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文档简介

1、1PCB质量改善质量改善专案专案提案单位: 品质部 张健计划期限:2009.4.152009.8.152项目进程说明课题类型问题解决型目标值类型自选取目标值型课题选择现状调查设定目标要因分析确定要因制定对策对策实施效果确认标准化下步计划Define 阶段Measure阶段Analyze阶段Improve阶段Control阶段3项目背景PCB来料外观不良较高,严重影响了直通率,且挑选不良品耗费产线人员的工时,报废的PCBA增加后工序拆零负担,且成品的报废对供应商也是一笔较大的费用。针对PCB外观不良,成立PCB品质改善项目小组,对PCB外观不良作重点改善。课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对

2、策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划4课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划项目组织架构5项目小组职责NameMinistryTitleResponsibility张 健SQELeader导项目Team,push改善进郭幼颖VPSponsor项目方向性把握和资源支持张志威Quality ManagerTutor项目开展过程中提供相关建议及项目开展方向方法陈质、曾杰敏PEMember1、项目过程数据收集和分析,2、项目方案措施有效性追踪;李铭山PQEMember主导来料不良可接受验证。SMT组长ProductionMember提供每周PCB来料不良报

3、表贾大合SupplierMember主导拟定改善对策课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划6项目小组职责NameMinistryTitleResponsibilityYANG Shou ShengE&E PE Sr. Director Member主导拟定改善对策MA Qing Bo E&E ME Engineer Member主导拟定改善对策ZHOU Hong Jun E&E QA Engineer Member主导拟定改善对策Silver Xu E&E Sales Engineer Member主导拟定改善对策课题选定 现状调查要因分析确定要因制定

4、对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划7项目组公约 项目沟通:每两周召开一次项目例会,遇到关键问题可临时组织会议。 项目监控:以达成目标为准则,以计划为依据。每周例会汇报,对重点工作需增加监控。 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划课题选定8课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划项目推进计划9课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划Bitc. Manufacturing flow10课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划11PCB供应

5、商ETON,对来料不良贡献,问题TOP3:露铜&绿油不均、板变形、金手指划伤各项不良比例如下:课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划12PCB供应商E&E,对来料不良贡献,问题TOP3:擦花绿油、金手指擦花、金手指颜色不良各项不良比例如下:课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划13项目目标: 以解决PCB外观不良问题(露铜&绿油不均、板变形、金手指划伤、焊盘发黑、残橡皮屑)为重点,建立PCB质量改善方法;将PCB在线挑选的不良由目前的0.83%降至0.3%, 并逐步取消人工在线挑选;课题选定 现状调查要因分析确

6、定要因制定对策 设定目标对策实施效果确认标准化下步计划0.83%0.3%目 标14露铜 1露铜 2 图片收集:课题选定 现状调查 要因分析 确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划15油薄露铜 1甩油露铜 2课题选定 现状调查 要因分析 确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划16曝光菲林杂物1曝光菲林杂物2课题选定 现状调查 要因分析 确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划17曝光Marly垃圾 1曝光Marly垃圾 2课题选定 现状调查 要因分析 确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划18网版垃圾1课题选定 现状调查 要因分析 确

7、定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划19 网版多PAD放大图片课题选定 现状调查 要因分析 确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划20丝印偏位露铜1丝印偏位露铜2课题选定 现状调查 要因分析 确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划211. 钉床擦花露铜2. 低温前擦花露铜3. 曝光菲林杂物4. 曝光Marly垃圾 5. 网版多PAD6. 网版垃圾7. 丝印偏位露铜 结论:从图片分析可以看出,露铜主要有如下几种情况:课题选定 现状调查要因分析 确定要因 制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划22课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对

8、策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划 露铜鱼骨图分析 :网版清洁不足人员取放板动作不规范网版多PAD网版垃圾菲林清洁不彻底曝光Mary清洁不彻底机机全自动擦花目视漏波露铜露铜Film清洁不足人人曝光机Mary上垃圾曝光Film垃圾物物丝印人员对位不准确 法法焗炉卡板倒架擦花23 S/M露铜主要原因及改善预防对策:1.1.目视漏波目视漏波 针对人员教育针对人员教育 1、取FQC所有S/M缺陷样板对WF工序执漏人员进行培训。 2、各工序严格执行PCB隔胶片操作。3、目检OK的板同样必须隔胶片运输至包装工序。4、对于包装分好后的板,CPSA再重新以每LOT抽取80PCS板进行验证.一旦发现有异常

9、,FQC必须100%重新SORTING受影响的板。5、WF工序执漏人员检Pass板,PQA安排白、晚班各一人对已Pass板进行抽检,记录检板员工一周漏波状况(备注:抽检方法不定时抽检)。 6、每周漏波前三名员工须进行单独培训。 责任人:尹喜平 执行日期: May 12.2009 课题选定 现状调查要因分析确定要因 制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划242.2.网版清洁不足网版清洁不足 针对网版图形内有干绿油及垃圾针对网版图形内有干绿油及垃圾1、网版上机之前彻底清洁,制作网版清洁及验收Check List贴于生产线上给员工照着标准做。2、丝印员工装网完成后,下油前用粘尘辘对网版及台面

10、清洁, PROD制作Check List,PQA进行检查 。责任人:宋茂林 李明 开始执行日期:May 12.2009课题选定 现状调查要因分析确定要因 制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划253.Film3.Film清洁不足清洁不足 针对针对Film垃圾及干油墨垃圾及干油墨1、 对位员工每2个小时对Film及对光台进行清洁,并确保清洁干净。2、对位员工在生产过程中发现Film及台面有垃圾及干绿油马上清洁。3、 执机员每生产1PNL板对曝光Marly进行辘尘。 责任人:胡小红 刘依姑 开始执行日期:May 12.2009课题选定 现状调查要因分析确定要因 制定对策设定目标对策实施效果

11、确认标准化下步计划264.4.人员操作动作不规范人员操作动作不规范 针对钉床擦花针对钉床擦花1、每周二对丝印员工培训取放板动作操作规范。2、钉床制作员工发现有坏钉不可发给丝印员工使用。3、出单购买0.6mm探针做钉床,增加种钉面积,改善粘板擦花。4、每丝印10pnl板必须自检一次有无钉床擦花。 责任人:宋茂林 李明 开始执行日期:May 12.2009课题选定 现状调查要因分析确定要因 制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划271、员工操作标准化,每周二对员工进行操作培训。2、大保养时知会SE对焗炉进行检查维修。3、猪笼架使用前做足检查,坏架子禁止用胶纸缠住后使用,第一时间拿出来知会E

12、IE维修。 责任人:宋茂林 李明 开始执行日期:May 12.20095.5.低温擦花低温擦花 课题选定 现状调查要因分析确定要因 制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划281、组长成品检查员对首板检查确认,无丝印偏位及其它问题方可生产,必须使用对位膜调网。2、员工做足10PNL自检一次,无丝印偏位及其它问题,品质员不定时现巡检生产板,无丝印偏位方可生产,并做好报表记录。3、所有丝印工必须做足丝印编号,以便追溯责任人。6 6、丝印偏位、丝印偏位 责任人:宋茂林 李明 开始执行日期: May 12.2009课题选定 现状调查要因分析确定要因 制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划

13、29改善行动1.每班加强对员工操作手势的培训, PCB必须轻拿轻放, 特别和尖利物保持距离, 防止PCB划伤和撞伤. 2.在成形后各工序,所有板必须平放在小车上运输,不可垂直放置。不良原因分析在镀金工序拆掉蓝胶纸以后,金手指可能直接和运载车边沿和PCB板边接触, 或者在不规范操作中板面互相磨擦, 造成金手指刮花. 7 7、金手指擦花、金手指擦花课题选定 现状调查要因分析确定要因 制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划301、WF主管负责执行跟踪各项改善的执行情况。现场员工的操作规范培训。2、PIPE、PQA每班安排一名稽查员对各项改善措施进行稽查汇总,反映给部门主管及总管。3、对FQC

14、缺陷的改善情况进行跟进,每班收集样板分析数据确认(责任人:尹喜平、李忠文)。 4、每周三下午14:00 点在三、四部培训室开会检讨(改善情况及执行不足的地方)。 责任人:宋茂林 李明具体实施计划课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标 对策实施 效果确认标准化下步计划31违规及执漏合格率情况1 1、违规情况、违规情况日期违规总数班别A班3 36 66 65 55 55 56560111B班3 36 67 75 54 45 56471101前三位违规0915W0915W0917W917W0919W曝光员工每2小时对FIML及光台进行清洁丝印员工下油前用粘尘辘对网版及台面进行清洁5月16

15、日0916W0916W每丝印10PNL必须自检一次0914W0914W0912W0912W 0913W0913W5月18日0918W5月17日5月15日0920W课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标 对策实施 效果确认标准化下步计划32违规及执漏合格率情况2 2、执漏合格率情况、执漏合格率情况A班 林丽翔73% 靳普宁76% 王会霞77%B班 李红美65% 韦华丽72% 蒋桂香75%执漏执漏合格率后三名员工为:合格率后三名员工为:课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标 对策实施 效果确认标准化下步计划33跟进情况 对违纪员工及合格率后三位员工主对违纪员工及合格率后三位

16、员工主管分别进行培训,以及对其后续改善管分别进行培训,以及对其后续改善情况跟进。情况跟进。以上违规跟进情况:以上违规跟进情况:责任人:尹喜平 李忠文课题选定 现状调查要因分析确定要因制定对策设定目标 对策实施 效果确认标准化下步计划34课题选定 现状调查 要因分析确定要因制定对策设定目标 对策实施 效果确认标准化下步计划35课题选定 现状调查 要因分析确定要因制定对策设定目标 对策实施 效果确认标准化下步计划年收益:年收益:人力投入:项目组工作时间人力投入:项目组工作时间X每小时费用每小时费用=28小时小时X52周周X30元元=43680元元RMB节省人工费:节省人工费:09年年PCB检验总数

17、检验总数X每片板的检查时间每片板的检查时间X每小每小时人工费用时人工费用=5,008,074X2.64/60/60X30=110,177.628元元RMB节省加工费:节省加工费:(08年年Q3不良率不良率-09年年Q3不良率不良率)X09年年PCB检检验总数验总数X每片板加工费用每片板加工费用=(0.847%-0.117%)X5,008,074X12.5=456,987.5总收益总收益=523,485.128元元RMB36课题选定 现状调查 要因分析 确定要因制定对策设定目标对策实施效果确认标准化下步计划1 1、对供应商重要岗位人员进行培训、对供应商重要岗位人员进行培训认证,设立宝龙达专检,如有人认证,设立宝龙达专检,如有人员变动需要及时通知员变动需要及时通知SQESQE,培训合,培训合格后上岗。格后上岗。2 2、修定宝龙达、修定宝龙达PCBPCB外观检验标准,与外观检验标准,

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