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文档简介

1、如何降低10kV户外真空断路器故障次数0103计划检查02实施04巩固二、选题理由企业要求1、断路器障碍率4%2、调控一体要求提高调度远方遥控操作断路器的响应速度3、减少运维站人员就地操作和检修班消缺工作量目前症结 小组成员对公司2010年6-11月10kV户外真空断路器故障情况进行了统计,发现断路器故障20次,故障率为5.95%。小组选题61110987月份2010年6月-11月真空断路器故障次数折线图0543216次数354233降低10kV户外真空断路器故障次数月份储能电机故障合闸线圈烧毁开关辅助接点松动分闸线圈烧毁其它类故障合计(次)累计合计(次)6201003373001047820

2、00131091100021210320005171111100320表3-1 制表人:林挺欣 制表日期:2011年1月 三、现状调查现状调查一:对公司2010年6-11月在运56台10kV户外真空断路 器故障统计: 序号故障类别故障频率累计频率累计百分比A储能电机故障121260%B合闸线圈烧毁41680%C开关辅助接点松动21890%D分闸线圈烧毁11995%E其它类故障120100%表3-2 制表人:林挺欣 制表日期:2011年1月 现状调查二:我们对2010年6-11月10kV户外真空断路器故障类别进行了统计汇总,得出以下结果: 排列图1242110 20 1284频数累计百分比 0%

3、 20% 40% 60% 80% 100%储能电机故障合闸线圈烧毁开关辅助接点松动分闸线圈烧毁其它类故障60%80%90%95% 16 1、如果能解决储能电机故障这一问题的75%,就能减少断路器故障9次,使10kV户外真空断路器障碍率达到3.3%,达到企业要求。 2、该类型断路器在2010年9月份的障碍发生2次,故障率降到3.6%,所以我们小组通过努力,目标一定能实现。目标依据: 现状值 目标值 2011101520四、设定目标次数控制电缆老化或损坏培训力度不够 设备正常老化损坏 储能机构卡死 储能限位开关限位过低 机构箱密封圈损坏机构箱电缆孔未封堵储能电机工作电压高于额定电压触电氧化、控制线

4、接触不良机储能机构维护不到位人员对维护方法不熟悉 储能电机故障人料法环农村电网薄弱断路器操作次数多 储能电机严重发热储能电机空转机构受潮严重储能不到位机构箱密封不严提前断开储能回路储能电机绝缘老化加快断路器储能电源取自合闸母线(240V)电机电源时通时断五、原因分析因果图末端因素:1、培训力度不够2、设备正常老化损坏3、机构箱电缆孔未封堵4、机构箱密封圈损坏5、储能机构卡死6、储能电机工作电压高于额定电压7、储能限位开关限位过低8、控制电缆老化或损坏要因确认计划表序号末端因素确认内容确认方法确认标准确认人确认时间1培训力度不够现场维护技能考核是否合格现场检测考试合格率90%陈紫圳2011年2月

5、21日2设备正常老化损坏统计机械寿命次数调查分析根据断路器说明书,操作次数10000次潘静瑜2011年2月16日3机构箱电缆孔未封堵进入断路器机构箱的电缆孔是否封堵现场检查生变2006110号规定机构箱电缆孔封堵率达100%林挺欣2011年2月20日4机构箱密封圈损坏机构箱密封圈是否完好,机构箱是否受潮现场检查生变2006110号规定机构箱密封圈完好率达100%林挺欣2011年2月23日六、要因确认要因确认计划表序号末端因素确认内容确认方法确认标准确认人确认时间5储能机构卡死机构是否能手动储能现场验证储能机构“0”卡涩柯金益2011年2月25日6储能电机工作电压高于额定电压测量储能电机工作电源

6、现场检测储能电源为直流220V王德庆2011年2月27日7储能限位开关限位过低储能是否到位现场调查断路器指示“已储能”潘静瑜2011年2月21日8控制电缆老化或损坏实际调查各变电站电缆是否有老化等问题调查分析绝缘电阻值不小于1M王德庆2011年2月23日六、要因确认确认1:培训力度不够 确认因素培训力度不够确认时间2011年2月21日确认人陈紫圳确认方法现场检测确认地点达埔变电站标 准考试合格率90%确认结论:非要因参考人数合格人数不合格人数合格率桃城蓬壶下洋桃城蓬壶下洋桃城蓬壶下洋86976810191.3%非要因达埔变东平变军营变确认因素设备正常老化损坏确认时间2011年2月16日确认人潘

7、静瑜确认方法调查分析确认地点调度所通讯机房根据iES500电网系统对储能电机故障损坏次数较多的达埔变、东平变、军营变近三年断路器操作次数进行统计: 标 准断路器操作次数10000次确认结论:非要因非要因确认2:设备正常老化图6-1 制图人:潘静瑜 制图日期:2011年2月确认因素机构箱电缆孔未封堵确认时间2011年2月20日确认人林挺欣确认方法现场检查确认地点各变电站现场标 准生变2006110号规定机构箱电缆孔封堵率达100%确认结论:要因检查项目(台)达埔东平古格岵山军营合计电缆孔未封堵7536426机构箱受潮32231 11未封堵对公司在运56台户外zw8-12型真空断路器进行专项检查:

8、要因确认3:机构箱电缆孔未封堵确认因素机构箱密封圈损坏确认时间2011年2月23日确认人林挺欣确认方法现场检查确认地点各变电站现场标 准生变2006110号规定机构箱密封圈完好率达100%确认结论:要因检查项目(台)达埔东平古格岵山军营合计机构箱密封圈损坏5334217机构箱受潮3223111对公司在运56台户外zw8-12型真空断路器进行专项检查: 密封圈损坏要因确认4:机构箱密封圈损坏确认因素储能机构卡死确认时间2011年2月25日确认人柯金益确认方法现场检测确认地点各变电站现场 标 准操作手柄1238次确认结论:要因检查储能机构要因确认5:储能机构卡死卡子+-棘轮驱动电机驱动电机回路储能

9、弹簧微动开关储能机构正常储能卡子+-棘轮驱动电机驱动电机回路储能弹簧微动开关储能机构卡死确认因素储能电机工作电压高于额定电压确认时间2011年2月27日确认人王德庆确认方法现场检测确认地点各变电站现场标 准储能电源为直流220V确认结论:要因测得储能电源电压为240V要因确认6:储能电机工作电压高于额定电压确认因素储能限位开关限位过低确认时间2011年2月21日确认人潘静瑜确认方法现场调查确认地点各变电站现场标 准断路器指示已储能确认结果符合标准确认结论非主要因素指示在“已储能” 2011年2月21日小组成员对公司10kV户外真空断路器储能指示进行检查,各真空断路器储能现场指示在“已储能”位置

10、,因此判断储能限位开关位置正确。 非要因确认7:储能限位开关限位过低确认8:控制电缆老化或损坏确认因素控制电缆老化或损坏确认时间2011年2月23日确认人王德庆确认方法调查分析确认地点变电部 小组成员根据公司10kV户外真空断路器试验报告测试数据进行调查分析,统计开关、操作机构的电源回路绝缘电阻值,开关、操作机构的电源回路的电阻值均不小于1M,符合规程规定要求;变电站使用的控制电缆使用年限为10-15年,除非外力破坏,不会出现自然老化的问题,因此该末端因素也是非要因。标 准绝缘电阻值不小于1M确认结果符合标准确认结论非主要因素非要因2、机构箱密封圈损坏3、储能机构卡死4、储能电机工作电压高于额

11、定电压 通过以上逐条确认,找出了影响“10kV户外真空断路器储能电机故障频繁”的主要原因是:1、机构箱电缆孔未封堵主要原因对策目标措施地点负责人完成时间1、机构箱电缆孔未封堵封堵机构箱电缆孔机构箱电缆孔封堵率达100%用防火泥对进入断路器机构箱的电缆孔进行封堵工作现场柯金益2011年3月2、机构箱密封圈损坏对机构箱密封圈进行处理机构箱密封圈完好率达100%更换断路器机构箱中老化的密封圈工作现场柯金益2011年3月3、储能机构损坏卡死加强对储能机构的维护工作储能机构“0”卡涩调整手动储能机构对储能机构加注润滑油制定自维护工作计划工作现场柯金益林挺欣2011年5月4、电机长期在高于额定工作电压情况

12、下运行将储能电源电压降至额定电压使电额定电压直流220V下运行将断路器储能电源改接至直流系统220V的控制母线上工作现场王德庆2011年6月七、制定对策对策实施一:封堵机构箱电缆孔措 施:对检查发现的26台断路器机构箱未封堵的电缆孔用防火泥进行封堵 孔洞封堵八、对策实施实施效果检查:通过封堵,我们对机构箱电缆孔封堵及受潮情况进行比对: 实施前(台)实施后(台)效 果机构箱电缆孔未封堵260机构箱电缆孔封堵率达100%。机构箱受潮111受潮情况明显改善时间内容实施二:对机构箱密封圈进行处理实施效果检查:通过封堵,我们对机构箱密封圈损坏及受潮情况进行比对: 实施前(台)实施后(台)效 果密封圈损坏

13、170机构箱密封圈完好率达100%机构箱受潮111受潮情况明显改善时间内容措 施:对检查发现的17台断路器机构箱损坏的密封圈进行更换 实施三:加强对储能机构的维护工作措 施负责人实施情况调整手动储能机构柯金益检查断路器储能机构,检查螺母,调整相关手动储能操作机构实施时间2011年3月-5月地点各变电站实施效果调整手动储能机构后,设备缺陷消除,手动储能正常。措施1、调整手动储能机构2、对储能机构加注润滑油措 施负责人实施情况对储能机构加注润滑油柯金益结合设备年检停电,检查断路器储能机构及相关螺丝,对机构除尘,加轮滑油实施时间2011年3月-5月地点各变电站实施效果有效地解决机构卡涩,减少故障的发

14、生3、制定自维护工作计划措 施负责人实施情况制定自维护工作计划林挺欣出台自维护工作管理办法,各运维站从4月份起编制自维护计划,按计划执行后由执行人签字确认实施时间2011年3月-5月地点变电站实施效果编制维护工作计划后,使每位值班人员更加明确维护工作任务,签字确认,使维护工作到位进一步 实施效果检查:通过调整储能机构、添加润滑油和加强自维护工作,达到储能机构“0”卡涩的目标值。卡子+-棘轮驱动电机驱动电机回路储能弹簧微动开关实施四:将储能电源电压降至额定电压措 施负责人实施情况将断路器储能电源改接至直流系统220V的控制母线上柯金益将20台断路器储能电源改接至直流系统控制母线上,使电机在额定工

15、作电源范围内运行实施时间2011年6月地点各变电站实施效果改接线后,储能电机工作电压正常实施效果检查:经过更改接线,我们对实施前、后的接线情况进行了比较:实施前实施后实施前、后储能电机工作电压对比: 实施前实施后效果储能电源接线合闸母线控制母线经现场测量储能电机工作电压,为直流220V,达到运行的要求。储能电机电压直流240V直流220V达到额定电压220V时间内容 对策实施完毕后,我们对2011年3月-2011年8月10kV户外真空断路器故障情况进行了统计,得出数据如下:月份储能电机故障合闸线圈烧毁开关辅助接点松动分闸线圈烧毁其它类故障合计(次)累计次数(次)3010001140001012

16、50000113611100367000000680110028表10-1 制表人:潘静瑜 制表日期:2011年9月九、效果检查 实施前 目标值 11101520 8实施后 活动效果柱形图QC活动后10kV户外真空断路器故障次数比活动前减少了12次,活动目标实现。 20效益分析:故障平均停电时间(小时/次)减少故障次数(次)10kV线路平均负荷(kW)售电均价(元/千瓦时)61220000.605防火堵料费用 180公斤6.6元/公斤=1188元密封圈费用 17条60元/条=1020元人工费 15天100元/天=1500元车辆油耗、误餐等 2000元计算公式故障平均停电时间减少故障次数10kV

17、线路平均负荷售电均价-防火泥费用-密封圈费用-人工费-车辆油耗等 计算结果61220000.605-1188-1020-1500-2000=81412元经济效益8.14万元1、经济效益分析2、社会效益 通过本次QC活动,减少了10kV户外真空断路器储能电机故障次数,大大提高了供电可靠性,改善电力企业的服务质量,树立了供电企业“责任央企”的良好形象。 巩固措施一:将本次执行的设备自维护工作管理办法列入班组受控标准制度,将新标准的执行列入常态工作。十、巩固措施 巩固措施二:将此次发现的断路器储能电机工作电源的问题列入重点反措的管理,由生技部发文在标准化验收卡增加相应的验收内容,确保设备投运前符合要求,把好验收关 。十、巩固措施2、巩固期月份储能电机故障合闸线圈烧毁开关辅助接点松动分闸线圈烧毁其它类故障合计(次)累计次数(次)90000000100000111110000001表11-1 制表人:柯金益 制表日期:2011年11月在变电检修班进行QC活动后,效果显著,在大家的共同努力下,10kV户外真空断路器故障次数明显下降,在2011年9-11月发生10kV户外真空断路器故障1次,统计如下:2011年9-11月10kV户外真空断路器故障次数统计表

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