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文档简介

1、废水预处理及中试方案一、工艺变更理由1、皂化废水处理制取无水氯化钙装置,在建设完工调试至今已一年 有余,在调试过程中陆续曝露出一些问题,简单总结如下:A、产能低:B、X艺与装备差:C、无水氯化钙品质差:D、能耗高、损失大:E、污染重:以上这些问题都不是小问题,要解决的话都几乎要推翻重来,要 花费较大的投资,即使解决了所有问题,废水制无水氯化钙做成功的 宁波环洋采用多效蒸发和喷雾造粒制取无水氯化钙,2万吨装置实产 1万吨,开车较顺利,也无法回避消耗高的问题。另前期的废泥吸附废水蒸发试验结束,远达不到陆工所说的理想 状态一一湿泥进料,湿泥出料。干进干出又使的处理能耗过高,项目 无法接受。所以只有另

2、辟蹊径,采用更为节能的多效提浓,做二水氯化钙才 是最佳的工艺方向。通过前期的项目考察,废水制钙小试,和对同类 厂家设备运行状况分析,针对性的去解决存在的问题和可预见的状况。 最终目的是通过二水中试装置来验证运行的可行性和经济性。二、目前同类状况、存在问题、解决方案:1)、从纯净钙液制取氯化钙的厂家了解到,喷雾流化床制取无水 氯化钙颗粒项目的单套产能都不太大(最大不到1.5万吨每年产能), 且操作难度大、设备技术要求较高。而制取二水氯化钙的装置和技术 要相对简单、单套产能也较大(单套产能可达5、6万吨),设备技术 和操作要求都较低。目前皂化废液制氯化钙无论是哪个公司,无论是二水还是无水氯 化钙都

3、没有顺利达产达标的:河北珈奥、河北冀衡(无水停产)、江 西全球、东营赫邦(二水产能不大)、福建豪邦(二水试产)、宁波环 洋(无水运行)、锦盛化工(无水停产),扬农(号称循环经济)益海 嘉里(多效结晶盐)。本方案建议中试的主要目的是,验证可行性和经济性后,原来废 水处理生产无水氯化钙产品改造为生产二水氯化钙产品,从而彻底解 决环氧产生的钙液废水处理量不足、能耗较高和氯化钙产品品质差的 问题,也可作为备选第二方案,为项目做备胎。通过9月中旬对设备 厂家的考察、交流和带样试验,生产的各个环节设备都可以很正常的 实现,二次废水指标较低(COD、200-1000),可综合考虑皂化水平衡。 并做针对性的做

4、了设备和工艺的优化。目前要实现量增质优的目的, 必须对制钙系统进行彻底的中试验证,当前没有成功的项目案例可供 参照和引进,只有小试和中试数据,只有别家不成熟的经验可借鉴(材 质、产能、结垢、品质)。我们信心是来自大量的小试和中试,对皂 化废水有充分的认识且掌握它的特性,初步掌握了一些数据。目前发 现和可预见的问题都可以通过预处理和设备改进得到解决。(A)设备材质腐蚀问题解决方案:选用钛合金、双相钢和316L。泡沫问题解决方案:1、工艺优化减少废水COD、热风吹脱降低 COD、加入耐高温消泡剂。2、设备分离器加大,加设高效除沫设备。结垢问题解决方案:采用强制循环蒸发减缓结垢、调节值将氢氧 化钙、

5、氢氧化镁和碳酸钙反应除去,加强二次过滤。产品品质问题解决方案:1、废水加上漂液脱色保证废水原料的色 度较低。2、吹脱去有机杂质。3、设备容器选材改变。能耗高的问题解决方案:沸腾炉改导热油炉加多效蒸发提高热能 利用效率、余热利用做脱水预提浓,进一步降低能耗。废水量大问题解决方案:石灰乳增浓、节水改造、塔的操作稳定 性改造。环化废液回用配制石灰乳,提浓环化废水中氯化钙浓度至 25%,吨环氧产生废水量减半至4吨左右,生产试验在进行中。实施 后需解决问题是可能会有多余的二次冷凝水,cod小于500,需园区 协调稀释排放。产品成本问题解决方案:目前采用常压蒸发能耗较高,加之氯 化钙得率较低,使得无水氯化

6、钙成本很高。改制二水钙,采用多效蒸 发,耗能降低,产品几乎无损失,使得二水钙生产成本大幅下降。、技术方案可行性分析:、技术可行性分析:改造方案论证之前,通过实验室反复多次小 试,证实通过一些预处理手段,废水制取二水氯化钙是可行的,工艺 简单可自控,产品质量大大提高,能够满足低端客户的品质要求。、操作可行性分析:通过小试及生产厂家实地考察,制取二水氯 化钙生产工艺相对技术含量低,设备简单,成熟稳定,产量大,多效 蒸发可实现自控,结片和干燥相对装置简单粗放,操作简便。对操作 人员的技术要求很低。(3)、设备可行性分析:通过与多效蒸发设备厂家的交流沟通,发皂 化废水样去蒸发设备厂家中试装置试验,皂化

7、废水相对于其他来源钙 液的一些特殊性问题(泡沫、结垢)可以通过工艺和设备的优化得到 解决。皂化废水通过厂家设备做蒸发试验,初步掌握试验数据,设备 验证可行。(4)、市场可行性分析:通过前期商务与客户的交流和市场调研,市 场对二水氯化钙的需求比较大,没有泡沫、杂质和稍有颜色的情况下 低端用户可以接受,广西、广东、云南和湖南有近十万吨的市场容量, 市场调研就近可做2-3万吨/每年二水钙销量,低端用户主要用作冷 库冷冻盐水,工业冷冻机组和制冰。含量及颜色较好的话可考虑出口, 用作采油助剂。三、中试设备和工艺技术方案:1)综述:考虑是中试装置,既要接近正式工业化装置,又要控制试 验费用伍拾万以内。所以

8、预处理利用原有的罐来改造,四效蒸发设备 主体采用碳钢(一效和单效换热器用316L),多效后的切片机、二次 干燥、冷却机和包装暂时省略,二水钙直接入半截桶结块。2)生产工艺过程和设备简述:a、V5003罐皂化废水经过泵去调节沉降罐V5001预处理(脱 色、吹脱、调节PH值、)。b、预处理后的钙液,经泵去压滤机压滤去V5002罐,V5002罐泵回5001罐,如此循环压滤直至钙液合格无固体悬浮 物,然后泵去V5004罐(新增)。c、V5002罐内加入耐高温消泡剂混合,然后泵去V5004罐(新 增)内暂存。d、处理后的钙液进入暂存罐,含量15%-35%钙液泵去多效蒸 发系统,经强制循环三效蒸发器提浓至

9、40%至50%,蒸发 器热源为导热油。e、三效蒸发器提浓后的钙液泵去钙液缓冲罐,然后泵去单效 蒸发,热源为导热油炉,钙液浓缩至68%-70%,即达到出 料状态。f、浓缩后的钙液泵进二水钙结块槽,经冷却结块,人工倒出, 砸碎装袋。3)工艺技术方案路线简图:注:废水的预处理调节程序包括:调PH值,脱色,气混吹脱,消泡、 沉降过滤等程序。四、工艺操作规程简述:1、废水预处理:由于皂化废水存在必须氢氧化钙过量的情况,虽 然经压滤,但是氢氧化钙微溶于水,且还有氢氧化镁等溶解杂 质,必须将他们转化为易溶的氯盐,才能有效的延缓设备结垢 情况。另针对废水颜色较深状况要进行脱色,针对有机物高, 泡沫严重的状况要

10、加入消泡剂,精过滤等措施。2、多效提浓:经过精制的废水进入三效蒸发器提浓至4050%。3、单效提浓:为了操作稳定和降低操作温度,改善产品颜色,将 传统的二效工艺改为单效工艺,能耗高点但是产品颜色会较好, 市场较易接受。三效钙液再次进入单效,提浓至6870%,此 时已经是二水钙的熔融状态。4、结块:熔融状态二水氯化钙泵入料桶,冷却结块。5、冷却和包装:五、中试目的:1)、检验通过预处理后废水结垢情况。2)、验证多效提浓的稳定性和连续性、运行参数及能耗。3)、分析多效提浓出的二次冷凝水的指标,验证水平衡的可行性。4)、检验处理后得到的产品性能指标(颜色、含量、溶水后效果)。六、注意事项和考核要求:1、尽量将钙液浓度调节至15%,20%、25%三个条件下去做。靠近生 产实际废水状态,考察吨废水处理费用,折算吨环氧处理费用(要求 水电气有独立的计量表)。2、尽量精心操控,尽量

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