铝厂电解车间限电事故预案_第1页
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文档简介

1、铝厂电解车间限电事故预案一、准备作业1.掌握好限电时间及限电幅度2 .准备好效应棒二、操作步骤1.效应控制 延长加工间隔1530%,缩短效应间隔; 切断氧化铝浓度跟踪程序,切断自动效应预报; 当电流低于190KA时,槽控机打到“手动位置”,由人工控制; 当电流低于220KA时,发生AE熄灭时间应控制在6分钟以下,在AE间隔内出现的第二个AE要立即熄灭。2.出铝控制 限电初期,在正常出铝的基础上,适当加大吸出指示量; 出铝过程中,监视电压变化情况,必要时可根据槽况分包出铝。3 .换极作业 换极时只能揭开两台槽的槽盖板,前面工作全部完毕后才能进行后面的话换极作业,电流分布测定作业一次只能揭开一台槽

2、的槽盖板,操作完毕后及时盖好槽盖板; 换极时摸炉底情况,做好记录,防止炉底结壳严重。4 .作业限制 电流低于190KA时,只进行出铝作业,停止换极,临时换极,提查阳极作业,发现有脱落阳极时,根据槽况可酌情处理; 限电期间进行临时换极作业,尽量用热极。5 .当班工作重点: 加强保温工作,确认烟道排风阀处于关闭状态,用冰晶石混合碎结壳块堵住遍布火眼,补足极上保温料,盖好槽盖板,不进行作业的槽不得敞开槽盖板; 加强槽电压巡视调整,每30分钟手动调整电压; 加强对阳极状况和打壳下料情况的巡视检查,发现堵料、积料现象须及时把料扒开并关闭槽上部下料阀,等自然打穿烧通后再打开下料阀,严禁就地将积料打入槽内;

3、发现阳极异常应及时上报处理,处理结束后及时打开关闭的下料阀; 进行换极,临时换极提查阳极作业时,必须事先扒净极上浮料,用氧化铝耙伸入到A、B阳极中间,彻底扒出堆积的浮料,以扒不动为准则。残极调出前,操炉人员应立即用钩、耙等工具将松动的结壳块钩到大面上,避免料块大量掉入槽内;残极吊出后至安装极的间隔时间尽可能不要超过20分钟,捞快时工具轻入轻出,不可大幅度搅动槽内液体; 对重点槽每班测一次一点测定,注意两水平的变化,电解质水平低于16cm的要记录汇报。6 .注意事项 限电前三天和限电期间注意调整氟化铝添加量,单槽每天添加量不要超过20kg,全电流后23天后恢复正常添加; 限电期间,电解槽热收入减少,要特别注意减少热损失,重点抓好电解槽保温工作和缩短

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