踪后停止选购 ,选择质量更好的`华星电机;为了提高产品外观质量,严格检查零件质量,编制并正式发布《-----操动机构组装方案》;
12月,去,检查检查试管架的生产状况;起先设计35kv试验架的接触传动部分;依据山东的要求,做一个样机;完成公司网站原型,查看上传的产品技术资料,公司信息等。提出修改方案,并签署《镀层检验质量要求》;查看意大利机构发货清单,反馈缺失零件信息,完善意大利图纸并打印出来;制定机构零件的细微环节,组织价格布局,粘贴零件标签,起先绘制3v3零件图。
今年1月,我们起先对机构的零部件进行测绘,进一步找寻缺失的零部件,加快选购 工作,确保机构的组装在年前完成,测试架的部分零部件到位,并起先安装和调试触点。
当然,过去的半年充溢了艰辛和疲惫,但仍旧存在一些问题,如停工、3av3行动缓慢、市场反应、人员培训、员工质量意识等。目前可能还困扰着我们,须要进一步改进和提高。
这半年来,我也深刻地感受到,最难落实、落实、沟通的是全体员工的质量意识和质量观念。为此,我们之间发生了很多争端,产生了很多分歧。
装配车间年度工作安排3
XX年的半年是惊慌的半年,也是难忘的半年,在劳碌中,见证了隆德公司的诞生与成长,从我自身来讲,也得到了成长和磨练。
这半年对公司来说,是艰难的半年,是生存考验的半年,各项管理制度从无到有,生产装配人员从零学起,经过了短期理论与实践的培训,就迎战了第一批32台大合同的考验,连续几日的加班,不断的反复的装配与拆卸,一次次示范讲解,一步步地加深理解和相识,最终还是返修了14台,以按实际交货期晚交工1天的成果完成了任务。
前期惊慌而又繁重的练兵,对于来自不同行业的员工,又在不熟识产品的前期下,质量意识又极为淡漠,又无专职检验人员,入库零件质量无法保证,而导致大量未检零件流向生产现场,返工返料现象极为严峻,极大地影响了产品质量并延误了合同交货期。针对此种现象,首先对装配人员经过几次培训(如整机装配培训,布线工艺培训,整机测试培训,零件入检要求等),并要求公司配置了相应量具检具,购买相应的检测设备(如耐压测试仪),紧跟着出台并编制了《零件选购 订单》、《零件检验记录单》、《托付外协检验零件清单及存根》,《不合格品通知单及存根》、《零件检验记录表(日程表)》等等一系列规定,从整体上规范了公司供应和质量体系,为产品质量和按期交货供应了牢靠保障。规定了《零件部件进厂流程》,更换了原检验人员,重新聘请了专职检验人员,并不断在生产装配中灌输质量意识,努力提高装配人质量意识,加强质量考核,确保产品质量,截止12月31日,全公司共生产338台操动机构,最终,以零售后的喜人成果,为20xx年划上了句号。
20xx年的半年,是繁重而惊慌的,尤其是技术工作,是在惊慌和繁忙的生产任务中交叉进行的,常有心有余,而力不足之感,下面就简洁的将这半年的工作做以回顾:
6月商讨公司是否建立流水线,20号左右完成图纸,交付加工,同时,测试架、测试台一并在进行之中;
7月,整理厂房、办公室,各设备基本到位,安装并调试,核对并打印系列图纸;7月底,着手设计和完善改进型机构(机构整体尺寸比原机构减小15mm,整机成本比原机构大约降低100~150元左右);
8月,起先意大利机构图纸的转化,感性理解并拆解意大利样机,为意大利培训任务做打算(主要问题:核实图纸与实物的相符性及其中外材料种类差异,并为公司报价供应较为精确的材料依据);
9月,着手设计35kv测试架触头传动部分,设计和完善改进型机构(机构整体尺寸比原机构减小15mm,整机成本比原机构大约降低100~120元左右);为去意大利培训打算,并伴同市场部前往厂家接受意大利机构的生产装配培训,并逐一核对零件材料种类及其发货清单(含装配工具,测试架等);
10月,按意大利要求,整理删除零件,为公司重新报价供应依据;筹划并考察公司网站,最最终31日签订了合同,公司网站建设正式起先;35kv测试架到位组织,调整测试架;
11月,整理网站资料,提出网站建设框架,组织拍照,编写材料等,依据市场部反馈信息(货物也许在中旬到,生产周期60天),马上编制《操动机构组装方案》并报公司;陕开反馈协助开关在35kv测试中,普遍弧光较大,前往陕开查看并调整,有所改观,但效果不志向,马上重新更换原协助开关,报公司联系上海沪峰开关,要求发样品,原库存协助开关只限用于12kv,并要求协助开关厂家出具了质检报告,对遗留问题做了刚好补救;江南电机,在测试完毕后存在个别耐压打不过去,经过跟踪停止选购 ,选用质量较好的华星电机;为了提高产品外观质量,严把零件质量入检,编制并正式下发《镀层检验质量要求》;
12月,去,查看并核对测试架的制作;着手设计35kv测试架触头传动部分;按山东要求,制作样机1台;公司网站雏形完成,核对上传的产品技术数据,公司信息资料等,并提出修改方案,签署《网站补充协议》;核对意大利机构发货清单,并反馈缺件信息,完善意大利图纸并打印下发;编制机构零件明细,组织货价摆放,粘贴零件标贴,着手测绘3av3零件图。
1月,起先测绘机构零件,进一步查找所缺零件,加快选购 力度,确保机构年前装配完毕,测试架部分零件到位,起先安装触头并调试。
当然,在这半年里,充溢了艰辛和劳顿,但也还存在一些问题,例如,停工待料问题,3av3行动迟缓问题,市场的应变问题,人员培训问题,员工质量意识问题等等,目前,可能还困扰着我们,有待进一步的提高和完善。
在这半年里,我也深深感受到最难推行的、最难执行的、最难沟通的,可以说就是全体员工的.质量意识,质量观念,为此,我们发生了不少的争吵,相互之间也产生了不少的积怨和冲突。但我深知“质量是企业生存
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