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文档简介

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冰箱一部后厂房箱体拼装线工序工艺流程分析生产线平衡分析第2页/共18页

冰箱一部后厂房箱体拼装线工序工艺流程分析生产线平衡分析第3页/共18页

冰箱一部后厂房箱体拼装线工序工艺流程分析生产线平衡分析

合计:动作数量:74操作人数:44

搬运距离:总时间:2433.2第4页/共18页生产线平衡分析

冰箱一部后厂房箱体拼装线工序工时柱状图改进前

平衡效率=2433.283×44×100%=66.6%第5页/共18页生产线平衡分析

改善措施:(工序合并与分解)1.装下底、出线:改为装下底,出线移给密封工序;2.装低压管、排水管:改为装低压管,排水管移给密封工序;3.包扎左右侧帮、密封:改为包扎左右侧帮,密封移给打加强板工序;4.焊接、连二毛管:改为焊接,连二毛管移给连管工序;5.密封顶面、打螺钉:工序取消,节省1人。作业分给装连体、穿管工序。第6页/共18页改善措施:(设计优化与工艺改进)1.冷冻室包扎:冷冻室内壳增加定位线,取消冷冻室辅助盘管包扎工装,提高速度。2.装上梁、定防露管:箱胆四角增加圆弧过渡的胆筋设计,减小拼装缝隙,取消包角海绵胶带,提高速度。3.装中梁:将密封海绵胶由热熔胶改为水性胶,并改进海绵规格,密封海绵由四道改为一道,提高速度。4.装中梁:中前梁插槽加长,降低密封难度、用量,减小缝隙、减少补胶,提高速度。生产线平衡分析第7页/共18页改善措施:(设计优化与工艺改进)5.包扎左右侧帮:将冷凝器定位尺寸由35改为60,铝箔胶带和侧帮后脸互不干涉,降低包扎难度,提高速度。6.装下前梁:将下前梁缺口由左侧移到中间,减小缝隙、减少补胶操作。7.打胶带:改进、调整发泡胎具,聚酯胶带由20道左右减为8道左右,节约胶带用量、提高速度。生产线平衡分析第8页/共18页1.在冷冻胆上增加定位线,省略辅助盘管的定位工装。生产线平衡分析第9页/共18页2.箱胆四角增加圆弧过渡的胆筋设计,减小拼装缝隙,取消包角海绵。生产线平衡分析第10页/共18页3.应用新型密封海绵胶带,并改进规格,优化密封操作。80mm×150mm×4生产线平衡分析第11页/共18页4.改进下前梁缺口位置,消除胆梁缝大缺陷及补704胶操作。生产线平衡分析第12页/共18页5.加长中前梁插槽长度,消除胆角缝大缺陷及补704胶操作。生产线平衡分析第13页/共18页35mm60mm6.改进侧帮冷凝器的定位尺寸,降低操作难度。生产线平衡分析第14页/共18页7.改进、调整发泡胎具。聚酯胶带由20道左右减为8道左右,节约胶带用量、提高速度。生产线平衡分析第15页/共18页生产线平衡分析

冰箱一部后厂房箱体拼装线工序工时柱状图改进后平衡效率=1894.761×37×100%=83.9%第16页/共18页

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