砂卵石层中钻孔桩成孔工艺研究_第1页
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1、砂卵石层中钻孔桩成孔工艺研究第 1 章 工程概况北京地铁9号线第1合同段工程位于北京市丰台区,线路呈南北走向。 本合同段工程项目包括丰台科技园站、 郭公庄站丰台科技园站区间。丰台科技 园车站包括2个风道、5个出入口(含1个安全出口) 。1号风道位于车站东南 端3号出入口以南,2号风道位于车站东北端4号出入口以北;1、2号出入口位 于车站西侧,3、4号出入口位于车站东侧,5号出入口(安全出入口)位于车站 东侧4号出入口及2号风道之间。车站主体结构设计为地下双层双柱岛式车站, 明挖法施工。车站主体总长170.15m,标准段宽度20.9m,车站顶板覆土厚度4.6m, 底板埋深18.2m,盾构井位置为

2、19.7m。车站主体围护桩采用1000钻孔灌注桩223根,4160 m,桩端深度:25.6m。车站附属围护桩采用 1000钻孔灌注桩336根,5376m。1号风道为单层箱形框架结构, 风道口及风道与主体接口位置宽12.87m, 斜长17.42m,南北向长34.2m,基坑深13.8m,钻孔桩65根,东侧距离新改移 马草河3.64.1m,围护结构采用围护桩+钢支撑体系。2号风道为双层局部单层箱形框架结构,与主体接口位置宽15.35m,风道口宽15.1m,东西向长38.3m,南北向长32.65m,钻孔桩68根,双层段基坑 深18.8m,单层段基坑深14.3m,周围场地开阔,风道施工范围内没有控制性管

3、 线,采用围护桩+钢支撑体系。3号出入口与主体接口位置宽7.1m,出口位置宽6.7m,东西向长29.55m,南北向长39.6m,钻孔桩59根。 基坑最深处为地面向下16.16m,宽11.4m; 东 侧距离新改移马草河约2.53m,4号出入口南侧为旧马草河, 施工期间将废弃。 为了减少对新改移马草河影响出入口围护结构主要采用围护桩+钢支撑支护体系,出入口地面位置采用土钉墙支护体系。4号出入口与主体接口位置宽7.1m,出口位置宽6.7m,东西向长37.32m,南北向长37.76m,钻孔桩42根。 基坑最深处为地面向下14.06m,宽11.4m; 横 向通道位置采用围护桩+钢支撑支护体系, 出入口地

4、面位置采用土钉墙支护体系。车站附属结构采用明挖法施工。 车站南侧为明挖区间, 北侧为盾构区间, 车站北端设盾构始发(左线)/接收(右线)井,左线盾构机始发时,后配套设 施可放置于车站内。基坑部份采用上部土方放坡开挖、挂钢筋网片喷射砼支护,下部钻孔灌 注桩挂钢筋网片喷砼钢支撑复合支护措施。部分采用土钉墙支护体系。1号出入口与主体接口位置宽 南北向长38.16m。钻孔桩48根。7.1m,出口位置宽6.7m,东西向长34.52m,2号出入口与主体接口位置宽 南北向长41.64m。钻孔桩54根。7.1m,出口位置宽6.7m,东西向长31.72m,第 2 章 工程地质情况及周边情况调查2.1 工程地质情

5、况丰台科技园站位于永定河冲洪积扇的中上部,地层根据地勘报告,依次 为粉土填土层、杂填土层、粉土层、粉细砂层、砂砾卵石层,砂砾卵石层大部分 粒径在30cm以下,最大粒径超过30cm从探孔挖出卵石看,大粒径呈扁平细长 型。91#桩98#桩2.2 周边情况调查丰台科技园车站主体结构位于基地中环路(五圈路)与规划万寿路南延路交叉路口下,呈南北向布置,现状基地中环路路宽约40m,至站位西侧30m止。站位西侧为大片荒地,东侧为少量树木。站位西侧5m为现状南北向马草河,宽约6m深约2m至站位中心处折向东行。马草河需要在车站第二期施工前改移至 站位东侧。车站周边多为荒地,基本无影响车站及附属设施施工的地面建筑

6、物、 地下构筑物。 有一条排污用的马草河穿越车站及出入口; 西侧地面现有一处雨水 泵站。为了解该车站施工区域是否存在地下空洞现象,给施工提供参考资料, 保障工程顺利安全地进行。 项目部将空洞探测方案报监理工程师批准后, 并委托 北京雅友通路政管网技术有限公司对指定区域地下20m范围内进行空洞探测,及 对周边的地下管线进行调查和探测, 测区内探测结果为: 侧线布置的范围内, 排 除地下管线的异常、地面现场干扰的异常,没有发现明显的空洞异常。地下空洞探测探井分布:丰台科技园1号探井:结论:1、地层:卵石颗粒对成孔影响较小;据调查塌孔现象严重;2、环境:周边环境简单,环境因素对施工影响小;3、水位:

7、位于桩底以下,对成孔没有影响;4、成孔机械:丰台科技园站采用旋挖钻机存在漏浆和塌孔等严重 问题。第 3 章 各种成孔工艺分析各种工艺对比:工艺特点优点缺点咼频液压振 动取土成孔通过高频液压振动锤将外 套管下沉至设计标咼,然后 用取土仓或人工取出套管 内的土石,待下入钢筋笼、 灌注混凝土后拔出外管。无泥浆污染,外套管 穿透能力强,速度较 快。桩位附近有振感;遇 大块卵石时,存在安 全隐患。冲抓成孔通过冲抓型的抓斗将槽内 的土石块抓出,配合重凿使 用,在卵石地层中具有很强 的成孔能力。适合於复杂地 层如沙卵石、嵌岩及含有较 大漂石的地层。垂直偏差小、成孔精 度高, 墙体表面平整 光滑,桩的施工质量

8、 有保证。适用地层 广,能确保在含有大 粒径的卵石地层中 成孔。湿作业,如处理不当 有可能造成环境污 染。旋挖钻机成孔适用于填土、淤泥、粘土、 粉土、砂土、砂砾等地层, 当采用圆锥钻头时可进入 软岩,并且钻挖速度快。适 合上部第四纪全新世冲洪 积层施工。成孔能力强,适用范 围广。遇到较大粒径的卵 石层或漂石较难适 用。Super Top工法通过一台液压装置转动外 套管,使之达到设计标高, 配合冲抓工具或短螺旋或 人工将套管内的土取出。成孔能力强,无污 染。移动孔位较困难。各工艺问题评价:问题钻进安全设备工效塌孔漏浆噪 音泥浆成本工艺困难风险资源污染旋挖钻机 法乌卡斯冲 击法冲抓法冲击反循 环法

9、高频液压振动取土成孔 全套管全 回转法人工挖孔法评价方法,采用5分级评价,其中:备注1个表示没有问题;2个表示问题一般;3个表示问题较严重;4个表示问题严5个表示工法不可行第 4 章 成孔工艺的选定针对丰台科技园车站各种工法问题评价, 确定成孔方法。 钻孔桩施工常 规施工方案基本上只有两种, 旋挖钻成孔和冲击钻成孔, 其它方案如高频液压振 动取土成孔、全套管全回转法等施工方法, 由于施工机具较少, 施工成本太高, 、 不考虑。施工前北京市轨道公司多次组织论证会, 我标段内部也多次就施工方案 展开研究, 并对周边地质情况多方面进行调查。 通过对两种施工方法的比较: 冲 击钻机施工进度慢、成本高、

10、对周边环境污染较大,但对地层的适应性较强。旋 挖钻机施工进度快,对周边环境污染较小,但对地层的适应性较差,粒径超过0.3米卵石钻进困难。根据我们对周边地层的调查,及对地质资料的分析,丰台 科技园站大粒径较少,超过0.3米卵石每根桩不超过10块,而且大粒径呈扁平 细长型,由于存在两个面尺寸较小,旋挖钻机可以克服。通过比选,最终确定旋 挖钻为丰台科技园站的主要施工方案,冲击钻施工方案为替补施工方案。第 5 章 旋挖成孔工艺的难点及对策5.1 难点旋挖钻机施工对地层的适应性较差,粒径超过0.3米卵石钻进困难,遇 到较大粒径的卵石层或漂石较难适用。工程特点主要是砂卵石层中机械成孔较为困难,机械成孔特别

11、是旋挖成 孔难度较大,主要存在以下影响:1、砂卵石层对钻头磨损较大;2、大粒径漂石影响旋转钻机施工,桩径为1米的旋挖钻施工,漂石粒 径超过0.25米施工极为困难,粒径超过0. 3米时必须将石块破碎方可钻进;3、砂卵石层漏浆现象严重。4、砂卵石层中成孔容易塌孔。5.2 对策针对旋挖钻成孔的几个困难因素拟采用以下措施克服:1、采用增加钻头储备;2、采用增加泥浆浓度,除采用膨胀土泥浆外,储备一定量的黄泥, 必要时加入泥浆内,加大泥浆粘度,加大泥浆池体积,增加泥浆储备;3、漂石粒径较大时普通钻头更换为螺旋钻头。4、增加泥浆浓度,增加护筒长度,采用双护筒。增加泥浆浓度后的双护筒第 6 章施工准备6.1

12、旋挖机械选型根据工程施工实际进展情况, 并及时总结了施工中出现的问题, 本项目 使用了三种旋挖机械,2008年1月17日FR622C型号钻机进场,2008年6月22日SR15CS号钻机进场、 工作质量45t、 上车体回转角度360度、主卷扬单绳 拉力16t,2008年9月18日NSR220C型号钻机进场。旋挖钻机作业6.2 吊车选型据工程施工实际进展情况, 并及时总结了施工中出现的问题, 本项目使 用了三种吊车,2007年7月18日XZJ5240JQZ1饉号吊车进场、最大起重量16t、 起升高度29.5m、幅度30m 2007年11月5日XZJ264JQZ25E型号吊车进场、最 大起重量25t

13、、起升高度39m幅度30m 2008年6月3日QZ25E型号吊车进场、 最大起重量25t、起升高度31.5m、幅度328m吊车作业6.3 泥浆池1、 由测量组放出泥浆池位置后,进行泥浆池施工。2、 泥浆池设在车站东北角场地开阔位置,顺车站方向放置。3、 泥浆池规格尺寸为平均长x宽x高-6mx 3mx 2m边坡坡度为1:1, 采用厚塑料布铺底防止漏浆及边坡防漏。4、 形状如下图所示5、泥浆池周边防护栏设置形式如图所示6.4 泥浆旋挖钻机对地层扰动较小,只用护壁稳定液即可施工。在孔口一定距离 内挖设6X 3X 1.5米的泥浆池及循环水沟,并采用清水加膨润土制备护壁稳定 液,加强试验,择优选择配合比

14、,加强质量控制。泥浆比重控制在1.11.3。当钻入砂层等易坍地段时,可视情况往稳定液内加入粘土,增大泥浆稠度,提高 泥浆护壁能力。泥浆配合比:膨胀土: /碱:黄土:水=100kg:20kg:50:2000kg;黄泥:约5立方米;泥浆检验报告表如下:检测项目单位技术指标检测结果单项判定水分%9596.1合格吸蓝量g/100g2024.0合格湿态抗压强度Kpa2024.0合格热湿拉强度Kpa0.40.80合格膨胀ml/g土30合格胶质ml/15g土100合格6.5 钻头根据施工需要,增加普通钻头和螺旋钻头的储备。当采用普通钻头成孔 中遇到漂石密度较大时,换螺旋钻头会破碎部份扁平漂石,破碎后在用普通

15、钻头 取出。普通钻头螺旋钻头第 7 章施工情况介绍7.1 不同深度的钻进情况2008年1月18日,上午10点正式开始第一根桩施工,到20日下午, 共施工围护桩四根 (编号分别是91、94、98、104,位于主体车站的西北角,其 中91、94与98、104成90度角),桩长20.12米,位于地面下23.323.5米。 通过现场记录分析:钻孔过程中,前10米钻进速度较快,地层为砂层及砂砾石层,分层高度 约在地面下5米处,施工过程中无明显漏浆现象。 进入10米后,钻进较为困难, 缓慢钻进,从出料看,地层应为砂卵石层,卵石最大粒径约为14厘米(每次出 料后表面有27块)。进入16米后,钻进较为困难,卵

16、石最大粒径大于22厘米(每次出料后 表面有15块)。进入18米后,普通钻头很难钻进,换为螺旋钻头,目前发现的该卵层最 大完整粒径为40厘米(91号桩18米深处)。其中98号桩钻至17米深处时,泥浆用量太大,用铲车往钻孔内投入一 次粘土(约0.5方)。完成这四根桩螺旋钻头6次,检修钻具3次,换齿4个从混凝土浇筑来看,98号桩,超设计数量较为严重,设计数量为15.8立方,实际浇筑18.5立方,扩孔系数约为1.17,扣除桩底超深0.3米,桩顶超 灌0.5米,扩孔系数约为1.13,其中下面6米,扩孔系数略大。其它桩位扩孔 系数均在1.15以内。从混凝土浇筑看,四根桩基本无塌孔现象。但是在后续施 工中部分钻孔桩在地面以下10m范围内遇到了严重塌孔现象,对于地面下10m范围内塌孔可以采用双护筒及增大泥浆比重来克服。7.2 结论砂卵石土层自2008年1月18日,上午10点正式开始第一根桩施工,到20日下午, 共施工围护桩四根。 从钻孔桩施工出料情况看, 虽然有部份超过0.3米,甚至有 超过0.4米的大块漂石,但漂石普遍存扁平、细长状,而且含量较小,包括超过0.1米的漂石含量应该都不会超过20%,在这种地层中,旋挖钻机能够成功进行 钻进,部份超过0.3米,甚至有超过0.4米的扁

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