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文档简介
张峰中原石油化工有限责任公司聚乙烯车间循环气压缩机K4003轴承振动原因分析与故障处理1
K-4003循环气压缩机是中原乙烯全密度聚乙烯装置的心脏设备。K-4003停车则聚合反应必需停车,使装置无法进行生产。2002年10月11日至11月10日,聚乙烯车间循环气压缩机K4003由于工艺原因停车,11月18日启动后,压缩机的轴振动一直在报警值0.075㎜左右波动。进入2003年春季后,随气温逐渐升高,K4003的轴振动明显加大,最大瞬时值高达0.115mm。(联锁停车值由0.100mm改为0.110mm),轴振动持续的升高,严重威胁着设备的安全运行。在此主要对K-4003压缩机振动原因及故障处理方法进行探讨和总结,为以后出现类似故障时提出有效的解决方案。
21、工艺流程简介
32、设备简介
循环气压缩机K-4003是由意大利N.PIGNONE(新比隆公司)生产的一种垂直剖分式单级恒速离心式压缩机,型号为SRL801。循环气体的循环流量由压缩机入口的导向叶片控制。压缩机的密封系统包括叶轮迷宫密封、干气密封、密封气吹扫系统,迷宫密封的吹扫系统、压缩机导向叶片吹扫系统和压缩机的N2缓冲气系统。42.1压缩机技术数据(设计数据):三种工况流量m3/h吸入温度℃吸入压力MpaG排出压力MpaG电机功率kW转速r/min振动报警值mm振动联锁值mm3434487.22.5032.678300029800.0750.1003430887.12.5042.654343441062.5052.66552.2K-4003循环气压缩机装配图
1.径向轴承;2.止推轴承;3.径向轴承;4.测振探头(3A/3B点);5.轴承箱;6.主轴;7.测振探头(4A/4B点);8.干气密封;9.迷宫密封;10.叶轮迷宫密封环11.后端盖迷宫密封环;12.后端盖;13.导流筒;14.导向叶片15.叶轮;16.隔板63.1可引起振动的可能因素:(1)基础松动;(2)管道外力,发生共振;(3)压缩机喘振;(4)轴承润滑不良,轴承磨损;(5)油膜涡动;(6)转子对中不良;(7)轴弯曲或转子不平衡;(8)压缩机干气密封故障;(9)机器内件摩擦(10)仪表误报警。3、K4003轴承振动原因分析与处理措施
73.2经检测和分析可以直接排除的因素:1、压缩机和电机基础松动;2、压缩机喘振;3、因轴承润滑不良导致轴承磨损产生振动;4、干气密封损坏导致的轴承振动;5、仪表误报。8
K-4003轴振动增加后,我们使用振动分析仪对压缩机振动数据进行采集。使用MAS振动软件进行频谱分析,通过对采集数据的分析,可以加快我们对振动原因的判断。
9使用振动分析仪对压缩机振动数据进行采集的结果:测点时间电机驱动端轴承mm电机非驱动端轴承mm压缩机驱动端轴承mm压缩机非驱动端轴承mm2A2B1A1B3A3B4A4B2002.10.199:000.0280.0320.0250.0280.0730.0580.0640.0592002.10.2112:000.0220.0320.0270.0260.0760.0620.0640.0622003.1.159:000.0270.0300.0320.0310.0780.0650.0650.0632003.2.89:000.0310.0290.0330.0280.0760.0570.0720.0632003.3.138:000.0250.0260.0360.0300.0810.0600.0880.0712003.4.28:050.0290.0340.0290.0270.0860.0700.0950.07610使用MAS振动软件对采集的数据进行频谱分析得到的压缩机振动频谱简图:
11常见振源的主要识别依据:振动故障原因振动频率特征转子不平衡1x转子热弯曲1x机组不对中1x有,但2x振幅较大,为特征频率机器松动1/2x,1/3x,1x,1.5x,2x,2.5x,3x都有油膜涡动(0.4-0.49)x油膜振荡等于低阶固有频率转子与静止件磨擦轴向,径向应区分,高频多,波形变化大
失稳前小于低阶固有频率,失稳后等于低阶
固有频率轴承磨损0.5x,1x,2x为主,2x以上也有12压缩机振动频谱图和识别依据表对照可得到如下结论:131、 压缩机振动振幅主要出现在一倍频 处,因此可以排除转子由于不对中及 油膜涡动引起的振动。
2、 振动波形较好,高频振幅几乎没有,因 此也可以排除转子与静止件发生较大磨 损的故障。
3、 未出现较多的1/2x,2x,3x或更高的频 率振幅,说明转子系统未出现松动的 现象。
144、 压缩机轴向振动较小,振动主要集中在 径向垂直和水平位置
,是转子不平衡产 生振动的一个特征。这是因为转子由于 腐蚀,磨损,结垢,零部件脱落等原因 具有偏心质量,在高速旋转时会产生偏 心惯量,引发转子失衡,振动主要表现 在径向位置。
5、 如果压缩机轴承故障,径向垂直和水平位 置的振动也会增大。
15因此振动可能源于转子不平衡,转子热弯曲及轴承故障。可能是这些原因中的一个,也可能是几个原因综合作用的结果。
163.4采取的减缓K4003压缩机 轴振上升过快的措施:171、 确保工艺操作平稳,严格控制反应器压力、流 化气速和反应器组分。2、 适当降低润滑油温度。3、 向润滑油中加入抗磨添加剂,以增加轴承的 承载能力和耐磨性。
4、 向TERESSO46润滑油加入TERESSO150润滑 油,以提高油膜的承载能力,减少由于振动产生 的油膜涡动。5、 在压缩机本体外部增加了喷淋装置给压缩机降温。
183.5加强对压缩机振动的巡检监控,防范突发压缩机故障:1、 K4003特护人员应每日监控压缩机轴瓦 的振动,轴瓦温度的变化,油温的变 化,机械密封各级排放压力的变化。2、 仪表人员应每星期至少吹表一次,保证 仪表可靠性。
3、 为防止K-4003突然停车,摘除压缩机一 次排放压力联锁,保留报警,一旦出现 报警,立即控制停车。192003年4月,K4003轴振动4A小时平均值已达101um,最高峰值已达115um。(联锁停车值0.100mm)公司决定按原计划停车检修。
203.6检修情况:
压缩机解体后,叶轮流道聚合物结垢较严重,分布十分不均匀,有一处流道堵约1/5,是造成转子动不平衡的主要原因;叶轮上的迷宫环道及壳体迷宫密封环磨损程度较重,和压缩机运行后期轴振高密切相关,迷宫密封吹扫叶轮的孔有2/3被粉料堵死;蜗壳流道聚合物结垢硬且均匀,2mm左右;壳体迷宫密封环由于检修时间紧未更换。压缩机径向轴瓦的五个瓦块中,底部轴瓦磨损相对较严重,侧面轴瓦磨损相对较轻。推力轴瓦两组12个瓦块中,工作面磨损较严重,且有圆周向约0.2-0.3m
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