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文档简介

受限空间作业化工事故案例●案例3〔种作业都凭其阅历处理1人先到碳化塔旁,为提前完成任务,冒险进入碳化塔进展清理,窒息昏倒,待其余2人与车间检查觉察,该公司未制定有关受限空间作业的安全制度。●点评起了事故的发生。●提示主要包括两个方面的内容:危急物品安全治理、安全设施治理、要害岗位治理、特种作业人员安全治理、安全值班制度、安全生产竞赛方法、安全生产奖惩方法、劳动防护用品的发放方法等;二、生产经营单位依据《化学品生产单位受限空间作业安全标准〔AQ3028-2023〕结合本单位实际,制定符合要求的《受限三、严格执行《化学品生产单位受限空间作业安全标准》AQ3028-2023,进塔检修时必需办理“进塔入罐许可证⒈必需申请办证,并得到批准;⒉必需进展安全隔绝;⒊必需切断动力电,并使用安全灯具;⒋必需进展置换、通风;⒌必需按时间要求进展安全分析;⒍必需佩戴规定的防护用具;⒎必需有人在器外监护,并坚守岗位;⒏必需有抢救后备措施;四、在布置生产工作的同时,需同时布置相关安全留意事项。动火作业化工事故案例●案例车检修方案。检修当天对室外煤气总管〔距地面高度约6米〕及1小时后从煤气总管与煤气气+一氧化碳<7接着按停车检修方案对煤气总管进展空气置换,2小时后空气置措施后,监火人、动火负责人、动火人、动火前岗位当班班长、动火作业的审批人〔未到现场〕20分钟后〔3小时左右,焊工开头用气割枪对煤气总管进展切割〔检修现场没有专人进展安全治理50米外正在管架上已完成另一检修作业预备下架的一名包机工,使其从管架上坠落死亡。●点评学品生产单位动火作业安全标准〔AQ3022-2023,在选取动火点火源而引发管内气体爆炸,导致一名作业人员高处坠落后死亡。●提示保操作规程的遵守和安全措施的落实;位动火作业应严格执行《化学品生产单位动火作业安全标准》AQ3022-2023:析数据的准确性;4%0.5%〔体积百分数被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%〔体积百分数;⒊取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中30min,应重取样分析;全措施。三、在有多个检修工程同时进展时,应充分分析各项检修工程针对性的安全措施,明确作业时的相互协调及留意事项。操作不当化工事故案例●案例〔易进展一段时间,依据工艺操作规程需开反响釜夹套冷却水降温〔冷却水管道、蒸汽管道、甲醛管道上均只涂了防锈漆,阀门上面未挂标识牌1检查中觉察,操作记录中有多处掌握指标超标的状况记录。●点评标识》(GB7231-2023)中的相关规定。●提示一、生产经营单位应加强对从业人员的安全生产教育和培训,事故是极为重要的;二、安全生产教育和培训的内容,主要包括以下几个方面:教育和培训;教育的三级教育和培训;⒊安全技术学问教育和培训;⒋对特种作业人员的安全生产教育和培训;三、生产经营单位应对工业生产中非地下埋设的气体和液体的GB13690所列的危急化学品,其管道应设置危急标识;四、在同一地点安装有多个阀门简洁引起混淆的地方,可分别物料阀门等以示区分;五、公司应定期组织不同专业的安全生产检查,如工艺纪律、对策,准时消退隐患,一经觉察违反公司治理制度、岗位操作规程的现象,应严格按公司制定的相关治理考核细则进展处理;关操作时,要进展确认复检即:一人开、关阀门后、另一人复查确认。压力容器检验案例2023年11月,分院对济宁恒立化工使用的1台400M31965191处裂纹均1—6mm之间。工患,确保了该球罐安全运行,避开了灾难性事故的发生。停车不当氧上升装置爆炸损失重化工事故案例1991年6月10日,燕山石化公司聚酯厂氧化车间氧扮装置112.93万元的严峻事故。101991年度大检修安排及停车方案、程序进展打算停车。940分,开头降反响器空气量。10时停配对二甲苯、醋酸、催化剂混合料,并降混合进料量。10时30分停进混合料,同时停进空气、随之在现HE—302冷却水1043分氧化反响器HR—301气相管线系统发生爆炸。事故缘由:化学爆炸,瞬间产生高温高压。导致反响器气相系统中局部氧含量瞬时上升的缘由可能有以下几点:199169610日的TA分析日报和氧化局部仪表记录看:TA4—CBA有上升趋势,在该工况下,易造成气相系统中氧含量局部上升。②氧化反响器混合进料调整阀被冲刷、腐蚀严峻,在停车过量与空气量不匹配,瞬时间氧含量上升。③按操作法要求,在停反响器混合料进料的同时停顿反响器量瞬时上升。④氧化反响器的两个空气调整阀,保持原状态在常温下,打0.4Mpa,做水泄漏试验分别为3ml/min6ml/min,但在空压含量上升。由于以下因素,使混合气体到达爆炸极限。关于爆炸火源:爆炸火源有两种可能,即:①在气相系统局部燃烧引爆。可能气体夹带催化剂,滞留在〔HE—301上管板的沟槽里PX反响,形成高热点引起自燃并引爆混合气体。②在反响工况下,混合气体的自燃点为200~300℃,可能形成极易燃烧的物质,但也不排解其他缘由。心可能在第一冷凝器〔HE—301〕顶部。等方面的一些教训,应认真吸取。高压液氨泄漏产生静电着火化工事故案例199251日,湖北化肥厂尿素装置经小修后逐步转入开井温钝化。3时左右,尿素循环岗位操作工觉察液氨预热器封头15分钟内扑灭。此次事事故缘由:氨泵垫圈损坏、法兰呲漏,跑出的液氨在空气中气化。喷出的液带出的静电导致局部爆燃,并引起火灾。操作工未准时觉察法兰呲漏并进展准时的处理。430日夜启动液氨输送泵打513时正式转入氨裂解操作需提压时,何缘由,交接班时也未认真进展交换。违章进塔无知丧命化工事故案例199210271630分,兰化公司化肥厂压缩车间33289时,氮气置换合格后交检修拆开水洗塔大盖,车间安排水洗化工段长检查瓷环损坏状况后,用“倒洗法”清洗3号水洗1130分,检修工拆掉了水洗塔喷头与大盖。281310分,工段长和白班化工甲到塔平台检查塔内瓷环损坏状况。13时15分,车间生产主任也到塔顶检查,并说瓷环损坏不严峻,倒洗一下就可以复位了,说完后去了别处。工段因塔内已经充水,水阀又开度过大,使塔内一些瓷环冲出,局部护壁木板位移,有些木板被夹裹在瓷环中。倒洗后未排水,工段找来。主任看了塔内状况,同意将木板捡上来,并交待要翻开塔下人孔再干〔意思是进展空气置换。工段长说就几块木板,人和气瓶压力。甲进塔后开头捆绑木板〔作业面距塔顶大盖孔2.8m,主任看着吊完第一钩后去了别处。甲在塔内连续作业,〔1440分15101650分死亡。事故缘由:采样分析,塔内二氧化碳为39.3%,氧气12.2%,氮气和氩气42.4%1.0%。倒洗后封塔的程序,必需进入清理。在进塔清理前,未办理进入容器的安全作业票,又没对致使事故扩大。属无知。进塔不办许可证检修作业把人伤化工事故案例1992年3月21日,齐鲁石化公司二化肥合成氨装置按打算触媒。3月22日,对氧化锌槽工艺及N2线加盲板与系统隔离。25~26日用自流法从氧化锌槽下部卸触媒。27日因触媒结块严峻,卸触媒受阻,办理进塔罐许可证后进入疏通。从3月28日~4月1日止,氧化锌槽白天连续作业,均未办许可证,车间因此产生了麻痹思想。42日,开头装填触媒,830分,在3攀软梯而下,突然从约5m高处掉入槽底。监护人员马上佩带氧气呼吸器下去,840分将其救出,造成头部右颅骨损伤。事故缘由:〔1〕3月22日氧化锌槽的工艺、氮气管线加盲板与系统隔离。23日依据工艺需要通知检修拆掉已加上的氮气线盲板,并要求触媒卸完后重加上,但触媒卸完后没准时加上盲板。〔2〕4月1日下班前,车间怕下雨将人孔用塑料布罩上,下〔3〕328日~41日,各工种下槽作业均未办许可证。3人监护但安全措施不完善。炉颈超温设备损坏化工事故案例1990534114—R1三6722时,2号炉投料产气,并导入变换及净化系统,等待1号炉投料并气。8日8时,1号气化炉正在正压升温,觉察炉内温度无指示,现场检查有爆燃声。8时20分,仪表班的三位职工上炉进展调整。调整后炉温度上升,爆燃声消逝,燃烧正常。81010900℃,炉壁热电偶报警,1号化气化炉上部炉颈外壁热偶测温区4112-TA14-4着仪表到现场,没弄清具体位置,误测了寻常常消灭报警的1号气化炉炉体中部热电偶测温区4112-TA14-3区温度为130℃,属未作确认和分析,认为是误报警,故未引起重视。下午2时30分,1345当即做紧急停车处理。这次事故造成炉颈东北向焊缝处裂开长240mm、宽8mm的20mm900mm500mm的凸包,裂缝处耐火砖脱落,这次事故属重大设备事故。事故缘由:在低于1050℃、液化气和空气量配比不当条件下,承受正压升力上升,炉壁凸起裂开。仪表工麻痹大意,工作不负责任,对报警区没去测温检作工误推断,未准时对超温部位进展处理。压操作,在一段期间内,升压速度过快。裂解炉烟道积炭对流段炉管烧毁化工事故案例抚顺石化公司乙烯化工厂试生产期间,1992年3月22日2BA-101裂解炉炉膛温度开头上升。3时15分,排烟温度开头快速上升。510分,裂解工段当班班长巡检时,觉察BA-101裂解炉囱冒黑烟,指派外操上炉检查,觉察840分,值班主任安排内操作工向炉内通入稀释蒸汽。几分显示断线。855分,值班主任让内操作工停稀释蒸汽,并到1010分左右,外操作工等人BA-10130分,抢修风机时觉察机轴已解气隔离阀,想用稀释蒸汽将油汽顶回汽油分馏塔。当微开6″阀时,觉察烟囱冒火,马上关闭,随后翻开18″阀以防炉管超40分,烟囱火已熄灭,1230格外操觉察BA-1014BA-101裂解炉对流段炉管全部烧毁,直接经济损失44.1万元。事故缘由:DA-10116″隔离阀泄漏,并沿清焦线进入裂解炉炉膛,是事故的直接缘由。其中,外商设计不合格,16″实际5离稀释蒸汽及安装盲板,导致严峻后果。长期振动位移管线开裂成灾化工事故案例1990427150分,齐鲁石油化工公司烯烃厂裂解料、进展系统降压等措施。由于火势大,灭火过程持续6小时35分钟。事故缘由:2英寸乙烯尾气回收管线长期固定不好,管线跨度5.36m,支点不起作用。在受振动和外力风〔事故之前风力极大〕造成管线振动位移,局部疲乏横向开裂,致使乙烯大量泄漏。管线横向断开后,乙烯气流量大,急速喷出,冲向断开由于火势大,燃烧时间长,致使四周5条物料管线受到8英寸的乙烷管线受热烧裂。静电产生火花引燃溢出物料化工事故案例1990年1月28日,燕山石化公司化工一厂聚苯乙烯装置建统连锁停车。造成V-401脱挥发物器未反响的苯乙烯和乙苯抽不出,形成汤料,车间打算满釜停车。825分,停车完毕。当时V-401P408/P410齿轮泵渐渐漏向模头。因模头温度较高〔约210℃9时15分,厂房内白雾状物〔实为冷凝的苯乙烯和乙苯液珠〕渐渐集中到南部生产线。10时,根本将大火扑灭。直接经济损失上万元。事故缘由:P-509〔密封液泵〕突然自停,真空系统连续造成脱挥发物器V-401未反响的苯乙烯和乙苯及聚苯乙烯汤料顺模头房,致使模头四周可燃气体积聚。210℃,乙苯和苯乙烯混在聚苯乙烯中,穿过模头,瞬间变成气体冲出〔207℃时饱0.5Mp,当时具备这一条件,气体通过模头孔眼冲烯。盲目作业电弧伤人化工事故案例19918211542分,洛阳石化总厂电气车间几名工被电弧烧伤,其中一名重度烧伤。2#进线电力调度联系〔〕就和另外两名电工将2#进线柜后盖翻开。因在变电所内没有找着验电等,回到2#进线电缆头处,站在1.2万伏绝缘胶垫上,先用锣丝刀渐渐靠近电缆头处无特别,又用手靠近摸到电缆头上未见异地侧接好,另一名电工把另一端渐渐接进电缆A相,因空压2#1542分发生了弧光断路,将两名电工烧伤。事故缘由:2#线否停电,是严峻违章作业。安全措施、安全用具不落实。空压变电所当时没有高压验电器,值班电工在挂地线作业时未穿戴特别劳动防护用品。串岗开泵误开阀错上加错跑航煤化工事故案例1990172340分,抚顺石化公司石油二厂油品车间航煤罐区431#、432#、433#、434#罐满罐,从消防管线接口8.6吨。事故前,19时50分,425#罐航煤分析合格后,调度通知转入厂西336#罐。油槽员改好425#罐出口后,通知司泵工开泵。8#泵,但却误开了泵出口阀门。在司泵工得知已开泵后,工作马虎也未查出问题。直至2340分,北蒸馏常一线油品不合格要求切罐。油槽员去罐区改431#—434#各罐淌油。事故缘由:是事故发生的主要缘由。按错误流程倒油,扩大事故。检查。带压拆阀阀门崩人化工事故案例1993623000吨/年分0~8点班,该车间一14#晶化罐的排空阀门时,由于没把气缸两端气源线连接接头拆40mL64日凌晨1时40分死亡。事故缘由:0.3Mpa的压力作业。操作方法不对,拆卸紧固螺栓时,应先全面松动,将气致伤后死亡。无知险送命得救教训深化工事故案例199111251615分,武汉石油化工厂聚丙烯车间(R-201-A)的正、副班长见此情,未佩戴氧气呼吸器,就下到罐中救人,也被3人一一救出,经医院抢救脱险,才幸免于难。事故缘由:操作人员严峻缺乏安全意识和安全根本学问。动保护用品的安作规定。教训:(1)动保护措施。(2)更大的害事故。带液开机机毁人亡化工事故案例1992115日,茂名石

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