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文档简介

1、(这是关于变频器,以及如何将变频器运用于风机上目前在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机水泵配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机、水泵在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体和液体的流量、压力、温度等;目前,许多单位仍然采用落后的调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体或液体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体、液体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方

2、面的要求,负面效应十分严重。变频调速器的出现为交流调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。变频调速用于交流异步电机调速,其性能远远超过以往任何交、直流调速方式。而且结构简单,调速范围宽、调速精度高、安装调试使用方便、保护功能完善、运行稳定可靠、节能效果显著,已经成为交流电机调速的最新潮流。二.变频节能原理:1. 风机运行曲线采用变频器对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较,具有明显的节电效果。由图可以说明其节电原理:

3、图中,曲线(1为风机在恒定转速n1下的风压一风量(HQ特性,曲线(2为管网风阻特性(风门全开。曲线(4为变频运行特性(风门全开假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH2OQ1表示。如果生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3,系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大。如果采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2风量(QH特性,如曲线(4所

4、示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3随着显著减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率N=(H1-H3×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能的经济效果是十分明显的。2.风机在不同频率下的节能率风机是传送气体的机械设备,是将电动机的轴功率转变为流体的机械能的一种机械。从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机的转速成正比,风机的风压、风机水泵的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机水泵的转速的二次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的二次方成正比频率f(HZ 转速N% 流量Q% 轴功率P% 节电率50

5、100% 100% 100% 0.00%45 90% 90% 72.9% 27.10%40 80% 80% 51.2% 48.80%35 70% 70% 34.3% 65.70%30 60% 60% 21.6% 78.40%25 50% 50% 12.5% 87.50%根据上述原理可知改变风机水泵的转速就可改变风机的功率。例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=453/503=0.729,即P45=0.729P50 将供电频率由50 Hz降为40Hz,则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50 冶炼炉风机的变频节能改造:冶炼炉的变频节能改造通常是

6、指对冶炼炉风机的变频节能改造。冶炼炉风机在设计时是按最大工况来考虑的,在实际使用中有很多时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是用开关风门、阀门的方式进行调节,这种调节方式增大了供风、供水系统的节流损失,在启动时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态;而通过在锅炉风机上加装变频调速器(装置则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能收回投资。冶炼炉的变频改造方案一例如下:目前冶炼炉风机的装机概况:132KW,185KW。风机采用一拖二(即一台变频器配两台电机的配置方式,保留原工频系统

7、且与变频系统互为备用,一般情况下的调节方式均为开环调节。三.投资与节能:变频节能系统(装置在各类调速系统中使用时其节能效果对于单台设备可做到20-55%,在风机这类设备的一般应用的节能效果平均也可做到20-50%,在未受到其它因素的影响的情况下一般可取平均值,这些节能效果平均值是由实际应用中得到,权威性数据可由市场上公开出售的资料(书查到;通过这些数据再进行一些简单的投资回收率的计算可知:变频节能系统(装置的投资回收期一般为15-36个月(这是经验值也是权威数据。四.系统说明:贵厂引风系统现在采用一台132KW,一台185KW两台风机运行,正常工作为一备一用,风力不够时启动大功率的185KW风

8、机,直制两台全部运转,为最大功率。变频改造后采用一台185KW的变频器,拖动两台风机。跟具现场工艺要求,经过外部的信号的采集处理,通过变频自动拖动风机,达到工艺对风量需求。改造后的系统可以从0到到该系统原的最大值自动调节。并可保证原系统正常工作,在变频系统出现故障或检修时,自动切换到原系统工作。目前风机由于使用以前旧的控制技术,控制系统不能按要求及时的传递信号,经常造成管道风压不足和无法正常工作,严重影响了正常的生产。除了控制系统外,整个风机应该是一个很好的系统。根据我公司对此项目的改造,一方面可以极大发挥的能力提风机高工作效率,另一方面,可以很好的节约能源更好的再次利用,使其发挥更大效能。改

9、造的内容是更新现有控制系统、增加变频装置和调节反馈环节,处理,控制等系统。技术路线根据现场实地考察,查明主控设备主要有:a三相风机泵185KW 一台b三相风机泵132KW 一台目前该风机在使用过程中,工作情况良好。风机系统改造目的是更新原控制系统和配备相应的变频设备和带通讯调节,反馈,处理,控制等系统。控制系统的主要原因,是由于现用控制系统比较落后不能很好的发挥其能效,另一个原因是能耗太高。新的控制系统应用现代变频技术和速度比值控制系统实现两台电机的速度控制。将具备稳定可靠的优良特点,并在保持原控制功能不变的条件下,增加压力调节器可时时观测现场风压压力,按照用户要求快速响应,便于操作。变频器使用一拖二与两风机相连,采用工、变频切换和PID调节控制,准确测量管道内的风压。八

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