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文档简介
锚喷巷道初喷浆工艺的研究与应用
许衩材料
山东东山军城能源开发有限公司
(军城煤矿)
二0一0年六月
目录
一、评议大纲
二、计划任务书
三、技术研究报告
四、用户使用报告
五、经济效益、社会效益分析报告
-1-
锚喷巷道初喷浆工艺的研究与应用
许衩大纲
山东东山军城能源开发有限公司
(军城煤矿)
二一年六月
评议大纲
一、项目来源
军城煤矿自选
二、项目名称
锚喷巷道初喷浆工艺的研究与应用
三、项目完成单位
临沂矿业集团军城煤矿
四、评议依据
计划任务书
五、评议形式
专家会议评议
六、评议的内容:
1、对课题研究所取得的成果进行评价。
2、对课题研究所提供的技术文件、资料进行审查。
3、对课题研究所取得的社会效益、经济效益及推广应用
前景进行评价。
七、评议文件:
1、计划任务书
2、技术研究报告
3、用户使用报告
4、经济效益分析报告
八、评议程序:
1、成立评议委员会
-1-
2、通过评议大纲
3、听取项目完成单位汇报
4、评议委员会进行评议
5、提出评议意见、签字
评议委员会
2010,7
-2-
课题研究人员名单
军城煤矿林英良高级工程师矿长
军城煤矿庄又军工程师生产矿长
临矿集团张晓明工程师科长
军城煤矿刘汉慈工程师生产科长
军城煤矿庄文涛助理工程师科员
-3-
编号_______
类别_______
二-年科学技术项目
计划任务书
项目名称锚喷巷道初喷浆工艺的研究与应用
负责单位山东东山军城能源开发有限公司
起止年限2008年2月至2009年1月
国内外概况、水平和发展趋势:
混凝土喷射工艺已在矿井施工应用30多年,初期喷射施工工艺
较为简单,逐渐趋于成熟。初喷浆工艺在近两年才被提出,现国内
主要矿业集团均有矿井在试用研究。
军城煤矿借鉴其他煤矿的施工经验,进一步提出了自己的研究
理论、研究目标,经过了近两年的时间,研究出了自己的一套成果,
并在本矿井主要开拓巷道实施,效果良好。
由于普通喷浆工艺,未及时支护巷道围岩,放炮后巷道顶板经
常掉叶,有冒顶危险,且喷浆前,需要要对巷道架设临时支护,既
浪费了时间又不安全,不能满足现在煤矿以安全为本的管理理念。
传统喷浆工艺是在巷道掘出后直接在围岩上进行永久成形喷浆,喷
浆时回弹率高,又因喷浆料不能完全充实锚网和巷壁间隙,喷浆后
成巷巷道经常出现喷层开裂现象,巷道修复率高。
初喷浆工艺的使用,由于有及时封闭围岩、形成密闭圈、深入
裂隙、粘贴岩面等特性充分解决了传统喷浆工艺中存在的问题。军
城煤矿自筹建阶段开始已施工主要运输、回风巷道5000多米,现在
巷道使用正常,均未出现喷层开裂等支护质量问题。初喷浆工艺具
有巨大推广效益。
初喷浆工艺虽已取得了一定的研究成果,但仍具有较大的研究、
发展的空间,主要发展趋势是将在喷浆的原料上进行改进,及具体
施工工艺进行改进,施工过程中将更多的应用机械自动化。
-1-
主要研究、实验内容、目标、技术关键及主要技术经济指标
(目标要具体,包括阶段目标和最终目标):
主要研究、实验内容:
1、初喷浆工艺巷道的围岩情况的判断及分析;
2、传统喷浆工艺的优缺点;
3、初喷浆工艺的优点;
1)初喷浆对破碎围岩的控制;
2)初喷浆对围岩密闭的及时性;
3)初喷浆深入围岩裂隙及孔洞;
4)柔性支护特点。
4、初喷浆施工组织及安全措施;
5、技术经济效果分析;
6、注意事项及发展空间。
主要研究目标:
1、摸清军城煤矿锚喷巷道围岩种类及岩性情况;
2、初喷浆工艺与传统喷浆工艺的技术经济比较;
3、针对军城煤矿及同类地质围岩情况的施工工艺;
4、对初喷浆工艺的进一步改进及发展研究方向。
主要技术经济指标
1、确保安全生产;
2、初喷浆对巷道掘进后的及时支护,对顶板进行了有效控制,
提高了安全性;
3、提高支护质量;
4、降低了回弹率,节省材料费用,减少了巷修费用。
-2-
达到的技术水平、经济、社会效益及推广应用前景:
在技术人员和实际操作人员经过一段时间的现场摸索、改进,初
喷浆工艺改进后的良好效果在以下几方面逐渐表现了出来。
1、增强了施工安全性
由于我矿施工巷道揭露岩层多为稳定性较差岩层,巷道开挖后
后,围岩稳定时间较短,经过暴露风化,岩石会出现碎块掉落现象,
现在爆破后,先进行初喷浆,围岩得到及时封闭,稳定性得到加强,
施工现场安全性得到很大提高,顶板类轻微伤害事故降低至零。
2、施工进度加快
以前放炮后,临时支护使用前探梁,现场操作即繁琐又浪费时间,
巷道顶部锚网支护完后,前探梁还要进行拆除,前后时间大约要90〜
120分钟,现在使用初喷浆作为临时支护,大概需要30~45分钟,
每循环可节约45〜90分钟,即缩短了循环时间,又提高了循环率,
进而加快了施工进度,全月可提高进尺6~8米。
3、经济效益明显提高
初喷浆工艺未改进时,初喷浆在锚网支护完后进行,由于金属网
未贴紧岩面,巷道壁在锚杆头和锚网的共同作用下,回弹率加大,造
成喷浆料的浪费;初喷浆工艺改进后,在操作人员熟练程度提高以后,
并掌握好初喷浆混凝土配合比,回弹率有较大下降;另外由于围岩得
到及时封闭,锚网支护时碎落岩石少,巷道壁面平整度好,锚网能够
贴紧岩面,所以锚杆合格率也有所提高,巷道复喷时用料也大有节省;
同时巷道维修率也大大降低。综合以上因素,经过实际成本核算,初
喷浆工艺改进后,巷道支护材料可节省10〜15%。
4,现场巷道观感好,工程内在质量好,工程优良率得到提高
-3-
初喷浆工艺未改进时,由于岩石暴露风化,加上因岩面不平整造
成锚杆角度不协调一致,导致施工现场未成巷段观感较差,同时巷道
初喷后,喷体孔隙多,工程内在质量不能保证;初喷浆工艺改进后,
巷道壁面平整度好,锚网贴紧巷道壁面,巷道未成巷段观感较好,且
巷道复喷后,喷体几乎无孔洞,工程内在质量有了很大保证,经过对
喷体现场取样进行强度检验,试件强度均大于设计值,工程优良率大
大提高。
-4-
采用的研究、实验方法和技术路线
采用的研究、实验方法
本课题拟采用理论分析、现场实际应用、用后观测分析、总结理
论经验,进一步改进研究,分环节逐步研究的方法。
1、根据原有喷浆支护工艺在现场施工中实际应用的效果等技术
特征,提出初喷浆工艺改进的初步方案。
2、将初喷浆工艺初步方案应用于现场的理论依据,从而使初喷
浆工艺用于现场施工具有可能性;
3、组织现场施工对初喷浆工艺进行试用;
4、总结经验并提出进一步改进方案。
研究的技术路线:
参考国内外文献-理论、逻辑分析-现场实际应用-数据收集、录
入-数据分析-检验反馈修正-总结项目成果
-5-
现有技术基础及条件(包括本课题做了哪些工作和现有仪器设备
条件等):
军城矿井自二期工程施工初期,针对锚网喷巷道施工实际情况和
存在的问题,即对锚网喷巷道的施工工艺进行了大胆探索和改进,经
过反复的研究和现场实践,已总结出了自己的施工、理论经验,并有
现场的技术支持。
由于初喷浆工艺与传统喷浆工艺在施工工具设备、材料上差别
较小,无需增加主要施工设备工具,只是在施工方法及工艺上进行了
改进,成本较小。
-6-
地点:试验规模和进度安排:
2008.2可行性研究,理论研究,方案设计论证;
2008.3巷道围岩性质研究及判断;
2009.9-2009.11工作面合理支护参数的选择;
2009.12项目总结,撰写研究报告。
经费概算(包括总概算和分年度预算的项目和费用及偿还经费和
年度):
总概算:2.5万元
其中:计划设计费用0.3万元。
支护材料投入实验费用1万元。
喷浆料配比桶改进费用0.2万元。
实验阶段的人工费用1万元。
-7-
锚喷巷道初喷浆工艺的研究与应用
技术研究想告
山东东山军城能源开发有限公司
(军城煤矿)
年六月
掘锚喷巷道初喷浆工艺的研究与应用
一、问题的提出
长期以来,大多数矿井在施工锚网喷巷道时,喷浆工序一般都放
在对围岩进行锚网支护以后进行,对于一些稳定性较差岩层和不稳定
岩层,如页岩、泥岩、胶结不好的砂岩、煤,以及经常遇到过断层,
陷落柱等地质构造,这种条件下,巷道成形的控制和围岩的支护成为
难点,加之,由于岩石在空气中暴露时间较长,有的地方井下淋水对
岩石的潮解和膨胀作用等诸多因素,造成初喷浆前岩层开裂和剥落,
围岩出现不稳定。
军城煤矿锚网喷巷道施工时,放炮后巷道顶板经常有掉开或冒顶
现象,对临时支护和施工安全带来隐患,喷浆时回弹率较高,又因喷
浆料不能完全与锚网和巷壁胶结,喷浆成巷巷道经常出现喷层开裂现
象,给矿井安全带来潜在隐患。针对这种现状,军城煤矿工程技术人
员锚网喷巷道的施工工艺进行了大胆的探索和改进,经过反复的研究,
提出了锚网初喷浆的支护工艺。
二、研究内容(过程及取得成果)
研究初喷浆工艺的关键是弄清巷道围岩特征,以便制定与之相符
合的初喷浆施工工艺及喷殓配比,还要针对传统喷浆工艺在本矿井施
工中存在的问题及不足,研究出解决这些问题的施工方法与工艺。
(-)巷道围岩情况确定
军城煤矿为单水平两翼开采,井下东西翼主要运输大巷均设在
-425水平,本水平揭露岩石以泥岩为主,灰岩、砂岩次之,岩层稳定
性较好。
矿井初步设计开拓巷道支护形式为锚网喷,但根据现场实际施工
巷道及支护效果观测可知,巷道施工时由于受到淋水与施工水的侵蚀
及空气对其风化作用,泥岩层极易软化掉落,所以怎样对揭露的围岩
及时密闭,使之与空气及水隔离至关重要,决定了新的支护工艺必须
-1-
具备解决这两项问题的特征。
(二)传统喷浆工艺的优缺点
传统施工喷浆工艺即一次成巷法,主要施工顺序是:爆破掘进一
一敲帮问顶架设临时支护掘进迎头出行挂网打锚杆
喷浆成巷
1、传统喷浆工艺的优点:
一次喷浆成巷施工工序少,节省了二次喷浆的准备时间。
2、传统喷浆工艺的缺点:
巷道掘出后不能及时封闭围岩,围岩长时间暴露在空气中,易造
成围岩风化水蚀,从而破坏了围岩稳定性;锚网直接敷设在不平整的
围岩上,不能紧贴岩面,锚盘及网片受力不均匀,支护质量降低,锚
杆不合格率较高;一次成巷喷浆的喷浆量较大,回弹率高,喷浆材料
浪费严重;以上几条原因造成巷道支护质量差,喷层易开裂,巷道维
修期短,增加了巷修费用。
(三)初喷浆工艺的优点
军城煤矿工程技术人员根据传统喷浆工艺不能满足现场支护的要
求,以解决其缺点为主提出初喷浆支护工艺,经综合比较,改进后的
施工工艺优势特点主要体现在以下几方面。
1、及时性
由于支护及时,降低了巷道围岩的风化,较好地保持了围岩的稳
定性,并给围岩及时提供支护抗力,从而改善了围岩的应力状态。
2、密封性
由于喷射混凝土及时,全面的密封围岩,很好地阻止了风化作用,
同时也阻止了潮气和地下水对围岩的侵蚀,保护原岩不受潮解和膨胀,
维持了原岩强度。
3、深入性
喷射混凝土在高压喷射时,不受到锚网的遮挡,不仅使喷层紧贴
岩面,而且把灰浆注入到围岩的裂隙和孔洞中去,对岩层起到部分注
-2-
浆加固的效果。
4、粘贴性
喷射混凝土与围岩全面紧贴粘结在一起,这种粘贴性可产生三种
作用:联锁作用,将被裂隙分割开的岩块粘结在一起,保持了岩块间
的整体性;复合作用,围岩与喷射混凝土结合成一个复合体,使二者
在径向和切向上都共同受力,这种效应改变了围岩的应力状态,有利
于提高喷射混凝土和围岩共同承载的能力;增强作用,喷射混凝土充
填了围岩四周,使岩面与喷层粘贴的较为平整,因此提高了围岩的强
度,也减少了围岩的应力集中。
5、柔性
由于喷射混凝土的粘结强度大,能和围岩紧密地粘结在一起共同
支撑,同时初喷喷层较薄,具有一定的柔性,可以和围岩共同变形产生
一定量的的径向位移,在围岩中形成一定范围的非弹性变形区,使围岩
的自支撑能力得以充分发挥,因而喷层本身的受力状态得到改善。
(四)初喷浆施工组织
1、准备工作
⑴检查锚杆安装是否符合设计要求,发现问题及时处理。
⑵清理喷射现场的外石杂物,将喷浆机安设在顶帮围岩稳定安全
地点,距离道轨间隙不能小于0.5m。接好风、水管路,输料管路要平直
不得有急弯,接头要严密,不得漏风,严禁将非抗静电的塑料管做输料
管使用。
⑶检查喷浆机是否完好,并送电空载试运转,紧固好磨擦板,不得
出现漏风现象。
⑷喷射前必须用高压风水冲洗岩面,在巷道拱顶和两帮应安设喷
厚标志。
⑸喷射人员要佩戴齐全有效的劳保用品。
2、配拌料
(1)利用筛子、斗检查粗细骨料规格、配比是否符合要求。
-3-
⑵、检查骨料含水率是否合格。
③、按设计配比把水泥和骨料送入拌料机,上料要均匀。水泥:
砂:石子,被重量配合比水泥:砂:石子=1:2:2,人工拌料时采用潮
拌料,水泥、砂和石子应清底并翻拌三遍使其混合均匀。
⑷、检查拌好的潮料含水率,要求能用手握成团,松开手似散非散,
吹无烟。
⑸、速凝剂按水泥含量的2.5-4%在喷浆机上料口均匀加入。
3、喷射工作
喷射工作开始前,应首先在喷射地点铺上旧皮带,以便收集回弹
料,回弹率不超过10%。
⑴开水开风,调整水量,保持风压不得低于是0.4MPa,水压应比
风压高0.IMPa左右,加水量凭射手的经验加以控制,水灰比0.4。
⑵喷射手操作喷头,自上而下冲洗岩面。
(3)送电,开喷浆机拌料机,上料喷浆。
⑷根据上料情况再次调整风水量,保证喷面无干斑,无流淌,粘着
力强,回弹料少。
⑸喷射手分段按自下而上先墙后拱的顺序进行喷射。
(6)喷射时喷头尽可能垂直受喷面,夹角不得小于70度。
⑺喷射时,喷头运行轨迹应呈螺旋形,按直径200-300mm,一圆
压半圆的方法均匀缓慢移动。
(8)一次喷射混凝土厚度50〜70mm,并要及时复喷,复喷间隔时间
不得超过2个小时。否则应用高压水重新冲洗受喷面。
(9)应配两人,一人持喷头喷射,一人辅助照明并负责联络,观察顶
帮安全和喷射质量。
4、停机
(1)喷浆结束后,按先停料、后停水再停电最后关风的顺序操作。
(2)喷射工作结束后,卸开喷头,清理水环和喷射机内外部的灰浆
或材料,盘好风水管。
-4-
(3)清理收集回弹料,并应将当班拌料用净。
(4)喷射被2小时后开始洒水养护,28天后取芯检测强度。
5、喷射质量
喷射前必须清洗岩帮,清理浮行,挖出墙基础,拉好线,喷射均匀,
无裂隙,无“穿裙、赤脚”。
6、注意事项
(1)分次喷射时,复喷应在前一次被终凝后进行,若终凝一小时后
进行喷射时,应先用水清洗喷层表面。有超挖或裂缝低凹处,应先补喷
平整,然后再正常喷射。
⑵严禁将喷头对准人员。
(3)喷射过程中,如发生堵管、停风停电等故障时,应立即关闭水门,
将喷头向下放置,以防水流入输料管内;处理堵管时采用敲击法输通料
管。
(4)喷射人员要配戴防尘口罩、乳胶手套和眼镜。
⑸喷射工作结束后,喷层在七天以内,每班洒水一次,7天以后,
每天洒水一次,持续养护28天。
(6)喷浆机司机必须经过专门培训熟悉喷浆机性能结构和工作原
理,并能排除一般故障,进行日常维修和养护。
(7)喷浆机进气口密封良好,防止漏风吹起粉尘;排气口畅通,废
气排放顺利;喷浆管接头牢固、密封良好、摆放整齐。个人配带防尘
口罩,粉尘浓度不超过6mg/m\
(五)技术经济效果分析
在技术人员和实际操作人员经过一段时间的现场摸索、适应,初喷
浆工艺改进后的良好效果在以下几方面逐渐表现了出来。
1、增强了施工安全性
由于我矿施工巷道揭露岩层多为稳定性较差岩层,巷道开挖后后,
围岩稳定时间较短,经过暴露风化,岩石会出现碎块掉落现象,现在爆
破后,先进行初喷浆,围岩得到及时封闭,稳定性得到力口强,施工现场安
-5-
全性得到很大提高,顶板类轻微伤害事故降低至0。
2、施工进度加快
以前放炮后,临时支护使用前探梁,现场操作即繁琐又浪费时间,
巷道顶部锚网支护完后,前探梁还要进行拆除,前后时间大约要90〜
120分钟,现在使用初喷浆作为临时支护,大概需要30-45分钟,每循
环可节约45〜90分钟,即缩短了循环时间,又提高了循环率,进而加快
了施工进度,全月可提高进尺6〜8米。
3、经济效益明显提高
初喷浆工艺未改进时,初喷浆在锚网支护完后进行,由于金属网未
贴紧岩面,巷道壁在锚杆头和锚网的共同作用下,回弹率加大,造成喷
浆料的浪费;初喷浆工艺改进后,在操作人员熟练程度提高以后,并掌
握好初喷浆混凝土配合比,回弹率有较大下降;另外由于围岩得到及时
封闭,锚网支护时碎落岩石少,巷道壁面平整度好,锚网能够贴紧岩面,
所以锚杆合格率也有所提高,巷道复喷时用料也大有节省;同时巷道维
修率也大大降低。综合以上因素,经过实际成本核算,初喷浆工艺改进
后,巷道支护材料可节省10〜15%。
4、现场巷道观感好,工程内在质量好,工程优良率得到提高
初喷浆工艺未改进时,由于岩石暴露风化,加上因岩面不平整造成
锚杆角度不协调一致,导致施工现场未成巷段观感较差,同时巷道初喷
后,喷体孔隙多,工程内在质量不能保证;初喷浆工艺改进后,巷道壁面
平整度好,锚网贴紧巷道壁面,巷道未成巷段观感较好,且巷道复喷后,
喷体几乎无孔洞,工程内在质量有了很大保证,经过对喷体现场取样进
行强度检验,试件强度均大于设计值,工程优良率大大提高。
(六)注意事项及发展空间
1、需严格控制好光面爆破效果,使巷道岩面有较好的平整度,以确
保初喷浆时喷层厚度均匀,起到减少回弹的作用,避免低凹处喷体过厚
坠落,增强喷体均匀承载能力。
2、施工中应加强现场管理和人员培训,只有做好这些工作,才就能
-6-
达到“事半功倍”的效果,否则,将不快反慢,不省反费。如喷浆机司机,
应保持上料的连续、均匀;同时要掌握好初喷时间,预先将速凝剂拌在
干料中,比临时掺入要好,但掺入过早易受潮结块,亦影响质量;搅拌料
的存放时间不能超过规定时间,即使在规定时间内,也要防水防潮,防
止混入杂物;掌握好配合比,合理的配合比是保证喷射土质量的重要措
施,因初喷浆厚度小,为保证喷射质量和减少回弹,可适当调低粗骨料
的比例。
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锚喷巷道初喷浆工艺的研究与应用
用户使用板告
山东东山军城能源开发有限公司
(军城煤矿)
二0一0年六月
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锚喷巷道初喷浆工艺的研究与应用
用户使用报告
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锚喷巷道初喷浆工艺在军城煤矿研究成功并应用于正常施工,自
2009年初开始已在东西翼约5000米开拓、准备巷道中运用。
锚喷巷道初喷浆工艺的应用,加强了巷道掘进后的临时支护效果,
消除了顶板隐患,掘进巷道施工的安全性,锚网初喷巷道施工的顶板
事故率降低为0。
军城煤矿已使用初喷浆工艺的巷道有东西翼轨道大巷、东西翼胶
带大巷、西翼回风大巷、三采两条下山等井下主要碉室,累计巷道总
长度8000多米,所有巷道施工使用至今均未出现喷层开裂等支护质量
问题.
经济效益成果如下
节省锚网支护材料费用:8000(米)x15(根)x10%x46(元/
根)=55.2万元
节省喷浆材料费用:8000(米)x3(车)
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