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文档简介

1、炼钢用锰复合冶金剂替代萤石 造渣的实践作者:日期:炼钢用锰复合冶金剂替代萤石造渣的实践王建国(湖南华菱湘潭钢铁集团有限公司湘潭4 1 1101 )摘要:萤石是炼钢过程中非常重要或不可缺少造渣辅助材料,由于我国萤石资源的紧缺和炼钢环保要求,寻求替代萤石、价格适合的新熔剂已是国内外研究和探索的一个新课题。本文重点介绍了含锰复合冶金剂 替代萤石,在不同规格的顶底复吹转炉上进行工业对比试验情况,摸索适合替代熔剂的操作工艺方法和造渣操作,以验证替代萤石造渣的可能性和经济效果。关键词:锰复合冶金剂替代萤石造渣Steel mak ing ma n g ane se c om p o und Me tallu

2、r g ical t he p ra ctice of a Ite rn ativ e f l u oriteslaggingWangJian gu o(Xi a n gt an Iron and Stee 1 Co. Ltd Hua L ing H uNan X ia ngta n41 1 101 )Abs t r act : Flu o rt e s te elmaking proce ss is ver y im p or tan t o r indi sp ensable sllag g in gsupporting mat e ria 1,Sine e C hina ' s

3、fluorite resou rce con straintsand env ir o nme n t al r equire ments for s t e e l-making,t o se ek alt e rnatire fluorite, Th e p r iceis r ig ht is t hef 1 ux o f the new dom es tic and i nter nai o nal research an d explo r ation o f a new topi c。This ar t icle focuses onma ngan es eco nt e n to

4、f the met a llurg i ca 1 c o mpl ex al trenat i ve f 1 uori t e,in the d iffre r nt spe e if i catio n s of th e To p a n d Bot to m blowing e o nv erte r comparat i ve test on the indust r ial si tuation,g ro pi ng f or alt er n a tive metho d s o f operat i on o f flux an d slag g ing w ay to veri

5、fy t h e p ossi b ility of a 1 ternative f luori t eAnd e conom i c effec t s。Keyword s :man g anese comp o un d M etallurgicalalter n a ti ve fluorite slagging1 引言随着我国钢铁工业的迅猛发展,钢产量的不断攀升,炼钢用原材料,特别是冶金辅助材料与世界钢铁工业一样面临着资源日益紧张,导致价格上涨的难题。萤石是炼钢过程中不可缺少的一种造渣辅助材料,它的主要作用是降低炉渣熔点,改善炉渣流动性,快速成渣,加速去除钢水中的磷、硫。200 7年,

6、我国钢产量已达到4. 9亿t,萤石消耗按3 kg /t计算,需萤石147万t,2 0 08年我国钢产量预计将达到5.4亿t,萤石需要量还会进一步增加。目前,国内萤石资源非常有限,如:湖南、江西两省只有衡阳和上饶地区有符合炼钢要求的萤石,但储量非常有限,随着开采量的不断增加,资源量的减少,萤石质量已呈下降趋势,而且,供求矛盾日益突出。因此,寻求合适的代用品替换作为炼钢助熔剂的萤石,已成为迫切之事,当务之急。2炼钢用萤石替代品研究早在七十年代,国外伯利恒、内陆等钢铁厂由于萤石供应紧张和价格昂贵,认识到萤石代用品的潜在市场,都在研究氧气转炉操作中代替萤石的新熔剂。在氧气转炉热模型中, 对有可能替代萤

7、石的代用熔剂进行了广泛的研究试验工作,其中包括硼酸钙、硼酸钠等硼酸基熔剂;含不同量TiO 2的钛铁矿;铁矶土、锰矿、铝渣、轧钢铁等氧化物基熔剂;萤石与锰矿、锰铁高炉渣等混合物熔剂,同时以萤石的性能作为对比标准。各种萤石代用品与萤石脱硫性能对比表1熔剂与数量铁水s%一倒s%硫分配比(s)/: S脱硫率%渣碱度R冶炼炉数硼酸钙1X0. 0 490.0 4 03.021 8. 42. 2 65硼酸钙2X0.0 540. 0433.1020. 42 .333锰铁渣1X0.0480. 0363. 772 5.02.6 45锰铁渣2X0. 0460 . 0 325. 533 0.42.5 54混合氧化物1

8、X0.0 4 70 .0 3 73 .572 1 . 32 .643钛铁矿2 X0 .05 00. 0363.893 8. 02.426含锰复合团矿2 X0 .0590. 03 54. 8 93 8 . 72.7 24萤石 1X0.0 5 00.0 3 05.0740.02 .424萤石代用品调渣性能对比表2材料名称试验转炉生产转炉前期加入后期加入前期加入后期加入烧结锰矿好未做好尚可萤石好未做好未做硼酸钙好差尚可尚可-差钛铁皮尚可一好差尚可尚可-差轧钢铁皮尚可差尚可一差差橄榄石尚可差尚可-差差从表1、表2看出: 作为转炉炼钢用的辅助材料 -萤石仍然是最好的熔剂选择,没有种候选熔剂能按 1: 1

9、的比例完全替代萤石。无论是造渣效果,还是脱硫比率都难以与萤石 相匹敌。从诸多选择的熔剂试验效果看,仅有含锰烧结矿、钛铁矿等少数几种熔剂能按1: 2的比例与萤石抗衡,并且以这个比率替代萤石在价格上是可取的。根据国外钢厂的试验研究 结论,我们选择了以含锰复合团作为萤石的替代熔剂进行工业试验。3含锰复合团矿替代熔剂工业试验湘钢炼钢厂现有3*80t转炉三座,其中1#、2#炉为顶底复吹转炉,配备两台8* 8流克虏伯铸机,4 *4流克虏伯和4*4流高拉速康卡斯特铸机各一台,年产钢350万t,其中高、中碳钢占3 0%低碳钢占7 0% ;宽厚板厂现有2 *120t顶底复吹转炉,炉后配备大断面的板坯和 方板坯铸

10、机各一台,年产钢2 6 0万t,主要生产高强度船板钢、高层建筑钢、桥梁钢、管线钢及低合金结构钢等钢,其中低碳钢占比为 80%以上。综合两个厂的生产特点、生产的钢品种结构和控制水平等因素,整个工业试验分两个阶段进行。3.1炼钢厂1#顶底复吹转炉生产的中、高、低碳钢上进行小批量试用。3. 2在炼钢厂1#顶底复吹转炉生产的中、高、低碳钢上进行扩大批量试用。3. 3在宽厚板1#、2#顶底复吹转炉生产的中、低碳钢上进行小批量和扩大试用。3 . 3 .1与转炉炼钢加萤石的传统造渣工艺进行对比试验,根据替代熔剂的前期化渣特性,摸索加入替代熔剂的合适造渣工艺;3.3 .1摸索替代熔剂的加入量和加入方式 ;3.

11、 3. 2摸索替代熔剂的枪位操作;3 .3. 3对比冶金辅料的消耗3.3.4对比脱磷效果3.3.5检验终点钢水残锰水平。3. 4对比试验主要工艺参数3. 1 对比试验的铁水条件: Si 0. 29 - 0.5 9 % Mn 0. 2 2-0. 3 6% S 0 .012-0.03 6% P0.084-0 . 122%铁水温度 1350-1400 C。3.2 出钢温度:1650 C( 8 0 t 炉)和 1610-1 6 2 0 C( 120t 炉)。供氧时间:15-18mi n3.3 转炉装入量:95-97t(80 t 炉)、150-16 0 t(120t 炉)出钢量:85- 9 0t(80t

12、 炉)、13 5 -14 5t(120t 炉)3.5锰复合团矿成分选择3. 1锰复合团矿由锰矿粉、铁矿粉、轻烧白云石等用环烷酸作结合剂冷压成球团3.2锰复合团矿成分表3理化指标MnOCa OS 10 2PSMg OH2OTF e锰复合团矿22.648. 1 319. 3 90 .0990.0 7 83. 435. 7 01 5 .8 0锰复合团矿2 2.3158.9116. 3 90.1 2 60. 0 7 82. 826 .9110.653 .6炼钢厂1#顶底复吹转炉进行工业试验3. 1 试验钢种:45A、C45、SAE 1 0 80、H0 8 A、RY1 1、XSW RH 6A、XE R7

13、0S-6E3.2试验量:320t,共计525炉钢。替代熔剂与萤石对比试验情况表4钢种炉数石灰k g/t白云石kg/t矿石kg/t萤石k g /t锰团块kg/t终占二八、残锰%钢铁料 k g/t脱磷率%说明中 高 碳试验1543 .1516.010.16.760.13241 1 08.185.0初试生产304 & 1920.01 3 .02. 0-0.1 0 701 1 10 .28 5. 0差值-5 . 0 4-4 . 0-2 .9-2.0+6.76+0.0254-2.10低碳试验1040.8739. 1 811.836.00.04 1 21112.892.0初试生产2 040. 7

14、135. 01 3 .01 .0一0.0 5 251 110. 890.0+0. 1+ 4.18-1. 0+ 6 .0-0. 0 1+ 2.061.171 3中 高 碳试验19642. 3117.6215. 06 .470. 1251 093 .78 4 .16扩试生产28443. 4717.2717. 11 .80. 1141099 . 885 .21-1.16+0. 35-2 . 1-1.8+6. 4 7+0.011-6 .1低碳试验3 0 638.4732.199. 912 .980 .0 701 1 09. 190.0扩试生产75 835.032 9 .3611 . 11. 10. 0

15、 701107. 591 . 14+3.44+ 2. 8 3-1.19-1.1+ 2. 980+1.6对比试验渣样情况表5指标名称RMg OTF e试验炉2 .901 1. 9 013.6 0对比炉3.1 312.3 515. 5 53. 7宽厚板1 #、2 #顶底复吹转炉进行工业试验3 . 1试验钢种:船板、管线、桥梁、锅炉容器、45 #、等3. 2试验量:14 0 t,共计108炉钢。替代熔剂与萤石对比试验情况表6钢种炉数石灰k g/t白云石k g /t矿石k g/t萤石k g/t锰团块kg /t终占二八、残锰钢铁料kg/ t脱磷率%说明4试验747.1 018. 191-7. 120.

16、13831102 .590.4初试51. 67#生产74 3.6628.6911. 8 51 . 5-0. 12571 1 09 2. 1 25. 4差值+3.441-0.1891.5+7.12+ 0 . 0-2 .9 00.05126A试验943. 72 5.6410.65-7. 0 70.10 111 1 06.89 1 .83初试323生产94 4. 128.801 0.561. 00.0 8 5601107.993.036-0 . 43-4.18-1. 1 71. 0+ 6 .0+0.0 113-1. 1 0低试验924 6. 122 4.426.1 45.670 . 10 711 0

17、90. 4扩试碳55.1生产1 4547. 623.711 1 .32-0.0 9 401106.192. 1 207-1 . 48+0. 71-5 .1+5. 6 7+0. 01 3-1.6843对比试验渣样情况指标名称RM gOT Fe试验炉3.539. 9 91 9. 78对比炉3.8410. 8020.8 2在对比试验条件相同的前提下,通过5个炉次的试验摸索,锰复合团矿替代萤石的合理加入量根据钢种不同,通过把替代熔剂加入量控制在5.5 -7k g/t,加入方式80 t炉:一般在下氧枪开吹1 min内随渣料一起加入替代熔剂 ,加入量为总量的1 / 3 (采用双渣法); 第二批料在转炉倒炉

18、期间倒出前期渣后,随造渣料一起加入,加入量为总量的2 / 3。120 t炉:一般在下氧枪开吹1 m i n内随渣料一起加入替代熔剂,加入量为总量的2/3,开吹7min后,加入第二批料,加入量为1/3;相应地控制好氧枪枪位:前期枪位比正常操作时低10 0mm ,减吹氧终点前1min左右压枪至终点,锰复合团矿替代萤石造渣,实现无氟炼钢,减 少污染,提高炼钢综合经济和社会效益是可能的。3.8试验效果评估3. 8.1通过在80t炉、1 20t炉不同炉型上、不同钢种进行的共计 633炉替代对比试验结果 表明,在相同的原料和操作工艺参数控制条件下,掌握好替代熔剂合适的加入方式和时间,控制合理的枪位操作,替

19、代熔剂基本具有提高化渣速度,缩短化渣时间,实现快速造渣,提高前期脱磷率的萤石造渣冶金特点,脱磷效果略为低于萤石1-2个百分点。3.8.2由于替代熔剂含有较高的Fe2 03,因此,具有冷却效应,可减少矿石加入量,置换比在 0. 5。3.8. 3替代熔剂化渣过程平稳,不喷溅和粘枪,从对比试验渣样结果看出,采用锰复合团 矿替代萤石造渣,加入造渣料有所减少,渣中Tf e含量降低1.5%,因此,可降低钢铁料消耗在 1-3 kg / t。3.8 . 4由于替代试验炉均为顶底复吹炉,熔池搅拌范围大、强烈,渣流动性和形成高碱度渣速度较顶吹、低吹转炉快,渣量少,刀FeO低,熔池温度高,加之,锰复合团矿中 MnD

20、含量咼,终点钢水残锰量明显提咼。80t炉试验在中咼碳钢上,尤为明显;宽厚板的两座1 2 0t炉带有副枪测温取样,终点C-T命中率高,渣量少,刀Fe O可以控制得更低一些,在低碳钢上试验比炼钢厂 80t炉试验效果要好。试验结果表明,一般终点钢水残锰量增加在1- 2个左右。用锰复合团矿替代萤石,增加钢水残锰量机理:顶底复吹炉转炉吹炼前期,温度较低,钢水中的Si、Mn 氧化速度大于C-O反应,但Si比M n活度大,由于前期F eO 低,Mn的氧化量只有3 0- 4 0%,钢水中锰的氧化反应有两种:直接氧化反应M n + O-(MnO),渣钢液的界面反应Mn+ (FeO)- ( MnO)+Fe;与此同

21、时,加入的锰复合团也会发 生分解反应:(MnCO 3或MnSiO 4) - ( MnO) + ( SiO 2)+ C O2;随着,石灰的逐渐熔化 , 渣R升高(锰复合团矿也含有较高的碱金属),脱碳反应强烈,熔池搅拌强烈和温度升高,炉渣中生成的 MnOSi O 2中的S iO2与渣中CaO反应生成更稳定的 Ca O?Si O2:M nO?SiO2 +CaO - 2(CaO ? Si O2)+(M nO),置换出来的 MnO呈自由状态,活度增加,在高炉温下,与钢水中的碳和铁发生直接还原反应:(M nO) +C-: Mn+ CO或(Mn O)+F e - Mn+(Fe O),使终点钢水中残锰量提高。

22、由于加入的锰复合团含有较高的MnO,在高碱度、高温条件下,可提高自由Mn O浓度,更能促使或加快这种还原反应的进行。3.8 .5收益平衡计算80t炉试验炉与对比炉收益平衡计算表表8钢种石灰白云石矿石萤石锰团块终点残锰钢铁料中高碳平均-3.1-1. 82 5 k-2.5 k g/-1 . 9kg/6.615 kg/t0.0182%4 . 1 kkg/ tg/tttg/t低碳钢平均1 .8 kg/t3.505-1.2 k g-1.05 kg/t4. 49kg/0 . 0111. 8 kg/tkg/ t/tt3 %物料价格260 元/1590 元 /11 3 50 元 /190 0 元 /11 60

23、0 元/9700 元 /3 5 00 元/ttt注:“-”表示加入锰复合团块替代萤石物料降低值,“ +”表示增加消耗值收益平衡情况: 中高碳钢(降低成本):(-3 .1*260 - 1 .82 5 * 5 9 0 -2. 5 *1350-1.9*9 0 0-0.296*9700*-4 .1 *3 500+6.615* 1 60 0 ) /1000=-13.6 元/t 低碳钢(增加成本):(1. 8 *260 + 3.50 5 *59 0 +4.4 9 *1 6 00 +0. 184*9700+ 1 .8*35 0 0-1 . 2*1350 -1 .05 * 9 0 0 )/ 1000=1 5

24、.24 元/t120t炉试验炉与对比炉收益平衡计算表表9钢种石灰白云石矿石萤石锰团块终点残锰钢铁料中碳钢平均3.44kg /t10.05kg/t-0. 1 8 9 kg/ t-1 . 5kg/t7. 1 2 k g/10.0126%2 . 9 kg/1低碳钢平均-0 . 96 k g/t-1.735 kg /t3 . 1 7 5 k g/t-0. 5kg/t5 .835 kg/t0.0124%-1 . 35kg/ t物料价格260 元/15 9 0 元 / t1350 元/t9 0 0 元/t1 600 元/t9 700元/t3 5 00 元 /t注:“-”表示加入锰复合团块替代萤石物料降低值,“ + ”表示增加消耗值收益平衡情况: 中碳钢(降低成本):(-10.05*5 9 0- 0 .189*1350 1.5*900-0.202 * 97 0 0*-2 . 9* 3500+3.4 4 * 26 0+6. 61 5 * 160 0)/1000=-8 . 17 元/t 低碳钢(降低

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