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文档简介

1、安徽华塑股份(gfn)有限责任公司部分(b fen)对标小组活动案例经营(jngyng)管理部二一五年十一月 目录(ml) TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc436752242 案例(n l)一: PAGEREF _Toc436752242 h 2 HYPERLINK l _Toc436752243 氯碱厂PVC电石(dinsh)单耗 PAGEREF _Toc436752243 h 2 HYPERLINK l _Toc436752244 案例2: PAGEREF _Toc436752244 h 6 HYPERLINK l _Toc436752245 电石厂电极壳改

2、造 PAGEREF _Toc436752245 h 6 HYPERLINK l _Toc436752246 案例3: PAGEREF _Toc436752246 h 12 HYPERLINK l _Toc436752247 电石炉新工艺操作改进 PAGEREF _Toc436752247 h 12 HYPERLINK l _Toc436752248 案例4 PAGEREF _Toc436752248 h 16 HYPERLINK l _Toc436752249 多管齐下,确保降低炭材消耗 PAGEREF _Toc436752249 h 16 HYPERLINK l _Toc436752250

3、案例5: PAGEREF _Toc436752250 h 18 HYPERLINK l _Toc436752251 减少出炉吹氧操作,保证电石炉平稳运行 PAGEREF _Toc436752251 h 18 HYPERLINK l _Toc436752252 案例6: PAGEREF _Toc436752252 h 20 HYPERLINK l _Toc436752253 提高石灰窑产能,降低石灰生烧 PAGEREF _Toc436752253 h 20 HYPERLINK l _Toc436752254 案例7: PAGEREF _Toc436752254 h 22 HYPERLINK l

4、_Toc436752255 降低供电标煤耗 PAGEREF _Toc436752255 h 22案例(n l)一:氯碱厂PVC电石(dinsh)单耗一、现状(xinzhung)分析1、发现问题。电石成本占整个PVC生产成本的60%左右,PVC电石折标耗是氯碱厂一个重要的消耗指标,电石单耗每降低10kg,吨PVC成本可以下降约30元。目前公司电石单耗和同行业对比偏高,可以通过技改和管理手段有效降低消耗。 2、分析问题。因此,厂部各级领导认为把降低PVC电石单耗作为对标内容,对提高经济效益有着重要的意义。二、选树标杆对标小组通过对陕西北园进行考察,结合华塑实际工况和国家二级清净生产标准制定对标标杆

5、。三、差异分析1、干法乙炔对成品电石要求颗粒小于3mm,电石需要经过三级破碎,在破碎过程中电石粉化消耗较高。2、发生器备机不够,不能及时、彻底检修,影响发生乙炔收率。3、VCM因使用低汞触媒后触媒翻倒频率增加,现有转化器不能满足生产需要,导致触媒不能及时翻到,转化效率下降。4、受外部因素和和设备影响, PVC开停车、冲洗频次较高,筛头料、水捞料量、落地料产生量高于设计值。5、非计划停车检修频次高于行业标准,系统(xtng)置换对消耗影响较大。四、对标措施(cush)表1:对标指标(zhbio)赶超路线图序号对标名称计量单位二季度三季度四季度1PVC电石单耗(计划)t电石/tPVC(折标)1.4

6、41.431.43解决破碎过程中电石粉化消耗较高问题。 电石破碎严格执行电石“先进先破”原则;按计划对破碎系统设备进行检修,减少设备意外损坏产生的电石损耗;破碎系统正常检修前必须将设备内电石用空加强巡检,发现电石输送管道及软连接漏料及时联系维修,及时回收泄漏电石。2、解决发生器备机不够,不能及时、彻底检修,影响发生乙炔收率问题。(1)控制发生器运行本体压力,定期对发生器气相管、填料、洗涤塔列管进行清理;定期清理发生器一层塔盘,减少乙炔气夹带的电石渣进入气相管;班组每班定期排放洗涤塔填料隔腔污水,避免填料堵塞;根据发生器运行参数控制下渣器频率,避免乙炔气从发生器底部泄漏(2)根据设备使用周期,按

7、计划更换软连接、下料管,避免电石泄漏;控制电石渣含水率在4%-8%,减少电石渣中电石含量、提高发生器运行周期,减少频繁开停车造成的损耗。加强发生工序中控和巡检管理,中控严格按4-8%的工艺指标操作,巡检配合分析人员定期对电石渣含水情况进行检查分析,并及时将分析结果反馈给中控人员及时调整水比3、解决VCM因使用低汞触媒后触媒翻倒频率增加,现有转化器不能满足生产需要(xyo),导致触媒不能及时翻到,转化效率下降。(1)选用高效触媒(ch mi);筛选触媒质量好的供应商;控制好乙炔与氯化氢的配比,延长触媒使用时间,及时翻到触媒,提高乙炔转化率。(2)新增4台转换器,按计划采购(cigu)触媒,成立专

8、业触媒翻倒班组翻倒触媒,确保触媒翻倒按计划执行。解决受外部因素和设备影响问题(1)通过公司、分厂两级调度统一平衡生产,日常重点做好设备维保工作,重点缺陷统一集中消缺,减少非计划停车次数。(2)严格控制筛头料,水捞料量、落地料产生量,制定考核标准,降低废料产生量。5、对发生器洗涤冷却水系统进行技改。乙炔12台发生原设计洗涤塔冷却循环水经洗涤、冷却后进浓缩池,经过固液分离、自然冷却由循环水泵加压分别进入洗涤冷却塔循环。通过技改,取消外循环,利用发生器原有管道泵对将洗涤冷却水内部单独循环,减少了因外循环溶解乙炔的损失。五、对标效果(xiogu)表2:对标指标(zhbio)完成情况序号对标名称计量单位

9、二季度三季度四季度1PVC电石单耗(实际)t电石/tPVC(折标)1.4371.4151.41(1)通过对电石破碎(p su)精细化管理和技改,大大减少了电石风化损失, 对标前每月产生各类电石灰29.5t/天,目前平均8.6t/天。(2)通过规范操作、严格控制工艺指标,在保证每台t发生器电石投料量不低于6t/h的基础上保持1台发生器正常检修;电石渣含水合格率达到100%。(3)目前触媒按消耗定额进行采购,VCM车间成立触媒翻倒小组,按照计划进行翻倒触媒。新增4台转换器10月底投入使用,给翻倒触媒提供备用转换器。(4)根据设备运行状况,目前每月单线停车24小时进行集中消缺,日常重点维护在线设备,

10、对有备机的故障设备限时修复,确保备机完好。通过对PVC筛头料,水捞料量、落地料的控制,每天筛头料、落地料量由平均3t/天降低到2.1 t/天,水捞料由每月清理一次降低到2月一次。(5)乙炔洗涤塔外循环改内循环后,pvc综合电石单耗(dn ho)降低0.01吨,仅此一项每月减少折标电石消耗504吨,产生效益约110万。案例(n l)2:电石(dinsh)厂电极壳改造一、背景电极壳作为电石炉生产的主要原辅材料,每月消耗各类钢材达160吨左右,单个电极壳重量约392kg,吨电石耗铁较高(3.2kg/t)。吨电石耗铁量的增加不但使得电石生产中杂质增多,对下游破碎系统产生危害,也会沉积炉底,增加炉底杂质

11、,造成抬高炉底,减少电石炉使用周期;电石炉内铁水的流出,容易损坏炉舌、锅车、轨道等设备,有一定的安全风险。且电极壳制作过程中需冲孔操作,材料浪费较为严重。二、选择标杆通过调研,决定选取“山东信发电石厂”作为对标对象。该厂作为国内一流的电石企业,成本节约意识强,操作和工艺理念成熟,是较早的一批对电极壳进行改造的电石企业之一,并且取得了显著效果。该厂的电极壳在制作(zhzu)过程中,对大筋板内边采用折边25mm处理。对电极壳小筋板全部利用(lyng)大筋板制作过程中冲孔留下的边角料进行拼接焊接而成。三、差异(chy)分析我厂使用的电极壳直径为1.4m,有16块弧形板焊接而成,比对标厂1电极壳1.2

12、m直径大。因为厂电极壳内部大筋板深入长度较长,为增加强度,特在每个大筋板上焊接了一根20mm*1.6m的加强筋。我厂电极壳在制作过程总,的每个电极壳都会产生112块(108mm*60mm*3mm)废料,材料浪费较多。我厂电极壳小筋板由16块440mm*240mm的钢板(3mm厚)组成,小筋板在电极壳安装中大部分作用为定位作用,此处材料完全可以用废料拼焊而成。四、改造措施通过对标学习,经过技术分析和专题会议讨论,结合我厂实际情况,决定电极壳内部的16根20*1.6m圆钢制作的加强筋改为8根20*1.45m圆钢制作的加强筋,剩下筋板这边25mm处理。改造前大筋板 改造后大筋板 2、电极壳下方定位用

13、小筋板一次性全部(qunb)去除,小筋板规格由440mm*240mm改为108mm*60mm,改用裁下的边角料方形板材拼焊,三块为一组,块与块之间要焊实,焊接电极壳下方,代替原有的小筋板。改造(gizo)前图纸 改造(gizo)后图纸 为保证改造的电极壳能适应我厂电石炉使用,对每个焊接的电极壳都要有制作(zhzu)厂家和我厂技术人员双方对质量进行检验签字确认。在电极壳对接过程中,为保证改造小筋板后的电极壳对接质量,不但专人进行验收和监督,还制定了电极壳对接管理办法,已保证改造后电极壳安全(nqun)使用。改造(gizo)效果通过技改,经测算,每个电极壳可节约钢材约64.08kg,利用废弃边角材

14、料约10kg。2、单个电极壳制作成本降低约300元,按全年电石厂使用量约4400个电极壳计算,可节约成本约1320000元;3、经过改造后,电极壳整体重量下降约54kg/个,可减少吨电石含铁量约0.5kg;有效的减少了电石炉内铁水聚集量,提升了电石炉的安全生产。改造(gizo)实际效果图 改造(gizo)前 改造后通过措施的认真落实与实施(shsh),促使公司生产逐步实现了稳产高产,各项消耗逐步降低,其中电石单耗逐月下降,由最高的1.44降低到目前最低的1.40,有效提高了生产管理水平。为实现2016年各项任务奠定基础。案例(n l)3:电石(dinsh)炉新工艺操作改进背景(bijng)电石

15、生产中,如何节能降耗,达到高产、低耗、优质生产一直是电石行业不断摸索前进的方向。如何最大程度发挥电石炉生产装置的潜在能力,实现(shxin)电石生产节能降耗、优质高产的理想目标。通过不断的摸索和同行业的学习交流,逐步找到一条适合我厂生产操作模式。发现问题1、在以往的电石生产中,为了保证电石炉功率,我们采取的是提升电极电流,从而带动功率提升。2、为了保证电流,电极入炉深度较深,无形中压缩了电石炉熔池空间,电石炉内压力大,电石流动性受到约束,出炉难。3、因为大电流操作,电极入炉深度深,电极电压低,电石炉功率因素不高,电极无用功较多,热能损耗较多。4、因炉内空间小,压力大,电石流动差,出炉困难,要不

16、断循环开眼,人员劳动强度大。三、解决问题 操作要点:高档位、高负荷、大电压、小电流、低配比1、确保电极总长度控制由原来的22002400mm缩短到17001900mm 之间,短于1600mm必须加强压放;2、时刻(shk)对照电炉变压器铭牌表,尽量做到电极电流、电极电压与变压器的二次电流、二次电压相对应;3、电极入炉深度控制在600800mm之间,三相(sn xin)电极位差越小越好,尽量控制在5080mm以内;4、及时平衡三相电极的电流、电压、电阻,每当两相电流大小超过(chogu)2000A时必须徐徐升降电极以保持三相电极的电流稳定;5、抓住出炉时电流下降的有利时机及时升档位,拉长电弧长度

17、,而不是下电极;6、关注炉料质量变化,稳定炉料配比,15根料管必须一致,切忌加副石灰,减少人为改变炉料局部比电阻的因素;7、不要轻易降档运行。出炉前电流上升较快时应慢慢上提电极,以消除电流释放压力,电极上提超过100mm仍然效果不佳再降档位;8、定期处理料面,送电前必须测准电极,严禁闭料送电干烧。炉前出炉:1、每班出67炉,必须按时、及时打开炉眼,严格控制出炉时间在25分钟以内;2、如果流速不佳或冒气(火)或出生料,应及时封堵炉眼十几分钟后再重开炉眼,以防出炉时间过长热损过大;3、原则上用烧穿器开眼,尽量避免或少吹氧气,严禁用钢钎带电开眼以防打破(d p)打坏出炉嘴;4、认真维护好炉眼,确保炉

18、眼位置(wi zhi)最低,形状符合要求:外大(300mm)里小(100mm)喇叭口,深度500mm600mm,底部角度小于15度;四、改进(gijn)效果1、在稳定炉况方面:因为大电压操作会增加电弧的长度,可以起到扩大熔池加快电石反应速度(化学反应速度与反应空间成正比)的作用;大电压操作还可使料层结构透气性好,可以减少大塌料乃至翻电石的概率,为稳定炉况起到很好的作用;大电压操作由于料面呈整体沉降之状,料面温度并不会高,因此对电炉设备不会产生不良影响;另外,只要二次电压得到保证,炉底是不会太高的。2、在提升产能方面:大电压操作因为电极电流小,变压器载荷轻,电炉功率由原来的25000KVA可以长

19、期稳定在30000KVA以上,产量也得到同步提升,较过去的操作方法相比提高1520%。工业产值数据同时,大电压操作要求在平衡二次电压的前提下平衡二次电流。采取的是主动改变电极入炉深度,确保三相电极电弧长度一致来调整炉况。而非被动的加强出炉频次或降低电炉负荷来调整炉况。因此在电炉长时间停电后恢复生产提升负荷能够做到快速、轻松、节约、稳定。3、在降低成本方面:大电压操作加低配比炉料可使炉内的炭和钙进行完全(wnqun)反应,能有效避免“沉炭”及出生料(电石中含有未完全(wnqun)反应的焦炭),可降低电单耗50100度左右,降低焦炭消耗20公斤左右;因电石反应完全流动性好,还可大大降低吹氧管及钢钎

20、的消耗。电 耗(单耗)焦耗(单耗,t/t)吹氧管(单耗t/t)钢 钎(月用量 新操作法未执行前31400.770.9543t新操作法执行后30980.750.6935t4、在减轻(jinqng)劳动强度方面:大电压操作会因料面疏松而缩短测电极时间减少冒黑烟的几率;大电压操作还因熔池的扩大而可延长开炉眼时间,并可提高电石在炉内的流动性,出炉时不仅可以减少倒眼频次,还可减轻出炉工的劳动强度,更可为炉前检修提供充足的时间,如更换出炉嘴不需要降负荷或停炉。自采用大电压操作以来,炉前出炉工队伍极其稳定, 电石生产是一条不断探索和改进的过程,只有打破传统观念,不断学习和改进,才能寻求到最好的结果。案例(n

21、 l)4多管齐下,确保(qubo)降低炭材消耗背景(bijng)自投产以来,电石厂炭材消耗居高不下,单耗一直维持在0.77-0.80t/t,严重制约了公司及电石厂的生产经营成果。影响炭材消耗的原因是多方面的,电石厂做为使用单位,如何通过管控提高炭材利用率,是当前急需解决的关键。为此电石厂厂部领导带队分批次去山东信发进行对标学习,从原材料验收把关、过程损耗、工艺控制等方面入手,降低消耗。发现问题进厂原料质量不过关,进厂焦炭含水含末量大,严重影响炭材消耗。每日进厂量大,焦炭取样缺少代表性,不能真实的反应来料的质量。卸车过程缺少有效监督,部分厂家以次充好,碾压严重。炭材使用过程损耗较大。如何解决这些

22、问题?1、成立大宗原料验收(ynshu)取样小组,对重要岗位(gng wi)的原料取样人员实行月度轮岗制。建立(jinl)监督机制,安排厂部科室人员每日对炭材取样情况进行监督,杜绝人为干扰因素,保证来料取样的公平、公正。2、严把炭材进口质量关,对目视不合格的炭材原料坚决给予退货处理。3、试用兰炭,由于兰炭特性和电石厂输送线现状,2015年7月份试用小颗粒兰炭,试用过程中损耗较大,严重影响炭材单耗,从2015年8月下旬开始,将兰炭进货粒度调整放大,有效的减少了过程损耗。4、对入炉前焦炭筛板进行改造,为增加炭材利用率,在炭材筛分环节,根据电石炉生产情况,大胆的将原先的5mm孔径筛网更换为3mm孔径

23、,进一步减少了炭材粉末量,提高利用率。5、适当调整操作工艺,降低料面温度和减少炉内负压操作,大大减少炉内损耗。6、部分焦炭堆积时间较长,自燃风干较多,水份含量较低,也一定程度上减少了炭材损耗。改善效果 通过以上几个方面的调整,电石厂虽然8、9月份生产极度被动,但是炭材单耗却逐月下降,8月份炭材单耗为0.75t/t,9月份炭材单耗为0.73t/t,截止至2015年11月份,炭材单耗基本在0.720.74t/t之间,炭材消耗较之前有大辐降低,对标成果显著。案例(n l)5:减少(jinsho)出炉吹氧操作,保证电石炉平稳运行背景(bijng) 在电石炉新开炉时期,由于出炉人员技术不熟练,吹氧常态化

24、,对吹氧常造成大塌料、翻电石生产事故的发生。发现问题经济方面:单纯从出炉消耗材料来看,表面上使用吹氧管可以节约元钢、烧穿用电量等,但电炉的平均单位消耗费用是却是有增无减的,出炉过程中吹氧管、氧气使用量大幅超标,造成生产成本大幅上升。对电石炉炉况的影响:吹氧操作对炉内料层影响较大,造成炉况较差,出炉困难,大塌料、翻电石生产事故频发。同时因常进行吹氧操作,电石炉炉眼又细又长,迫使整个出炉流料时间延长,导致热量损失,延误了电石炉的正常生产。安全性:出氧设施简陋,氧气瓶不按要求摆放,有时(yush)吹氧者与氧气瓶开启者配合不当,会发生氧气管回火,轻则烧伤人员,重则造成氧气瓶回火爆炸。如何解决(jiju

25、)这个问题?通过召开专题会议决定(judng),要求电石车间严格控制吹氧管、氧气使用量,并制定电石车间吹氧管、氧气使用量制定月度消耗定额,超出消耗定额严格考核。对出炉工进行出炉技能培训,提升出炉操作水平。严格执行开炉操作指令,严格服从配电工要求。严格按照工艺操作规程要求对炉眼进行维护,对电石炉出炉炉眼位置、形状进行固化,确保炉眼位置的准确、稳定,保证出炉顺畅。 严格执行电石厂工艺管理考核标准,对违反工艺指令的操作行为,严厉问责。对炉前工具及氧气瓶进行定置摆放。引进自动出炉堵眼机,减少人工吹氧出炉带来的恶劣影响。改善效果吹氧管吨电石消耗量由去年的0.95t/t降低至现在的0.46t/t,大幅减少

26、了吹氧管、氧气的使用量,有效的降低了电石生产成本。滥用吹氧管行力得到了遏制,出炉人员操作水平有较大提升。减少了吹氧操作(cozu),有效的降低了电石炉事故率,确保了电石炉安全稳定运行,促进了电石产质量的提高。案例(n l)6:提高(t go)石灰窑产能,降低石灰生烧一、背景 石灰是电石炉主要原材料之一,每台电石炉每天用石灰约200吨左右,石灰质量的好坏严重影响着电石炉安全稳定生产,确保充足、优质的石灰供应是实现电石炉安、稳、常、满、优先决条件。但由于受进厂石灰石质量影响,石灰窑石灰质量及产量均未达到设计要求,为降低石灰生过烧,公司及电石厂上下高度重视,特组织人员进行全方面对标学习,攻克难关。二

27、、发现问题石灰窑设计产量600吨/天,但目前(mqin)石灰窑生产能力达不到设计产能。进厂石灰石质量(zhling)差,距石灰窑工艺要求40mm-100mm差距很大,要求低于40mm以下粒径不得超过5%,但目前粉料量一直处于16%左右。高于100mm以上粒径比例最高达30%左右。入炉石灰工艺(gngy)要求生烧8%,通过石灰检测数据来看,入炉石灰生烧常态化都在15%-20%左右。石灰窑与电石炉生产环环相扣,入炉原材料质量较差导致电石炉生产事故频发,电石炉作业率较低,致使煤气供应不足,造成石灰窑经常停窑,形成恶性循环。三、如何解决这些问题?严把入厂石灰石质量关,严格控制石灰石粒度及粉料量,积极提

28、高石灰石煅烧质量。增加窑前筛分装置,减少入窑石灰石粉料量,增加石灰窑内物料的透气性,提高石灰产量。优化工艺操作,设定合理参数控制。优化输送装置,减少石灰破损率。采用30-70mm粒径石灰石煅烧,解除石灰输送B线单层筛、破碎机,将双层筛上层筛板拆除仅保留8mm筛板,减少二次破碎产生的石灰粉料量,增加了石灰的可利用率。提高煤气热值,确保煤气供应充足后,为石灰窑稳步提产提供(tgng)保障。 四、改善(gishn)效果自3#石灰窑于2015年4月开始采用30-70mm小颗粒石灰石进行煅烧实验,经过(jnggu)一系列的工艺调整后,于13日成功产出5%生烧率的石灰,并将该生烧率保持直至4月19日小颗粒

29、石灰石完全消耗。说明通过上述各项措施的落实,在保证石灰石质量的前提下,石灰窑石灰质量是能达到5%的生过烧率指标要求的。案例7:降低供电标煤耗一、背景华塑热电厂工程规模为21025t/h亚临界参数的煤粉炉和2300MW亚临界抽凝式汽轮发电机组,1、#2机组分别于2012年7、8月入商业运行,受环境、设计因素的影响自投产以来各项经济指标一直居高不 ,调试期间供电标煤耗高达358g/kwh,综合厂用电率5.2%。二、选树标杆(biogn) 热电厂煤耗因华塑热电厂是自备电厂,电、热负荷受园区生产影响较大,缺少同类可比标杆值。依据2014年实际指标325g/kwh进行测算,同时考虑季节因素,根据(gnj

30、)公司下达指标任务确定平均目标值:320g/kwh。序号项目单位2015年一季度完成先进标杆对标实施计划目标值2015年12月底计划完成值达标时间(年月)1供电标煤耗g/kwh3223203202015.12三、差异(chy)分析1、厂用电的影响厂用电率每升高1%,供电标煤耗增加3.445g/kwh:园区扬尘污染造成辅机滤网积灰堵塞导致电机负载增加;长期双循泵、双真空泵运行,新型节能新技术在我厂应用较少,尤其变频器的应用率低,厂用电一直偏高。煤含硫量偏高,增加吸收塔循环泵的出力,相应也增加了脱硫低压变的电量。2、受循环水量、循环水补水水质、园区粉尘污染的影响,循环水氯离子、浊度严重超标,15年

31、1-4月份报表统计氯离子含量平均250mg/L、浊度16NTU,凝汽器及其它冷却器的腐蚀、通流部分结垢严重,热交换能力减弱,机组热效率降低是影响供电煤耗主要原因。3、机组(jz)效率的影响:锅炉用高压阀门质量不达标,连续排污(pi w)、定期排污、蒸汽吹灰、锅炉本体疏水阀门存在不同程度的内漏,甚至部分高压阀门(定排)新更换机组启动后就发现内漏,降低锅炉效率(发电标煤耗bs 0.123/cp )汽机效率的影响:汽机疏水系统存在内漏,汽机凝结水系统从精处理(chl)设备进出口流量差值分析,凝结水用户调节阀有泄露,凝汽器补水偏高。4、凝汽器真空的影响:#1机真空系统漏风,真空严密性试验结果都超过1.kPa/min,凝结水化验结果含氧量偏高;园区粉尘污染的影响冷水塔填料腐蚀严重,冷却效果较差。四、达标措施1、有计划有条不紊的做好停机消缺工作,

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