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文档简介

1、钢筋混凝土楼板常见结构质量问题及处理方法孔旭文1崔士起1(1.山东省建筑科学研究院)介绍各类楼板质量问题处理方法。摘 要:分析钢筋混凝土楼板常见结构质量问题产生原因, 关键词:预制楼板、现浇楼板、裂缝、加固介绍各类楼板质量问题处理方法。1刖言钢筋混凝土楼板在建筑结构中为承重构件, 对建筑物的结构安全起重要作用。保证钢筋混凝 土楼板(以下简称楼板)的质量可靠,是保证建 筑物结构安全的重要条件。近年来,随着人们对 建筑工程质量认识的加深,质量意识不断提高, 在房屋使用过程中,发现了很多存在质量问题楼 板。对这些存在质量问题楼板应采取可靠措施进 行加固处理。加固处理的方法很多,如板面浇注 混凝土叠合

2、层、板孔剔槽埋筋浇注混凝土、板底 粘贴钢板等,理想的加固方法即要保证安全可靠 又不改变构件外形尺寸和房屋使用功能,我们为 此进行一些研究探讨。本文以工程实例总结常见 楼板质量问题的加固技术。2楼板常见结构质量问题钢筋混凝土楼板分为预制楼板和现浇楼板。 上世纪七、八十年代,我国楼板结构以预制混凝 土空心板为主,近年来,预制板逐渐被现浇板取 代。预制混凝土空心板具有变形小、安装施工快 捷、不需支模板等优点,但整体性差、延性差、 易折断。现浇板提高了房屋的整体性、抗不均匀 沉降性,但变形大、易出现裂缝。这两种楼板各 有优、缺点,因此,也存在着不同的质量通病。预制混凝土空心板常因超载,生产、运输不 当

3、等出现板底横向裂缝,有时因生产模具变形出 现板底顺板孔裂缝或板底露筋,常伴随板底受力 主筋保护层厚度过小。现浇楼板常见结构质量问题有楼板裂缝、负 弯矩筋下移、挠曲变形过大及板厚小于设计要求 等。我们应根据质量问题对结构安全影响,采取 不同处理措施。3工程实例实例1:某市一住宅楼所用预制钢筋混凝土空 心板属非预应力钢筋混凝土构件,使用12年后, 发现某些空心板跨中附近存在裂缝,最大裂缝宽 度0.2mm。济南某办公楼所用预制钢筋混凝土空心 板按山东省通用图集钢筋混凝土空心板 (LG304)生产,属非预应力钢筋混凝土构件,使 用20多年,现发现某些空心板跨中附近存在裂缝, 最大裂缝宽度0.3mm。现

4、场检测测发现有些楼地面铺设19mm厚大理 石,大理石下找平水泥砂浆5060mm厚,板面装 修荷载1.50kN/m2,明显超过山东省通用图集钢 筋混凝土空心板(LG304 )中板上抹灰重量0.50 kN/m2的设计规定,属超载引起非预应力钢筋混凝 土空心板跨中裂缝。加固方案以提高非预应力钢筋混凝土空心板 承载力为主,同时考虑封闭裂缝,控制变形。我 们采用上部尽可能减少荷载,封闭裂缝,板底粘 贴钢板的加固方案。加固处理后,选取有代表性 的空心板做结构性能试验,证明加固效果良好, 承载力达到要求,变形得到控制。实例2:济南某住宅小区现浇楼楼板,使用前 客厅跨中出现南北方向裂缝,使用过程中裂缝向 南北

5、方向延伸,上下贯通,最大裂缝宽度0.4mm。 检测混凝土强度、现浇板厚度、钢筋配置都符合 设计要求,验算设计满足承载力。经综合分析,此住宅楼夏季施工,现浇板东 西长30多米,浇注后未进行有效覆盖、浇水养护, 混凝土硬化过程中产生收缩,夏季温差较大,引 起跨中部位出现南北方向收缩裂缝。使用后,裂 缝在荷载作用下继续发展。加固方案以封闭裂缝,控制变形为主。我们 采用上部尽可能减少荷载,灌浆封缝的加固方案。 加固处理三年后回访,未出现新裂缝,楼板使用 正常。实例3:某住宅楼采用预应力混凝土空心板, 居民入住后,陆续发现多处空心板存在裂缝,经 现场鉴定发现,空心板存在横向裂缝,裂缝位于 距墙边(支座边

6、沿)200300mm处,裂缝宽度在 0.61.2mm范围,上下贯通,有的空心板两端都有 裂缝,相邻三块空心板裂缝并排在一块的有一处。 裂缝的存在严重影响预应力混凝土空心板的整体 性和承载力,对结构安全埋下了隐患,必须进行 加固处理。通过对现场裂缝情况分析,上述预应力混凝 土空心板裂缝是因吊装、运输不当引起的,在安 装施工前已经出现。居民要求,对空心板加固后,要保证房间恢 复原状,不影响原来使用功能。考虑到板底板面 裂缝都很宽,空心板实际上已断开,裂缝处只靠 几根钢筋连接,为此,选择了剔槽埋筋、灌浆封 缝和粘贴碳纤维的综合加固处理方案对裂缝空心 板进行加固。灌浆封缝、剔槽埋筋使断开空心板 成为一

7、个整体,提高其耐久性和抗剪性能,在板 底粘贴碳纤维可减少空心板的变形,提高其抗弯 性能。浇注的混凝土强度达到100%时,选择裂缝并 排的三块空心板进行结构性能检验。整个加荷过 程中,空心板的挠度变化很微小,加荷至1.3倍正 常使用短期荷载时,被灌浆封闭的裂缝未开裂。 卸荷完成后观察,外加荷载使空心板产生的挠度 全部回弹。说明加固后的空心板在上述荷载作用 下,处在弹性工作状态,满足正常使用条件。实例4:某市一小区住宅楼使用预应力混凝土 空心板,施工过程中发现部分空心板板底存在沿 预应力主筋方向裂缝,经现场鉴定发现,板底混 凝土不密实,板孔下存在条形麻面,裂缝沿麻面 延伸,裂缝长度不等,有些裂缝已

8、贯通至板两端, 裂缝宽度在0.61.0mm之间,个别空心板板底顺 孔有30mm宽无混凝土。抽检三块空心板发现板 孔下移,孔下混凝土设计最小厚度为22mm,某些 裂缝处孔下混凝土实测最小厚度多为811mm,预 应力主筋保护层厚度小于10mm。抽测空心板所用 LL650级中5冷轧带肋钢筋抗拉强度、断后伸长率 均不满足GB13788-92标准要求。在空心板生产厂家了解到该批空心板使用内 振拉模、长线张拉生产工艺,板内芯管振动振幅 不均,芯管振动可引起板孔下混凝土不密实,甚 至出现裂缝、孔洞。空心板板底沿预应力主筋方向裂缝宽度不小 于1.0mm或形成孔洞的,严重影响其结构性能, 建议拆除裂缝空心板。板

9、底沿预应力主筋方向裂 缝宽度小于1.0mm的空心板,进行加固处理。该批空心板所用LL650级中5冷轧带肋钢筋 抗拉强度远低于GB13788-92标准要求,严重影响 空心板结构性能,不能作为预应力主筋。考虑此 工程还未施工板面整浇层,为保证结构安全,此 工程加固方案采用剔槽埋筋、加强板面整浇层配 筋和板底粘贴碳纤维的综合加固处理方案。加固处理后,选取有代表性的空心板做结构 性能试验,在1.0倍短期荷载检验值作用下持荷 30分钟,挠度变化平稳无异常现象,在1.18倍短 期荷载检验值作用下持荷持荷10分钟,未发现裂 缝,在2.4倍承载力设计值作用下持荷10分钟, 楼板跨中出现裂缝,未有承载力检验标志

10、出现, 停止加荷。证明加固效果良好,空心板处在弹性 工作状态,满足正常使用条件。实例5:某市住宅现浇楼板,施工过程中发现 支座处板面出现裂缝,经检测,板支座钢筋保护 层过大,负弯矩筋下移4565mm,支座处有效截 面高度设计为125mm,实际为6080mm,已不能 满足承载力要求,必须进行加固处理。加固方案主要考虑提高支座处承载力,采用 支座处板面粘贴碳纤维,锚固于板边圈梁,同时 灌浆封闭裂缝的处理方案。经结构荷载试验,承 载力达到原设计要求,板面无裂缝出现,证明加 固效果良好。实例6:某开发区砖混结构住宅楼现浇楼板, 验收前发现板底中部出现裂缝,经检测,板挠曲 变形较大,板中部下凹,板跨中下垂最大15mm, 最大裂缝宽度0.3mm,钢筋配置、混凝土强度达到设计要求。综合调查分析,此现浇楼板拆模较早,拆模 后进行上部墙体砌筑,楼板混凝土强度较低时承 受较大堆砖荷载,引起现浇板下垂,板底出现裂 缝。加固方案主要考虑增大现浇楼板刚度,控制 挠曲变形发展,因此,采取板面凿毛后浇注混凝 土叠合层、板底灌浆封闭裂缝的处理方案。浇注的混凝土强度达到100%时,对加固后现 浇板进行结构性能试验,证明在正常使用短期荷 载作用下,空心板处在弹性工作状态,加固效果 良好,满足正常使用要求。四、结论加固

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