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文档简介

技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:22B02焦油氨水分离器改造二、项目背景、改造原因:由于炼焦配煤挥发份高,炉顶空间温度偏高,导致焦油粘度较大、含渣量较多。影响焦油从底部抽出,导致管道易堵塞。三、改造内容:22B02新增3米阀门底部抽焦油管道,及配套流程。四、改造达到效果和技术创新点:解决了焦油渣易堵塞的现象,稳定了流程生产。实现了3米阀门抽出焦油,底部排渣。五、社会效益、经济效益、安全效益:解决了焦油渣易堵塞的现象,稳定了流程生产,保障了系统操作安全。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:24W01硫化氢洗涤塔终冷段循环水冷却器新加换热器项目背景、改造原:项目背景、改造原:煤气量大,超过于设计值,本地气候不同于德国,换热面积不足,冷却温度偏高。导致洗涤液相循环系统温度不能降低到设定范围。洗涤效果差,指标合格率偏低,设备腐蚀现象加剧。三、改造内容:新增一台列管式换热器,提高换热总面积。改造达到效果和技术创新点:循环洗涤液整体温度降低达到工艺要求,各指标合格率明显提高。设备腐蚀现象减缓。五、社会效益、经济效益、安全效益:保障冷却效果,提高工艺指标合格率,减轻设备腐蚀。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:22P04焦油泵后送管道改造二、项目背景、改造原因:焦油质量较差,管道直径较小,电伴热效率较低,影响焦油后送量。三、改造内容:利旧DN100管道300m,新增管道150m,增加DN15伴热管道。四、改造达到效果和技术创新点:实现焦油正常稳定后送。五、社会效益、经济效益、安全效益:稳定流程生产,彻底解决管道堵塞现象。提高产品产值。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:32P07焦油沥青泵后送管道改造

二、项目背景、改造原因:原管道受阻,疏通难度较大。和焦油共用管道,易受焦油管道操作影响。三、改造内容:新设DN50焦油沥青管道200m,附设DN15伴热管道。四、改造达到效果和技术创新点:实现32P07焦油沥青正常后送到焦油储槽。五、社会效益、经济效益、安全效益:稳定流程生产,彻底解决管道堵塞现象。杜绝环境污染。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:24W04氨洗涤塔下段循环氨水冷却器新加换热器项目背景、改造原:项目背景、改造原:煤气量大,超过于设计值,本地气候不同于德国,换热面积不足,冷却温度偏高。导致洗涤液相循环系统温度不能降低到设定范围。洗涤效果差,指标合格率偏低,设备腐蚀现象加剧。三、改造内容:新增一台列管式换热器,提高换热总面积。四、改造达到效果和技术创新点:循环洗涤液整体温度降低,达到工艺要求,各指标合格率明显提高。设备腐蚀现象减缓。五、社会效益、经济效益、安全效益:保障冷却效果,提高工艺指标合格率,减轻设备腐蚀。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:32B06苯水分离槽水侧附槽增设二、项目背景、改造原因:32B06苯水分离槽水侧内漏,分离效果差,苯产量受到较大的影响。三、改造内容:增设苯水分离槽水侧附槽,更改分离水流程。四、改造达到效果和技术创新点:减少现场管道、设备动火,降低危险系数。提高苯水分离效果。五、社会效益、经济效益、安全效益:稳定生产运行,保障产品产量及质量。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:苯水分离槽呼吸管道改造二、项目背景、改造原因:粗苯装载气管道因电伴热无法投用,原设计流程缺陷,造成管道易出现堵塞现象,严重影响脱苯系统正常运行。苯水分离槽受此影响易出现液位波动,产量不稳的现象,影响操作安全及产品产量。三、改造内容:重设、更改呼吸管道50m。四、改造达到效果和技术创新点:消除管道易出现堵塞现象,脱苯系统正常运行。苯水分离槽稳定,产量稳定。五、社会效益、经济效益、安全效益:提高操作安全及产品产量。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:32P09/10/13管道改造二、项目背景、改造原因:系统排洗油无法回收至系统,造成浪费,增加了吨苯/洗油消耗量,造成环境污染。三、改造内容:增加分流管道,将洗油与排污水进行分别回收。四、改造达到效果和技术创新点:实现洗油/排污水的分流,杜绝环境污染,降低吨苯/洗油消耗量。五、社会效益、经济效益、安全效益:进行清污分流,洗油回收至系统,污水回收至四槽区,杜绝环境污染及洗油浪费。降低吨苯/洗油消耗量。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:44P24焦油泵回流管道增设二、项目背景、改造原因:原设计无焦油回流管道,焦油产品含水量较高,改造后进行焦油二次分离,降低了焦油含水量,提高了产品产值。三、改造内容:增设焦油回流管道100m,附设蒸汽伴热管道。四、改造达到效果和技术创新点:进行焦油二次分离,降低了焦油含水量。五、社会效益、经济效益、安全效益:降低外卖焦油含水量,提高了产品产值。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:初冷器喷洒液流程改造二、项目背景、改造原因:原设计喷洒液流量不足,造成初冷器易出现堵塞现象,冲洗频繁,严重影响生产的正常运行,同时影响到了设备的使用寿命。三、改造内容:增加冷液喷洒流程。提高喷洒液流量。四、改造达到效果和技术创新点:喷洒量提高,初冷器阻力降低。五、社会效益、经济效益、安全效益:初冷器阻力下降,焦炉放散完全关闭。避免大气污染,保障生产系统稳定运行。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:31V02煤气鼓风机流程改造二、项目背景、改造原因:原设计煤气流量不足,造成克劳斯系统酸性气处理能力不足,严重影响生产的正常运行,影响安全环保。三、改造内容:从甲醇车间引入0.2Mpa煤气,铺设DN50碳钢管道500m。四、改造达到效果和技术创新点:增加了新工艺流程,大大提高了煤气供应保障系数。五、社会效益、经济效益、安全效益:保障了环保设备克劳斯炉正常运行,提高酸气处理能力,杜绝酸性气放散,杜绝大气污染,极大改善了我公司的环保状况。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:洗涤煤气管道下液管道改造二、项目背景、改造原因:原设计下液管道排液能力差,煤气管道易积存焦油,增加了系统阻力,影响生产安全及产品产量、指标合格率。三、改造内容:改造了焦油下液管道和冲洗氨水管道。四、改造达到效果和技术创新点:下液管道排液能力大幅度提高,定期氨水冲洗煤气管道,管道中积存焦油顺利排出。五、社会效益、经济效益、安全效益:降低煤气管道的阻力,提高煤气风机和煤气系统运行的安全系数,降低能耗,为甲醇车间提供了有力保障。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:电捕前后负压煤气管道冲洗、下液管道二、项目背景、改造原因:原设计无下液管道,煤气管道易积存焦油及萘,增加了系统阻力,影响生产安全及产品产量、指标合格率。三、改造内容:增加煤气下液管道、视镜和回液管道,附设配套冲洗氨水管道。四、改造达到效果和技术创新点:增加视镜,使煤气管道下液情况更加直观。定期冲洗管道,确保该部分负压煤气管道顺利排出积液。稳定煤气系统的正常运行,减少焦炉煤气放散,提高生产效率,增加产品产量。五、社会效益、经济效益、安全效益:使负压管道的积液能顺利流出,降低机前煤气管道的阻力,确保的风机运行正常,为焦炉生产和甲醇生产的顺利运行提供了有力保障。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:4#电捕下液管道改造。二、项目背景、改造原因:原设计下液管道因标高问题,造成排液不畅,影响生产安全及环境卫生,影响产品产量。三、改造内容:对下液管道的伴热和吹扫蒸汽管道进行了改造。四、改造达到效果和技术创新点:改造后4#电捕水封槽的排液能力大大提高。五、社会效益、经济效益、安全效益:提高4#电捕运行效率,保证该电捕过气量。确保的风机运行正常,为焦炉生产和甲醇生产的顺利运行提供了有力保障。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:21V02煤气鼓风机下液管道二、项目背景、改造原因:原设计下液管道排液能力差,煤气管道易积存焦油及萘,增加了系统阻力,影响鼓风机运行安全。三、改造内容:增大排液收集口,重新铺设下液管道。四、改造达到效果和技术创新点:煤气鼓风机下液顺畅,减少机体一侧的堵塞情况。五、社会效益、经济效益、安全效益:提高下液管道排液能力,煤气管道积存焦油及萘能顺利排出,保障鼓风机运行安全。为焦炉生产和甲醇生产的顺利运行提供了有力保障。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:脱酸蒸氨28K01/K02/K03K04远程压力表吹扫管线二、项目背景、改造原因:远程压力表管道容易受堵,难以疏通,严重影响脱酸蒸氨系统工艺运行。三、改造内容:增加DN15蒸汽吹扫管线。四、改造达到效果和技术创新点:吹扫蒸汽长期少量开启,保证了远传压力表取样管的通畅,维护了设备稳定运行。五、社会效益、经济效益、安全效益:远程压力管道加蒸汽吹扫,解决了压力表容易受阻问题。维护了设备稳定运行。提高脱酸蒸氨效率,提高洗涤能力,降低硫化氢和氨指标。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:氨硫水管道改造二、项目背景、改造原因:高压锅炉供水泵故障频繁,影响克劳斯炉运行。三、改造内容:从水汽车间锅炉供水泵引锅炉炉水至氨硫。四、改造达到效果和技术创新点:从水汽车间引入6.3Mpa锅炉供水,极大稳定了克劳斯炉的运行。高压锅炉供水泵检修后备车。五、社会效益、经济效益、安全效益:保证克劳斯炉正常运行,提高环保处理能力,降低氨硫系统的大气污染。节约电能,减少设备检修频次。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:液硫管道改造二、项目背景、改造原因:31F01,31F02,31W03原设计液硫管线过长,伴热管道腐蚀严重,液硫管道频繁堵塞,清理困难。三、改造内容:铺设液硫管线管道直接进入液硫槽。四、改造达到效果和技术创新点:解决了液硫管线过长,U型管受阻问题,维护了设备有利运行。五、社会效益、经济效益、安全效益:液硫自流入液硫中间槽,避免现场排放,杜绝环境污染,提高产品产量、质量。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:冷凝水换热器增设二、项目背景、改造原因:冷凝水总管至水汽车间除盐水站,因温度较高及含有大量蒸汽,影响系统影响,造成大量浪费及污染。三、改造内容:增设冷凝水换热器和附属管道、阀门。四、改造达到效果和技术创新点:蒸汽冷凝水降温后送入水汽除盐水站。减少蒸汽排放量,提高冷凝水回收量。五、社会效益、经济效益、安全效益:改造后,减少蒸汽排放量,提高冷凝水回收量,杜绝环境污染,做到了节能减排。

技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:24W05剩余氨水换热器增设项目背景、改造原:项目背景、改造原:煤气量大,超过于设计值,本地气候不同于德国,换热面积不足,冷却温度偏高。导致洗涤液相循环系统温度不能降低到设定范围。洗涤效果差,指标合格率偏低,设备腐蚀现象加剧。三、改造内容:新增一台列管式换热器,提高换热总面积。改造达到效果和技术创新点:循环洗涤液整体温度降低达到工艺要求,各指标合格率明显提高。设备腐蚀现象减缓。五、社会效益、经济效益、安全效益:保障冷却效果,提高工艺指标合格率,减轻设备腐蚀。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:32W03换热器更换二、项目背景、改造原因:德国原设备内漏,严重影响了粗苯产量。三、改造内容:更换国产螺旋板换热器三台,保证换热面积,稳定流程生产。四、改造达到效果和技术创新点:增加了贫油和富油的换热效果,粗苯产量明显提高。洗苯塔后煤气含苯量大大降低,指标合格率提高。五、社会效益、经济效益、安全效益:粗苯产量和质量明显提高,稳定了系统运行,减少环境污染。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:28P02蒸氨废水泵增设二、项目背景、改造原因:废水外排泵压力过小,流量过低影响废水外排量,脱酸蒸氨系统液位过高,难以调节。三、改造内容:新增废水泵一台和配套管道阀门。四、改造达到效果和技术创新点:提高了废水外排的流量,稳定了系统正常运行。五、社会效益、经济效益、安全效益:提高了废水外排量,提高了系统运行稳定性,增加了洗涤循环液的处理量,提高洗涤效果,降低了硫化氢和氨指标。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:常压脱硫至备煤送液流程增设二、项目背景、改造原因:常脱废液无法外排,溶液质量差,系统液位过高,洗涤效果差。三、改造内容:新增DN50至备煤送液的管道。四、改造达到效果和技术创新点:解决了常脱的废液外排问题,降低系统液位,提高系统溶液质量,保障了系统稳定运行。五、社会效益、经济效益、安全效益:提高系统溶液质量,保障了系统稳定运行。提高了常脱的脱硫能力,保障了硫化氢指标,为甲醇车间正常生产和提高产量提供了保障,给备煤系统增加了配煤加湿水来源,杜绝环境污染。实现了节能减排。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:28W03A/B/C换热器国产化更换二、项目背景、改造原因:28W03A/B/C换热器外漏、内漏严重,影响脱酸蒸氨系统的运行效率,区域污染严重,富液杂质过多,塔体易受堵。硫化氢指标不合格率增加。三、改造内容:更换3台换热器,增加总换热面积。四、改造达到效果和技术创新点:解决了换热器外漏、内漏,增加了换热面积,降低了贫液温度,维护了系统正常运行。五、社会效益、经济效益、安全效益:提高了贫液富液换热效率,改善溶液质量,稳定了系统运行,增加了洗涤循环液的处理量,提高洗涤效果,降低了硫化氢和氨指标。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:剩余氨水分离槽二、项目背景、改造原因:剩余氨水含焦油量较多,焦油导致换热器换热效果变差,阻力变大,洗氨塔阻力变大,蒸氨废水中含焦油量过高,对脱酸蒸氨塔堵塞严重。三、改造内容:增加剩余氨水分离槽,将焦油进行沉淀分离。四、改造达到效果和技术创新点:增加剩余氨水和焦油沉降分离时间,降低剩余氨水含焦油量。五、社会效益、经济效益、安全效益:提高换热器使用周期,稳定蒸氨脱酸系统运行,减小洗涤系统阻力。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:28W06B换热器更换二、项目背景、改造原因:原设备外漏、内漏严重,不能使用,严重影响生产、环保。三、改造内容:更换一台国产列管换热器,增加换热面积。四、改造达到效果和技术创新点:提高了换热效率,降低汽提水温度,提高了洗涤效果。五、社会效益、经济效益、安全效益:解决了换热器外漏、内漏,增加了换热面积,降低了汽提水温度,维护了系统正常运行,减少了环境污染。降低了洗涤后的煤气中氨指标。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:蒸氨脱酸剩余氨水管道二、项目背景、改造原因:洗涤至蒸氨脱酸剩余氨水管道原设计直接进入蒸氨塔,根据生产需要,增加进28B01富液槽的管道,满足生产需求。三、改造内容:增加进28B01富液槽的DN80碳钢管道。四、改造达到效果和技术创新点:改造以后,剩余氨水可以根据生产需要进入28B01或蒸氨塔。五、社会效益、经济效益、安全效益:稳定系统运行,提高剩余氨水处理量。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:洗涤排污管道至粉焦沉淀池管道二、项目背景、改造原因:洗涤排污管道原设计删除,现场排污池无排污管道,增加至粉焦沉淀池管道。三、改造内容:铺设从洗涤去粉焦沉淀池的污水管道50m。四、改造达到效果和技术创新点:洗涤污水送往粉焦沉淀池。消除了环境污染,部分解决熄焦水来源。五、社会效益、经济效益、安全效益:减少了环境污染,实现了废水再利用,实现了节能减排。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:煤气放散塔U型管放空管道二、项目背景、改造原因:净煤气水封排出液在46B01中难以存放。46P01泵开工后一直不能正常使用。三、改造内容:铺设净煤气水封DN100排液管道30m去甲醇地下池。四、改造达到效果和技术创新点:简化了工艺操作,提高安全系数。五、社会效益、经济效益、安全效益:实现了净煤气水封能够快速排液,实现了废水回收,提高了煤气系统突发情况下的应急处理能力。杜绝环境污染,实现了节能减排。技术进步、科技创新项目技术总结一、项目名称:高压氨水至超级离心机冲洗管道增设二、项目背景、改造原因:因粗焦油含渣量大,焦油离心机运行过程中易出现堵塞现象且很难处理。三、改造内容:增加DN25高压氨水冲洗管道200m

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