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UOP重整装置脱戊烷塔顶后冷器A-2205泄漏分析

设备名称:脱戊烷塔顶空冷器设备规格型号:GP9×3-6-193-2.5S-23.4/RL-IIIa工作介质:轻汽油(戊烷、液态烃)操作压力:1.26MPa翅片管:φ25*2.5材质:10#管箱材质:16MnR所在装置:100万吨连续重整装置操作温度:空冷器入口温度90-100℃,出口45-60℃。1、A-2205基本参数2、A-2205工艺系统流程图3、检修履历检修检修情况简述2011年2月13日A-2205管束泄漏,发现设备内部整个空冷管箱被铵盐堵死,管束末端厚度存在减薄现象

,胀口处管束多数穿孔泄漏,空冷器报废,运行周期4个月,2月17日更换安装了空冷器(设安公司)2011年6月15日对空冷器蒸汽吹扫,管束电涡流检测,未发现管束减薄现象,运行周期4个月。2012年3月1日第二次发现A-2205管束泄漏,

铵盐堵塞情况与第一次相同,但堵塞程度略轻于第一次,经过厂级协商讨论后,决定整体更换新空冷(四川简阳),自检修后运行周期8个月2012年10月7日第三次发现A-2205管束泄漏,

本次管束泄漏为空冷器入口处管口贴胀处,这与前两次泄漏位置不同。且管箱内并没有大量的铵盐结晶,发现泄漏管束5根,最终割除管束12根,堵孔24处,初步分析此次泄漏与注水点的位置选取有关及注水形式有关。2012年10月17日A-2205管束在意料之中发生泄漏,泄漏管束21根,最后割除管束35根,堵孔70处。2012年12月22日A-2205管束第5次发生泄漏,本次检修检查管束泄漏10根,最后堵管12根,堵孔24处。因管束堵管率较高,空冷由3管程改为1管程。2013年3月14日空冷器出口再次发生泄漏,拆除丝堵观察铵盐堵塞比较严重,经过水试压B空冷管束泄漏5根,共计割除管束9根,堵孔18处;

2013年8月25日更换新空冷器,材质升级为2507双相钢车间增加了液相脱氯罐和缓蚀剂加注设施,泄漏时间间隔延长,说明防腐效果比较显著。2015年10月28日A-2205运行26个月后管束发生泄漏,安排打盲板切出,对空冷进行检修。泄漏管束为A-2205A管束远端出口第5排第10根管束(3管程,共6排管束)。管束漏点为米粒大小孔洞。4、本次检修概况远端空冷管束堵头打开情况如下:4、本次检修概况从照片中可看出,管束远端中存在铵盐结晶。初步判断铵盐结晶形成垢下腐蚀造成管束腐蚀穿孔。上图为原始空冷运行4个月时,未采用任何防腐手段时候的结晶情况。通过对比可以看出,目前的结盐情况得到了显著的改善,车间采取的一系列措施对铵盐腐蚀起到缓解作用。红外检测空冷器并没有发生偏流现象5、A-2205泄漏原因分析从腐蚀机理和垢样外观,以及API571中的腐蚀形态描述可以基本确认为氯化铵腐蚀。

氯化铵的来源:在重整反应条件下,进料中的有机氮化物会转化为NH3;而连续重整催化剂是全氯型的催化剂,其活性组分复合物在湿环境中容易水解失氯,形成HCI,HCl与NH3结合生产NH4Cl。NH4Cl不溶于重整油,随重整反应器流出物冷凝下来时,NH4Cl就沉积在了空冷器出口管束末端。6、车间目前采取的防腐措施1、C-2201进料流程中增加了液相脱氯罐;2、塔顶空冷器管束A-2205及后冷器E-2206设备材质升级至2507双相钢。3、在C-2201塔顶加注缓蚀剂。(NWXH-2油溶性缓蚀剂,南京万象,15-20PPm)

目前所有采取的防范措施只能减缓腐蚀,控制腐蚀速率,延长设备正常运行周期,而无法完全消除。经历了长达4年的不懈努力,车间已采取了多种防腐手段,将脱戊烷塔顶空冷器腐蚀泄漏的周期从原先的最长4个月报废延长至目前的26个月的正常使用。从全国同类装置比较,目前我装置26个月的使用周期,应该属于一个比较正常的数据。7、目前问题所在1、C-2202系统也存在同样的腐蚀问题,但程度较脱戊烷塔系统来说比较轻。2、脱氯剂的使用效果影响脱戊烷塔中氯离子含量,铵盐结晶根源上的问题没有得到很好的解决。脱氯剂的选型试用也是一个摸索过程。8、针对此次A-2205泄露工艺情况分析①本次空冷泄露根本原因还是铵盐的腐蚀所造成的。首先我们先按照铵盐形成的两个因素氮和氯进行分析。从7月20日开始至今,200万加氢的轻石脑油中氮含量开始持续不合格,最大值为15ppm,平均值为8.4ppm,远远超出指标≯5ppm(分析频次为一周三次)。7、目前问题所在同时6月3日至7月22日期间,150万加氢的石脑油中氮含量持续不合格,5月、9月也偶有分析不合格,由于该分析频次为一周一次,也无法做到及时监控和调整。脱氮反应主要是靠升压操作,200万加氢的反应压力为7.5MPa,150万蜡油加氢的反应压力为10.6MPa,而预加氢反应压力只有2.0MPa,在上游高压加氢都脱不掉的氮,在预加氢反应器也根本无法脱除。虽然此部分轻石脑油混入铂料大罐后,铂料大罐分析显示铂料中氮含量合格,但这部分油中的氮含量只要进入装置,就肯定会随精制油进入重整。但由于200万加氢的催化剂失活,以及上游装置150万加氢操作波动,造成经过加氢的石脑油氮含量不合格,此问题长期存在,未得到有效解决。(200万加氢、150万加氢石脑油分析数据)②关于重整油中氯的来源,主要有两方面原因造成:一、催化剂比表面积下降(180-120m2/g),持氯能力低,造成催化剂表面的氯离子在反应器内流失至油中。从再生、待生催化剂氯含量分析来看,催化剂氯损基本都在0.15%以上,一般来说,催化剂氯损不应大于0.1%。车间为控制氯损,再生注氯一直控制在较低水平,从催化剂氯含量分析和UOP的催化剂分析都可以看出。考虑到催化剂比表面积下降较多,持氯能力下降,氯流失异常,公司计划2016年大检修期间对重整催化剂进行更换(R-254)。二、反应系统水氯平衡控制不好,造成催化剂氯损失。从自产精制油分析可以看出,全年装置自产精制油水含量均值为28ppm(UOP给定允许指标仅为≤5PPm,工艺卡片为≤50ppm);加裂重石中水含量均值31ppm;重整循环氢气中水均值在19ppm,从上述分析可知水含量分析均在指标内。③液相脱氯问题(目前使用湖北华邦ET-1S液相脱氯剂,2016年更换为英国庄信万丰)。2015年共计更换了2次液相脱氯剂。我们制定的指标是脱氯罐出口氯含量连续三个点超过1ppm就要进行换剂。但从实际操作过程中,受制于招标、订货周期长等问题,实际并未达到脱氯剂一穿透既能换剂的预想。比如7月22日新换的脱氯剂投用后,出口氯含量一直处于超标状态,由于厂家对氯分析进行碱洗等方法,确认超标的氯分析中多数为有机氯,从原理上看,有机氯应该对后续单元不产生腐蚀。厂家根据实际情况,对脱氯剂配方进行了升级,新的脱氯剂直至9月28日才到物装公司。车间22日将脱氯罐切出进行换剂,直至10月14日才投入系统。另外,液相脱氯罐为一个罐,更换脱氯剂期间造成脱戊烷塔进料处于未脱氯状态。④缓蚀剂加注。2014年C-2202顶水冷E-2210因铵盐腐蚀泄露后,判断为腐蚀后移,由于C-2202顶空冷无进出口阀、复线阀,所以在2014年车间报技改,增加了C-2202注缓蚀剂线。同时车间和技术科针对装置运行,对缓蚀剂的加注模式一直在进行修订,从刚开始的一周一次的切换改为,C-2201注5天,C-2202注2天。⑤从目前国内各兄弟单位的运行来看,脱戊烷塔(稳定塔)的腐蚀已成为共性问题,尤其是采用UOP工艺包的连续重整装置,目前还没有任何一家的脱戊烷塔(稳定塔)塔顶空冷、水冷不泄露的情况。克石化的连续重整装置与我装置采用相同的工艺包,2011年开工,至2013年脱戊烷塔顶空冷连续泄露多次,2014年将空冷更换为双相钢材质后,在2015年也出现过泄露,该装置设计有2个液相脱氯罐,2014年也开始加注缓蚀剂,但空冷泄露问题仍未得到解决。延长石化120万的连续重整装置为2009年开工,该装置脱戊烷塔顶空冷频繁泄露,塔回流泵机械密封频繁失效,机械密封寿命只有1个月。该装置与我装置采用的解决方法基本一致,增加在线缓蚀剂加注流程,增加液相脱氯罐,对空冷、水冷及关键阀门材质升级,同时将水冷停用,提高塔的冷后温度,防止铵盐析出,同时对空冷管束进行衬钛处理,对水冷管束油侧镀Ni-P处理,但也只能维持空冷运行24个月。大连石化60万的连续重整和220万的连续重整均存在脱戊烷塔塔顶空冷腐蚀问题,220万重整去年在催化剂比表面积下降至135时进行了换剂同时将空冷材质升级为双相钢,但运行不到10个月,今年该装置脱

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