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例244~245.加工过程中出现过热报警的故障维修

例244.故障现象:某配套FANUC0TMATE系统的数控车床,在加工过程中,经常出现伺服电动机过热报警。

解析与办理过程:本机床伺服驱动器采用的是FANUCS系列伺服驱动器,当报警时,触摸伺服电动机温度在正常的范围,实质电动机无过熟现象。因此引起故障的原因应是伺服驱动器的温度检测电路故障或是过

热检测热敏电阻的不良。

通很短接伺服电动机的过热检测热敏电阻触点,再次开机进行加工试验,经长时间运行,故障消失,证明电动机过热是由于过热检测热敏电阻不良引起的,在无代替元件的条件下,能够暂时将其触点短接,使其系统正常工作。例245.故障现象:某配套

FANUC0TMATE系统的数控车床,在加工过程中,经常出现

X轴伺服电动机过

热报警。解析与办理过程:故障解析过程同上例,经检查X轴伺服电动机表面温度过高,事实上存在过热现象。

测量伺服电动机空载工作电流,发现其值高出了正常的范围。测量各电枢绕组的电阻,发现A相对地局部短路;打开电动机检查发现,由于电动机的防范不当,在加工时冷却液进入了电动机,使电动机绕阻对地短路。维修电动机后,机床恢复正常。

例246.驱动器出现OVC报警的故障维修

故障现象:某配套FANUC0T-C系统、采用FANUCS系列伺服驱动的数控车床,手动运动X轴时,伺服电动

机不转,系统显示ALM414报警。

解析与办理过程:FANUC0T-C出现ALM414报警的含义是“X轴数字伺服报警”,经过检查系统诊断参数

DGN720~723,发现其中DGN720bit5=l,故能够确定本机床故障原因是X轴OVC(过电流)报警。

解析造成故障的原因很多,但维修时最常有的是伺服电动机的制动器未松开。

在本机床上,由于采用斜床身布局,因此X轴伺服电动机上带有制动器,以防范停电时的下滑。经检查,本机床故障的原因确是制动器未松开:依照原理图和系统信号的状态诊断解析,故障是由于中间继电器的

触点不良造成的,更换继电器后机床恢复正常。

例247~例248.参数设定错误引起的故障维修

例247.故障现象:某配套FANUC0TD系统的二手数控车床,配套FANUC子α系列数字伺服,开机后,系

统显示ALM417、427报警。

解析与办理过程:FANUC0TD出现ALM417、427报警的含义是“数字伺服参数设定错误”。

由于机床为二手设备,调试时发现系统的电池已经扔掉,因此,系统的参数都在不同样程度上存在错误。进

一步检查系统主板,发现主板上的报警指示灯L1、L2亮,驱动器显示“-”,表示驱动器未准备好。

依照系统报警ALM417、427能够确定,引起报警可能的原因有:

电动机型号参数8*20设定错误。

电动机的转向参数8*22设定错误。

速度反响脉冲参数8*23设定错误。

地址反响脉冲参数8*24设定错误。

地址反响脉冲分辨率PRM037bit7设定错误,等等。

经过数字伺服设定页面,在正确设定以上参数以及系统的PRM900~PRM919参数后,经过数字伺服的初始化

操作,报警消失,主板上的报警指示灯L1、L2灭,驱动器显示“0”,表示驱动器已经准备好,本故障排

除。

例248.故障现象:一台配套FANUC0TD系统αC伺服驱动的二手数控车床,开机后系统显示ALM401报警。

解析与办理过程:FANUC0TD系统出现ALM401报警的原因是驱动器未准备好,(DRDY)信号未接通。

检查驱动器状态,发现7段数码管显示为“一”,表示驱动器未准备好。由于机床为二手设备,停机时间

已较长,并经过了多次转手,因此,系统参数扔掉的可能性较大。

维修时,经过检查机床上使用的电动机型号、编码器种类、丝杠螺距与减速比等相关参数后,重新对数字

伺服系统进行了初始化办理节)后,起动机床,驱动器显示“0”,CNC

报警消失,经过操作试验,机床X、Z轴能够正常工作。

例249~例250.加工工件尺寸出现无规律的变化的故障维修

例249.故障现象:某配套FANUCPM0的数控车床,在工作过程中,发现加工工件的X向尺寸出现无规律的变化。

解析与办理过程:数控机床的加工尺寸不牢固平时与机械传动系统的安装、连接与精度,以及伺服进给系

统的设定与调整相关。在本机床上利用百分表仔细测量X轴的定位精度,发现丝杠每搬动一个螺距,X向

的实质尺寸总是要增加几十微米,而且此误差不断积累。

依照以上现象解析,故障原因忧如与系统的“齿轮比”、参照计数器容量、编码器脉冲数等参数的设定有

关,但经检查,以上参数的设定均正确无误,消除了参数设定不当引起故障的原因。

为了进一步判断故障部位,维修时拆下X轴伺服电动机,并在电动机轴端经过划线作上标记,利用手动增

量进给方式搬动X轴,检查发现X轴每次增量搬动一个螺距时,电动机轴转动均大于360o。同时,在以上

检测过程中发现伺服电动机每次转动到某一固定的角度上时,均出现“突跳”现象,且在无“突跳”地域,

运动距离与电动机轴转过的角度基真切合(无法精确测量,依靠观察确定)。

依照以上试验能够判断故障是由于X轴的地址检测系统不良引起的,考虑到“突跳”仅在某一固定的角度

产生,且在无“突跳”地域,运动距离与电动机轴转过的角度基真切合。因此,能够进一步确认故障与测量系统的电缆连接、系统的接口电路没关,原因是编码器自己的不良。

经过更换编码器试验,确认故障是由于编码器不良引起的,更换编码器后,机床恢复正常。

例250.故障现象:某配套FANUC0T系统的数控车床,在工作运行中,被加工部件的Z轴尺寸逐渐变小,

而且每次的变化量与机床的切削力相关,当切削力增加时,变化量也会随之变大。

解析与办理过程:依照故障现象解析,产生故障的原因应在伺服电动机与滚珠丝杠之间的机械连接上。由

于本机床采用的是联轴器直接联接的结构形式,当伺服电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器未能锁紧时,

丝杠与电动机之间将产生相对滑移,造成Z轴进给尺寸逐渐变小。

解决联轴器不能够正常锁紧的方法是压紧锥形套,增加摩擦力。若是联轴器与丝杠、电动机之间配合不良,依靠联轴器自己的锁紧螺钉无法保证锁紧时,平时的解决方法是将每组锥形弹性套中的其中一个开一条

0.5mm左右的缝,以增加锥形弹性套的缩短量,这样能够解决联轴器与丝杠、电动机之间配合不良引起的松动。例251.实质搬动量与理论值不符的故障维修故障现象:某配套FANUC0T的数控车床,用户在加工过程中,发现X、Z轴的实质搬动尺寸与理论值不符。解析与办理过程:由于本机床X、Z轴工作正常,故障仅是搬动的实质值与理论值不符,因此能够判断机床

系统、驱动器等部件均无故障,引起问题的原因在于机械传动系统参数与控制系统的参数般配不当。

机械传动系统与控制系统般配的参数在不同样的系统中有所不同样,平时有电子齿轮比、指令倍乘系数、检测倍乘系数、编码器脉冲数、丝杠螺距等。以上参数必定一致设定,才能保证系统的指令值与实质搬动值切合。

在本机床中,经过检查系统设定参数发现,X、Z轴伺服电动机的编码器脉冲数与系统设定不一致。在机床

上,X、Z轴的电动机的型号同样,但内装式编码器分别为每转2000脉冲与2500脉冲,而系统的设定值正好与此相反。

据认识,故障原因是用户在进行机床大修时,从前拆下X、Z轴伺服电动机进行清理,但安装时未注意到编

码器的差异,从而引起了以上问题。对X、Z电动机进行互换后,机床恢复正常工作。

例252.FANUC0TD系统ALM416报警的维修

故障现象:一台配套FANUC0TD系统αC伺服驱动的二手数控车床,开机后系统显示ALM401、ALM416报警。

解析与办理过程:FANUC0TD系统出现ALM401报警的含义同前述,ALM416报警的含义是“地址测量系统连接不良”。

检查系统的诊断参数,DGN202bit4=l,证明故障原因是电动机内装式串行脉冲编码器断线。

依照报警提示,检查X、Z轴编码器连接电缆,发现X轴地址编码器连接电缆存在部分断线。

重新连接,更换编码器电缆后,报警消除,机床X、Z轴恢复正常工作。

例253.FANUCll系统发生SV023报警的维修

故障现象:一台配套FANUCllM系统的加工中心,开机时,发生SV023和SV009报警。解析与办理过程:FANUCllM发生SV023报警的含义是“伺服驱动系统过载”,SV009报警的含义是“在移动过程中,地址随从误差超差”。在这两个报警中,如驱动器发生SV023报警,必然会引起驱动器的停止,从而产生SV009报警。因此,SV023是本机床故障的主要原因。产生SV023报警可能的原因有:1)电动机负载太大。2)速度控制单元上的热继电器动作。3)伺服变压器热敏开关动作。4)驱动器再生反响的能量过大。5)速度控制单元的设定错误或调整不当。对于以上故障,能够经过以下方法进行检查、鉴识:

电动机负载太大:可在机床运行时,经过测定电动机电流,判断它可否高出额定值。

速度控制单元上的热继电器动作:能够经过检查热继电器的电流设定值可否小于电动机额定电流、并观察热继电器可否动作进行判断。

伺服变压器热敏开关动作:能够经过触摸变压器表面温度进行判断。如变压器表面温度低于60oC时,热敏开关动作,则说明此开关不良;否则,属于变压器过热。

再生反响的能量过大:能够检查电动机的加、减频率可否过高:垂直轴的平衡可否合适等。

速度控制单元的设定错误或调整不当:能够经过检查设定端、信号动向波形等进行确认。

依照以上解析,经测试机床空运时的电动机电流,发现电流值已经高出电动机的额定电流。将伺服电动机

拆下后,在电动机不通电的情况下,用手转动电动机输出轴,结果发现轴的转动困难。由于该电动机不带制动器,因此,能够判断电动机存在问题,经进一步检查发现,电动机输出轴轴承损坏,维修后机床恢复正常。

例254.FANUCl5系统有时出现SV013报警的维修

故障现象:一台配套FANUC15MA数控系统的龙门加工中心,在正常加工过程中,系统有时出现SV013报警。

解析与办理过程:FANUC15MA系统出现SV013报警的含义是“Y轴伺服驱动器的V-READY信号断开(YAXISIMPROPERVREADY-OFF)”。检查伺服驱动器,发现

Y轴伺服驱动上的

VRDY发光二极管不亮。

由于

FANUC交流伺服驱动的

VRDY信号是在伺服驱动器的主接触器

MCC吸合、伺服驱动器主回路接通后,

驱动器工作正常(即驱动器无过电流、过电压、过热、测速反响等报警),MCC就保持吸合,信号VRDY为“1”。

本故障的实质是主接触器MCC未能正常吸合、保持或触点接触不良,依照本章前述,其可能的原因有:

伺服驱动器故障。

驱动器主回经过电流。

3)CNC与伺服单元之间的电缆连接不良。

仔细检查Y轴伺服驱动器,发现驱动器除VRDY发光二极管不亮外,无其他的报警灯亮,由此可初步消除驱

动器主回经过电流的原因。检查CNC和伺服驱动器间的连接电缆,未发现连接问题。为了进一步判断故障原因,维修时将Y轴和Z轴伺服驱动器的控制板进行了互换,但故障依旧存在,消除了驱动器控制板不良的原因。接着,又互换了Y轴和Z轴伺服驱动器的功放板,互换后故障从Y轴移到了Z轴,由此判断故障原因在Y轴伺服驱动器的功放板。比较FANUC交流伺服主回路进行详细检查,确认主回路的电气元器件均无故障,由此推断产生故障的原因可能是MCC接触器自己的不良。为了确认,维修时经过外面电源直接给MCC接触器线圈加110V交流控制电压,经试验发现MCC存在自动断开现象,说明MCC接触器线圈存在故障。更换接触器后,机床恢复正常。例255.FANUCl6系统ALM411、ALM414报警的维修

故障现象:某配套FANUCl6系统的进口卧式加工中心,在B轴辗转时出现ALM414、ALM411报警。解析与办理过程:FANUC16系统发生ALM411报警的含义是“搬动过程中地址遍差过大”;ALM414的含义是“数字伺服报警(B-AxisDETECTIONSYSTEMERROR)”。该机床的B轴为辗转工作台,经诊断、检查,确认故障原因为B轴过电流。仔细观察机床B轴的故障现象,发现B轴在一抬起后即开始辗转,两个动作间几乎没有逗留过程,因此,解析故障原因可能是由于B轴抬起未到位引起的。鉴于机床液压系统压力已达到规定值,且B轴抬起开关的安装地址不方便调整,经过PMC程序检查发现,抬起信号在PMC程序中是经过延时实现的。为此,第一经过延长延时时间,进行了进一步试验。经过试验,结论是当延时时间加长后,B轴能够到达完好抬起的状态,结合考虑效率与可靠性因素,最后将延时由原0.5s改为1s后,故障消除,机床恢复正常。例256.FANUC16系统ALM410报警的维修

故障现象:一台配套FANUCl6系统的卧式加工中心,开机后CNC部出现ALM410(Z轴)报警,机床无法正常起动。

解析与办理过程:FANUC16系统出现ALM410的含义是“轴停止时的任意随从误差超差”。以致系统出现该报警的原因很多,如电动机电极相序不正确,编码器连接不良等。

在本机床上,由于故障前机床工作正常,因此能够基本消除电动机相序的原因,检查驱动器与电动机的连

接均正确无误,插头固定优异,消除了连接上可能产生的报警原因。

进一步观察机床的实质故障现象,发现机床开机时无报警,但一旦Y轴制动器松开后,主轴箱即有较明显

的下落,随即CNC出现报警。针对以上现象,维修时依照该机床Y轴采用的是液压平衡系统的特点,结合

主轴箱在Y轴松开后存在自落的现象,初步判断,报警与液压平衡系统相关。

为了考据,在对主轴箱下部用木块进行局部支撑,并留少量缝隙后,起动液压系统,并手动逼迫松开Y制

动器后试验,试验发现,一旦Y制动器被松开,主轴箱马上下落,并到达支撑地址。

但若在Y轴已支撑的情况下,再次起动机床,系统无报警,Y轴亦能够正常工作,由此确认故障是由于Y

轴平衡系统不良引起的。在对液压平衡系统进行维修、调整后,故障消失,机床恢复正常工作。

例257.FANUCl6B系统ALM414报警的维修

故障现象:一台配套FANUCl6B系统、α系列伺服驱动的卧式加工中心,在用户因驱动器损坏,重新更换Y轴驱动器后,开机后搬动Y轴时,出现ALM414报警。

解析与办理过程:FANUCl6B出现ALM414报警的含义是“数字伺服报警”,故障原因能够经过诊断参数

DGN200~DGN204进行检查。

检查发现,该机床DGN200bit2=“1”,表示再生制动电路存在不良,进一步检查驱动器,其状态显示为

“4”,?表示再生制动电路存在报警。

考虑到驱动器更换的是崭新备件,据现场认识,更换驱动器前已经确认Y轴电动机、连接电缆均无异常,

解析以上几点,初步确定故障原因是驱动器设定不正确引起的。

经过检查实质机床电气控制系统的设计,确认该轴驱动器使用了外接200W的再生制动电阻。因此,驱动器

设定必定与此相对应。打开驱动器前盖检查,发现驱动器的再生制动设定(S3/S4)不正确。进行正确的设定

后,故障消除,机床恢复正常工作。

例258~例259.FANUCl6B系统ALM414、ALM411报警的维修

例258.故障现象:一台配套FANUC16B系统、α伺服驱动的进口立式加工中心,在自动加工过程中,经常出现Y轴ALM414、ALM411报警。

解析与办理过程:FANUCl6B系统出现ALM414、ALM411的含义及解析过程同前述,经过诊断参数DGN200、

DGN201检查,出现报警时DGN200bit7=“1”,DGN201bit7=“0”,表示故障原因为Y轴电动机过热。在

故障时手摸Y轴伺服电动机,感觉电动机表面发烫,证明Y轴电动机事实上存在过热。

由于机床在开机后的一准时间内工作正常、无报警,因此,初步判断故障是Y轴负载太大引起的。

在停机后,手动转动Y轴丝杠,发现转动十分困难,由此确认故障原因在机械部分。维修时检查Y轴拖板

与导轨,发现该机床床身上切屑积聚,Y轴导轨污染严重。重新除掉铁屑,拆下Y轴导轨镶条,对拖板进

行全面清理、保护保养后,经连续运行试验,故障消失,机床恢复正常工作。

例259.故障现象:一台配套FANUC16B系统、α伺服驱动的进口立式加工中心,在辗转工作台(A轴)回

转时,出现A轴ALM414、ALM411报警。

解析与办理过程:FANUCl6B系统出现ALM414、ALM411的含义及解析过程同前述,经过诊断参数检查确认,

故障原因是A轴过载。现场解析,该机床A轴为辗转工作台,并有带液压夹具的尾架,引起A轴过载的原

因可能与辗转台的松开与尾架的松开动作相关。为了确定故障部位,在维修过程中,取下了液压夹具,使

尾架与辗转台连接脱开后,再开机试验,机床故障消失,由此判断,以致A轴过载的原因可能与尾架相关。

开机,松开尾架后,手动转动尾架发现转动困难,重新调治尾架夹紧、松开机构,在确认尾架能可靠松开后,开机试验,故障消失,机床恢复正常。例260.FANUCl6B系统有时出现ALM414报警的维修故障现象:一台配套

FANUCl6B系统、α伺服驱动的进口立式加工中心,在机床自动加工时,有时出现

ALM414(X数字伺服

)

报警,重新开机后,机床故障即可消失。

解析与办理过程:FANUC16B系统出现ALM411报警的含义同前述,经过诊断参数确认,故障原因是码器连接不良。由于故障有时出现,解析最大可能的原因是X轴编码器连接不良。

X轴编

经过对X轴伺服电动机编码器的检查,发现其插头松动,重新固定后,故障消除,机床恢复正常工作

.小范围搬动正常、大范围搬动出现激烈振动的故障维修故障现象:某采用

FANUC0T

数控系统的数控车床,开机后,只要

Z轴一搬动,就出现激烈振荡,

CNC无

报警,机床无法正常工作。解析与办理过程:经仔细观察、检查,发现该机床的

Z轴在小范围

以内)

搬动时,工作正常,

运动平稳无振动:但一旦高出以上范围,机床即发生激烈振动。

依照这一现象解析,系统的地址控制部分以及伺服驱动器自己应无故障,初步判断故障在地址检测器件,

即脉冲编码器上。

考虑到机床为半闭环结构,维修时经过更换电动机进行了确认,判断故障原因是由于脉冲编码器的不良引

起的。

为了深入认识引起故障的根根源因,维修时作了以下解析与试验:

在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,

系统显示器上都能够正确显示实质地址值,表示地址编码器的A、B、*A、*B信号输出正确。

由于本机床Z轴丝杠螺距为5mm,只要Z轴搬动2mm左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实质地址相关,即脉冲编码器的转子地址检测信号

C1、C2、C4、C8信号存在不良。

依照以上解析,考虑到

Z轴能够正常搬动

左右,相当于电动机实质转动

180o

,因此,进一步判断

故障的部位是转子地址检测信号中的

C8

存在不良。

依照上例同样的方法,取下脉冲编码器后,依照编码器的连接要求

(见表

6-1)

,在引脚

N/T

、J/K

上加入

DC5V后,旋转编码器轴,利用万用表测量C1、C2、C4、C8,发现C8的状态无变化,确认了编码器的转

子地址检测信号C8存在故障。

表6-1编码器引脚连接表引脚

信号

A

A

B

B

C

C1

D

*A

E

*B

F

Z

G

*Z

H

障蔽

J/K

+5V

L

C4

MN/T

C80V

P

C2

R

OH1

S

OH2

进一步检查发现,编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏;更换集成电路后,重新安装编码器,并按上例同样的方法调整转子角度后,机床恢复正常。

例233.开机后发生周期性振动的报警维修

故障现象:一台配套FANUCllM的加工中心,开机时,CRT显示SV008号报警,Z轴发生周期性振动。

解析与办理过程:FANUCllM系统出现SV008报警的含义是“坐标轴停止时的误差过大”,引起本报警的可能原因有:

系统地址控制参数设定错误。

伺服系统机械故障。

电源电压异常。

电动机和测速发电机、编码器等部件连接不良。

依照上述可能的原因,再结合Z轴作周期性振动的现象综合解析,并经过脱开电动机与丝杠的连接试验,初步判断故障原因在伺服驱动系统的电气部分。

为了进一步鉴识故障原因,维修时更换了X、Z轴的伺服电动机,进行试验,结果发现故障不变,由此判断故障原因不在伺服电动机。

由于X、Y、Z伺服驱动器的控制板规格一致,在更正设定、短接端后,更换控制板试验,证明故障原因在驱动器的控制板上。

更换驱动器控制板后,故障消除,机床恢复正常。

例234.运动过程中出现振动的故障维修

故障现象:一台配套FANUC11ME系统的加工中心,在长远使用后,X轴作正向运动时发生振动。

解析与办理过程:伺服进给系统产生振动、爬行的原因主要有以下几种:

机械部分安装、调整不良。

伺服电动机或速度、地址检测部件不良。

驱动器的设定和调整不当。

外面搅乱、接地、障蔽不良,等等。为了分清故障部位,考虑到机床伺服系统为半闭环结构,脱开电动机与丝杠的连接后再次开机试验,发现

故障依旧存在,因此初步判断故障原因在伺服驱动系统的电气部分。

为了进一步鉴识故障原因,维修时更换了X、Y轴的伺服电动机,进行试验,结果发现故障转移到了

Y轴,

由此判断故障原因是由于X轴电动机不良引起的。

利用示波器测量伺服电动机内装式编码器的信号,最后发现故障是由于编码器不良而引起的;更换编码器后,机床恢复正常工作。

例235.开机后电动机产生尖叫的故障维修

故障现象:一台配套FANUC15MA数控系统的龙门加工中心,在起动完成、进入可操作状态后,X轴只要一

运动即出现高频振荡,电动机产生尖叫,系统无任何报警。

解析与办理过程:在故障出现后,观察X轴拖板,发现实质拖板振动位移很小;但触摸电动机输出轴,可

感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动:且振动的噪声就来自X轴伺服电动机。

考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生,与运动速度没关,故基本上能够消除测速发电机、地址反响编码器等硬件损坏的可能性。

解析可能的原因是CNC中与伺服驱动相关的参数设定、调整不当引起的:且由于机床振动频率很高,因此时间常数较小的电流环引起振动的可能性较大。

由于FANUC15MA数控系统采用的是数字伺服,伺服参数的调整能够直接经过系统进行,维修时调出伺服调

整参数页面,并与机床随机资料中供应的参数表比较,发现参数PRMl852、PRMl825与供应值不符,设定值见下:参数号

正常值

实质设定值

1852

1000

3414

1825

2000

2770

将上述参数重新更正后,振动现象消失,机床恢复正常运行。例236.驱动器无准备好信号的故障维修

故障现象:一台配套FANUC0M系统的加工中心,机床起动后,在自动方式运行下,CRT显示401号报警。

解析与办理过程:FANUCOM出现401号报警的含义是“轴伺服驱动器的VRDY信号断开,即驱动器未准备

好”。

依照故障的含义以及机床上伺服进给系统的实质配置情况,维修时按以下序次进行了检查与确认:

1)检查L/M/N轴的伺服驱动器,发现驱动器的状态指示灯PRDY、VRDY均不亮。

检查伺服驱动器电源ACl00V、ACl8V均正常。

测量驱动器控制板上的辅助控制电压,发现±24V,±15V异常。依照以上检查,能够初步确定故障与驱动器的控制电源相关。

仔细检查输入电源,发现X轴伺服驱动器上的输入电源熔断器电阻大于2MΩ,远远高出规定值。经更换熔断器后,再次测量直流辅助电压,±24V,±15V恢复正常,状态指示灯PRDY、VRDY均恢复正常,重新运起色床,401号报警消失。

例237.伺服驱动器出现TG报警的故障维修

故障现象:某配套FANUCPM0系统的数控车床,在加工过程中,不如期地经常出现ALM401号报警。

解析与办理过程:FANUCPM0系统ALM401报警的含义是“伺服驱动器的‘准备好’(DRDY)信号断开”,通

过对驱动器的检查,能够得知其原因是伺服驱动器的TG报警。由于本故障为不如期发生,能够认为电缆的

连接不能靠是引起故障的原因之一。

重新连接驱动器的连接电缆及障蔽线、接地线,故障不再出现。

例238.伺服驱动器出现HC报警的维修

故障现象:一台配套FANUCl5MA数控系统的龙门加工中心,开机时Y轴伺服一接通,系统就出现过电流报

警(报警SV003)。

解析与办理过程:FANUCl5MA系统SV003报警的内容为“YAXISEXCESSCURRENTINSERVO”。检查X、Y、

Z伺服驱动器的状态指示,发现Y轴伺服驱动器的过电流报警灯HC(红色)亮,指示Y伺服驱动器的直流母

线存在过电流。从本章前述可知,

FANUC交流伺服直流母线是经过三相整流桥

DS将R、S、T三相交流电整流成直流后,经

电容

C滤波作为逆变回路的逆变电源。因此,故障可能的原因有:

控制板的直流母线电流检测环节(如:采样电阻R1)、反响环节不良。

逆回路的大功率晶体管损坏。

经过使用在线测试仪,同时进行Y轴驱动器控制板和Z轴驱动器控制板的信号比较,发现Y轴驱动器控制板上有两个厚膜集成电路(型号DV47HA6640)损坏,使同一相中的两个大功率晶体管同时导通,造成了直流母线的短路。更换两个损坏的厚膜集成电路DV47HA6640后,故障消除。

例239.α伺服驱动器出现报警“8”的故障维修

故障现象:采用FANUC-0M数控系统的立式加工中心,在加工过程中,出现ALM414报警,α伺服驱动器显

示报警“8”。

解析与办理过程:该机床采用的是FANUCα系列数字伺服驱动系统,比较本书5.2.2节内容可知,系统ALM414

报警的含义为“X轴的数字伺服系统错误”。α驱动器显示“8”,表示L轴(在机床上为X轴)过电流。

依照报警显示内容,经过机床自诊断功能,检查诊断参数DGN720,发现其第4位为“1”,即X轴出现过

电流(HCAL)报警。

依照第5章所述,FANUC数字伺服X轴产生HCAL报警的原因主要有:

1)X轴伺服电动机的电枢线产生错误。

伺服驱动器内部的晶体管模块损坏。

3)X轴伺服电动机绕组内部短路。

伺服驱动器的主板PCB损坏。

依照故障情况,由于发生故障前机床能够正常工作,故基本能够消除X轴伺服电动机联接错误的可能性。

测量X轴伺服电动机的电枢绕组,发现三相绕组电阻同样,阻值在正常的范围,故能够消除电动机绕组内

部短路的原因。

检查伺服驱动器内部的晶体管模块,用万用表测得电源输入端的相间电阻只有6Ω,低于正常值。因此,能够初步判断驱动器内部晶体管模块损坏。

经仔细检查确认晶体管模块已经损坏;更换一晶体管模块后,故障消除。

例240.故障现象:某配套FANUC0i系统、αi系列伺服驱动的立式数控铣床,在自动加工过程中突然出现ALM414、ALM411报警。

解析与办理过程:FANUC0i系统发生ALM411报警的含义是“搬动过程中地址遍差过大”;ALM414的含义

是“数字伺服报警(Z-AxisDETECTIONSYSTEMERROR)”。

检查Z驱动器显示“8”,表示Z轴IPM报警,可能的原因是Z轴过电流、过热或IPM控制电压过低。利用

系统诊断参数DGN200检查发现DGN200bit5=“1”,表示Z轴驱动器出现过电流报警。

依照以上诊断、检查,能够初步确认故障原因为在Z轴过电流。考虑到机床的伺服进给系统为半闭环结构,维修时脱开了电动机与丝杠间的联轴器,手动转动丝杠,发现该轴运动十分困难,由此确认故障原因在机

械部分。

进一步检查机床机械部分,发现Z导轨表面无润滑油,检查机床润滑系统的定量分油器,确认定量分油器

不良。更换定量分油器后,经过手动润滑较长时间,保证Z导轨润滑优异后,再次开机试验,报警消失,

机床恢复正常工作。

例241.驱动器同时出现OV、TG报警的故障维修

故障现象:一台配套FANUC0TE-A2系统的数控车床,X轴运动时出现ALM401报警。

解析与办理过程:检查报警时X轴伺服驱动板PRDY指示灯不亮,OV、TG两报警指示灯同时亮,CRT上显示

ALM401号报警。断电后NC重新起动,按X轴正/负向运动键,工作台运动,但约2~3s,又出现ALM401号报警,驱动器报警不变。

由于每次开机时,CRT无报警,且工作台能运动,一般来说,NC与伺服系统应工作正常,故障原因多是由

于伺服系统的过载。

为了确定故障部位,考虑到本机床为半闭环结构,维修时第一脱开了电动机与丝杠间的同步齿型带,检查

X轴机械传动系统,用手转同步带轮及X轴丝杠,刀架上下运动平稳正常,确认机械传动系统正常。

检查伺服电动机绝缘、电动机电缆、插头均正常。但用电流表测量X轴伺服电动机电流,发现X轴静止时,

电流值在6~1lA范围内变动。因X轴伺服电动机为A06B-0512-B205型电动机,额定电流为6.8A,在正常

情况下,其空载电流不能能大于6A,判断可能的原因是电动体系动器未松开。

进一步检查制动器电源,发现制动器DC

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