某银矿氰化厂生产能力及回收率提高的新途径_第1页
某银矿氰化厂生产能力及回收率提高的新途径_第2页
某银矿氰化厂生产能力及回收率提高的新途径_第3页
某银矿氰化厂生产能力及回收率提高的新途径_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 某银矿氰化厂生产能力及回收率提高的新途径 日志地址: 请用Ctrl+C复制后贴给好友。 转载自 赣-选矿-潜艇某银矿氰化厂生产能力及回收率提高的新途径一、引言土耳其EtibankGumuskoy银矿有5种不同类型的矿石,其矿物组成和化学成分各不相同。该矿细粒化过程一直是将混合原矿全部碎磨成矿泥。混合原矿粘土矿物含量近15%,该矿银回收率60%左右。矿石中含有影响高效破碎和筛分的粘土矿物,因而导致破碎机给矿量上不去。此外,众所周知,粘土类不仅给液固分离流程带来一些麻烦,药剂耗量增多,而且还降低贵金属在氰化溶液中的溶解作用。据报道,把粘土矿物从多金属银矿石中分离出去,净化了矿物组分,氰化效率将会

2、改善。我们对一直应用于该氰化厂的整个细粒化工艺进行初步可行性研究,以与本次研究脱泥矿石的氰化进行对比。二、物料与方法(一)物料对该厂很有代表性的混合矿石进行试验研究。用于氰化试验各类矿石的混合比如下:硅质凝灰岩 50%蚀变凝灰岩 l5%含锰褐铁矿石 15%白云质矿石 10%原工艺尾矿 10%混合矿石试样的部分化学分析结果列于表1。表1 混合矿石部分化学分析组分,%含量Ag,ppm275SiO244.62BaSO413.82Pb1.18Zn2.74Sb0.54矿物分析表明,大多数银是以深红银矿、辉银矿、银黝铜矿以及自然银等形式存在的。矿藏银的粒度一般小于50m。重晶石、方铅矿、白铅矿、辉锑矿、石

3、英、白云石、闪锌矿、硬锰矿、氢氧化铁和粘土矿物组成了脉石矿物。(二)方法物料经过24h浸泡用30mm至0.038m粒级进行湿法筛分试验,以保证所提出的技术、经济指标能优于该厂现行作业效果。据此确定银损失量最小的矿泥的数量。接着,对未脱泥试样进行氰化,同时对脱泥试样试验,以获取最佳浸出参数。氰化试验是在开口烧杯中进行的,烧杯容积为2L,搅拌装置为转速400rpm的机械搅拌器。氰化固体物料200g,药剂为纯度98.5%的氰化纳和纯氢氧化纳。定期分析浸出液Ag、CaO和CN,以便使药剂浓度保持不变,对PH值和O2也进行检测。每次试验结束,都用原子吸收光谱仪测定贵液和浸渣,用硝酸银滴定测定浸出液游离氰

4、化物浓度。根据原矿脱泥氰化所获得的数据进行了成本分析,表明通过预处理带来的好处颇多。三、结果(一)先浸泡脱泥,再湿法筛分24h浸泡后,湿法筛分分析结果见表2。表2 脱泥试样筛分分析结果粒级,mm含量,%试样品位,g/t分布率,%1003037.129439.930618.038525.36112.334115.310.2108.82467.90.2100.0389.01996.60.03814.8925.0总计100.0273100.0浸泡使得粘土完全分散累计14.8%的物料(银损失其中的量为5%),粒度小于0.038mm。因而脱泥试样银含量从273g/t增至305g/t。(二)氰化在Guro

5、uskoy银选厂,按类似的条件,对未脱泥混合矿石进行了氰化试验,结果如下:选厂条件给料粒度0.150mm固体颗粒重量百分比 30%矿浆温度 室温溶液pH值 11.011.5氰化钠浓度 15g/L硝酸铅用量 350g/t浸出时间 48h浸出结果银浸出率 56% 氰化钠单耗 2.5kg/t氧化钙单耗 8.6kg/t随后,根据最佳试验参数,对脱泥矿样(浸泡过的矿石)进行氰化,以比较银浸出率和药剂耗量。此项研究所获得的结果如下:试验条件给料粒度 0.106mm固体颗粒重量百分比 30%矿浆温度 室温氰化钠浓度 1.5g/L浸出时间 48h浸出结果银浸出率 63.8%氰化钠单耗 1.5kg/t氧化钙单耗

6、 9.0kg/t脱泥原矿其浸出率约60.6%,而在特定试验条件下,浸出率可达到63.8%。根据这一试验数据,与选厂条件相比,银浸出率增加了8.2%,氰化钠单耗降低了40% ,不过后一试验,石灰单耗增加了12.5%左右,原因是溶液中pH值略为高些。四、成本分析根据本次试验所获得的结果,就生产能力、银总回收率以及药耗消耗等方面,对两种方法进行了成本基础分析,所有的计算都是以选厂满负荷作业为基础而进行的。(一)现行作业经济评价银氰化选厂现行作业成本数据如下:选厂年生产能力 100万t/a选厂银浸出率 56.0%银总回收率(包括液固分离、脱泥和精炼等工序) 50.4%年产银量 l0.08万t/a年氰化

7、钠用量 2500t/a年氰化钙用量 8600t/a年絮凝剂用量 70t/a (每吨矿石絮凝剂用量0.07kg)(二)新方法经济评价原矿脱泥氰化成本数据如下:选厂年生产能力 117万t/a选厂年氰化量 100万t/a (银品位224g/t)选厂银浸出率 63.8%银总回收(包括液固分离、脱泥和精炼等工序) 57.4%年产银量 l2.9万t/a年氰化钠用量 1500t/a年氧化钙用量 9000t/a年销酸铅用量 350t/a年絮凝剂用量 40t/a(每吨矿石絮凝剂用量0.04kg)(三)两种工艺成本分析两种工艺(工艺a和工艺b)成本分析归纳如下:表3 总收入产品单价美元/kg数量t选厂总收入,百万美元现工艺(a)新工艺(b)a)金属银190.0100.819.152b)金属银190.0128.57624.429表4 总费用项目单价美元/kg数量t总费用,百万美元现工艺(a)新工艺(b)a)氰化钠用量135025003375b)氰化钠用量135015002025a)氧化钙用量3886000.327b)氧化钙用量3896000.342硝酸铅用量15003500.5250.525a)絮凝剂用量3010700.211b)絮凝剂用量3010400.120b)选厂费用(浸泡+筛分)0.16美元/t11700000.187总计44383199银选厂如采用本次研究所介绍的新方法,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论