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文档简介

1、华能鹤岗电厂#1锅炉节能增效综合治理改造介绍所属行业: 节能 关键词:锅炉节能 空气预热器 燃烧器一、概况:华能鹤岗电厂一期两台300MW机组锅炉系哈尔滨锅炉厂引进美 国 ABB-CE 公司技术设计制造的 HG-1021/18.2-YM8 型亚临界压力、中 间一次再热、自然循环、固态排渣煤粉炉。该锅炉采用平衡通风、四 角切圆燃烧,摆动式燃烧器 ,设计煤种为鹤岗烟煤。锅炉采用钢球 磨中间储仓式乏气送粉系统,设计磨煤机干燥介质为热风冷风冷 炉烟。两台炉分别于1998 年、1999 年正式投产运行。投产后,一直存 在锅炉燃烧稳定性差,灰渣含碳量均在10%以上,影响安全经济运行, 主要为一次风掺入冷炉

2、烟后,使煤粉着火所需氧量不足,着火点推迟, 燃烧稳定性较差,为此,在2000年取消了冷炉烟系统。二、锅炉运行现状(存在问题)机组经过十多年的服役运行,根据机组运行工况及燃用煤质变化 进行多次改造,主要有汽轮机通流部分改造、锅炉再热器改造、停用 冷炉烟系统等。目前,机组运行比较稳定,但由于当前入炉煤煤质偏 离设计值较为严重(低位热值低于设计值800千卡/千克以上,灰分 平均在 40%-45%之间,较设计值平均升高18%),造成制粉电耗高、锅 炉排烟温度高、主再热蒸汽温度偏低、空气预热器 入口烟气温度偏 低等问题,严重影响锅炉运行经济性。1、制粉掺冷风量较大投产后,制粉系统通风干燥方式由冷风+热风

3、取代了冷风+热风+ 冷炉烟方式,根据防爆要求,磨出口温度控制在70C以下;入炉煤 水分低于设计工况;再循环风门长期处于关闭状态等四方面因素造成 冷风量过大。实际运行中,两台炉8套制粉系统磨煤机入口冷风门开 度均较大,制粉系统掺入的冷风量过高。2、一次风率过高本制粉系统设计利用制粉乏气来输送煤粉。当前入炉煤煤质发热 量偏低,已经远低于原设计下限校核煤种。机组在90%负荷以上时火 嘴需要全部投入,制粉乏气全部用于输送煤粉。实测#1炉四套制粉 系统送粉总风量为140kg/s,计算锅炉燃烧总空气量为400kg/s,运 行一次风率为35%(比设计值25%高出10%)。炉膛漏风率按5%考虑, 实际运行二次

4、风率为60%(比设计值70%低10%)。对锅炉燃烧稳定性 和NOx排放产生不利影响,也不利于飞灰可燃物的控制。3、锅炉配风不均机组负荷处于250MW以上时,锅炉尾部烟气中CO浓度较高,(单 位以ppm计)基本上千,280MW以上时甚至上万,另外,炉膛出口两 侧烟温偏差较大。说明锅炉配风严重不均,有可能火焰中心偏斜,或 者局部严重缺风。有必要进行一次风调平试验,及二次风门挡板进行 检查。4、炉膛顶部或尾部烟道漏风大在280MW负荷以上时表盘氧量维持在4-5%的较高值时,烟气中 的CO已经严重超标,说明炉膛顶部或尾部烟道存在严重漏风。造成 炉膛内参与燃烧的有效空气量偏小,实际烟气量加大。这既是引风

5、机 出力不足的原因,也是造成空气预热器入口烟温较设计值偏低的原因5、燃烧器摆动机构损坏 原设计燃烧器一次风喷口、二次风喷口均具有上下摆动功能,再热汽温的主调节方式为燃烧器喷口的上下摆动。目前实际燃烧器喷口 摆动机构均处于卡死状态,无法进行摆动调节,这是再热汽温偏低的 主要原因之一。6、一次风小风门无法远程控制一次风管道上的24只一次风小风门均无法实现DCS远程操作控制,在负荷变动,给粉机投运台数变化时,无法及时减小或关闭未投 运一次风喷口的送粉风量,造成一次风率偏大,制粉系统掺冷风量大 等不利因素。不利于制粉系统通风量、送粉一次风量、再循环风量三 者之间的匹配协调。同时,也是产生锅炉底部漏风的

6、一个因素,根据 试验,当A层对应停运给粉机的一次小风门未关闭时,影响锅炉排烟 温度升高3-4C。7、汽温偏低机组满负荷工况下,锅炉主汽温度和再热汽温均不同程度偏低。 尤其是再热汽温偏低严重。这主要有两方面原因:燃烧器摆角无法摆 动调节,取消了制粉系统冷炉烟再循环。锅炉原设计制粉系统干燥介 质中有冷炉烟,由于冷炉烟的掺入,一定程度上推迟了煤粉着火点, 抬高了炉膛的火焰中心,有利于主汽温度和再热汽温的维持。 目前,在低负荷工况下,可以通过下层火嘴停运,投上层火嘴的 方式来抬高火焰中心,弥补汽温不足的情况,所以低负荷主汽和再热 汽温基本能够维持。高负荷工况下,需要投运全部火嘴才能满足燃料 量的供应,

7、火焰中心无法维持在较高位置,汽温偏低严重。所属行业: 节能 关键词:锅炉节能 空气预热器 燃烧器 8、排烟温度 高虽然空预器入口烟温较设计值偏低很多,但空预器出口排烟温度 却居高不下,而且空预器漏风率处于正常值,产生原因:一方面由于 空预器蓄热元件磨损、堵灰影响空预器换热效率,而更为主要的根据 炉膛出口水平烟道到空预器入口漏风系数检测为0.129%远高于标准 值0.02%(见附表3),说明经过空预器的空气份额较少。这与制粉系 统漏风、炉膛(包括底部、水冷壁、炉顶等部位)漏风偏大有直接关 系。9、引风机出力不足目前锅炉在300MW满负荷运行时,引风机挡板全开,锅炉运行氧 量很难继续增大,锅炉尾部

8、烟气CO含量甚至超过10000ppm,实际炉 膛严重缺风。造成引风机出力不足的原因有多方面要有:取消了增压 风机;入炉煤发热量较低,烟气量增大;炉膛尾部漏风量大几方面原 因。三、节能增效综合治理系列措施1、通过制粉系统通风量、一次风调平、钢球装载量、氧量、一氧化碳等测试,根据测试结论落实优化措施。通过通风量测试,发现 C 制粉系统通风量偏大(见附表 2), 采取了减少#4风门开度,将C排粉机电流控制在50-53A之间,一方 面降低该系统管道的磨损,同时降低制粉单耗。维持磨煤机电流在95A以上,低于92A时及时补加钢球, 有效降低冷风量投入,提高制粉出力和降低制粉单耗。提高磨煤机出口温度在72-

9、75C,进一步降低掺入冷风量, 排烟温度约降低2-3C,提高燃烧效率。(根据火电厂制粉系统设 计计算规定(DL/T5145-2002)钢球磨贮仓式空气干燥制粉系统磨制 烟煤时磨煤机出口最高允许温度定为70C,运行中根据实际情况适 当突破)给粉机停运时及时关闭对应小风门,并合理控制再循环风 门开度,保证制粉系统通风量。(5 )通过试验对12 个一次风缩孔节流圈进行了调整,具体见附 表。利用停炉机会对安装位置不佳的一次风测孔进行移位,对卡涩的 缩孔进行解列检查。附表 1 一次风管道缩孔调整圈数询IW置期阳1如4)第二曙也置AEA4/开1 RJRliB管丽号C1ciC4j曲DI关I。痢8(11E1E

10、lEZ11 /fflllff25KF3FlFl(6)次风小风门远程控制改造,将24只小风门引入表盘控制, 并修改DCS控制画面。(7)结合低氮燃烧器 改造,对OFA风门手动调节方式改为远 程电动或启动控制方式改造,满足锅炉全负荷高效低污染燃烧的要求。(8)对燃烧器摆动机构进行修复改造,恢复燃烧器一次风喷口、 二次风喷口的摆动调节方式,恢复其对再热汽温的调节作用。(9)炉顶柔性密封改造,尾部烟道(电除尘)膨胀节改造,降 低漏风率,降低风机耗电率,缓解满负荷时引风机出力不足问题。(10)空预器蓄热元件更换及加高改造,板型由FNC更换HE型, 可降低排烟温度7-10C,并降低积灰和阻力。(11)末级

11、再热器外圈增加一组管屏改造,以提高再热汽温。(12)磨煤机更换波浪瓦并应用小球技术。附表2#1炉制粉系统通风量测试结果表5 ET輕CiA MR 4d M15割朋显时冋5 *1 K E?3月M曰5 1 IS ui /S t电一 H 挖茗心益re椅机、口扌科板斗.&H恥QS9 了9 7A49J653-聊溜斫,孔c开便HO2 3砒(rB丈忆MUI 1榊便HPG弓鼻孕工F R册仕闫.J 1 7 -fl區科SIe i3 J9吊唱| 円 333SIHi 1徐机血口压丹PqWS3i& S、百 7 1V宦机唱比AHPHPF: 79宁w A Jtrn184 0- m1201 5 43.世、U血耳Fn一 *# 3 -一砂T茧STW DOO蜡锻竝JH觑r / P41 r寻耳N 牙嚣$ &(feK I ? 7C二 押舟机4日JMkflt刑!*卫ii宜X,H ifr14 0却居龙|艮均強1无7*儿WM. OO1 5 5砰詈 c

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