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文档简介

1、8320ZCd-6柴油机咬缸事故分析及反思 韩锡方李启富许昌明一、事故发生经过某轮是一艘新船,配备广州柴油机厂生产的6320ZCd-6柴油机, 额定功率2060kw,额定转速525r/mim,今年1月31日首航,固定航 线天津至广东汕头,该轮第9航次,于2006年5月1日15、00时开航, 由天津装煤炭驶往汕头。2006年5月5日03:30时左右船舶航行到大 陈岛以东大约10海里(北纬28、29、东经122、05)处时,发生主机 第四缸活塞咬缸事故,据轮机日志记录,发生事故前主机运转一直都很正常。据当班人员反映,03、30时左右从机舱平台甲板集控室出来准备进行巡回检查时,发现主机周烟雾弥漫,气

2、味刺鼻,立即到机旁将主机紧急停车,随后打开曲轴箱导门检查,发现主机第缸缸套漏水,吊缸检查,发现该缸发生严重的咬缸事故。由于船 上配件不足、配件尺寸不符(如厂供连杆小端铜套与活塞销配合过盈 且过盈值达到1、1mm ;船上没有配备活塞销、活塞和连杆;市购的 活塞销比本机原活塞销长2mm,且油道不符;市购的活塞加工不规范,裙部夕卜径比说明书标准大0、14mm左右,厂供缸套上端有一道50mm60mm宽、内径0 320-0 20的耐磨(说明书没有标明),两者形成过盈配合;而市购的缸套没有这一圈;与市购的活塞可配合使用等)及其他原因,船舶自修了几天无法修复,根据公司指令,5月8日 封缸将船驶往温岭石塘抛锚

3、,公司机务人员及厂方人员共同到船协 助修理。二、现场勘验和检查该机第四缸发生事故,其余各缸均正常,损坏情况如下:1、气缸套内表面发黑,有严重的纵向拉痕,外表面封水橡胶圈轻度硬化,弹性不足;2、活塞外表面发黑,活塞环咬死在环槽内,外园与活塞外表面磨得 一样平;3、活塞销孔发黑、咬毛;4、连杆小端铜套抱死在活塞销上,定位销磨断;5、连杆小端铜套座孔天地之间比左右之间大0、1mm,拉长变形;6、连杆大端轴承正常,无明显损坏现象;根据现场勘验情况,估计引起咬缸事故的最大可能是该缸断油或供 油不足所至,因此对该缸的润滑油路进行了祥细的检查,当拆下该 缸主油路油管时,发现有一棵螺钉在油管里,堵塞了主油路,

4、仔细 观察该螺钉,确定是半自清滤器芯子的紧固螺钉,拆卸所有4只半 自清滤器芯子检查,发现其中一只滤芯果然少了一棵螺钉。三、事故原因分析本航次船从天津开航后,航行途中发现半自清滤器前后压力差 加大,知道滤器堵塞,于是将半自清滤器调换一组使用,将堵塞的 一组滤器拆卸清洗。由于上一次滤器拆卸清洁时滤芯的其中一棵螺 钉未拧紧,而且所有螺钉都没有保险装置,在使用过程中,由于螺 钉(钢)与滤芯(铝)受热膨帐的系数不同,使得原本未拧紧的螺 钉与螺孔的配合变得更松,又由于振动和油压力的冲击作用,使螺钉慢慢松动并逐渐旋出,当该螺钉最后脱离滤芯后,在油压的作用 下,随着油液向主机润滑油道流去,由于该机主油管入口前

5、管座直 角接头里面原装有的初次动车过滤网根据使用的要求已经拆除,所 以该螺钉没有受到任何阻挡就进入了主机主油管,通过主机主油管 一直向前移动,当移动到第四道主轴承油管处时刚好落入该油管里, 由于油管弯头阻止螺钉继续向前,螺钉就留在弯头前直管处,阻塞 了该油管的大部分油道,使得由该油管通过的润滑油仅能满足第 道主轴承润滑的需要,而通过第五道主轴承的润滑油主要润滑、冷 却第五缸活塞连杆组件,只有一部分流向第四缸活塞连杆组件,这 部分润滑油数量有限,除满足润滑连杆大端轴承外,仅有很少量的 一部分流向连杆小端铜套起润滑作用,根本无法到达活塞冷却油空 间,对活塞起冷却作用。很快使活塞过热膨胀引起活塞环、

6、活塞销、 连杆小端铜套等咬死,与缸套发生拉缸现象,发出敲击声,并造成烟雾弥缸套漏水、燃气下泄,至使曲轴箱烟气大量冒出,机器周 漫现象。、经验教训和建议该事故从经过、检查处理和分析来看,结论是:由于主机滑油 半自清滤器滤芯螺钉脱落,堵塞主机第四缸主油管造成该缸缺油引 起咬缸。该事故从螺钉堵塞第四缸主油管到缸套漏水、燃气下泄、 曲轴箱烟气大量冒出的整个过程,虽然时间不会很长,但因为每缸 润滑油路有二条,而且主油路也不是全部堵塞,因此,整个过程也 不会很短,其间应该会出现敲缸、冷却水及润滑油温度升高、曲轴 箱开始小量冒烟、曲轴箱温度升高等事故先兆现象,如果能加强巡 回检查,就会及时发现,不会造成整缸

7、活塞连杆机构损坏报废、船舶停航六天的严重后果。另从广州柴油机厂协助修理的技术人员 谈话中得知,同类型事故已发生过多起,但仍没有引起厂方的高度 重视,采取相应的措施杜绝类似事故的重复发生。从该事故中应吸 取的教训和建议有:切实抓好船舶的备件配置、把好零部件(特别是运动件)的产品 质量关;严格执行船舶航行值班制度,加强各设备的巡回检查;必须提高船员的管理素质、技术素质和工作责任心;全面分析检查影响船舶机电设备安全的薄弱环节,做好防范措施, 确保运行安全(如本机给半自清滤器滤芯螺钉加保险、滑油进主机 主油管前的初次动车过滤网除去铜丝网后继续使用以阻止大棵粒物 体进入主机)。5建议柴油机制造厂应该及时

8、通知配套厂改进产品设计,如半自清 滤器滤芯紧固螺钉要加保险等,以免类似事故重复发生;6.建议各柴油机配件厂应严格按零部件原设计图施工,按标准检验, 确保所生产的配件完全符合产品技术要求和质量标准。关于广柴主机6320Zcd-6型的管理要点为保证主机能够正常燃烧,发挥到最佳的工况,减少滑油的消耗,减少气阀的烧蚀,现从各环节归纳如下:现普遍使用的是180cSt燃油,一般要求沉淀柜内的加温为70C,但水分与杂质含量大时,也要将燃油加温到9095C,每4小时打开 放残阀放残一次,直到将水分与杂质放净为止;一般情况日用柜的 温度为90C,分油机加热温度为95-98C,分油机流量调整到额定 流量1/3为宜

9、,例如SJ2000分油机,流量为600L/小时,并且要求燃油分油机连续不停的运转进行分油净化提高燃油品质,进主机最佳 持在10cSt ;燃油进机温度尽量提高些,但以喷射雾化粘度为最终控 制目的。各燃油滤器,包括供油单元滤芯要定期清洗,减少再次污 染到系统中,的喷射温度115-120C,最佳喷射粘度范为9-12cSt,我们建议保在柴油机运转过程中,可用手触摸高压油管的脉动情况,观察排 气颜色,检查排气温度,通常要把各缸排烟温度控制在390C以内(虽 然说明书规定450C,但是在实际应用中超过390C就容易将气伐烧 损,如果燃烧状况良好,燃烧完全,形成的不完全燃烧产物少,积 碳结垢少的情况,有时排

10、气温度高时气伐仍然能够安全运转),柴油 机爆发压力建议不超过115kgf/cm通常爆发压力高或者各缸工况 不平均时容易发生主机震动或者连杆轴瓦损坏,如遇排气冒黑烟, 排温急剧升高,爆压不正常等现象,需要及时更换喷油器,喷油器 喷射压力及喷油雾化检查建议每航次做1次,不超过500小时(因为 国产针阀偶件、喷嘴等部件质量不稳定),喷射压力290300kgf/ c m雾化检查及喷油压力检查以慢压为准,若有缺陷,要注意喷嘴, 针阀偶件,弹簧的适时更换。每1000小时检查喷油泵提前角:把测量喷油提前角的检查玻 璃管接上喷油泵出油阀压座的螺纹接头,使其固紧密封;用手将喷 油泵齿条拉向加油方向至刻度15度左

11、右并固定不能回位;用手泵油, 直至柴油在玻璃管内出现为止,柴油大约充满管长一半;慢慢撬动 飞轮,注意管内的柴油液面,当发现柴油液面开始升高时,急停转 动,此一瞬时及相当于喷油始点,记录飞轮上的刻度,按上法重复 进行两次,测量误差不应超过1度。建议各缸喷油提前角调整到16一 18度(说明书为14度,这种柴油机在2000年以前多半燃烧用轻油), 适当延长滞燃期,但要参照各缸爆压和排温,若爆压偏高,排温偏 低,说明喷油提前角过大,要适时减小,若爆压偏低,排温偏高, 说明喷油提前角过小,产生后燃,要适时减小。改变喷油提前角有两种方法:改变喷油泵顶杆的高度(船上 实际多用)和改变喷油泵凸轮在凸轮轴上的周

12、向位置。都应满足高 压油泵柱塞偶件进气口开启度在4.4-4.8mm。定期检查主机高压油泵:柱塞与套筒偶件的间隙极小,应能 滑动自如,如有局部卡住现象应清洗干净,再用清洁的机油加于套 筒内进行磨合;正常的状态是把柱塞及套筒倾斜45度时,将柱塞从 套筒内拉出40-45mm,多次将柱塞绕本身中心转到任何位置,放手后, 柱塞均能藉其本身重量自由滑下,无阻滞现象。柱塞的边缘,尤其 是螺旋槽的岸部边缘,应仔细检查有无缺损,如有缺损就会影响到 供油量的控制,且会擦伤套筒,必须与套筒同时换新。一般为每5000小时左右根据情况或每年换新。初次更换下来的柱塞偶件要保管好,日后可能用上,出油阀建议500小时检查,2

13、000 小时换新(广柴厂家据检修经验)。观察高压油泵泄油孔是否有油流出,如果发现油流出证明柱塞套筒偶件不是很好要更换备件。出油阀与套筒的密封结合面,不许有轻 微的毛刺,油斑,伤痕及裂纹,如有可用少量很细的研磨粉300号的, 散于平板上进行研磨,要避免研磨偏和研磨过度,研磨后将研磨剂 清除净尽。高压油泵滚轮的检查:是否磨损挺杆上键槽,其开口多由机器铣出 来的,会有些喇叭口的变形,检查挺杆的尖端部位是否变形,最好用锉刀修理锉一下,以免有卡滞的现象(广柴厂家据检修经验建议)。定期测量主机各缸的压缩压力,转速调到最低怠速220rpm或更 低,转速越低测量准确度越高,越能反映活塞和缸套实际间隙状况, 避

14、开共振转速170-180rpm,将油泵齿条脱开不供油,通过测量主机 各缸的测量主机各缸的爆发压力和压缩压力,可以了解各缸燃烧及 润滑状况及时发现缸套、活塞和活塞环磨损,密封情况,及时更换 断裂活塞环或者磨损超差的缸套,使主机工况保持稳定安全运转。缸套测量时,一般以第一道活塞环和缸套接触的最高处为重点, 通常这点磨损也最大,越往下直径越小,磨损相对来说就小些,上述 缸套上部直径最大的部位测量点要尽量分布多些,以10mm为单位, 上下取5个点测量,以衡量缸套是否超差。一般油底壳油位的测量孔内如果出现返气现象,多为活塞出现断裂 或缸套活塞磨损超差,还有活塞环槽根部裂纹造成燃气下串到曲拐箱内,要仔细辨

15、别情况及时更换备件,当高温燃气下串到曲拐箱严 重时,不仅会造成滑油的消耗惊人而且容易发生曲轴箱起火与爆 炸。6.定期检查气阀的旋阀器,弹簧是否正常工作,每500小时检查气 阀间隙,阀杆与阀导套间隙也要特别注意,如果发现进气阀烧蚀情 况,一般是排气阀关不严,造成燃气倒窜,平时要注意用手触摸各 缸进气管的温度,若发现某缸温度异常,可能是该缸燃气倒窜,配 气凸轮和滚轮的检查。保持排气通道的畅通,增压器应定期吹洗和 拆检清洁,空冷器烟侧的清洁,特别是废气锅炉烟道,定期吹灰, 清洁除垢,保持烟道后部的畅通,阻力小,扫气压力相对高些定期检查喷油凸轮,配气凸轮滚轮是否磨损,如有磨损更换备件。滑油分油机连续净

16、化主机滑油,只要主机运转起来,滑油分油机 就开始净化滑油,停主机后20小时内,也尽量要保持净油机连续运 转,因为这样才能分离出沉积的杂质和水分,正常运行分油温度保 持在7075C,流量控制在额定流量30%,当油含杂质高及有水分时, 净油温度提高到9095C分油。主机各缸排温温差保持在1015C为宜,爆发压力最大差值不能 超过5kgf/cm?,如果超过此数值,要从燃烧方面去查找原因,一定切 记不要随意调整改变各缸高压油泵油门齿条,这样会掩盖矛盾,而 且会越调越乱。10、各运行参数技术指标建议参考值:各缸冷却水出口温度:7085C,进口66-68C,出机温差控制在15C以内。必须明确指出,过低的冷

17、却水出口温度不仅会造成热负荷损失,而 且会影响气港燃烧室内的燃烧与润滑。各缸滑油出口温度:6575C通常要求缸套冷却温度活塞冷却温度510C,活塞用油冷时或 =10C,活塞用水冷时或=5C。扫气温度:3035C主机转数450465rpm,排烟温度:390C以下,各缸温差不超 过20C,爆压V115kgf/cm2,各缸爆压差值不超过5kgf/ cm燃油净油机温度:9598C,杂质和水多时提高到9095 C沉淀柜温度:一般7080C,杂质和水多时提高到9095C;日用柜温度90C, 燃油进机温度115120C,喷射雾化运动粘度 10cst,以雾化粘度控制为准。11、在排烟温度不高于390C的前提下,尽量提高主机的转速到 450-465rpm,这样增压器的转数会高些,扫气压力也会高些,燃油 会充分雾化,燃烧会充分,这样可以降低气阀烧蚀的几率。会是一 个良性循环,反之,主机转数低,增压器转数低,扫气压力低,燃 油不能充分雾化,燃烧恶劣,容易烧气阀,这样会是一个恶性循环。燃油处理的好坏的标准是经过处理后,燃油由喷油嘴喷射到燃 烧室能充分雾化燃烧,充分发挥热效率。燃油在油舱中预热的 目的是利于驳运。燃油从油舱中驳入沉淀柜是燃油处理的第一 步,其主要功能是通过加温将油中的水分、杂质通过放残管排 除。日用柜由净油机分离后驳入的燃油,经过加温决定了喷油 最佳

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